劇錦琪
(大同煤礦集團(tuán) 云岡礦,山西 大同 037003)
在大同礦區(qū)石炭系特厚煤層開采過(guò)程中,通常采用減小工作面間煤柱來(lái)提高資源回收率,但在小煤柱巷道掘進(jìn)期間受到相鄰采空區(qū)高濃度瓦斯涌入的嚴(yán)重威脅。為消除相鄰采空區(qū)高濃度瓦斯威脅,本文以塔山礦C3-5號(hào)層8204工作面5204小煤柱巷道為例[1-3],通過(guò)采空區(qū)地面瓦斯抽放和井下注氮方法來(lái)治理掘進(jìn)過(guò)程中的瓦斯問(wèn)題,取得了良好效果。
塔山礦C3-5號(hào)層8204工作面長(zhǎng)130.5 m,可采走向長(zhǎng)830 m,平均煤厚12.6 m,對(duì)應(yīng)地面標(biāo)高1 478.8~1 582.9 m,工作面標(biāo)高1 013~1 035.9 m。工作面共布置3條巷道,1條進(jìn)風(fēng)巷,2條回風(fēng)巷。其中:2204巷為膠帶巷,兼做進(jìn)風(fēng)巷,沿煤層底板掘進(jìn);5204巷為輔運(yùn)巷,兼做回風(fēng)巷,沿煤層底板掘進(jìn);8204高抽巷為獨(dú)立回風(fēng)巷,沿煤層頂板掘進(jìn)。5204巷與相鄰?fù)瑢?206采空區(qū)面間煤柱為6 m,設(shè)計(jì)長(zhǎng)度為913 m,斷面為寬×高=5.0 m×3.3 m,支護(hù)方式為錨桿+錨索+錨索組合鋼梁+W鋼帶金屬網(wǎng)聯(lián)合支護(hù)。
5204沿空巷道掘進(jìn)期間,巷道內(nèi)的瓦斯約有60%以上來(lái)自相鄰的8206采空區(qū)(已封閉3年),主要是因?yàn)樵谙锏琅c采空區(qū)之間僅留有6 m的小煤柱,由于受應(yīng)力場(chǎng)中高應(yīng)力的作用,小煤柱內(nèi)部裂隙較為發(fā)育、破碎形成塑性區(qū),造成其隔離采空區(qū)氣體的功能減弱,使得8206采空區(qū)瓦斯涌入到5204巷道中,影響工作面的安全高效掘進(jìn)。
針對(duì)8206采空區(qū)瓦斯嚴(yán)重威脅5204巷安全掘進(jìn)的問(wèn)題,另辟蹊徑提出一種通過(guò)地面鉆孔瓦斯抽放與井下注氮相結(jié)合的方法,利用注入氮?dú)鈦?lái)置換采空區(qū)瓦斯,同時(shí)起到一舉三得的效果:既可通過(guò)平衡8206采空區(qū)和5204巷道內(nèi)的氣壓來(lái)降低采空區(qū)內(nèi)的瓦斯向掘進(jìn)巷道內(nèi)滲入,又可最大程度降低采空區(qū)瓦斯對(duì)巷道掘進(jìn)和工作面回采的危險(xiǎn),還可以通過(guò)大量注入的氮?dú)舛杌煽諈^(qū),為之后工作面回采期間的防滅火工作奠定基礎(chǔ)。
在8206工作面采空區(qū)對(duì)應(yīng)地面選取合理位置,布置2個(gè)地面瓦斯垂直抽放鉆孔進(jìn)行抽放。基于地表和地下實(shí)際地質(zhì)條件,結(jié)合8206采空區(qū)上覆巖層“豎三帶”分布情況、采空區(qū)“O”形圈理論,瓦斯在采空區(qū)“豎三帶”中的運(yùn)移規(guī)律,綜合8206采空區(qū)與5204巷之間的相對(duì)空間關(guān)系,最終確定地面抽放鉆孔參數(shù)如下:
1) 鉆孔走向位置。因8206工作面回采至距停采線80 m的位置開始不放頂煤,只有當(dāng)鉆孔打在充分垮落采空區(qū)域內(nèi),才能取得良好的瓦斯抽放效果,綜合考慮垮落帶分布、8204巷道長(zhǎng)度,最終確定將1號(hào)鉆孔走向位置設(shè)置在距8206工作面停采線350 m處,2號(hào)鉆孔走向位置設(shè)置在距8206工作面停采線500 m處,鉆孔位置恰好對(duì)應(yīng)5204巷中部區(qū)域,有利于巷道掘進(jìn)過(guò)程中的瓦斯防治,地面瓦斯抽放鉆孔示意見(jiàn)圖1所示。
2) 鉆孔傾向位置。基于采空區(qū)瓦斯水平方向分布規(guī)律,瓦斯在采空區(qū)內(nèi)多積聚于上覆巖層垮落形成的“O”型圈內(nèi)部,當(dāng)鉆孔布置在此范圍內(nèi),抽放采空區(qū)內(nèi)瓦斯最有效。若按3倍采高約50 m確定冒落高度, 60°作為垮落角計(jì)算,采空區(qū)域內(nèi)“O”形圈邊界位于內(nèi)錯(cuò)5206巷40 m 處。又因8206 工作面回采期間兩端3架過(guò)渡支架不放頂煤,最終確定鉆孔傾向位置為內(nèi)錯(cuò) 5206 巷約40~60 m處。
圖1 地面瓦斯抽放鉆孔平面示意
3) 鉆孔終孔位置?;诓煽諈^(qū)瓦斯垂直方向分布規(guī)律,瓦斯在采空區(qū)內(nèi)多積聚于上覆巖層“豎三帶”中的垮落帶和裂隙帶中,此區(qū)域瓦斯混合氣體濃度高,鉆孔終孔位置布置在此處抽采效率高。結(jié)合塔山礦前期施工的地面鉆孔窺視數(shù)據(jù),采空區(qū)垮落帶高度為54 m,裂隙帶高度在 54~210 m,最終確定鉆孔終孔位置距煤層底板70 m處。
在8206采空區(qū)對(duì)應(yīng)地面鉆孔附近建立臨時(shí)瓦斯抽放泵站,布置2臺(tái)2BEY42型水環(huán)真空泵(1用1備),額定抽排氣體流量為130 m3/min,同時(shí)配套布置相應(yīng)的附屬設(shè)施,抽放管路選用D273 mm的鋼管,通過(guò)2個(gè)直徑為311 mm的垂直鉆孔,對(duì)8206采空區(qū)瓦斯進(jìn)行抽放,抽放的混合氣體流量不小于75 m3/min。在鉆孔抽放初期,混合氣體中瓦斯?jié)舛葹?%~14%,瓦斯?jié)舛却螅坏S著抽放工作的進(jìn)行,抽放氣體中瓦斯?jié)舛戎饾u降低,約為2%~12%,說(shuō)明抽放措施有效降低了采空區(qū)瓦斯?jié)舛?。通過(guò)長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月對(duì)鉆孔瓦斯抽放量和混合氣體中瓦斯?jié)舛冗B續(xù)實(shí)測(cè)統(tǒng)計(jì),通過(guò)地面鉆孔抽放的8206采空區(qū)內(nèi)瓦斯超過(guò)700 000 m3,有效降低了采空區(qū)內(nèi)瓦斯含量。
為了置換8206采空區(qū)內(nèi)積聚的高濃度瓦斯,井下利用3套注氮系統(tǒng)連續(xù)4個(gè)月對(duì)采空區(qū)進(jìn)行注氮,具體向2206巷密閉和5206巷密閉施工注氮孔,以及在5204巷內(nèi)每隔一定距離向8206采空區(qū)施工注氮孔對(duì)8206采空區(qū)進(jìn)行注氮,注氮流量控制在700~800 m3/h,平均為750 m3/h。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)8206采空區(qū)與5204巷道之間的壓力,通過(guò)及時(shí)調(diào)節(jié)注氮量來(lái)平衡兩端靜壓,防止采空區(qū)內(nèi)瓦斯向掘進(jìn)巷道滲透,從而實(shí)現(xiàn)瓦斯的安全置換。
通過(guò)預(yù)埋在采空區(qū)內(nèi)的束管監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)時(shí)對(duì)8206采空區(qū)中遺留的瓦斯?jié)舛冗M(jìn)行監(jiān)測(cè),經(jīng)過(guò)對(duì)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析可知,措施實(shí)施后,成功將采空區(qū)內(nèi)的高濃度瓦斯置換出。連續(xù)監(jiān)測(cè)4個(gè)月后,采空區(qū)內(nèi)的瓦斯?jié)舛葟?6%降低至3%左右,有效置換出采空區(qū)內(nèi)的瓦斯氣體。
在5204巷掘進(jìn)期間通過(guò)采空區(qū)地面瓦斯抽放和井下注氮方法成功置換了積聚在8206工作面采空區(qū)內(nèi)的瓦斯,使得采空區(qū)內(nèi)瓦斯?jié)舛冉抵?%左右,極大地減少了采空區(qū)內(nèi)的積聚瓦斯量,有效防止了瓦斯向5204沿空掘進(jìn)巷道涌出,為后期8204工作面生產(chǎn)期間的瓦斯防治和采空區(qū)防滅火工作奠定了基礎(chǔ),取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果。