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      低鐵耗條件下提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比的冶煉工藝優(yōu)化

      2019-04-26 12:50:58張國(guó)裕王志強(qiáng)
      中國(guó)金屬通報(bào) 2019年12期
      關(guān)鍵詞:鐵耗鋼包鋼廠

      張國(guó)裕,王志強(qiáng)

      (西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司,青海 西寧 810005)

      廢鋼是轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)所用到金屬料的主要成分,通過(guò)提高廢鋼比可以有效降低鐵水消耗、節(jié)約煉鋼成本,但在提高廢鋼比的同時(shí)也意味著熱量支出的增加,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐內(nèi)的熱平衡被打破,對(duì)出鋼條件造成一定影響?;诖耍绾吾槍?duì)傳統(tǒng)冶煉工藝進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)低鐵耗、高廢鋼比的目標(biāo),成為本文所探討的主要問(wèn)題。

      1 低鐵耗、高廢鋼比對(duì)于煉鋼工藝的影響分析

      (1)模型建立。選取某鋼廠不銹鋼轉(zhuǎn)爐建立轉(zhuǎn)爐模型與熱平衡模型,其物料平衡的計(jì)算公式為:

      基于物料平衡結(jié)果進(jìn)行由時(shí)段至?xí)r段范圍內(nèi)總焓量的計(jì)算,其計(jì)算公式為:

      (2)低鐵耗、高廢鋼比對(duì)煉鋼工藝的影響。設(shè)該轉(zhuǎn)爐公稱(chēng)容量為100t,原入爐鋼鐵料由95t~100t鐵水、10t~15t廢鋼組成,其中廢鋼在總裝入料中占比約為9.5%~13.5%。在鐵耗降低的條件下,常規(guī)鋼種裝入量為100t,廢鋼為22t~30t,出鋼溫度不小于1640℃,廢鋼比約為20%~27.3%;高強(qiáng)鋼種裝入量為110t,廢鋼為19t~27t,出鋼溫度不小于1660℃,廢鋼比約為17.3%~24.5%。在提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比的條件下,將廢鋼比控制在15%以?xún)?nèi)時(shí)可達(dá)到最優(yōu)冶金指標(biāo),而當(dāng)廢鋼比超出20%時(shí)冶金指標(biāo)最差,在此過(guò)程中還需保障前期熔池溫度、彌補(bǔ)熱量不足問(wèn)題,以此保障出鋼質(zhì)量、提高生產(chǎn)效益[1]。

      2 低鐵耗條件下通過(guò)優(yōu)化冶煉工藝提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比的實(shí)踐策略探討

      2.1 添加動(dòng)力煤增熱劑方案

      (1)增熱劑的選取。將增熱劑加入轉(zhuǎn)爐中可以起到增加熱量、提高廢鋼比的作用,當(dāng)前鋼廠常用增熱劑包含以下兩類(lèi):其一是金屬系增熱劑,借助氧化熱反應(yīng)實(shí)現(xiàn)增溫目標(biāo),然而氧化反應(yīng)生成的SiO2、Al2O3等反應(yīng)物將導(dǎo)致?tīng)t渣堿度下降,降低鐵、錳的收得率,進(jìn)而影響到爐渣的脫硫、脫磷效果,因此不推薦使用;其二是碳系增熱劑,例如天然氣、柴油、碳化物、焦炭、石墨等,借助CaO調(diào)節(jié)爐渣堿度,降低爐襯侵蝕速度,且不會(huì)造成渣量增加問(wèn)題,因此推薦使用。但在使用碳系增熱劑的過(guò)程中還需兼顧硫含量問(wèn)題,綜合多重因素推薦選取動(dòng)力煤塊作為增熱劑,用以維持轉(zhuǎn)爐內(nèi)的熱平衡條件,實(shí)現(xiàn)提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比的目標(biāo)。

      (2)加入量設(shè)計(jì)。從理論層面入手,每向熔池內(nèi)加入1kg動(dòng)力煤,其燃燒釋放出的熱量可熔化廢鋼量,其中動(dòng)力煤的平均煤燃值為25700kJ/kg,利用系數(shù)取值為20.5%~23.5%,冷卻效應(yīng)取值為1390kJ/kg,將上述參數(shù)代入式中得出廢鋼量熔化值約為3.79kg~4.34kg,由此推斷出每加入1t動(dòng)力煤可增加3.79t~4.34t廢鋼。從實(shí)踐層面入手,選取某公稱(chēng)容量為50t的轉(zhuǎn)爐作為研究對(duì)象,在鐵水成分、10t廢鋼等條件不變的情況下,加入1000kg動(dòng)力煤可使轉(zhuǎn)爐一倒溫度均值由1600℃增至1690℃,熔池溫度同比提高80℃~90℃,廢鋼消耗量增加77kg/t,廢鋼比由以往的15%~17%增至20%~24%,由此推斷出當(dāng)加入1t動(dòng)力煤后可增加廢鋼量2.5t,利用系數(shù)為14%。

      關(guān)于理論值與實(shí)際增量間出現(xiàn)偏差的原因,可歸納為以下兩項(xiàng)因素:其一是加入時(shí)機(jī)的選取,應(yīng)將動(dòng)力煤的加入時(shí)機(jī)選定為開(kāi)吹前5min~6min左右,保障熱效率得以充分發(fā)揮;其二是加入過(guò)程中的損耗問(wèn)題,在轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中加入動(dòng)力煤,有可能會(huì)引發(fā)爐渣漂浮、動(dòng)力煤被爐渣包裹的情況,影響到熱效率的發(fā)揮,并且在此過(guò)程中伴隨氣流沖出還會(huì)產(chǎn)生部分粉煤損失的情況,進(jìn)而減少實(shí)際加入量。選取動(dòng)力煤加入時(shí)機(jī)與整體冶煉周期進(jìn)行比較,在向爐內(nèi)加入800kg動(dòng)力煤后,加入廢鋼、開(kāi)吹,其冶煉周期較以往延長(zhǎng)約3min;在爐內(nèi)留渣,依次加入石灰、廢鋼和800kg動(dòng)力煤,待渣冷卻后加入鐵水、開(kāi)吹,冶煉周期增加6min;將渣倒出后加入800kg動(dòng)力煤,冶煉周期增加5min。

      (3)造渣制度調(diào)整。將廢鋼加入量由120kg/t增至200kg/t,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫結(jié)果表明爐內(nèi)溫度呈現(xiàn)出大幅波動(dòng),在廢鋼未完全熔化時(shí)熔池溫度為1510℃~1530℃,低于以往冶煉溫度,且化渣速度同比減慢40s~60s,因此還需針對(duì)其造渣制度進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。結(jié)合有關(guān)動(dòng)力煤加入時(shí)機(jī)的選取要點(diǎn),針對(duì)先加入廢鋼和鐵水、隨后同時(shí)加入首批渣料和動(dòng)力煤的工藝方法進(jìn)行改進(jìn),調(diào)整氧槍槍位,伴隨冶煉時(shí)間的推移將氧化鐵皮、輕燒白云石、煤、石灰等加入量進(jìn)行調(diào)整,以此尋求最優(yōu)造渣操作方法,可以有效加快化渣速度,同時(shí)減少返干現(xiàn)象、解決噴濺問(wèn)題,有效保障冶煉過(guò)程中的穩(wěn)定性。

      (4)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。通過(guò)選取動(dòng)力煤作為增熱劑可有效提高轉(zhuǎn)爐熱效率,每噸鋼轉(zhuǎn)爐加入16kg~20kg動(dòng)力煤,可使噸鋼廢鋼消耗量提高80kg,有效提高廢鋼比。以某年產(chǎn)150萬(wàn)噸煉鋼廠為例,采用添加動(dòng)力煤作為增熱劑這一工藝方法,全年經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)1200萬(wàn)元,累計(jì)廢鋼消耗量達(dá)12萬(wàn)噸,具有顯著的經(jīng)濟(jì)與環(huán)保效益。

      2.2 爐后增加廢鋼用量方案

      (1)鋼包預(yù)熱廢鋼工藝。選取合格打包廢鋼加入鋼包中,將預(yù)熱裝置溫度提高到600℃~800℃,隨后利用鋼包車(chē)將其運(yùn)輸至指定出鋼位,實(shí)行轉(zhuǎn)爐出鋼,并底吹氬氣進(jìn)行攪拌,最后再將其吊運(yùn)至鋼包爐處。采用該方法可以有效提高廢鋼預(yù)熱速度,依據(jù)出鋼溫度進(jìn)行加入廢鋼量的調(diào)節(jié),保障廢鋼與鋼水混合后溫度達(dá)到1540℃,以此完成預(yù)熱廢鋼。

      (2)增設(shè)爐后廢鋼料倉(cāng)。選取合格廢鋼碎料,將其加入底開(kāi)式料罐內(nèi),運(yùn)輸至料倉(cāng),隨后將其預(yù)熱至600℃~800℃,振動(dòng)給料器,中間稱(chēng)量料倉(cāng),最終調(diào)運(yùn)至鋼包處。采用該方法可以有效實(shí)現(xiàn)廢鋼的快速預(yù)熱,但需注重針對(duì)廢鋼碎料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制,配合吹氬攪拌操作,在爐后廢鋼料倉(cāng)中實(shí)現(xiàn)廢鋼預(yù)熱。

      (3)出鋼環(huán)節(jié)加入廢鋼。先將鋼包車(chē)運(yùn)輸至轉(zhuǎn)爐出鋼處,待轉(zhuǎn)爐出鋼后觀察出鋼溫度,控制廢鋼碎料的加入量,隨后底吹氬氣進(jìn)行攪拌,再將其調(diào)運(yùn)至鋼包爐處。在此過(guò)程中,采用“一罐制”工藝向轉(zhuǎn)爐內(nèi)加入鐵水,注重合理調(diào)節(jié)鐵水與廢鋼中碳、硅、錳、磷、硫等成分的含量,配合100t鐵水罐進(jìn)行運(yùn)輸,其出鐵溫度可達(dá)到1490℃;在轉(zhuǎn)爐冶煉環(huán)節(jié),注重控制終點(diǎn)鋼水的化學(xué)成分,設(shè)碳為0.05%~0.1%、錳為0.3%~0.4%、磷為0.3%、硫?yàn)?.03%,最終冶煉時(shí)長(zhǎng)約為27min、出鋼量為110t,出鋼溫度為1600℃,廢鋼比可達(dá)31.67%;在轉(zhuǎn)爐出鋼結(jié)束后,結(jié)合鋼水溫度向其中加入1t~3t廢鋼,待吊運(yùn)后將其加熱至1580℃、送連鑄,可使最終廢鋼比達(dá)到32.9%,具有顯著的應(yīng)用價(jià)值。

      (4)效益分析。以某鋼廠為例,該鋼廠于2018年采用在出鋼環(huán)節(jié)加入廢鋼的方法,較2017年節(jié)約190717t標(biāo)準(zhǔn)煤,噸鋼能耗同比減少42.29kg標(biāo)準(zhǔn)煤。同時(shí),NOx排放量由上年的0.85kg/t減少至0.36kg/t,SO2排放量由0.402kg/t轉(zhuǎn)變?yōu)?.302kg/t,CO2排放量由1803kg/t減少至1287kg/t,有效減少環(huán)境污染,發(fā)揮了顯著的環(huán)保效能。

      2.3 采用釩鈦磁鐵礦冶煉方案

      (1)熱平衡分析。采用釩鈦磁鐵礦進(jìn)行冶煉,在煉鋼前進(jìn)行提釩處理,將鐵水內(nèi)的釩、鈦元素取出后,實(shí)行半鋼冶煉。其工藝流程為:高爐鐵水——采用200t提釩爐提釩——運(yùn)用200t脫硫站噴吹脫硫——運(yùn)用200t煉鋼爐煉鋼——鋼水精煉——連鑄。選取自產(chǎn)、外購(gòu)廢鋼作為煉鋼轉(zhuǎn)爐廢鋼,針對(duì)鐵水質(zhì)量進(jìn)行優(yōu)化,在提釩環(huán)節(jié)注重控制反應(yīng)溫度,調(diào)節(jié)爐渣內(nèi)的FeO含量與升溫速度,選取適量生鐵塊作為冷卻劑,以此提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比。

      (2)增加廢鋼消耗。要想確保釩收率滿(mǎn)足冶煉要求,需在前期注重將FeO含量控制在45%以上,分多個(gè)批次向其中加入冷卻劑,以此調(diào)節(jié)半鋼的升溫速率,使其V值降至0.05%以下。在冷卻劑的選取上,在確保冷卻強(qiáng)度符合要求的基礎(chǔ)上,選取生鐵塊、廢鋼置換冷壓塊與冷卻劑,可提高提釩生鐵塊15kg/t;同時(shí)提釩出鋼溫度每降低10℃,可增加廢鋼消耗約7kg/t~8kg/t,提釩生鐵塊用量約為35kg/t。

      (3)提高廢鋼比。在提高廢鋼比的工藝優(yōu)化層面,其一是采用提溫劑,推薦每爐選取400kg~450kg硅鐵、500kg~2000kg增碳劑進(jìn)行提溫,可使廢鋼消耗同比增加16kg/t~23kg/t,進(jìn)而使轉(zhuǎn)爐廢鋼消耗達(dá)到65kg/t;其二是降低轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,將出鋼口直徑由增至后,可使出鋼溫度下降5℃,并將鋼包熱包溫度控制在800℃以上,最終可使轉(zhuǎn)爐廢鋼消耗增加4.3kg/t;其三是降低爐內(nèi)熱損耗,結(jié)合轉(zhuǎn)爐實(shí)際情況增加留渣比例,當(dāng)留渣比例由34%提高到57%時(shí)可使廢鋼消耗水平增加4kg/t,當(dāng)轉(zhuǎn)爐內(nèi)渣量由50kg/t減少至45kg/t時(shí)可使廢鋼消耗量提高2kg/t。某鋼廠采用硅鐵提溫與增碳劑進(jìn)行溫度補(bǔ)償,配合少渣冶煉、留渣加料、降低出鋼溫度等方法,最終使廢鋼消耗量達(dá)到67.8kg/t鋼,廢鋼比達(dá)7%~10%。

      3 結(jié)論

      在低鐵耗條件下提高轉(zhuǎn)爐廢鋼比可以有效增加鋼產(chǎn)量、降低噸鋼能耗,既有助于提高鋼廠生產(chǎn)效益,同時(shí)還能夠大幅減少環(huán)境污染。對(duì)此鋼廠還需結(jié)合自身轉(zhuǎn)爐設(shè)備配置情況與生產(chǎn)工藝技術(shù)水平,綜合運(yùn)用添加增熱劑、爐后增加廢鋼用量、選取釩鈦磁鐵礦冶煉等工藝手段,進(jìn)一步促進(jìn)鋼廠綜合效益的顯著提升。

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