楊春華
摘要:伴隨著我國社會經(jīng)濟(jì)得發(fā)展,也推動了深水峽谷低位拱座施工技術(shù)的發(fā)展,其克服了諸多的難題,提高了施工的水平,同時也推動了整個行業(yè)的發(fā)展。因此,本文主要針對于無便道條件下深水峽谷低位拱座施工技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)的分析和探討。
關(guān)鍵詞:無便道;深水峽谷低位;拱座施工技術(shù)
前言
在無便道條件下實施深水峽谷低位拱座施工技術(shù),能夠克服相關(guān)的施工困難,提高施工的質(zhì)量和施工效率,從而滿足工程的后期施工需求,提高整個工程的建設(shè)水平,推動社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展與進(jìn)步。
1 概述
洛河大橋一孔跨越國家一級水源地,途經(jīng)西子湖風(fēng)景區(qū),地勢陡峭,巖石風(fēng)化嚴(yán)重,山體破碎,基巖外露。如修建施工便道勢必會破壞兩岸山體,便道存在塌方隱患,且保養(yǎng)維修費用高。由于環(huán)保、安全和成本等各方面的因素,經(jīng)過現(xiàn)場施工調(diào)查和咨詢各方面的專家,最終決定采用不修建施工便道進(jìn)入橋址各工點。
拱座施工人員步行進(jìn)出施工工點,所需材料、設(shè)備依靠纜索吊進(jìn)行吊運,利用串筒+二次攪拌罐體進(jìn)行混凝土的高陡坡運輸完成拱座混凝土的澆筑施工。
2 硬巖拱座基坑開挖方案
2.1開挖特點和原則
拱座開挖采用松動爆破+挖機(jī)清基方式進(jìn)行。開挖過程中嚴(yán)格執(zhí)行“開挖一級、防護(hù)一級,嚴(yán)禁一挖到底”的原則。
2.2基坑開挖工藝流程
施工準(zhǔn)備→測量放線→鉆眼爆破→ 挖機(jī)清基→測量復(fù)核→邊坡防護(hù) →下一級開挖。
2.3拱座基坑開挖
拱座坡率按1:0.3控制,開挖線放樣復(fù)核無誤后,對工班負(fù)責(zé)人和現(xiàn)場施工管理人員進(jìn)行現(xiàn)場測量交底,撒上石灰線,做好護(hù)樁維護(hù),方可進(jìn)行爆破開挖。施工過程中必須嚴(yán)格按開挖線進(jìn)行爆破開挖,每放完一次炮,挖機(jī)清理后,必須對現(xiàn)場進(jìn)行測量復(fù)核,以保證開挖尺寸和坡率符合設(shè)計要求。其中,拱座位置需特別注意坡率及臺階的處理,現(xiàn)場放線頻次必須增大,放線時考慮預(yù)留部分,爆破嚴(yán)格遵循控制爆破基本原則,以保證爆破后巖體的穩(wěn)定性和避免超欠挖問題。
3高陡坡拱座混凝土運輸及防離析技術(shù)
采用傳統(tǒng)施工工藝對高陡坡混凝土運輸存在如下問題:1、采用串筒或滑槽進(jìn)行運輸,190m的高差,易造成混凝土的離析,不能保證混凝土的施工質(zhì)量;2、采用地泵進(jìn)行由上而下的混凝土輸送,特別容易堵管,對基礎(chǔ)混凝土的澆筑存在著非常大的質(zhì)量隱患。3、采用纜索吊進(jìn)行運輸,一個循環(huán)需要3個小時,速度慢且頻繁使用纜索吊運輸存在太多的不確定因素,極易引起混凝土施工的中斷。針對現(xiàn)場實際情況,綜合考慮各方面因素,洛河大橋拱座混凝土施工在傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上,改進(jìn)串筒細(xì)部構(gòu)造,增設(shè)明槽、二次攪拌罐體和布料滑槽,減少了混凝土的離析,降低了施工風(fēng)險及成本,大大提高了混凝土運輸速度,保證了混凝土的施工質(zhì)量和施工連續(xù)性。
混凝土運輸至兩側(cè)山頂位置,由明槽卸料入串筒,后經(jīng)串筒垂直運輸至混凝土施工工點上方已固定好的攪拌罐內(nèi),經(jīng)攪拌罐動力二次攪拌消除混凝土的離析后,由罐體出口經(jīng)滑槽輸送至澆筑點進(jìn)行混凝土的澆筑。由于運輸時間短,在混凝土輸送過程中,不改變其配合比,澆筑前經(jīng)二次攪拌后,混合料的性能不發(fā)生改變。
根據(jù)現(xiàn)場地形情況,合理選線,平整、確保線形圓緩,以減少混凝土對串筒的沖擊及磨損,保證澆筑過程中不出現(xiàn)堵管而影響澆筑施工的連續(xù)性及混凝土的質(zhì)量。采用3mm鋼板卷管焊接加工成上口32cm,下口28cm的串筒,并分別在上下口部位設(shè)置扣鏈及插銷以便于安裝時的固定。按照現(xiàn)場踏勘所確定的線形,采用墊高或降低的方法,保證串筒連接平順,不出現(xiàn)高低突變的情況以減少混凝土高速運行時對串筒的破壞。整條串筒采用卡環(huán)與固定在山體的長鋼絲繩連接牢靠。在混凝土罐車生產(chǎn)廠家進(jìn)行加工采購,采用混凝土運輸罐車原理,去掉輪胎底座及懸掛系統(tǒng),以降低罐體重心便于吊運過程中的平穩(wěn)可靠。加工時外框、鋼絲繩、卡口必須滿足強(qiáng)度及剛度要求。在山頂平地處,將施工平臺、安全防護(hù)、明槽等焊接固定在罐體上加工成二次攪拌設(shè)備。
4 大落差混凝土配合比的設(shè)計與優(yōu)化
由于施工現(xiàn)場無施工便道,混凝土經(jīng)串筒從山頂運輸至拱座基礎(chǔ)位置,垂直高差達(dá)到190m。要保證混凝土到達(dá)現(xiàn)場,滿足高陡坡運輸,混凝土運輸后,還能保證混凝土各個性能符合要求,達(dá)到泵送條件。綜上所述,混凝土必須達(dá)到以下4點要求:1.混凝土需具有很好的和易性,保證運輸。2.增加混凝土粘度,對混凝土擴(kuò)展度進(jìn)行控制,防止混凝土離析。3.保證鋼管拱混凝土密實,添加膨脹劑,同時控制混凝土含氣量。4.混凝土滿足塌落度損失要求。1)混凝土配合比初步配合比。根據(jù)施工要求和實際施工材料,初步配合比:水泥:粉煤灰:砂:5~10mm碎石:10~20mm碎石:減水劑:膨脹劑:水=420:84:731:303:706:11.2:56:190。2)混凝土配合比調(diào)試過程。(1)初步配合比初步配合比經(jīng)過幾次室內(nèi)混凝土調(diào)試,混凝土性能達(dá)到最佳性能,塌落度:250mm,擴(kuò)展度:610mm,含氣量:2.8%,3小時塌落度:245mm,擴(kuò)展度:600mm,滿足施工要求。配合比在拌和站調(diào)試出料,到達(dá)施工現(xiàn)場,經(jīng)過竄筒到達(dá)拱座位置,混凝土狀態(tài)不理想,骨料和漿分離,不能滿足要求。(2)第二次配合比。說明:通過上一次配合比調(diào)試,不能達(dá)到現(xiàn)場要求。經(jīng)理部邀請專家組織開會討論,建議摻入硅灰、粘改等材料。針對粉煤灰的影響,適量的減少粉煤灰摻量。新加材料作用:A.微硅粉:1、顯著提高抗壓、抗折、抗?jié)B、防腐、抗沖擊及耐磨性能。2、具有保水、防止離析、泌水、大幅降低砼泵送阻力的作用。B.粘度改性材料:通過調(diào)整混凝土的粘度來改變新拌自密實混凝土的工作性能。(3)配合比設(shè)計:加入新的材料,配合比,水泥:粉煤灰:砂:5~10mm碎石:10~20mm碎石:減水劑:膨脹劑:微硅粉:粘度改性材料:水=431:56:753:312:728:11.2:56:17:28:190。(4)配合比調(diào)試:配合比經(jīng)過幾次室內(nèi)混凝土調(diào)試,混凝土性能達(dá)到最佳性能,塌落度:245mm,擴(kuò)展度:605mm,含氣量:2.7%,3小時塌落度:245mm,擴(kuò)展度:600mm,滿足施工要求。(5)現(xiàn)場試驗:配合比在拌和站調(diào)試出料,到達(dá)施工現(xiàn)場,經(jīng)過竄筒到達(dá)拱座位置,混凝土狀態(tài)效果良好,骨料和漿沒有明顯分離,但是不能達(dá)到泵送要求。
結(jié)論:
在拱座施工過程中,我們克服了無便道進(jìn)入拱座位置所帶來的各種困難,從拱座開挖、材料設(shè)備的吊運、預(yù)埋件安裝到大方量混凝土的運輸和澆筑等各種工序?,F(xiàn)場管理人員綜合現(xiàn)場特殊情況,查閱資料,求證相關(guān)方面專家,精心組織,科學(xué)安排,最后勇于嘗試,成功開創(chuàng)了無便道高陡坡條件下成功澆筑大方量混凝土的先河。拱座混凝土的成功澆筑,為洛河大橋后期鋼管拱的安裝施工奠定了堅實的基礎(chǔ),更為以后同類工程施工提供了寶貴的施工經(jīng)驗。針對無便道條件下的高陡坡混凝土運輸難題,我們在傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上,改進(jìn)串筒細(xì)部構(gòu)造,增設(shè)明槽、二次攪拌罐體和布料滑槽,減少了混凝土的離析,保證了混凝土的施工質(zhì)量和施工連續(xù)性,大大提高了混凝土運輸速度,降低了施工風(fēng)險及成本,更保護(hù)了國家的綠水青山。
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(作者單位:中鐵五局集團(tuán)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司)