隨著現(xiàn)代汽車技術(shù)的發(fā)展,越來越多的汽車故障反映在車輛的電控系統(tǒng)上,因此修理廠的維修人員往往更注重車輛的診斷與故障分析,而對于一些基礎(chǔ)的機械類故障卻不愿花費心思。所以他們遇到機械類故障后,往往通過更換配件解決現(xiàn)有故障,不會深究故障產(chǎn)生原因以及更換質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。
然而對于很多營運車輛尤其是商用車輛來說,一些機械類部件維護(hù)和修理一定要嚴(yán)格按照規(guī)范操作,否則車輛的壽命將會受到影響,從而損害到車主的切身利益甚至生命安全。就拿發(fā)動機配氣機構(gòu)的維護(hù)和修理來說,這本來是發(fā)動機維修中一項基礎(chǔ)而又重要的內(nèi)容,但是筆者在多年的從業(yè)經(jīng)歷中,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)很多起因為沒有嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對機構(gòu)的各個零部件進(jìn)行檢查,未能及時發(fā)現(xiàn)問題并解決,從而造成車輛存在隱患并引發(fā)故障的案例。下面以實例進(jìn)行分析說明。
故障現(xiàn)象:一輛搭載風(fēng)神EQ6102型柴油機的EQ1048型載貨車,在高速公路的一段下坡路段上空載、高擋高速行駛中,駕駛員突然聽到發(fā)動機有較強烈的異響,同時發(fā)現(xiàn)車身后面煙氣較大。當(dāng)駕駛員準(zhǔn)備靠邊停車時,車輛自動熄火、滑行至路邊。后車輛被拖到修理廠檢修。
檢查分析:維修人員轉(zhuǎn)動曲軸發(fā)現(xiàn),無論正轉(zhuǎn)還是反轉(zhuǎn),曲軸都只能轉(zhuǎn)動多半圈;點火起動時起動機也只能帶動半圈。這說明有異物卡在氣缸內(nèi)。維修人員對發(fā)動機進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)第2缸進(jìn)氣門的鎖夾脫出,氣門落入氣缸,氣門桿彎曲并折斷成兩段。根據(jù)解體情況和痕跡復(fù)原,發(fā)現(xiàn)氣門頭部與桿部同時嵌入活塞頂部的燃燒室中(圖1),活塞頂部有未熔化的鋁合金碎屑、鐵渣等。
另外2缸活塞的2道氣環(huán)和1道油環(huán)全部抱死,活塞頭部有拉傷、粘缸痕跡(圖2),氣缸也有明顯的拉傷痕跡?;钊麅?nèi)腔頂部變形且有與連桿小頭干涉磨損的痕跡。
進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),2缸進(jìn)氣門鎖夾已經(jīng)損壞(圖3),氣門彈簧座上下兩面都有碰擊痕跡,氣門推桿彎曲。氣缸蓋上2缸燃燒室、氣門座圈等有碰擊痕跡,噴油器被碰壞。2缸進(jìn)氣門導(dǎo)管進(jìn)入氣道的部分折斷。此外,3缸活塞頂也有拉缸痕跡,第1和第2道氣環(huán)抱死。
從拆檢的情況來看,故障的起因是發(fā)動機工作中,2缸進(jìn)氣門鎖夾脫出,導(dǎo)致氣門失去鎖止而落入氣缸。在活塞的碰擊下,氣門頭部折斷并嵌入活塞頂部,使活塞發(fā)生膨脹。加之活塞、氣門頭部以及桿部等相互碰擊并與氣缸蓋的碰擊產(chǎn)生碎屑,造成2缸活塞粘缸、拉傷、活塞環(huán)抱死、缸套及氣缸蓋等損壞。由于氣門頭部及桿身的嵌入,使得活塞內(nèi)腔頂部膨脹變形,與往復(fù)運動的連桿小頭相互干涉而產(chǎn)生了磨損。
而且,當(dāng)2缸進(jìn)氣門落入氣缸后,2缸便與進(jìn)氣道相通。當(dāng)3缸在進(jìn)氣行程時,2缸排氣時部分渣屑會被排入進(jìn)氣管內(nèi),又被鄰近的3缸吸入,造成3缸活塞拉缸、2道氣環(huán)抱死。
故障發(fā)生時產(chǎn)生煙氣,是因為2、3缸活塞氣缸粘缸、抱環(huán)、拉傷時,機油沿著缸壁與活塞之間的間隙、拉痕竄進(jìn)2、3缸燃燒室,又通過進(jìn)氣道被吸入各個氣缸,燃燒不完全產(chǎn)生煙氣排出;同時,由于2缸進(jìn)氣門的脫落,在排氣行程,通過2缸使進(jìn)、排氣道相通。此為非增壓柴油機,排氣系統(tǒng)壓力高于進(jìn)氣系統(tǒng),一部分排出的氣體會竄入進(jìn)氣系統(tǒng),造成各缸進(jìn)氣、燃燒紊亂而產(chǎn)生煙氣。
該車故障原因并不復(fù)雜,是因為2缸進(jìn)氣門鎖夾脫出而導(dǎo)致。但是,這個鎖夾為什么會脫出呢?該車可是一直正常維保,使用也很正常。最關(guān)鍵的是,筆者了解到,類似的故障并不少見。經(jīng)過進(jìn)一步檢查,筆者發(fā)現(xiàn)了此類故障產(chǎn)生的真正原因。
通過圖3觀察比較可以看出,2缸進(jìn)氣門兩片鎖夾的損壞是不同的。左片鎖夾的內(nèi)環(huán)凸鍵,就是與氣門桿尾部環(huán)槽配合的卡鎖內(nèi)環(huán)凸起部分已不復(fù)存在,沒有剪切痕跡,且其內(nèi)外兩側(cè)、特別是內(nèi)側(cè)有明顯的磨損痕跡。其倒錐形下端最薄處僅有0.9mm,說明這片鎖夾的凸鍵是因磨損而消失的。
而右片鎖夾有內(nèi)環(huán)凸鍵,其內(nèi)外側(cè)的磨損較輕且其下端最薄處有1.2mm,其內(nèi)環(huán)凸鍵完整、但有部分被擠壓變形。
由此推斷,左片鎖夾因內(nèi)環(huán)凸鍵磨損消失、失去卡鎖作用而先行脫出。此時,右片鎖夾與彈簧座及氣門桿產(chǎn)生間隙、不能鎖止氣門桿。三者失去一體配合,倒錐形的鎖夾向上運動脫出、“扣”在彈簧座的孔邊(圖4),隨后受到搖臂端碰擊。氣門彈簧座上下兩面的碰擊痕跡在同一方向上,上面的碰擊痕跡是搖臂端碰擊右片鎖夾造成。下面的痕跡是氣門桿端在碰擊座的過程中碰撞、滑移產(chǎn)生的痕跡(圖5)。
彈簧座內(nèi)圈的最厚處為7mm,而在未受到碰擊時右片鎖夾搭扣在彈簧座上的弓形高度約為2.5mm。向缸內(nèi)滑落的氣門受到活塞碰擊、氣門桿向上運動頂住偏離導(dǎo)管中心線的彈簧座、右片鎖夾及氣門搖臂時,氣門傳動鏈中增加了約9.5mm的長度,致使整個傳動鏈頂死?;钊谏现裹c附近碰擊氣門、與凸輪軸支撐力共同作用,第2缸進(jìn)氣傳動鏈整體受力超限,造成右片鎖夾擠壓損壞、彈簧座上下端面產(chǎn)生碰痕、氣門導(dǎo)管折斷、氣門推桿彎曲等。隨后進(jìn)氣門落入缸內(nèi)且頭部與桿部折斷,使故障進(jìn)一步擴大。
故障排除:維修人員對發(fā)動機大修,更換了主要零部件,包括氣缸套、活塞、活塞銷和活塞環(huán)等四配套件,以及氣缸蓋搖臂軸總成(包括進(jìn)排氣門及彈簧等各一組)、氣門推桿一根。修復(fù)后該車恢復(fù)正常工作。
回顧總結(jié):通過上述分析,整個故障發(fā)生的過程被還原。但是,由于裝配氣門彈簧時有預(yù)壓縮力的存在,所以從理論上來說,氣門的鎖夾、彈簧座與氣門桿三者是一體配合、相對靜止不動。如果彈簧彈力不足,鎖夾、彈簧座與氣門桿三者之間會有相對運動發(fā)生,并且兩片氣門鎖夾應(yīng)同步摩擦,磨損程度相近。那么,為什么本例故障中兩片鎖夾磨損是不同的呢?
通過觀察進(jìn)氣門彈簧下端面可以看出,有未磨損到的較大暗痕存在(圖6)。磨損不均勻,說明彈力沿彈簧周向不均勻。將氣門彈簧放到平板上測量,有暗痕一側(cè)高度為57.2mm,其對面高度為57.9mm,彈簧彎曲;以90°角尺檢查,與暗痕約成直角的上下相對兩側(cè)位置,角尺與彈簧有約1.5mm的間隙,通過作圖測得該夾角為2.3°,這說明彈簧還有傾斜存在。
彈簧彎曲并傾斜,彈簧座因受力不平衡,導(dǎo)致在運動中帶動左片鎖夾與氣門桿產(chǎn)生相對運動,從而產(chǎn)生磨損,鎖夾內(nèi)環(huán)凸鍵磨平失去卡鎖作用而脫出??磥磉@才是故障產(chǎn)生最根本的原因。按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:氣門彈簧端面與中心線軸的垂直度偏差不得超過2°,如超過即應(yīng)更換。
所以筆者推斷,這輛使用多年的舊車,雖然發(fā)動機和配氣機構(gòu)經(jīng)過維修和保養(yǎng),但沒有按照技術(shù)要求對氣門彈簧進(jìn)行檢查、更換,彈簧軸線的彎曲傾斜引發(fā)了重大的發(fā)動機事故。雖然這起故障發(fā)生在商用載貨車輛上,但是在很多乘用車上也發(fā)生過類似的故障。因此在此建議廣大維修人員,在維修工作中,尤其是機械類維修,一定要按照維修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,否則將會為車輛后續(xù)的工作帶來安全隱患。