趙 滏
(山西晉煤集團坪上煤業(yè)有限公司,山西 晉城 048203)
坪上煤業(yè)受地質(zhì)條件、煤質(zhì)煤層厚度影響,開采下分層時底板混入的矸石量大,煤層局部含1~2層炭質(zhì)泥巖夾矸,且井下原煤僅進行簡單的破碎和篩選,原煤80mm經(jīng)過破碎篩分后進行25、13mm篩分,篩分后直接銷售,產(chǎn)品為80~25mm中塊煤、25~13mm小塊煤、13~0mm末煤。中塊煤經(jīng)常由于人工排矸效率低,原煤含矸率高,灰分超標,造成銷售價格低,效益差,甚至造成煤質(zhì)糾紛,影響銷售。因此,對塊原煤進行排矸處理勢在必行。鑒于坪上煤業(yè)主井運煤篩選系統(tǒng)現(xiàn)狀,擬對80~25mm塊煤分選采用TDS智能干選機排矸分選,且在中塊倉中安裝螺旋溜槽,以滿足當前的生產(chǎn)情況。
TDS智能干選機是一種基于X射線識別,采用高壓氣槍執(zhí)行的新型塊煤分選設(shè)備。其基本原理是:采用X射線智能識別方法,針對入選原煤煤質(zhì)特征建立與之相適應(yīng)的分析模型,通過大數(shù)據(jù)分析,對煤與矸石進行數(shù)字化識別,最終通過高壓風智能排矸系統(tǒng)將矸石排出。TDS智能干選機主機可分為:布料系統(tǒng)、識別系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、電控和REC系統(tǒng)等。TDS智能干選機基本原理圖如圖1所示。
圖1 TDS智能干選機基本原理圖
智能干選機是一種新技術(shù),與傳統(tǒng)選煤方法按密度差異進行分選不同,智能干選是基于X射線識別的分選技術(shù),由于煤的性質(zhì)、元素差異會造成系統(tǒng)識別的差異,最終通過高靈敏、高可靠執(zhí)行機構(gòu)將矸石排出。見圖2。
項目改進方式:在篩分樓22m高處安裝一部801轉(zhuǎn)載皮帶,用于將振動篩篩分下來的80~25mm塊煤(含矸)運轉(zhuǎn)到帶式給料機。在篩分樓17m高處安裝1臺帶式給料機及1臺TDS智能干選機(型號為TDS16-082.5,處理能力100t/h,處理粒徑80~25mm,主機外形尺寸為9700×4500×3800mm),主機內(nèi)含布料器(型號:NN-150,帶寬:1800mm,帶長:13m,帶速:2.5m/s),將其安裝在塊煤倉上,對80~25mm塊煤(含矸)進行分選。
圖2 選出的煤與矸石對比
圖3 篩選系統(tǒng)“TDS+螺旋溜槽”工藝設(shè)計示意圖
如3圖所示,井下原煤經(jīng)過原有2ZXF3061/5型振動篩篩分后,13~0mm末煤經(jīng)上倉皮帶進入末煤倉,25~13mm小塊煤進入小塊煤倉,而80~25mm中塊煤經(jīng)新增801轉(zhuǎn)載皮帶進入帶式給料機,通過TDS16-102.5型智能干選機分選后,中塊煤進入中塊煤倉,矸石進入新增矸倉。
主要創(chuàng)新點:
(1)技術(shù)先進。TDS智能干選機是基于射線識別的選煤新技術(shù),采用先進的檢測及執(zhí)行技術(shù),分選過程不用水,不用介,裝機功率低,生產(chǎn)加工成本低。
(2)綠色選煤。傳統(tǒng)濕法選煤在洗選過程中將產(chǎn)生煤泥,由于煤泥發(fā)熱量低,粘結(jié)成團難以利用,在無法銷售的情況下往往作為廢棄物外排,既浪費資源又污染環(huán)境。而TDS智能干選機不產(chǎn)生煤泥,有效解決了沾濕煤泥難處理的問題,避免了環(huán)境污染,真正實現(xiàn)了綠色選煤。
(3)系統(tǒng)簡單,建設(shè)周期短。TDS智能干選系統(tǒng)簡單,直接建在現(xiàn)有篩分樓上,不需要新建車間,自開工建設(shè)到調(diào)試僅僅用時3個月。若采用傳統(tǒng)選煤工藝,由于系統(tǒng)復(fù)雜則需要另建廠房,并配套設(shè)置濃縮車間,預(yù)計工期將不低于6個月。
坪上煤業(yè)精塊煤的生產(chǎn)占總量的30%,精煤產(chǎn)品采用方倉(中塊倉高度為17m)儲存,通過汽車外運。由于無煙煤易碎,在裝倉環(huán)節(jié)容易因撞擊而破碎,因而使入倉后的塊煤合格率下降,直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟效益。為了提高塊煤合格率,確保產(chǎn)品質(zhì)量,在801皮帶轉(zhuǎn)載處及TDS精煤入料口處安裝新型螺旋溜槽。見圖4。
圖4 中塊倉螺旋溜槽安裝實體圖及技術(shù)參數(shù)
項目改進方式:
改造前:從建礦到達產(chǎn)以來,中塊倉安裝的是普通直通式溜槽,直上直下式,由于無煙煤易碎,在入倉環(huán)節(jié)容易因撞擊而破碎,因而使入倉后的塊煤合格率下降,塊率損失嚴重,直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟效益。
改造后:該套新型螺旋溜槽是由TDS布料器將精塊煤運至倉口,落到螺旋溜槽的入料段上,按照一定的規(guī)律對煤流進行加速,并不斷改變煤流的方向,使煤流能夠以預(yù)定的速度平穩(wěn)進入螺旋溜槽的標準段內(nèi),致使煤流在各種力的共同作用下保持平衡,即在運動方向無加速度,基本上以恒定的速度平衡運行,使煤流沿溜槽以勻速螺旋運動滑至倉底,將自由落體運動變?yōu)閯蛩俾菪\動,從而防止塊煤破碎,達到減少破碎的效果。見圖5。
TDS智能干選機及中塊倉螺旋溜槽的技改投運后最大處理能力為100t/h,物料有效分選粒度為80~25mm。TDS分選后的煤中含矸率不大于3%,落地矸石中帶煤率不大于5%,且安裝使用的新型螺旋溜槽,將徹底解決塊煤合格率下降問題,大大地提升了煤炭塊率,對提高企業(yè)經(jīng)濟效益,減少客戶爭議有著積極的意義。
(1)資金投入
設(shè)備及工具租賃費用每年約為160萬元,相關(guān)土建及安裝工程費用約為90萬元。
(2)產(chǎn)出效益
坪上煤業(yè)銷售中塊煤占每年產(chǎn)量約為27%,分選后中塊煤銷售價噸煤可提高20元,以坪上煤業(yè)年產(chǎn)量135萬t計,每年可增收729萬元(1350000×27%×20=7290000元)。
TDS智能干選系統(tǒng)及新型螺旋溜槽已在坪上煤業(yè)正式投用,分離矸石和炭塊效果顯著,且有效地提升了入倉后的煤炭塊率,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益。
圖5 螺旋溜槽安裝示意圖及旋轉(zhuǎn)方向