姜海峰 張寶軍 高 鑫
(兗州煤業(yè)股份有限公司興隆莊煤礦,山東 兗州 272102)
興隆莊煤礦3306工作面位于三采區(qū)北東側(cè),南西方向為已回采的3305綜放工作面,南東方向與五采區(qū)相鄰,北~北東至肖家莊二號斷層,南東至日菏高速公路停采。肖家莊二號斷層北東方向為滋陽斷層,該斷層是本礦的井田邊界與星村煤礦相鄰。工作面為“刀”把型布置,工作面走向長136.3/159.7m,傾向長175.4/61.9m,平均煤厚8.95m,煤層平均傾角為5.5°,工作面可采儲量370.19kt,該面于2009年4月1日開始回采,于2009年7月24日停采。見圖1。
該面直接頂為粉砂巖,厚度2.67~4.25m;基本頂為粉砂巖細砂巖互層,厚度11.5~25.37m;直接底和基本底分別為泥巖和粉砂巖細砂巖互層;局部有泥巖偽頂,易破碎冒落。該面煤層以單斜為主,并發(fā)育次一級的寬緩褶曲,總體趨勢為NW高、SE低。煤層走向為N~NW,傾向E~NE,煤層傾角1~12°,平均5.5°。
圖1 3306綜放工作面平面圖
該面為綜放工作面,采用走向長壁綜采放頂煤一次采全高全部垮落采煤法。以放煤工序為中心,以一刀一放為基本工藝,采放平行作業(yè)。放煤步距確定為0.8m,采高3.1m。工作面采用ZFS6200/18/35型放頂煤液壓支架支護頂板。
根據(jù)不同采區(qū)和相鄰的3305綜放工作面礦壓觀測資料,該面煤層頂板屬礦壓顯現(xiàn)不明顯、來壓強度也不強烈的Ⅲ級Ⅱ類頂板。預(yù)計直接頂?shù)某蹩绮骄酁?3.5m,基本頂?shù)某蹩绮骄酁?8.9m,動載系數(shù)1.4m,基本頂能夠形成懸頂結(jié)構(gòu),出現(xiàn)周期性的跨落現(xiàn)象,周期來壓步距14.5~20.2m,平均16.4m,動載系數(shù)1.24 m。預(yù)計來壓時對生產(chǎn)影響不大。在錨網(wǎng)支護條件下預(yù)計支承壓力超前影響范圍為:實體煤順槽(下順槽)明顯區(qū)20m,高峰區(qū)10m,巷道變形量小,頂?shù)装宓幕顒訌姸却笥趦蓭偷淖冃?;沿空順槽(上順槽)明顯區(qū)60m,高峰區(qū)40m。
工作面設(shè)計上頭推進至日荷高速公路保護煤柱處停采。為最大限度提高煤炭資源回收率,工作面停采時要進行調(diào)面,預(yù)計停采時工作面下頭超前上頭41m左右,上下兩頭高差16~17m,為有效控制運輸機上竄下滑,根據(jù)現(xiàn)場制定了機尾每推進3排(每排0.8m),機頭推進1排的推進方式。采取單向割煤單向推溜,并且在上下順槽內(nèi)定好標(biāo)志線,通過機頭機尾到標(biāo)志線的距離,動態(tài)掌握運輸機上竄下滑幅度。
(1)煤機從機頭至機尾割煤,緊跟煤機拉支架不推前部運輸機,煤機割通機尾即(圖2)1位置,向機頭抽機并將底煤清理干凈,到機頭停機。
(2)從煤機機身開始向機尾逐步推移前部運輸機至煤壁,開機向機尾割煤,緊跟煤機拉支架不推溜,煤機割通機尾即(圖2)2位置,向機頭抽機并將底煤清理干凈至機頭后,將煤機向機尾空抽15組支架停機,同時將機頭段推至煤壁。
(3)開機向機頭割煤割通機頭即(圖2)3位置停機,從煤機機身開始向機尾逐步推移前部運輸機至煤壁,開機向機尾割煤,緊跟煤機拉支架不推移前部運輸機,煤機割通機尾即(圖2)3位置,進入下一個循環(huán)。
圖2 3306綜放工作面調(diào)面控制圖
通過采用以上調(diào)面方案有效控制了前部運輸機頭的上竄,具體數(shù)據(jù)見表1
表1 現(xiàn)場實際測量控制表
從表1知,從調(diào)面開始到調(diào)面結(jié)束現(xiàn)場共測量了14次,前部機頭到標(biāo)志線距離由0.43m到0.48m,下滑了0.05m,前部機尾共縮進2.89m,前部根據(jù)機尾的縮進量提前添加了2次正常溜槽保證了前部運輸機的鋪設(shè)長度,滿足了工作面正常推進,同時為大幅度調(diào)面提供了前提條件。
該面面長176m,120組支架支護長度180m,根據(jù)測算調(diào)面41m時,面將延長4.71m達到180.71m,在回采過程中遇到以下問題:
(1)工作面中上部個別支架出現(xiàn)咬架現(xiàn)象。
3.1 本次試驗顯示每隔6天輸精一次受精率最高,間隔8天輸精一次受精率最低。分析原因認(rèn)為精子在母雞體內(nèi)一般存活6~7天,因此6天輸精一次受精率較高。
(2)工作面齊直受到影響,中部出現(xiàn)超前現(xiàn)象。
(3)前部運輸機機尾縮進2.89m(由表1推算),在推進過程中機尾將出現(xiàn)無法割通現(xiàn)象。
(4)機尾處B區(qū)無法滿足支護要求。
(5)煤機在機頭段進尺少,為中上部頂板管理帶來不利影響。
(6)工作面調(diào)斜加長,支架支護距離不足。
(7)聯(lián)網(wǎng)影響工作面放煤回收率的提高,不利于防火。
(1)針對支架方向的調(diào)整,咬架現(xiàn)象,嚴(yán)格制定支架管理獎罰制度及安全質(zhì)量驗收員管理驗收制度,對各班班中出現(xiàn)的咬架要及時進行調(diào)整。同時采取煤機每次割通刀機頭零進尺時,多次推移機頭的方式來調(diào)整支架的方向。
(2)針對工作面的齊直問題,為了保證工作面的狀態(tài)控制,采取如下施工工藝進行局部調(diào)整。首先煤機從機尾割煤到第一個折點90#架返回機尾,其次從機尾割煤到第二個折點60#架返回機尾,最后割通刀,同時采取機頭向機尾單向推移前部運輸機。
(3)針對前部運輸機機尾上竄的問題,考慮到工作面調(diào)面后,斜長與正常長度的關(guān)系,當(dāng)調(diào)到一定程度后前部運輸?shù)匿佋O(shè)長度相對變長,為了解決這種變化給生產(chǎn)帶來的不利影響,根據(jù)現(xiàn)場情況采取了添加前部溜槽的方案來增加前部運輸機的鋪設(shè)長度,使其滿足工作面的推進長度。
(4)針對機尾處B區(qū)支護,適當(dāng)加大機尾端頭支架間距,并在巷道使傾向工字鋼間距1.0m,工字鋼一頭擔(dān)在端頭支架上,一頭用單體支柱支護,從而滿足了機尾B區(qū)支護要求。
(5)針對煤機在機頭段進尺少,煤機在機頭段往返次數(shù)頻繁,不利用頂板維護的問題,因工作面進入末采階段采取了由機頭向機尾分階段聯(lián)網(wǎng)的方式來維護頂板。
(6)下靠排頭支架,增大機尾正常架間距。增大機尾正常架間距帶來機尾支架與運輸機無法正常連接問題,不能實現(xiàn)正常拉移。工區(qū)根據(jù)現(xiàn)場實際情況將機尾3組正常支架通過加工特殊推移梁,與機尾電機底盤推移梁鉸接,在走向方向具有左右可調(diào)150mm的銷孔,隨時調(diào)節(jié)機尾架間距,保證機尾正常支架的架型支護狀態(tài)。機尾正常架間距達到600mm時,通過在支架前梁頭使平行工字鋼隨拉架過程進到主頂梁上,排距1000mm,拉移機尾正常支架時間隔拉移,保證工字鋼間距均勻,減少架間網(wǎng)包下垂、撕網(wǎng)隱患,確保機尾頂板有效控制。
(7)為加強末采回收率,將頂煤充分放出,減輕工作面防火壓力,工作面每推進一排,在聯(lián)網(wǎng)段停機,專職放煤工進入后部運輸機進行剪網(wǎng),并借助放煤時插板插網(wǎng),直至支架尾梁見矸,確保放煤充分。
興隆莊煤礦3306工作面末采階段所采用調(diào)面工藝,解決了大幅度調(diào)面帶來的一系列問題,多回收資源7萬余噸,為類似綜放工作面末采大幅度調(diào)面提供了實踐經(jīng)驗。