于德泉
(淮南礦業(yè)集團(tuán)選煤分公司 顧橋選煤廠,安徽 淮南 235000)
顧橋選煤廠是一座設(shè)計(jì)能力10.0 Mt/a的礦井型動(dòng)力煤選煤廠,主要工藝為:30 mm以上原煤經(jīng)脫泥后,通過重介質(zhì)淺槽洗選,30 mm以下的物料根據(jù)市場(chǎng)需求直接成為產(chǎn)品或部分進(jìn)入有壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器洗選。
介質(zhì)消耗是選煤廠重要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo),如何管控介耗,是生產(chǎn)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。根據(jù)淮南礦業(yè)集團(tuán)選煤分公司對(duì)動(dòng)力煤選煤廠下水煤介耗統(tǒng)計(jì)(表1),顧橋選煤廠2015年、2016年累計(jì)介耗分別達(dá)到0.85 kg/t和0.92 kg/t,相較其他選煤廠偏高,是最低消耗指標(biāo)潘三選煤廠的2.6倍。
表1 各廠下水煤介耗對(duì)比
造成介耗偏高的因素很多,如工藝布置、設(shè)備維護(hù)、管理手段、操作水平、煤質(zhì)好壞等多個(gè)方面。要想降低介耗,必須結(jié)合檢測(cè)數(shù)據(jù),有針對(duì)性的開展系統(tǒng)分析,從技術(shù)損失和管理損失入手,找到介耗偏高的原因,逐項(xiàng)進(jìn)行整改。
淮南礦業(yè)集團(tuán)選煤分公司成立10余年來,制定了多項(xiàng)降低材料消耗的制度和措施。常規(guī)的管控介耗措施,如調(diào)整磁選機(jī)磁偏角,調(diào)整磁選機(jī)滾筒與槽體間隙,改進(jìn)磁選機(jī)入料,穩(wěn)定溢流,嚴(yán)控脫介篩噴水壓力、擋水壩位置和數(shù)量及篩縫尺寸等工序標(biāo)準(zhǔn)方面的方法已比較成熟,并都付諸實(shí)踐,在系統(tǒng)未作大的改動(dòng)情況下,這些常規(guī)項(xiàng)目的改進(jìn)余地已很小,收效也不明顯。因此,必須從其他方面分析介耗偏高的原因,以便對(duì)癥下藥,真正降低介耗。
選煤廠塊煤系統(tǒng)精煤脫介篩為雙層香蕉型振動(dòng)篩,矸石脫介篩為雙層直線振動(dòng)篩。末煤系統(tǒng)精煤和矸石脫介篩均為單層直線振動(dòng)篩。通過對(duì)脫介效果的分析,目前影響產(chǎn)品帶介的因素主要有以下幾點(diǎn)。
(1)噴水管道內(nèi)部銹蝕對(duì)噴水效果的影響。在用的噴水管道使用年限較長(zhǎng),已達(dá)10 a之久,材質(zhì)為普通鋼材。管道內(nèi)部由于水流的沖刷及日常銹蝕,內(nèi)壁形成大量塊狀鐵銹。由于這些鐵銹顆粒較大,而選用的噴嘴內(nèi)徑僅為8 mm,脫落的銹渣極易堵塞噴嘴,致使噴水效果變差,甚至無水,直接影響脫介效果。為解決這一問題,選煤廠制定了整改方案,逐步將噴水管更換為不銹鋼噴水管,并且在新的噴水管道兩端留有活盤,當(dāng)管道內(nèi)進(jìn)入雜物時(shí),可拆卸活盤直接沖洗,省時(shí)省力。
鐵銹堵塞噴水嘴是塊煤、末煤系統(tǒng)經(jīng)常遇到的情況,是造成全廠介耗增加的主要原因之一。這一問題徹底解決后,對(duì)降低介耗將起到明顯效果。
(2)循環(huán)水系統(tǒng)內(nèi)混入木屑等雜物造成噴嘴堵塞。為解決雜物堵塞噴水嘴的問題,采取的主要措施是:在二段濃縮池溢流出水口增加一個(gè)利用廢舊篩板制作的截雜箱(圖1),定期檢查箱子磨損情況及箱子與池壁的間隙,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,并及時(shí)清理截留的雜物。
圖1 二段濃縮池溢流堰內(nèi)的截雜箱
(3)塊精煤脫介篩上層物料沖擊噴嘴,造成噴嘴掉落,影響脫介效果。塊精煤脫介篩為香蕉篩,篩子傾角大,篩上為200~30 mm粒級(jí)物料。大塊物料滾落速度快,沖擊力大,彈起撞擊噴嘴后容易造成噴嘴損壞或脫落,不但影響脫介,有時(shí)甚至影響全廠生產(chǎn)。采取的措施是在噴水管道來料側(cè)沿管道全長(zhǎng)懸掛擋料皮(圖2),避免物料直接撞擊噴嘴,起到了保護(hù)噴嘴的作用?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后效果明顯,基本杜絕了噴嘴掉落的問題。
圖2 塊精煤脫介篩噴嘴來料側(cè)擋皮
(4)精煤脫介篩入料側(cè)的下層篩板容易粘掛毛絮,造成篩縫堵塞,脫介困難。采取的措施:一是選用防掛毛絮篩板;二是加強(qiáng)對(duì)下層篩板的檢查,發(fā)現(xiàn)篩縫堵塞、影響脫介效果時(shí)及時(shí)更換篩板。
磁選機(jī)作為主要的介質(zhì)回收設(shè)備,其運(yùn)行效果直接影響到介質(zhì)消耗的高低。磁選機(jī)理論上磁性物回收率不應(yīng)低于99.8%,否則每降低1個(gè)百分點(diǎn),介質(zhì)損失就會(huì)增加幾倍到幾十倍。因此,保證磁選機(jī)良好的工況對(duì)介質(zhì)回收尤為重要。
(1)塊煤磁選機(jī)出現(xiàn)過溢流不穩(wěn)定的問題。經(jīng)檢查,主要由兩方面原因引起:一是磁選機(jī)尾礦調(diào)節(jié)板磨損,致使同一臺(tái)磁選機(jī)兩側(cè)調(diào)節(jié)板開度相差較大,造成兩邊出量不均;另一方面稀介桶的液位控制不準(zhǔn)確,也對(duì)磁選機(jī)的入料產(chǎn)生影響。改進(jìn)措施:重新加工制作尾礦調(diào)節(jié)板,根據(jù)生產(chǎn)需要,留出合適開度,確保兩側(cè)下料狀況相近。另外,將稀介段噴水壓力按工序標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整到0.2 MPa左右,再根據(jù)稀介桶補(bǔ)水情況和磁選機(jī)實(shí)際狀況確定磁選機(jī)給料泵的頻率,確保生產(chǎn)過程達(dá)到稀介桶液位穩(wěn)定、實(shí)現(xiàn)磁選機(jī)入料穩(wěn)定的目的。
(2)末煤系統(tǒng)4臺(tái)矸石磁選機(jī),每2臺(tái)采用背靠背布置,2臺(tái)磁選機(jī)共用1個(gè)入料箱。矸石磁選機(jī)入料濃度大,矸石沉降快,部分物料在入料箱內(nèi)沉積,造成磁選機(jī)翻花,影響磁選機(jī)回收效果。另外,矸石磁選尾礦后續(xù)處理工藝存在部分粉矸石物料在小系統(tǒng)內(nèi)打循環(huán)的問題,造成矸石磁選機(jī)入料濃度難以下降,對(duì)介質(zhì)回收產(chǎn)生不利影響。
為了解決上述問題,采取以下措施:一是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)崗位檢查,及時(shí)清理槽體內(nèi)沉積物料,消除入料箱堵料問題;二是建議改進(jìn)粉矸石回收工藝,即將原來粉矸石物料由泵給入弧形篩,弧形篩篩上物料再進(jìn)入矸石脫介篩的流程,改造為粉矸石物料由泵給入分級(jí)旋流器,旋流器底流給入高頻篩,篩上物料進(jìn)入矸石帶式輸送機(jī)(流程見圖3)。此項(xiàng)改造能大幅度降低粉矸石物料在系統(tǒng)內(nèi)的循環(huán),降低磁選機(jī)入料濃度,提高磁選機(jī)回收效果。經(jīng)論證分析,該工藝改造可行,其他選煤廠已有改造的成功經(jīng)驗(yàn)。
圖3 末煤系統(tǒng)粉矸石回收工藝改造對(duì)比
(3)末煤系統(tǒng)磁選機(jī)給料方式對(duì)介耗的影響。磁選機(jī)入料采用脫介篩下溜槽物料自流的方式,該方式存在的問題是:脫介篩噴水的調(diào)整及分流量的增加,都會(huì)引起磁選機(jī)入料量發(fā)生變化,從而影響磁選機(jī)介質(zhì)回收效果。這種給料方式與利用泵向磁選機(jī)給料相比,操作難度較大,重點(diǎn)要提高密度控制司機(jī)的技能水平和責(zé)任心,保持系統(tǒng)穩(wěn)定。如果脫介弧形篩發(fā)生竄料,必須及時(shí)處理,否則會(huì)造成單臺(tái)磁選機(jī)入料增加,回收效果變差。檢測(cè)表明,此時(shí)磁選尾礦帶介高達(dá)3 g/L,是正常數(shù)值的10倍之多。
由于塊煤系統(tǒng)沒有介質(zhì)緩存池,放出的物料必須及時(shí)處理。理論上放掉的介質(zhì),要打到塊煤稀介桶,再由磁選機(jī)進(jìn)行回收;但實(shí)際操作時(shí),由于打入磁選機(jī)的介質(zhì)濃度較大,即使同時(shí)開兩臺(tái)磁選機(jī)進(jìn)行回收,仍然存在磁選機(jī)入料箱漫料的問題,最終造成介質(zhì)損失。
如果將放掉的介質(zhì)經(jīng)過地溝沖入末煤系統(tǒng),現(xiàn)有工藝不能再打回到塊煤系統(tǒng),只能在末煤系統(tǒng)回收。煤質(zhì)好時(shí)末煤系統(tǒng)不開機(jī),介質(zhì)存放時(shí)間較長(zhǎng),所以該方式下介質(zhì)回收也存在一定問題。2017年選煤廠因放料造成的介質(zhì)損失折算為下水原煤介耗達(dá)0.1 kg/t,可見對(duì)放料介質(zhì)回收的改造勢(shì)在必行。
改造方案:一是在塊煤系統(tǒng)掃地泵鋪設(shè)一路管道,給入介質(zhì)庫(kù)的介質(zhì)緩沖桶內(nèi),回收的介質(zhì)在檢修后可直接打回到塊煤合格介質(zhì)桶。另一方面在末煤系統(tǒng)掃地泵增加一路管道至塊煤兩個(gè)稀介桶,正常生產(chǎn)時(shí)回收介質(zhì),這樣可以避免開機(jī)初期介質(zhì)集中流向稀介質(zhì)桶造成磁選機(jī)漫料的問題。
(1)顧橋選煤廠已投產(chǎn)10余年,重介質(zhì)管道、合格介質(zhì)桶、稀介質(zhì)桶、部分閘閥等已出現(xiàn)不同程度銹蝕和磨損,做好預(yù)防性、計(jì)劃性檢修工作,減少跑冒滴漏問題,對(duì)控制介耗將起到積極作用。
(2)進(jìn)一步加大對(duì)重點(diǎn)崗位人員的技能培訓(xùn)力度并實(shí)行績(jī)效考核制,提高崗位人員的責(zé)任心,落實(shí)崗位職責(zé),將工序標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位,減少人為因素對(duì)介耗的影響。
(3)煤質(zhì)差,入洗比例增加時(shí),嚴(yán)密注意絮凝劑的使用情況,避免因聚丙烯酰胺超量添加造成循環(huán)水發(fā)粘,進(jìn)而影響脫介。顧橋選煤廠曾經(jīng)出現(xiàn)過該問題,末煤介耗高達(dá)近5 kg/t。但也不能為減少藥劑用量而使得循環(huán)水發(fā)黑,循環(huán)水質(zhì)量不達(dá)標(biāo)也會(huì)造成介耗增加。必須執(zhí)行嚴(yán)格的藥劑添加制度,保證清水脫介。
(4)提高密度控制司機(jī)和調(diào)度員的技能水平,增強(qiáng)其責(zé)任心。要根據(jù)煤質(zhì)及合格介質(zhì)桶液位情況,合理調(diào)整分流、添加介質(zhì),確保分選密度穩(wěn)定,將懸浮液中的煤泥平衡在適度位置,做到穩(wěn)定生產(chǎn),降低介耗。
通過分析,找到造成選煤廠介耗過高的原因,制定了防范措施和系統(tǒng)改造方案,實(shí)施后取得了進(jìn)一步降低脫介篩產(chǎn)品帶介率和磁選尾礦帶介率。2017年累計(jì)下水原煤介耗為0.67 kg/t,2018年1—8月累計(jì)下水原煤介耗為0.65 kg/t,分別比2016年降低了0.25 kg/t和0.27 kg/t。以2017年為基礎(chǔ)計(jì)算,全年下水原煤量319.43萬t,相比2016年減少介質(zhì)耗量798.58 t,介質(zhì)價(jià)格按700元/t計(jì)算,則全年節(jié)約費(fèi)用55.9萬元。