朱惠華
摘要:永鋼煉鐵廠長期以來都是通過目測判斷鐵水包盛放量,受崗位員工責(zé)任心影響較大,鐵水包重量符合率一直處于23%左右,影響后道煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏,通過增加智能液位檢測裝置,實現(xiàn)鐵水液位自動測量,鐵水包符合率達(dá)到80%以上。
關(guān)鍵詞:鐵水包;檢測;盛放量
一、目前現(xiàn)狀
江蘇永鋼集團(tuán)有限公司共有10座高爐,年產(chǎn)鐵水約830萬噸。在鐵水裝包時均未安裝有效的檢測裝置,在裝鐵水過程中,由崗位員工一直盯著鐵水包液面,盛放量完全由工人靠目測判斷,這對崗位人員的責(zé)任心有較高的考驗,且存在較高的不確定因素。從而導(dǎo)致鐵水重量命中率一直處于23%左右,煉鋼并包率達(dá)40%左右。
二、存在的問題
由于煉鐵廠目前沒有有效的鐵水液位檢測裝置,在生產(chǎn)過程中主要存在以下幾個方面問題:
1、鐵水包鐵水的盛放量無法得到有效的控制。目前沒有可行、有效的檢測設(shè)備做依托,靠人工目測存在較多的安全隱患,如鐵水飛濺、粉塵、高溫、有毒有害氣體等因素,且目測判斷難度較大,工作環(huán)境(差)惡劣。
2、影響鐵水包使用壽命。鐵水包盛放鐵水量無法準(zhǔn)確控制,放的過多對鐵水包包口處耐材薄弱的地方造成損傷,降低鐵水包使用壽命,也存在鐵水溢出燒壞鐵水車事故等安全隱患。另鐵水放的過少,會影響鐵水包的使用效率,導(dǎo)致下游單位需要并包、翻包操作,造成鐵水溫降過快,對煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏帶來較大影響,無形中增加了永鋼的生產(chǎn)成本。
3、無法滿足高效的“一罐制”生產(chǎn)需要。由于鐵水包的盛放量無法準(zhǔn)確控制,導(dǎo)致并包、翻包,熱損失降低等情況,因此對鐵水液面的準(zhǔn)確監(jiān)控顯得尤為重要。
4、需改善作業(yè)環(huán)境。出鐵口環(huán)境惡劣,彌漫著大量高溫?zé)焿m及毒氣如二氧化硫等,采用人工目測查看判斷對員工職業(yè)健康有較大影響。
三、采取措施
針對永鋼在生產(chǎn)工序上存在的困擾,通過增加鐵水液位檢測裝置可得到有效解決。
1、在煉鐵出鐵場出鐵口上面的除塵罩上打孔并焊接安裝液位檢測探頭,其檢測裝置為高頻雷達(dá)檢測儀表。在出鐵口鐵水包的正中心上方除塵罩位置進(jìn)行開孔,安裝液位檢測探頭,其檢測裝置為高頻雷達(dá)檢測儀表,從而達(dá)到避開傾倒鐵水流的目的。在工作時雷達(dá)發(fā)生的信號將和鐵水液面始終處于垂直狀態(tài),若傾斜安裝將對檢測的準(zhǔn)確性造成影響。另外,根據(jù)現(xiàn)場崗位人員的作業(yè)習(xí)慣將顯示屏安裝在顯眼地方,做到一目了然。由于廠房內(nèi)設(shè)備設(shè)施較多,電磁干擾現(xiàn)象也是一種常態(tài),因此,在布線時將小于1.5mm2的兩芯屏蔽電纜敷設(shè)在雷達(dá)料位計到系統(tǒng)主機之間并用金屬管實施防護(hù),在電纜兩端必須安裝接地裝置。
每個高爐安裝一套主機,每個罐位安裝一個探頭和一個工業(yè)觸摸屏,可分別設(shè)置鐵水重量和液面高度的目標(biāo)值。
2、由于鐵水包的正上方安裝了測量設(shè)備,并使用超高頻的雷達(dá)設(shè)備,因此,在工作時,該裝置與鐵水液面在非接觸的情況下即可測量液位高度。并按照以下公式自動算出鐵水液位高度:h=H-vt÷2,其中,h為鐵水包內(nèi)鐵水液位高度;H為液位計到包底的距離;v為雷達(dá)波速度;t為雷達(dá)波發(fā)射到接收的時間間隔。通過主機系統(tǒng)的計算、判斷和轉(zhuǎn)換后,在每個罐位處實現(xiàn)觸摸屏的顯示與輸入。
3、針對出鐵口環(huán)境惡劣對雷達(dá)脈沖造成的影響,生產(chǎn)現(xiàn)場采用雷達(dá)波發(fā)射角度小、穿透能力強,能較好抗粉塵干擾能力的高頻雷達(dá)料位計。對于爐前出鐵口環(huán)境溫度高且空氣中存在大量高溫?zé)焿m的現(xiàn)象,為消除粉塵對探頭的發(fā)射和接收造成的影響,選用的探頭自帶吹掃功能,在出鐵時可利用壓縮空氣進(jìn)行吹掃冷卻。
四、效益評價
通過鐵水包增加智能液位檢測裝置,鐵水重量符合率由23.6%提高至80%,并包率由40%降低至20%。
1、綜合經(jīng)濟效益
(1)直接經(jīng)濟效益
按并包一次平均20℃溫降,減少1℃成本0.129元/噸,按天計算:
一鋼并包數(shù)可減少32包,單包重量45噸;二鋼 21包,單包重量50噸;三鋼15包,單包重量120噸。
年減少并包溫降的鐵水為(32*45+21 *50+15*120)*30*12=1544400噸,降本為1544400*0.129*20=3984552元,約398.4萬元。
(2)除塵及行車電費:
一鋼行車并包一次電費為4.6元/包,二鋼并包一次電費為5.5元/包,三鋼并包一次電費14.9元/包。一鋼、二鋼除塵與爐前或精煉二次除塵管道并聯(lián),無法量化成本,但每次并包直接影響到轉(zhuǎn)爐爐前除塵效果,其環(huán)保效果不能忽略。三鋼除塵風(fēng)機為變頻控制,并包時頻率由32HZ(330KW)提升到37HZ(520KW),每次并包5分鐘折合電費9.5元/包,年節(jié)?。?/p>
(4.6*32+5.5*21+14.9*15+9.5*15)*30*12=226332 元,約22.6萬元。
(3)綜合經(jīng)濟效益=398.4+22.6=421萬元/年
2、間接效益:
(1)環(huán)保效益:減少在煉鋼、電爐處的并包、翻包,減少熱損失和粉塵排放。
(2)安全效益:避免了由于鐵水飛濺、粉塵及高溫等因素給操作人員帶來的安全隱患。
五、總結(jié)
通過增加該測量手段可解決當(dāng)前公司鐵水重量檢測滯后的現(xiàn)狀,實現(xiàn)非滿包鐵水車在不同高爐受鐵,提高鐵水包使用效率,避免非滿包鐵水影響生產(chǎn)節(jié)奏,減少因非滿包等待下爐出鐵的溫降損失等,是一系列優(yōu)化生產(chǎn)措施的必要條件,主要有:
(1)減少鐵水溫降損失,提高廢鋼比。提高鐵水包包重符合率,滿足煉鋼、特鋼廠的生產(chǎn)需要,實現(xiàn)鐵水灌注、裝運的可控性,減少并包等無效勞動造成的溫降損失,為后續(xù)提高廢鋼比奠定基礎(chǔ)。
(2)提高了鐵水包使用效率,使鐵水包耐材侵蝕情況可量化。通過鐵水液位和重量的關(guān)系,可輔助判斷出耐材正常侵蝕情況,避免鐵水包過度修包或欠維修的情況。此外因鐵水放入過程液位準(zhǔn)確,可避免鐵水裝入過多導(dǎo)致鐵水車燒損,及高液位鐵水包在運輸中的安全風(fēng)險。
(3)通過采用先進(jìn)測量設(shè)備,輔助信息化手段對鐵水液位進(jìn)行精確計量記錄,可追溯數(shù)據(jù),便于分析,更是為推進(jìn)鐵水“一包到底”操作理念的推行打下良好基礎(chǔ),符合公司轉(zhuǎn)型升級要求。
六、結(jié)束語
從近一年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,通過增加該系統(tǒng)可有效提高鐵水包M值符合率,滿足±2.5噸的占比在80%,較目前23.6%的符合率有明顯提升。
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(作者單位:江蘇永鋼集團(tuán)有限公司)