焦晉斌
(晉城煤業(yè)集團(tuán) 趙莊煤業(yè), 山西 晉城 048000)
高瓦斯礦井一般采用底抽巷預(yù)抽掩護(hù)回采巷道掘進(jìn),解決瓦斯問(wèn)題[1-2],但也存在一定的弊端。對(duì)于低透氣煤層,瓦斯抽采孔施工比較密集,并結(jié)合水力沖孔,大量煤渣被沖出后,煤體內(nèi)部空虛、松散,造成回采巷道掘進(jìn)時(shí),巷幫十分破碎,錨索錨固困難,錨固力極低,嚴(yán)重影響一次支護(hù)效果,后期巷道維護(hù)十分困難,變形量極大[3-4]. 煤礦往往采取回采巷道擴(kuò)幫、注漿加固措施,一方面擴(kuò)幫、注漿工程量極大,大幅增加巷道維護(hù)成本;另一方面巷道返修嚴(yán)重影響采掘銜接[5]. 針對(duì)底抽巷瓦斯抽采鉆孔引起的回采巷道維護(hù)問(wèn)題,研究瓦斯抽采鉆孔回填技術(shù),以期提高一次支護(hù)效果,大幅降低巷道維護(hù)成本。
晉城煤業(yè)集團(tuán)趙莊煤業(yè)開(kāi)采3#煤層,一盤區(qū)3#煤層厚度4.5 m,煤層瓦斯含量6.99~12.73 m3/t,煤層透氣性系數(shù)0.21~0.46 m3/(MPa2·d),采用大采高綜采方式,順序開(kāi)采。以1310工作面為例,工作面布置3條巷道,13103巷、13101巷、13102巷,其中13102巷為下一工作面1311復(fù)用。13101巷與13102巷間隔煤柱60 m,煤柱下方布置1條底抽巷,向13101巷和13102巷施工大量瓦斯抽采鉆孔提前抽采,掩護(hù)其掘進(jìn),見(jiàn)圖1,圖2.
圖1 工作面巷道位置關(guān)系圖
圖2 底抽巷瓦斯抽采鉆孔布置示意圖
趙莊煤業(yè)3#煤層屬于高瓦斯、低透氣煤層,抽采鉆孔平均間距1.5 m,采用水力沖孔方式提高抽采效果,每孔約出1 t煤矸渣。
底抽巷斷面均為矩形,掘進(jìn)寬度為4 700 mm,高為3 200 mm,掘進(jìn)斷面積為15.04 m2. 采用錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù),頂板錨索d22 mm,長(zhǎng)度6.4 m,加長(zhǎng)錨固,排距2 400 mm,間距1 700 mm,每排2根,兩端錨索距幫各1 500 mm,頂板錨桿長(zhǎng)度2.4 m,排距1 200 mm,間距1 050 mm,每排5根錨桿,兩端錨桿距幫各250 mm;兩幫錨桿桿體長(zhǎng)度2.4 m,排距1 200 mm,間距1 200 mm,上部錨桿距頂板350 mm,下部錨桿距底板450 mm. 底抽巷支護(hù)示意圖見(jiàn)圖3.
圖3 底抽巷支護(hù)示意圖
底抽巷瓦斯抽采結(jié)束后,13101、13102巷開(kāi)始掘進(jìn)。掘進(jìn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)煤柱一側(cè)空虛、破碎,7.4 m長(zhǎng)幫錨索設(shè)計(jì)錨固力25 MPa,實(shí)際拉拔僅有5~12 MPa,一次支護(hù)效果較差。
尤其是13102巷,服務(wù)于1310、1311兩個(gè)工作面,受兩次采動(dòng)影響,服務(wù)期間煤柱一側(cè)變形十分嚴(yán)重,幫鼓一般1 500~2 000 mm. 為保證通風(fēng)和運(yùn)輸,必須采取擴(kuò)幫、注漿的巷修方式,耗費(fèi)大量的注漿、支護(hù)材料,以及大量的人工,嚴(yán)重影響采掘銜接。據(jù)統(tǒng)計(jì),一條復(fù)用巷道長(zhǎng)度2 600 m,煤柱一側(cè)注漿消耗材料約2 800 t,巷修費(fèi)用超過(guò)2 500萬(wàn)元。
回采巷道巷幫破碎、大量返修的根本原因在于,底抽巷瓦斯抽采鉆孔使煤體內(nèi)形成大量的空洞,造成錨桿索無(wú)法正常錨固。因此,必須在抽采結(jié)束后,對(duì)抽采鉆孔進(jìn)行回填,使回采巷道掘進(jìn)時(shí)煤幫更為完整,提高錨桿索錨固力,提高一次支護(hù)效果,限制巷幫變形,避免巷道后期返修。
在1311工作面煤柱下方底抽巷進(jìn)行抽采鉆孔回填試驗(yàn)。
采用成本低的高水充填材料,分為A型和B型,為保證一定的強(qiáng)度,設(shè)計(jì)水灰比3∶1,A、B兩種漿液混合后,約25 min失去流動(dòng)性,可以滿足漿液在抽采孔內(nèi)充分?jǐn)U散,2 h強(qiáng)度約1.2 MPa,7 d強(qiáng)度約3 MPa,28 d強(qiáng)度約4 MPa.
高水充填材料最大優(yōu)勢(shì)是水灰比大,材料消耗少。充填空間使用干料約300 kg/m3.
1) 原抽采鉆孔布置。
直接利用瓦斯抽采鉆孔及內(nèi)部管路進(jìn)行充填。原瓦斯抽采鉆孔上、下兩排,下排鉆孔距離底板1.4~1.6 m,上排鉆孔距離底板3 m,孔深37~100 m,孔徑94 mm,平均鉆孔間距1.5 m. 鉆孔布置見(jiàn)圖4.
圖4 抽采鉆孔布置示意圖
2) 原插管方式。
先下d50 mm空心實(shí)壁PVC管(內(nèi)徑40 mm),長(zhǎng)度20 m,兩頭2~3 m纏繞聚氨酯棉布封堵,中間灌入水泥漿封孔。封孔結(jié)束后,從實(shí)壁PVC管內(nèi)下d32 mm帶孔PVC管,長(zhǎng)度到達(dá)孔底,然后將帶孔PVC管退出20 m去掉,最后將剩余部分重新頂入孔底,以最大限度節(jié)約帶孔PVC管消耗,見(jiàn)圖5.
圖5 抽采鉆孔內(nèi)部插管方式示意圖
充填設(shè)備選擇鎮(zhèn)江長(zhǎng)城注漿設(shè)備有限公司生產(chǎn)的2ZBQ50/19型氣動(dòng)充填泵2臺(tái),GZJ-200型高速制漿機(jī)2臺(tái),QB260型氣動(dòng)攪拌桶2個(gè),DN50高壓膠管以及相應(yīng)的連接件。氣動(dòng)充填泵主要技術(shù)參數(shù)為:長(zhǎng)1 m×寬0.8 m×高0.8 m,額定流量50 L/min,注漿壓力0~19 MPa,質(zhì)量100 kg.
底抽巷鋪設(shè)有軌道,具備運(yùn)輸條件,根據(jù)充填泵性能,采用分段充填方式,每400 m作為1個(gè)充填循環(huán),共劃分為7個(gè)循環(huán)。
每個(gè)充填循環(huán),將充填材料、設(shè)備布置在中間位置,向兩側(cè)各覆蓋200 m. GZJ-200型高速制漿機(jī)用于快速攪拌制漿,漿液均勻無(wú)團(tuán)聚現(xiàn)象,制漿完畢后,放入氣動(dòng)攪拌桶中緩慢攪拌,實(shí)現(xiàn)間歇制漿、連續(xù)供漿。氣動(dòng)充填泵兩個(gè)吸漿口從攪拌桶內(nèi)吸入A、B漿液,泵送到孔口混合。
1) 充填量:原則上充滿為止,或者孔口壓力表壓力達(dá)到10 MPa.
2) 串孔:由于瓦斯抽采鉆孔間距較小,必然出現(xiàn)串孔,當(dāng)充填時(shí)從附近鉆孔串漿,采用閥門封堵繼續(xù)充填。
3) 漏漿:當(dāng)?shù)壮橄飵筒砍霈F(xiàn)裂隙、錨桿索孔漏漿時(shí),應(yīng)減小充填泵流量,適當(dāng)降低水灰比,加快漿液凝固,并采用棉紗輔助封堵。
4) 充填實(shí)施時(shí)機(jī):在底抽巷瓦斯抽采結(jié)束后,順槽掘進(jìn)前進(jìn)行實(shí)施。
工期45天,實(shí)施長(zhǎng)度2 600 m,復(fù)用回采巷道一側(cè)共1 735個(gè)抽采鉆孔,出渣約1 735 t,空洞體積約1 285 m3,共充填鉆孔1 410個(gè),串孔325個(gè)。共消耗高水充填材料385 t,單價(jià)1 300元/t,材料和施工成本約90萬(wàn)。
1) 錨索錨固力。
回采巷道掘進(jìn)時(shí),煤柱一側(cè)可見(jiàn)漿液充填痕跡,幫部成型明顯變好,7.4 m錨索錨固力25~30 MPa,比原來(lái)5~12 MPa顯著提高,可以滿足支護(hù)設(shè)計(jì)當(dāng)中錨固力要求。
2) 巷道變形量。
復(fù)用回采巷道在整個(gè)服務(wù)期間,煤柱一側(cè)巷幫鼓出量600~800 mm,比原來(lái)的1 500~2 000 mm減少60%以上,變形控制效果顯著,巷道斷面滿足使用,無(wú)需返修。
3) 經(jīng)濟(jì)效益。
復(fù)用回采巷道在整個(gè)服務(wù)期間,僅局部區(qū)域采取了注漿加固,消耗注漿材料約200 t,材料和施工成本約140萬(wàn)元,加上底抽巷抽采鉆孔回填費(fèi)用90萬(wàn)元,合計(jì)成本230萬(wàn)元,與原來(lái)的巷修費(fèi)用2 500萬(wàn)相比,不足10%.
1) 趙莊煤業(yè)工作面間隔煤柱下方底抽巷向回采巷道實(shí)施大量的瓦斯抽采鉆孔,引起回采巷道巷幫內(nèi)部破碎,是造成支護(hù)效果差,后期巷道變形嚴(yán)重的根本原因。
2) 制定了瓦斯抽采鉆孔高水充填材料回填方案,包括鉆孔布置、充填設(shè)備、充填方式及工藝參數(shù)。
3) 效果考察表明,采用高水材料回填方式,回采巷道錨索錨固力提高到25 Pa以上,巷幫變形量減小60%以上,成本不足以往巷修方式的10%,社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益顯著。