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      軟巖煤層頂板下沉區(qū)治理措施研究應用

      2019-03-11 11:27:24皇甫旭光
      山東煤炭科技 2019年2期
      關鍵詞:頂梁型鋼錨索

      皇甫旭光

      (大同煤礦集團雁崖煤業(yè)公司,山西 大同 037003)

      1 概 述

      大同煤礦集團雁崖煤業(yè)公司5312巷位于井田三盤區(qū)西翼,巷道設計長度為1400m,巷道斷面規(guī)格為寬×高=5.0×3.5m,巷道掘進煤層為山4#石炭系煤層,煤層平均厚度為3.5m。5312巷無偽頂,直接頂主要以炭質泥巖、砂質泥巖混合層為主,其中炭質泥巖平均厚度為1.4m,砂質泥巖平均厚度為4.2m,該巖石層裂隙發(fā)育,巖石普氏系數f<3.5,硬度低易破碎;基本頂主要以粗砂巖為主,巖石普氏系數f>7.0,硬度高,巷道由機掘二隊采用綜合機械化工藝進行掘進,截至目前巷道已掘進580m。

      5312巷頂板支護設計采用錨桿、錨索、W型鋼帶聯(lián)合支護,頂板錨桿長度為2.5m,每排施工5根,每三排錨桿施工一排錨索,錨索間距為1.6m。由于巷道掘進至502m處揭露一條F4正斷層,落差1.7m,傾角52°,受采動應力及構造應力影響,5312巷掘進至490m處F4斷層帶附近頂板出現下沉現象,當巷道掘進510m處頂板下沉區(qū)下沉量達0.32m,下沉區(qū)長度達22m。

      2 前期頂板下沉區(qū)治理措施及效果分析

      2.1 前期頂板下沉區(qū)治理措施

      當巷道掘進至520m處時,為了阻止斷層帶附近頂板進一步下沉,決定對下沉處采取補打密集支護并施工假頂進行維護。

      (1)補打密集錨索支護:在距F4斷層10m處開始補打密集單錨索,錨索長度為5.0m,直徑為17.8mm,每排施工三根,錨索間距為1.6m,錨索排距為1.0m,每根錨索配套一塊長度為0.45m,寬度為0.28m鋼帶并采用鎖具將其與頂板預緊。

      (2)人工假頂:待密集錨索支護施工完后,在頂板下沉區(qū)每隔3.0m施工一架錨索吊棚,錨索吊棚主要由兩根長度為8.0m、直徑為21.6mm高預應力錨索,與長度為4.0m的11#工字鋼配套組成,吊棚與頂板間距為0.5m;吊棚施工完后在相鄰兩架吊棚之間鋪設厚度為5mm,長度為3.2m,寬度為0.3m木板,木板鋪設后采用錨索張力器具將吊棚升起,確保木板與頂板接觸嚴實。

      2.2 效果分析

      (1)由于巷道頂板受構造應力及采動壓力影響,頂板破碎嚴重,通過頂板窺視孔發(fā)現,頂板往上0~3.0m范圍內為嚴重破碎區(qū),3.0~5.6m范圍內為離層區(qū),在破碎區(qū)域施工密集錨索鉆孔難度大,成孔率低,而且錨索錨固端位于離層區(qū)域內,錨索施工完后失效現象嚴重,失效率達44%。

      (2)F4斷層影響破碎巖體單軸抗壓強度大大降低,通過實驗發(fā)現巖體單軸抗壓強度僅為9.4MPa,采用人工假頂的方法進行破碎頂板維護時,由于頂板破碎巖體承載能力降低,頂板壓力集中施加在假頂上,而且隨著破碎區(qū)域不斷向深部巖層延伸,離層區(qū)逐漸轉化為破碎區(qū),造成假頂變形嚴重,頂板下沉量逐漸加大,當巷道施工到540m處時頂板最大下沉量達0.47m。

      3 頂板下沉區(qū)聯(lián)合治理方法應用

      為了進一步提高頂板下沉區(qū)穩(wěn)定性,研究決定對頂板下沉區(qū)域采取“注漿+架設U29型鋼棚”等聯(lián)合方法進行治理。

      3.1 注漿支護

      (1)由于原巷道為矩形斷面,為了提高巷道頂板承載能力,決定將下沉區(qū)域巷道頂板斷面更改為拱形斷面,首先對下沉區(qū)域(490~512m范圍內)頂板進行挑頂維護,挑頂高度為0.5m,挑頂后保證巷道高度為4.0m,在挑頂期間每挑頂長度達0.5m后及時對巷道頂板采取錨桿、錨索、“W”型鋼帶以及金屬網聯(lián)合支護。

      (2)當巷道挑頂長度達3m時,及時對挑頂區(qū)域進行注漿支護,每排施工四個垂直頂板注漿孔,且成扇形布置,注漿孔深度為5.0m,孔徑為42mm,鉆孔間距為1.2m,鉆孔排距為3.0m。

      (3)鉆孔施工完后采用高壓注漿泵向鉆孔注射馬麗散粘劑,馬麗散粘劑采用馬麗散與催化劑混合比為1:1的混合液,在注射漿液期間發(fā)現破碎巖體出現漿液滲透現象時及時停止注漿,并及時采用水泥砂漿進行封孔,封孔長度不得低于0.5m。

      3.2 架設U29型鋼棚

      (1)待頂板下沉區(qū)挑頂且永久支護及注漿支護全部施工完后,在下沉區(qū)處架設密集U29型鋼棚,該鋼棚主要由兩節(jié)棚腿,三節(jié)弧形頂梁、拉桿、卡纜等部分組成。其中每節(jié)棚腿長度為1.5m,弧形頂梁長度為2.2m,棚腿底座主要由規(guī)格為長×寬=0.3×0.3m鋼板制成,并焊有兩個直徑為25mm的圓孔。

      (2)首先將底座安裝在堅硬底板處,并采用兩根地錨桿將底座錨固在地板上,若底板相對松軟應進行起底澆筑,同一鋼棚兩個底座安裝后必須保持在同一水平上。

      (3)底座安裝后將棚腿與底座對接并采用兩根長度120mm,直徑為15mm連接螺栓進行固定。棚腿與底座固定后為了保證棚腿穩(wěn)固,每根棚腿與巷幫之間采用兩根錨桿及卡纜固定,如圖1所示。

      (4)棚腿固定后依次按住弧形頂梁,在安裝頂梁時應搭設工作盤確保施工安全,頂梁與頂梁之間,以及頂梁與棚腿之間采用卡纜進行預緊,預緊力不得低于200N·m,頂梁安裝后確保頂梁與頂板之間預留高度為0.15m間隙。

      (5)U29型鋼棚架設間距為1.5m,待所有鋼棚架設完成后,在頂梁與頂板之間填塞長度為1.5m、寬度為0.3m水泥背板,并采用噴射水泥砂漿的方法將頂板空隙處進行封堵。為了保證鋼棚間聯(lián)鎖保護作用,在相鄰兩架鋼棚之間采用兩組拉桿進行固定。

      圖1 三盤區(qū)5312巷頂板下沉區(qū)聯(lián)合治理斷面示意圖

      3.3 應用效果分析

      (1)優(yōu)化后,原巷道斷面更改為拱形斷面,有效提高了巷道頂板巖體自身承載能力,而且在拱形巷道施工的錨桿、錨索具有桁架支架作用,提高了支護效果,降低了外界作用力對頂板的影響。

      (2)對巷道頂板施工馬麗散注漿支護,提高了頂板破碎巖體膠結穩(wěn)定性及耦合作用,注漿作用降低了頂板離層現象,阻止了頂板巖體破碎范圍進一步擴大,增加了巖體單軸抗壓強度,通過實驗發(fā)現,注漿后巖體單軸抗壓強度提高至64.2MPa。

      (3)架設密集U29型鋼棚對破碎頂板進行一步加固,降低了應力對頂板的破壞作用,同時通過噴射水泥砂漿的方法將鋼棚與頂板形成一個整體,有效降低了頂板下沉現象,通過后期三個月觀察發(fā)現,5312巷頂板下沉區(qū)采取聯(lián)合治理措施后的第一個月頂板下沉量為0.12m,在第二個、第三個月內頂板下沉趨于穩(wěn)定,在F4斷層處應力最大,頂板下沉量為0.17m。

      4 結束語

      大同煤礦集團雁崖煤業(yè)公司通過技術研究,對5312巷頂板下沉區(qū)采取“注漿+施工U29型鋼棚”的聯(lián)合方法進行治理,實踐證明,采取聯(lián)合治理措施后,有效提高了破碎頂板穩(wěn)定性,阻止了因頂板下沉發(fā)生冒頂、垮落等事故,保證施工巷道安全掘進,取得了顯著安全效益。

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