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      廢能鍋爐高溫過(guò)熱器爐管爆裂失效分析

      2019-03-07 08:28:44白海濤
      中國(guó)設(shè)備工程 2019年4期
      關(guān)鍵詞:爆口球化爐管

      白海濤

      (萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司,山東 煙臺(tái) 264006)

      某裝置余熱鍋爐是通過(guò)燃燒工業(yè)廢液和廢氣產(chǎn)生的煙氣熱量為熱源來(lái)加熱12Cr1MoVG爐管(以下簡(jiǎn)稱爐管)中流動(dòng)的鍋爐水,使其產(chǎn)生40公斤蒸汽并入園區(qū)蒸汽管網(wǎng)。其高溫過(guò)熱器爐管規(guī)格φ38mm×3mm,進(jìn)口煙氣溫度為964℃,出口煙氣溫度為832℃,爐管內(nèi)的蒸汽壓力設(shè)計(jì)為4.3MPa。裝置共有AB兩臺(tái)鍋爐間歇使用,B鍋爐自2015年3月16日投入使用(煮爐),保持在30%~50%負(fù)荷運(yùn)行,累計(jì)運(yùn)行1242小時(shí)(約52天)后,在同年11月17日運(yùn)行過(guò)程中2根爐管發(fā)生爆裂泄漏,使鍋爐無(wú)法正常工作。為了防止事故的再次發(fā)生,通過(guò)分析失效爐管的化學(xué)成分、微觀組織以及結(jié)垢物,找到了爐管爆裂的原因。

      1 檢驗(yàn)與分析

      高溫過(guò)熱器共有8排爐管,爆裂爐管均位于第2排。爆裂口及堵塞部位的爐管位于南數(shù)第14根(以下簡(jiǎn)稱14#)和第29根(以下簡(jiǎn)稱29#)的過(guò)熱器爐管中部偏下位置,其中第14#爐管的一個(gè)下回彎頭存在內(nèi)部完全堵塞現(xiàn)象。爐管爆裂宏觀形貌見(jiàn)圖1。

      1.1 爐管宏觀分析

      由圖2可見(jiàn),14#爐管的爆裂口呈大喇叭狀,屬典型的短時(shí)超溫(或超壓)爆裂口形貌特征,爆裂口邊緣較薄,長(zhǎng)約82mm,張口最大尺寸約65mm,爆口最大處的外壁邊緣有明顯的樹(shù)皮皺,表明該部位在未爆裂之前就已經(jīng)存在高溫蠕變現(xiàn)象。爆口邊緣氧化層基本已脫落,其他部位內(nèi)外壁氧化層厚度約0.8mm,未見(jiàn)明顯內(nèi)部結(jié)垢。

      由圖3可見(jiàn),29#爐管的爆裂口較小,屬典型的長(zhǎng)期高溫蠕變爆口形貌特征,爆口邊緣有較厚的氧化層,表面該部位高溫氧化嚴(yán)重。爆口邊緣氧化層有的已經(jīng)脫落,測(cè)得內(nèi)外壁氧化層厚度分別約0.6mm和0.55mm。

      圖1 爐管爆裂宏觀形貌

      圖2 14#爐管爆口及附近形貌

      圖3 29#爐管爆口及附近形貌

      1.2 化學(xué)成分分析

      分別對(duì)14#和29#爐管進(jìn)行化學(xué)成分分析,分析結(jié)果見(jiàn)表1,表面爐管的化學(xué)成分滿足GB/T 5310標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)12Cr1MoVG爐管的化學(xué)成分要求。

      1.3 金相分析

      選取14#爐管“A”、“C”、“G”剖面處和29#爐管“A”、“B”、“E”剖面處,金相分析面見(jiàn)圖4,其中爆裂口處均為A截面。

      圖4 金相分析部位

      (1)電子金相。分別對(duì)爐管截面的不同部位進(jìn)行掃描電鏡分析,分析結(jié)果見(jiàn)圖5和圖6。14#爐管爆裂口A截面“1”和“5”處均有明顯蠕變裂紋被拉長(zhǎng)現(xiàn)象。“2”和“4”有蠕變裂紋(主要呈楔形狀裂紋),表面該部位存在明顯的相對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間的超溫現(xiàn)象(見(jiàn)圖5a);“C”和“G”截面均有面向的蠕變空洞,也發(fā)有榫形裂紋狀(見(jiàn)圖5b、c);夾雜物已脫落的空洞處有明顯的塑性變形,表明“3”背火面也發(fā)生了蠕變,但相對(duì)輕微。

      表1 化學(xué)成分分析結(jié)果

      圖5 14#爐管電子金相

      29#爐管爆裂口A截面“1”部位為爆裂口形貌,在爆裂口邊緣有高溫氧化痕跡,在“2”和“4”可觀察到有明顯的蠕變裂紋,“3”有蠕變空洞存在(見(jiàn)圖6a);B截面“1”部位雖未穿透,但剩余厚度僅有約0.65mm,在其外表面上還可觀察到深約0.4mm的小蠕變裂紋,“2”、“3”、“4”部位可見(jiàn)有蠕變裂紋或蠕變空洞(見(jiàn)圖6b);E截面上有明顯的蠕變空洞,夾雜物已脫落的空洞處有明顯的塑性變形(見(jiàn)圖6c)。

      (2)光學(xué)金相。分別對(duì)爐管不同部位進(jìn)行金相組織觀察,觀察結(jié)果見(jiàn)圖7、8和表2。由表2可見(jiàn),兩根爆管的爆裂口側(cè)(向火面)均已球化,表明爐管長(zhǎng)期在高溫下運(yùn)行,使珠光體發(fā)生了嚴(yán)重球化。

      圖6 29#爐管電子金相

      2 分析與討論

      2.1 主要分析結(jié)果

      宏觀檢查結(jié)果可知,14#爐管爆裂口主要具有短時(shí)超溫爆口形貌特征,在爆口邊緣外還有高溫蠕變形貌特征,表明該段在發(fā)生爆管前就已有蠕變現(xiàn)象;29#爐管爆裂口具有典型的高溫蠕變爆口特征。

      化學(xué)成分分析結(jié)果表明,兩根爆管的化學(xué)成分滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

      金相組織分析結(jié)果可知,兩根管均發(fā)生了明顯的球化現(xiàn)象,爆裂口側(cè)(向火面)發(fā)生嚴(yán)重球化(5級(jí))。

      圖7 14#爐管光學(xué)金相

      圖8 29#爐管光學(xué)金相

      表2 金相組織分析結(jié)果

      電子金相顯示,兩根爆裂口均有蠕變楔形裂紋和蠕變空洞。

      2.2 原因討論

      分析結(jié)果表明,該鍋爐高溫過(guò)熱器爆裂的爐管同時(shí)存在兩種失效現(xiàn)象,即14#爐管的短時(shí)超溫爆管和29#長(zhǎng)期蠕變爆管。分析發(fā)現(xiàn)表現(xiàn)為短時(shí)超溫爆管的14#爐管同時(shí)還存在蠕變損失,結(jié)合14#管和29#管金相組織的珠光體球化程度相近(5級(jí),即嚴(yán)重球化)的現(xiàn)象判斷,14#管是在已存在嚴(yán)重超溫運(yùn)行導(dǎo)致的蠕變損失的情況下又經(jīng)歷了短時(shí)嚴(yán)重超溫后發(fā)生的爆管。由此可見(jiàn),該鍋爐高溫過(guò)熱器部分管子運(yùn)行期間存在較嚴(yán)重超溫現(xiàn)象,爐管組織容易產(chǎn)生珠光體球化,珠光體球化在降低爐管高溫性能的同時(shí),也降低了爐管的使用壽命,導(dǎo)致管子過(guò)早發(fā)生材質(zhì)劣化和蠕變損失。

      根據(jù)擴(kuò)散控制理論,球化時(shí)間t與使用溫度T之間有如下關(guān)系式:Lnt=LnA+B/T

      式中:A和B均為材料系數(shù)。

      對(duì)于12Cr1MoV鋼,達(dá)5級(jí)球化的時(shí)間t與溫度T的關(guān)系如下:

      T=33500/(Lnt+26.94921)-273.15

      將過(guò)熱器的累計(jì)運(yùn)行時(shí)間t=1242h代人上式算得運(yùn)行的平均管壁溫度約710℃,而12Cr1MoV鋼在鍋爐過(guò)熱器中的設(shè)計(jì)最高使用溫度為580℃。由此可見(jiàn),失效過(guò)熱器爐管運(yùn)行中基本處于嚴(yán)重超溫運(yùn)行狀態(tài)。從爐管剖開(kāi)情況來(lái)看,14#爐管上游存在嚴(yán)重的堵管現(xiàn)象,而29#爐管存在高溫蠕變損失,由此推斷堵管并不是導(dǎo)致過(guò)熱器爐管出現(xiàn)超溫的主要原因,但會(huì)加劇14#爐管材質(zhì)劣化和蠕變損失,并最終導(dǎo)致短時(shí)超溫爆裂。

      綜上分析認(rèn)為,由于鍋爐長(zhǎng)期在30%~50%之間低負(fù)荷運(yùn)行,容易造成蒸汽偏流,導(dǎo)致流量低的管子發(fā)生超溫現(xiàn)象,由于爐管長(zhǎng)時(shí)間處于超溫環(huán)境下發(fā)生高溫蠕變,空洞或蠕變空穴沿晶界形成。隨著空洞或蠕變空穴的不斷長(zhǎng)大和聚集,爐管材料的強(qiáng)度不斷下降,當(dāng)其強(qiáng)度承受不住管內(nèi)超高壓氣體的壓力時(shí),就造成了爐管的爆裂。

      3 結(jié)語(yǔ)

      (1)該鍋爐高溫過(guò)熱器爆管是由于爐管運(yùn)行中嚴(yán)重超溫導(dǎo)致的材質(zhì)劣化和高溫蠕變?cè)斐桑l(fā)生高溫蠕變,鍋爐開(kāi)工后長(zhǎng)期在低負(fù)荷下運(yùn)行造成蒸汽偏流是導(dǎo)致部分爐管嚴(yán)重超溫的重要原因之一。

      (2)14#爐管是在管子材質(zhì)劣化和蠕變損傷后又在局部發(fā)生短時(shí)嚴(yán)重超溫并導(dǎo)致爆管,短時(shí)超溫是因該爐管上游下回彎彎頭(低點(diǎn))發(fā)生堵管引起的。

      (3)為防止此類事故的再發(fā)生,必須嚴(yán)格控制爐管的工作溫度,即避免在低負(fù)荷下長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,防止鍋爐爐管的出現(xiàn)局部長(zhǎng)期超溫過(guò)熱和蠕變提前發(fā)生。

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