曾慶康
(銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司,安徽 銅陵 244000)
銅陵有色銅冶煉工藝技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目由“雙閃工程”和“奧爐改造工程”兩部分組成。其中“奧爐改造工程”于2016年3月18日開(kāi)工建設(shè),2018年3月18日投料試生產(chǎn)。依托銅陵有色70年技術(shù)經(jīng)驗(yàn)沉淀,堅(jiān)守“創(chuàng)造成就未來(lái)”企業(yè)價(jià)值觀,最終實(shí)現(xiàn)當(dāng)年投產(chǎn)、當(dāng)年達(dá)產(chǎn)的目標(biāo)。
“奧爐改造工程”采用“奧爐熔煉-電爐貧化-智能數(shù)控吹煉-回轉(zhuǎn)式陽(yáng)極爐精煉”冶煉工藝,根據(jù)環(huán)境煙氣成分及工藝特點(diǎn),配置3套環(huán)集系統(tǒng)。為打造“清潔生產(chǎn)、綠色生態(tài)”企業(yè),確保環(huán)境煙氣經(jīng)環(huán)集脫硫系統(tǒng)處理后各項(xiàng)指標(biāo)滿足《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB25467-2010)及修改單要求,于環(huán)境煙氣收集點(diǎn)和環(huán)集脫硫系統(tǒng)之間設(shè)置袋式除塵器[1]。
由于“奧爐改造工程”工藝設(shè)計(jì)及其原料、燃料、設(shè)備配置有別于當(dāng)前國(guó)內(nèi)、外銅冶煉企業(yè),試生產(chǎn)初期袋式除塵器運(yùn)行效果不甚理想,主要表現(xiàn)為糊袋、濾袋破損、出口含塵高、濾袋壽命短等問(wèn)題。
自2018年試生產(chǎn)至今,環(huán)集濾袋共進(jìn)行5次更換,共計(jì)更換5000條。
第一次使用的為布袋除塵器廠家配套的濾袋,全部為PTFE材質(zhì)濾袋,拆卸方便,后因奧爐烘爐煙氣含水量過(guò)多,布袋除塵器前后壓差過(guò)大達(dá)3000多Pa,致使濾袋糊袋嚴(yán)重。第二次將1800條PTFE材質(zhì)的濾袋整體更換成亞克力材質(zhì)濾袋,因?yàn)V袋材質(zhì)不符合工況要求,使用20天后就出現(xiàn)了濾袋破損情況(底部穿孔和袋身撕裂),使用最長(zhǎng)的也就3個(gè)月,嚴(yán)重影響收塵效率。且在檢查布袋是否破損過(guò)程中,由于亞克力材質(zhì)濾袋基布較厚,使用后存在縮水情況,致使濾袋緊貼著袋籠,無(wú)法順利將布袋與袋籠分離檢查,只能采取破壞性拆卸布袋,最后使得袋籠結(jié)構(gòu)遭到破壞,濾袋和袋籠兩者都需要更換。中間陸續(xù)更換1400條亞克力材質(zhì)濾袋,總計(jì)3200條亞克力材質(zhì)濾袋。情況仍未得到改善。
為延長(zhǎng)布袋使用壽命、提高布袋使用效果、確保環(huán)集脫硫尾氣達(dá)標(biāo)排放、降低運(yùn)行成本,需要結(jié)合實(shí)際工況對(duì)布袋材質(zhì)進(jìn)行重新選擇,并優(yōu)化工況控制方式。
結(jié)合本項(xiàng)目前期濾袋使用情況,對(duì)已使用的濾袋材質(zhì)進(jìn)行比較分析:
(1)PPS濾袋。PPS濾袋學(xué)名聚苯硫醚。是結(jié)晶性高性能熱塑性工程塑料,具有耐熱、耐酸堿、阻燃性等諸多特性,PPS運(yùn)行溫度為160℃-200℃。但是PPS抗氧化性能差,容易發(fā)生氧化腐蝕。
(2)PTFE濾袋。PTFE即聚四氟乙烯,能在240℃的溫度下連續(xù)使用,短時(shí)能夠承受260℃溫度,能耐全部PH值范圍內(nèi)的酸堿侵蝕。聚四氟乙烯合成纖維濾袋自潤(rùn)性極佳、不吸潮、能承受紫外線輻射。但PTFE纖維濾料的耐磨性一般,所以對(duì)濾袋框架有較嚴(yán)格的要求(光潔度)[2]。
(3)亞克力濾袋。亞克力具有很好的耐水解性能,適用于連續(xù)運(yùn)行溫度125℃-140℃的工況。對(duì)有機(jī)溶劑、氧化劑、無(wú)機(jī)及有機(jī)酸具有良好的抵抗力,耐水解性能很好,耐堿性能一般。
三者主要技術(shù)指標(biāo)如表所示:
表1 三種材質(zhì)濾袋性能比較表
10 抗氧化性 差 優(yōu) 優(yōu)11 抗水性 優(yōu) 優(yōu) 優(yōu)12 抗磨損 良 差 良13 抗折性 良 良 良
3.2.1 環(huán)境煙氣處理流程簡(jiǎn)述
為實(shí)現(xiàn)環(huán)境煙氣處理后達(dá)標(biāo)排放,奧爐工序和吹煉爐工序均獨(dú)立配置袋式除塵器,每臺(tái)袋式除塵器后設(shè)有風(fēng)機(jī),環(huán)境煙氣通過(guò)各區(qū)域環(huán)集點(diǎn)收集后經(jīng)除塵器、風(fēng)機(jī)后,兩者匯集輸送至環(huán)集脫硫系統(tǒng)作進(jìn)一步處理。
考慮到奧爐工況較為復(fù)雜,結(jié)合吹煉爐工序環(huán)境煙氣更為穩(wěn)定,為提高環(huán)集系統(tǒng)連續(xù)、穩(wěn)定作業(yè)能力,在袋式除塵器前后增加聯(lián)通管路,方便煙氣的切換,防止因故障影響正常生產(chǎn)。
正常作業(yè)期間,閥門2和閥門5關(guān)閉,奧爐工序與吹煉爐工序環(huán)集系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行;某套環(huán)集系統(tǒng)故障時(shí),關(guān)閉對(duì)應(yīng)袋式除塵器進(jìn)出口閥門,環(huán)境煙氣共用一套環(huán)集系統(tǒng)。
環(huán)境煙氣處理流程圖見(jiàn)圖1。
圖1 環(huán)境煙氣處理流程圖
3.2.2 前期使用壽命短原因分析
在充分分析幾種材質(zhì)濾袋理化性能的基礎(chǔ)上根據(jù)前期各個(gè)批次濾袋使用情況,從工藝特點(diǎn)、煙氣性質(zhì)及操作方式三個(gè)方面對(duì)濾袋使用壽命低進(jìn)行分析。
(1)工藝特點(diǎn)。本廠區(qū)采用“奧爐熔煉-電爐貧化-智能數(shù)控吹煉-回轉(zhuǎn)式陽(yáng)極爐精煉”銅冶煉工藝,其中奧爐熔煉為連續(xù)進(jìn)料、連續(xù)出料作業(yè)模式;貧化電爐設(shè)有4個(gè)冰銅排放口、2個(gè)放渣口,均采用間斷排放模式;智能數(shù)控吹煉爐通過(guò)行車運(yùn)輸冰銅、粗銅、爐渣等中間物料,屬間斷作業(yè)模式。
正常作業(yè)期間,奧爐區(qū)域各環(huán)境集煙點(diǎn)收集煙氣流量、溫度、成分穩(wěn)定,電爐區(qū)域因采用間斷作業(yè)方式,環(huán)境集煙點(diǎn)閥門根據(jù)作業(yè)需求選擇性啟閉,因此環(huán)境煙氣量波動(dòng)較大,且由于采用天然氣保溫,因此環(huán)境煙氣中含有一定量的水分;吹煉爐工序除采用間斷作業(yè)模式,各環(huán)境集煙點(diǎn)作業(yè)情況與電爐區(qū)域類似外,由于進(jìn)出料期間伴有強(qiáng)烈化學(xué)反應(yīng),造成瞬間煙氣量較大、溫度高、SO2濃度高,除進(jìn)出料過(guò)程,爐體大部分時(shí)間位于作業(yè)狀態(tài),此時(shí)煙氣全部進(jìn)入制酸系統(tǒng),鮮有煙氣進(jìn)入環(huán)境集煙系統(tǒng),此時(shí)該區(qū)域進(jìn)入環(huán)集系統(tǒng)的煙氣以空氣為主。
非正常作業(yè)期間,奧爐烘爐煙氣短期內(nèi)并入環(huán)集系統(tǒng),此時(shí)奧爐區(qū)域環(huán)境煙氣流量較正常作業(yè)期間小、溫度高、水分高、氧濃高、持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),期間吹煉工序可能處于正常作業(yè)狀態(tài),亦可能處于停爐狀態(tài)。
鑒于本項(xiàng)目工藝特點(diǎn),進(jìn)入環(huán)境系統(tǒng)煙氣的流量、溫度、成分等均具有波動(dòng)性、間斷性的特點(diǎn)。
(2)煙氣性質(zhì)。為掌握環(huán)集系統(tǒng)煙氣成分變化情況,特對(duì)兩個(gè)系統(tǒng)各個(gè)階段進(jìn)行跟蹤抽檢,部分抽檢結(jié)果如表2所示。
表2 環(huán)集系統(tǒng)煙氣抽檢部分結(jié)果
表2的結(jié)果顯示兩個(gè)環(huán)集系統(tǒng)煙氣成分隨著工況的變化出現(xiàn)極大波動(dòng),雖然經(jīng)過(guò)濾袋過(guò)濾后能夠滿足環(huán)集脫硫系統(tǒng)的工況需求,由于煙氣成分及流量的波動(dòng),容易造成濾袋掛灰效果不佳、糊袋、局部破損等問(wèn)題,造成濾袋使用壽命短。
(3)操作方式。為適應(yīng)奧爐連續(xù)作業(yè)而電爐、吹煉爐間斷作業(yè)的生產(chǎn)方式,兩個(gè)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)環(huán)集風(fēng)機(jī)開(kāi)度適時(shí)調(diào)整,開(kāi)度范圍50-85%,風(fēng)機(jī)排氣量15萬(wàn)至25萬(wàn)立方米/小時(shí),該模式下,風(fēng)機(jī)運(yùn)行效益最優(yōu)化,更符合現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境煙氣收集需求,但由于風(fēng)量始終處于較大幅度波動(dòng),煙氣速度、溫度及濾袋前后壓差變化較大,濾袋工況不穩(wěn)定,難以確保其使用壽命。
由于冶煉工藝特殊性,項(xiàng)目試運(yùn)行前期,將烘爐煙氣引入環(huán)集系統(tǒng),由于該作業(yè)時(shí)段煙氣量小、溫度高、水分含量大,經(jīng)長(zhǎng)距離管道運(yùn)輸后,煙氣溫降較大,甚至低于其露點(diǎn),致使大量液態(tài)水分粘附在濾袋表面,與煙氣中粉塵結(jié)合、反應(yīng),容易造成糊袋、燒袋現(xiàn)象,致使布袋使用時(shí)間短[4]。
為脫除煙氣中水分及部分硫氧化物,在袋式除塵器進(jìn)口處通過(guò)生石灰添加裝置定時(shí)、定量向煙氣內(nèi)噴入生石灰,為防止生石灰過(guò)早沉降,未能在濾袋表面形成二次過(guò)濾層(濾床),生石灰添加位置靠近除塵器入口處,由于煙氣流速不穩(wěn)定,生石灰掛灰效果不佳。
前期濾袋使用過(guò)程中因發(fā)生收縮而緊緊貼附在袋籠表面,無(wú)法實(shí)現(xiàn)濾袋與袋籠分開(kāi)點(diǎn)檢,為確保過(guò)濾效果,必須定期將濾袋與袋籠整體破壞性取出檢查,造成濾袋更換量增大。
結(jié)合上述分析,在滿足使用效果的前提下,為提高濾袋使用壽命,降低生產(chǎn)成本,確保環(huán)保達(dá)標(biāo),于2019年3月第三次整體更換了1800條濾袋,取得一定效果,整改措施如下:
(1)此次更換濾袋采用50%亞格力和50%PPS混紡的材質(zhì),兼具一定耐酸、耐堿、耐磨、耐水性能,成本可控。
(2)穩(wěn)定環(huán)境煙氣量,通過(guò)優(yōu)化三臺(tái)環(huán)集風(fēng)機(jī)出口管道結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖2、圖3)[3],調(diào)整奧爐、電爐與吹煉爐三者之間進(jìn)出料銜接方式,均衡各時(shí)間段進(jìn)出料頻次和環(huán)境煙氣發(fā)生量,實(shí)現(xiàn)環(huán)集風(fēng)機(jī)恒定運(yùn)行,煙氣量、流速、壓力、濾袋進(jìn)出口壓差長(zhǎng)期穩(wěn)定,為濾袋壽命的提高奠定了基礎(chǔ)條件。
圖2 改造前管道結(jié)構(gòu)
圖3 改造后管道結(jié)構(gòu)
(3)調(diào)整生石灰添加位置。在穩(wěn)定環(huán)境煙氣量的前提下,根據(jù)煙氣流速重新確定生石灰添加位置,由于風(fēng)速的提高,新位置較前期距離除塵器進(jìn)口更遠(yuǎn),確保在調(diào)整后的風(fēng)速下,生石灰不會(huì)過(guò)早沉降,同時(shí)不會(huì)大量集聚在除塵器末端,以提高濾袋掛灰效果,一方面形成二次過(guò)濾層提高濾袋過(guò)濾效果,另一方面形成保護(hù)層提高濾袋使用時(shí)長(zhǎng)。
(4)調(diào)整烘爐煙氣處理方式。前期未考慮到烘爐煙氣高溫、高水、少量的特點(diǎn),致使工況嚴(yán)重偏離濾袋正常使用范圍,因此針對(duì)烘爐煙氣的這種特點(diǎn),對(duì)各環(huán)集點(diǎn)啟閉時(shí)間及相互間匹配方式重新進(jìn)行明確,實(shí)現(xiàn)大風(fēng)量、溫度適中的控制目標(biāo),結(jié)合生石灰添加點(diǎn)及用量的調(diào)整,烘爐煙氣的負(fù)面影響得到有效遏制。
通過(guò)不斷嘗試摸索,目前環(huán)集除塵器濾袋使用壽命由前期不到2個(gè)月延長(zhǎng)至不少于10個(gè)月,通過(guò)取樣分析,過(guò)濾后煙氣各項(xiàng)指標(biāo)均符合《銅、鎳、鈷工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,取得良好效果。