張愛(ài)東,蘇小雪,魏 丹
(中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司三峽水力發(fā)電廠,湖北 宜昌 443133)
作為水電站重要的電氣設(shè)備之一,發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜的作用不僅能夠?yàn)橛秒娫O(shè)備提供動(dòng)力電源,還能夠啟停操作用電設(shè)備,控制著高壓油頂起油泵、加熱器、制動(dòng)器吸塵裝置、碳粉吸收裝置和下導(dǎo)油霧吸收裝置等機(jī)組重要輔助設(shè)備[1-2]。其中,高壓油泵是啟停發(fā)電機(jī)所需重要設(shè)備,可見(jiàn)發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜在機(jī)組啟停過(guò)程中發(fā)揮著重要作用,其有條不紊的運(yùn)行是機(jī)組正常啟停的關(guān)鍵。
本文針對(duì)某實(shí)際水電廠發(fā)生的一起停機(jī)投電制動(dòng)時(shí)發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜斷路器動(dòng)作事件進(jìn)行分析,探究斷路器動(dòng)作的原因,并據(jù)此提出了相關(guān)的建議和措施,保證發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜的正常運(yùn)行。
2013年4月8日16時(shí)20分,某水力發(fā)電廠在做31F發(fā)電機(jī)停機(jī)試驗(yàn)投入電制動(dòng)時(shí),引起了該發(fā)電機(jī)機(jī)端母線31P 400 V I 段的電壓下降至363 V,并持續(xù)了大約為3 min左右的時(shí)間,此后,母線電壓才恢復(fù)至正常電壓382 V左右。與此同時(shí),系統(tǒng)監(jiān)控到其他相關(guān)故障,如表1所示。
如表1所示,由于31F發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜1號(hào)電源取自31P機(jī)組自用電400 V I 段母線。當(dāng)投入電制動(dòng)電壓降低到363 V后,I段進(jìn)線的電壓監(jiān)控繼電器檢測(cè)到其電壓降低到欠壓保護(hù)動(dòng)作值(相電壓設(shè)定為210 V,線電壓約為363.7),PLC動(dòng)作,I段進(jìn)線斷路器分閘,但同時(shí)分段斷路器沒(méi)有正常合閘而是脫扣,200 ms后II段進(jìn)線斷路器也脫扣,最終導(dǎo)致兩端母線都失電。
表1 停機(jī)投電制動(dòng)時(shí)故障描述
圖1給出了本次斷路器動(dòng)作事件中,停機(jī)電制動(dòng)投入后31號(hào)機(jī)組自用電I段母線電壓和電流的變化情況。
圖1 31F機(jī)組自用電I段母線電壓和電流的變化情況
分析圖1可知,在電制動(dòng)投入后,31F機(jī)組自用電I段母線急劇下降,而進(jìn)線電流出現(xiàn)勵(lì)磁涌流。在16:22左右,進(jìn)線電流增加了約1 000 A左右,而I段母線電壓下降至369.4 V,下降幅度達(dá)31 V左右。此外,10 kV母線電壓偏低(9.5 kV),從而導(dǎo)致恢復(fù)正常后400 V母線電壓也偏低(382 V左右),這也是出現(xiàn)發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜進(jìn)線斷路器欠壓動(dòng)作的一個(gè)很重要的因素。
圖2給出了25F、28F停機(jī)過(guò)程中投入電制動(dòng)時(shí),兩機(jī)組對(duì)應(yīng)400 V自用電母線電壓和電流的變化。此外,在該試驗(yàn)過(guò)程中,兩機(jī)組動(dòng)力柜均未發(fā)生斷路器動(dòng)作事件。
圖2 25F、28F機(jī)組對(duì)應(yīng)自用電母線電壓和電流的變化情況
從圖2中可明顯看出,兩臺(tái)機(jī)組停機(jī)時(shí)投入電制動(dòng)時(shí),進(jìn)線處電流均會(huì)出現(xiàn)較大的涌流分量,進(jìn)而導(dǎo)致母線電壓出現(xiàn)了不同程度的下降。其中,與31F停機(jī)投電制動(dòng)情況類似,25F在停機(jī)投電制動(dòng)后,產(chǎn)生了大小約為1 000 A左右的涌流,并引起25F自用電2號(hào)母線電壓下降至363 V左右,持續(xù)時(shí)間約為3 min。
上述分析表明,機(jī)組停機(jī)時(shí)投電制動(dòng)時(shí)都會(huì)出現(xiàn)不同程度的電壓下降。經(jīng)過(guò)分析,可知其電壓下降的原因在于停機(jī)試驗(yàn)時(shí)投入的電制動(dòng)增大了系統(tǒng)中的負(fù)荷,而系統(tǒng)中滯后的無(wú)功功率會(huì)引起系統(tǒng)的電壓損失,從而造成母線電壓的下降。通過(guò)上述測(cè)試可知,在停機(jī)過(guò)程中電制動(dòng)投入時(shí),系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)1 000 A左右的勵(lì)磁電流。此外,一些文獻(xiàn)資料表明,在該大小的電流下能夠引起20 V左右的電壓降,但單純的電壓下降不會(huì)導(dǎo)致斷路器動(dòng)作[3-4]。
由表1可知,該停機(jī)投電制動(dòng)發(fā)電機(jī)斷路器動(dòng)作事件中,分段斷路器和II段進(jìn)線斷路器均發(fā)生脫扣現(xiàn)象,使得動(dòng)力柜不能為發(fā)電機(jī)正常啟停提供可靠電源,因此,值得深入探究該現(xiàn)象發(fā)生原因。
圖3給出了該發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜接線情況。
該31F機(jī)組動(dòng)力柜I段和II段母線所帶負(fù)荷主要為45 kW的油泵和10個(gè)4 kW的加熱器,QF1、QF2、QF3分別為進(jìn)線I、進(jìn)線II斷路器和分段斷路器,均為西門子3VL系列,其額定電流In分別為250 A、250 A和160 A。脫扣器類型為熱磁式,配有瞬時(shí)保護(hù)和過(guò)載保護(hù)。其中,高壓油泵在機(jī)組轉(zhuǎn)速<90%時(shí)啟動(dòng),開(kāi)停機(jī)過(guò)程中的作用是在鏡板和推力瓦之間建起油膜,以防止機(jī)組啟停過(guò)程中慢速旋轉(zhuǎn)使推力瓦承重過(guò)大造成瓦面或鏡面磨損,是發(fā)電機(jī)啟停過(guò)程必帶的重要負(fù)荷。
圖3 發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜接線圖
為了探究斷路器脫扣原因,本文通過(guò)加減動(dòng)力柜所帶油泵和不斷修改斷路器的保護(hù)定值的電源切換試驗(yàn),調(diào)節(jié)KV01失壓以模擬31F停機(jī)投電制動(dòng)過(guò)程。所得不同情況下的試驗(yàn)結(jié)果,如表2~表6所示。其中,Ii和Ir分別表示瞬動(dòng)保護(hù)電流整定值和過(guò)載保護(hù)電流整定值。
表2 動(dòng)力柜負(fù)荷不帶油泵
表3 動(dòng)力柜負(fù)荷帶單臺(tái)油泵
針對(duì)三臺(tái)斷路器脫扣Ii=6In,Ir=In的定值情況時(shí),分析表2~表3可知,當(dāng)兩母線只帶加熱器,母線I失壓后進(jìn)行電源切換時(shí),斷路器均能正確動(dòng)作,該現(xiàn)象表明單純的母線失壓進(jìn)行電源切換不會(huì)引起斷路器異常動(dòng)作。而當(dāng)母線I加帶單臺(tái)油泵時(shí),調(diào)節(jié)KV01模擬母線I失壓后,在切換到另一條母線供電的過(guò)程中,分段斷路器和母線II進(jìn)線斷路器均出現(xiàn)了脫扣現(xiàn)象,導(dǎo)致兩段母線同時(shí)失電。此外,由于所選斷路器容量足夠,可排除過(guò)載跳閘的影響。經(jīng)推斷分析,該現(xiàn)象發(fā)生的原因在于油泵停止又立即啟動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生了很大的啟動(dòng)電流,且其值大于兩斷路器最大瞬動(dòng)設(shè)置值1 500 A。
表4 動(dòng)力柜帶單臺(tái)油泵,斷路器瞬時(shí)保護(hù)定值Ii均調(diào)至8In
表5 動(dòng)力柜負(fù)荷帶兩臺(tái)油泵,三臺(tái)斷路器瞬時(shí)保護(hù)定值Ii調(diào)至8In
表6 動(dòng)力柜帶兩臺(tái)油泵,分段斷路器瞬時(shí)保護(hù)定值Ii調(diào)至10In
增大斷路器瞬動(dòng)保護(hù)整定值,針對(duì)三臺(tái)斷路器脫扣整定值為Ii=8In,Ir=In時(shí),分析表4~表5可知,在僅母線I段加帶一臺(tái)油泵情況下,調(diào)節(jié)KV01模擬母線I失壓后,在進(jìn)行電源切換過(guò)程中,分段斷路器和母線II正常合閘均能正常合閘,由于此時(shí)流經(jīng)兩斷路器的電流值大小相等,說(shuō)明在油泵停止又立即啟動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的啟動(dòng)電流小于兩斷路器所設(shè)定瞬動(dòng)電流值的最小值,即1 280 A;在每段母線都帶一臺(tái)油泵情況下,分段斷路器脫扣,而母線II正常合閘,發(fā)生該現(xiàn)象的原因在于電源切換過(guò)程中,啟動(dòng)電流值1 280~2 000 A之間,進(jìn)而僅導(dǎo)致分段斷路器脫扣。如表6所示,若將分段斷路器的瞬時(shí)保護(hù)定值提高到10倍額定電流值,兩斷路器均能正確工作,表明兩段母線分別加帶一臺(tái)油泵情況下,在電源切換過(guò)程中,油泵停止又立即啟動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生的啟動(dòng)電流小于1 600 A,不會(huì)導(dǎo)致QF2和QF3脫扣。
綜合上述分析可知,4月8日16:20監(jiān)控報(bào)“發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜分段和II段進(jìn)線斷路器脫扣”都是正常的保護(hù)動(dòng)作,其原因是動(dòng)力柜所帶負(fù)荷油泵在停止又瞬間啟動(dòng)時(shí)會(huì)有很大的啟動(dòng)電流(大約為1 500~1 600 A),小于斷路器瞬動(dòng)保護(hù)整定值,造成斷路器的正常保護(hù)動(dòng)作。
1)通過(guò)上述加減負(fù)載和改變斷路器保護(hù)整定值試驗(yàn),可知負(fù)載的啟動(dòng)電流過(guò)大是導(dǎo)致斷路器動(dòng)作的主要原因,由斷路器動(dòng)作狀態(tài)可確定該電流值的范圍,在實(shí)際應(yīng)用中得以參考調(diào)整斷路器瞬動(dòng)保護(hù)電流整定值。對(duì)于其它機(jī)組的發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜,建議停機(jī)時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)后,確定電流保護(hù)定值。
2)PLC程序中進(jìn)線斷路器失壓分閘和分段斷路器合閘或脫扣沒(méi)有時(shí)間延遲,二者同時(shí)進(jìn)行。但由于I段和II段的進(jìn)線電源是非同期的,若在進(jìn)線斷路器主觸頭沒(méi)有完全斷開(kāi)的情況下,分段斷路器合閘會(huì)導(dǎo)致合環(huán)[5]。因此,建議對(duì)所有動(dòng)力柜中帶PLC程序存在的開(kāi)關(guān)動(dòng)作流程無(wú)延時(shí)的進(jìn)行程序修改。
3)雖然停機(jī)投電制動(dòng)后電壓下降屬于正?,F(xiàn)象,但宜控制使得10 kV母線和400 V母線的電壓都不會(huì)過(guò)低。
4)根據(jù)試驗(yàn)所得結(jié)果,將全電站所有動(dòng)力柜中低壓動(dòng)作值、斷路器的脫扣器整定值重新整定。
針對(duì)某水電廠發(fā)生的一起停機(jī)投電制動(dòng)時(shí)斷路器動(dòng)作事件,通過(guò)模擬試驗(yàn)可知停機(jī)投電制動(dòng)過(guò)程中將產(chǎn)生較大的啟動(dòng)電流,若該電流值大于發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜斷路器脫扣瞬動(dòng)保護(hù)電流整定值,將導(dǎo)致斷路器正常動(dòng)作。因此,為了停機(jī)投電制動(dòng)不至于令發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜正常脫扣動(dòng)作,應(yīng)對(duì)廠內(nèi)所有發(fā)電機(jī)動(dòng)力柜進(jìn)行停機(jī)試驗(yàn),大致獲得所帶相應(yīng)負(fù)載下的啟動(dòng)電流范圍,結(jié)合試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果,確定斷路器電流保護(hù)整定值。