翁吉銘
(沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司,遼寧 沈陽 110869)
40CrNiMoA鋼是一種優(yōu)良的調(diào)質(zhì)鋼[1],具有很好的淬透性,也有較好的綜合力學(xué)性能,通常用來制造離心壓縮機(jī)的主軸。主軸是離心壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的重要組成部分,在轉(zhuǎn)子的裝拆過程為了實(shí)現(xiàn)過盈配合需要采用溫差法,如果精加工后的主軸應(yīng)力過大或者分布不均勻容易出現(xiàn)主軸彎曲現(xiàn)象,因此研究主軸消除應(yīng)力的情況對實(shí)際生產(chǎn)具有很重要的意義[2]。
選用40CrNiMoA鋼鍛件作為試驗(yàn)材料,成分如表1[3]。
綜合壓縮機(jī)現(xiàn)有主軸的結(jié)構(gòu)形式,考慮壓縮機(jī)主軸結(jié)構(gòu)的相似性,選用某臺產(chǎn)品的主軸為試驗(yàn)主軸,將該主軸按圖1中的粗加工尺寸進(jìn)行粗加工,粗加工后將該主軸進(jìn)行正火+調(diào)質(zhì)處理,熱處理后進(jìn)行半精加工,去除熱處理氧化皮。半精加工后用射線法測量試驗(yàn)點(diǎn)的殘余應(yīng)力值,共選取10個(gè)測量點(diǎn),測量點(diǎn)的選取見圖1。
表1 40CrNiMoA鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)
圖1 主軸粗加工圖尺寸及測量點(diǎn)位置
測量過程如圖2所示,采用射線測試儀對該主軸的測量點(diǎn)進(jìn)行殘余應(yīng)力值的測量,測量結(jié)果如表2所示。
圖2 射線法測量殘余應(yīng)力
表2 半精加工后射線測試殘余應(yīng)力值
通過表2可以看出,主軸經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理后,殘余應(yīng)力值高達(dá)700 MPa。40CrNiMoA主軸的設(shè)計(jì)抗拉強(qiáng)度要求大于785 MPa,可以看出調(diào)質(zhì)處理后主軸的殘余應(yīng)力很大。
40CrNiMoA材料主軸在調(diào)質(zhì)過程中的回火溫度為550~650 ℃,為了不影響主軸的力學(xué)性能,消除應(yīng)力溫度選擇為實(shí)際回火溫度-30 ℃。將殘余應(yīng)力測試后的主軸去應(yīng)力處理,保溫時(shí)間為10 h。將去應(yīng)力處理后的主軸再次用射線法測試殘余應(yīng)力,測試點(diǎn)與半精加工后的測試點(diǎn)相同(如圖1),測試結(jié)果如表3所示。
表3 去應(yīng)力處理后射線測試殘余應(yīng)力值
主軸經(jīng)過調(diào)質(zhì)后殘余應(yīng)力值集中在700 MPa左右,經(jīng)過去應(yīng)力后的幾種殘余應(yīng)力值在-100 MPa左右,去應(yīng)力效果主要集中在消除70%~80%之間。
目前國內(nèi)有很多軟件可以對熱處理過程進(jìn)行數(shù)值模擬[4],本文選用Marc軟件進(jìn)行數(shù)值模擬分析,首先對主軸進(jìn)行二維建模和網(wǎng)格劃分,因?yàn)樵囼?yàn)件主軸為軸對稱結(jié)構(gòu),因此采用二維建模的方式,為了便于計(jì)算準(zhǔn)確,網(wǎng)格劃分較細(xì),單元數(shù)量36880個(gè),試驗(yàn)件主軸采用一側(cè)吊裝位移約束,沿X軸對稱約束,所以表面對流換熱方式可以選取單側(cè)換熱[5]。
使用Marc軟件對主軸的調(diào)質(zhì)過程進(jìn)行數(shù)值模擬,其應(yīng)力模擬數(shù)據(jù)及結(jié)果如圖3所示。
從圖3可以看出主軸在調(diào)質(zhì)處理完成后,表面應(yīng)力較大,心部應(yīng)力較小。按照圖1測試點(diǎn)選取相同的位置,模擬計(jì)算應(yīng)力值的結(jié)果如表4所示。
圖3 試驗(yàn)件主軸調(diào)質(zhì)過程殘余應(yīng)力分布圖
表4 試驗(yàn)件主軸半精加工后殘余應(yīng)力模擬數(shù)值
將實(shí)測殘余應(yīng)力值與模擬值進(jìn)行對比,如圖4所示,可以發(fā)現(xiàn)實(shí)測值與模擬值隨著測量點(diǎn)位置的不同,整體變化趨勢是一致的,并且模擬值與實(shí)測值之間的誤差較小,可以認(rèn)為Marc模擬40CrNiMoA鋼主軸調(diào)質(zhì)后的殘余應(yīng)力分布及數(shù)值可以代表真實(shí)情況下的應(yīng)力分布情況及殘余應(yīng)力值。
為了與實(shí)際主軸加工過程更加接近,使用Marc軟件模擬分析主軸進(jìn)行去應(yīng)力,其去應(yīng)力過程的應(yīng)力分布如圖5所示。對比圖3,可以發(fā)現(xiàn)模擬去應(yīng)力過程的應(yīng)力在變小,與調(diào)質(zhì)后的應(yīng)力分布發(fā)生了巨大的改變。
殘余應(yīng)力模擬數(shù)據(jù)如表5所示,對比表3,發(fā)現(xiàn)模擬出來的去應(yīng)力后的數(shù)值與實(shí)測值是一致的為壓應(yīng)力,心部為應(yīng)力,整個(gè)主軸的應(yīng)力的分布情況發(fā)生了很大的改變。表面變?yōu)閴簯?yīng)力對于后續(xù)主軸的精加工過程以及裝配過程都是有利的,可以抵消部分精加工過程中產(chǎn)生的應(yīng)力,此種壓應(yīng)力的存在可以阻礙主軸的變形。
圖4 實(shí)測殘余應(yīng)力值與模擬值對比圖
表5 試驗(yàn)件主軸消應(yīng)力后殘余應(yīng)力模擬值
主軸表面與心部去應(yīng)力過程的軸向應(yīng)力變化情況如圖6所示??v坐標(biāo)是應(yīng)力變化情況,橫坐標(biāo)為時(shí)間,可以看出主軸初始狀態(tài)表面為拉應(yīng)力,心部為壓應(yīng)力;隨著爐溫升高至去應(yīng)力溫度時(shí),其屈服強(qiáng)度隨溫度升高而降低,在這段時(shí)間里,主軸殘余應(yīng)力快速調(diào)整降低;而隨著保溫時(shí)間的延長,主軸殘余應(yīng)力隨著應(yīng)力松弛與蠕變逐漸降低趨近于0,停止加熱后隨爐冷卻至300 ℃左右后空冷,由于表面和心部冷卻速度不一致,內(nèi)外熱脹冷縮不一致導(dǎo)致應(yīng)力反轉(zhuǎn),表面由拉應(yīng)力變成壓應(yīng)力,心部由壓應(yīng)力變成拉應(yīng)力。
通過對試驗(yàn)件主軸建模、網(wǎng)格劃分和數(shù)值模擬,得出試驗(yàn)件主軸經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理后殘余應(yīng)力的峰值主要集中在500~750 MPa,試驗(yàn)件主軸去應(yīng)力后的殘余應(yīng)力峰值主要集中在-75~-120 MPa,去應(yīng)力效果主要集中在消除70%~80%,數(shù)值模擬的結(jié)果與實(shí)測結(jié)果基本一致。
圖5 試驗(yàn)件主軸去應(yīng)力過程殘余應(yīng)力分布圖
圖6 試驗(yàn)件主軸去應(yīng)力過程各點(diǎn)軸向殘余應(yīng)力變化情況
1)實(shí)際檢測去應(yīng)力效果證明,壓縮機(jī)主軸去應(yīng)力工藝消除應(yīng)力效果集中在70%~80%之間,而且應(yīng)力分布均勻;
2)通過對壓縮機(jī)試驗(yàn)件主軸進(jìn)行數(shù)值模擬分析,得出模擬的結(jié)果同樣集中在70%~80%之間,與實(shí)測結(jié)果一致;
3)主軸去應(yīng)力過程,當(dāng)保溫達(dá)到一定時(shí)間后,延長保溫時(shí)間不能進(jìn)一步降低應(yīng)力值,所以去應(yīng)力過程應(yīng)選取適宜的保溫時(shí)間,不是保溫時(shí)間越長越好。
4)40CrNiMoA鋼壓縮機(jī)主軸,對其結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行數(shù)值模擬分析,得出可以用Marc對主軸去應(yīng)力過程進(jìn)行模擬,并分析效果,此種方法可以推廣至其他關(guān)鍵部件的去應(yīng)力過程,節(jié)約試驗(yàn)檢測費(fèi)用及生產(chǎn)周期。