狄升貫,問鵬輝
(1.天津市市政工程設(shè)計研究院 天津市 300051; 2.天津市基礎(chǔ)設(shè)施耐久性企業(yè)重點實驗室 天津市 300051;3.長安大學(xué) 西安市 710064)
隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷增長,道路交通量逐年增大,重載、超載現(xiàn)象發(fā)生較為普遍,這就導(dǎo)致部分公路在設(shè)計使用年限內(nèi)發(fā)生諸如車轍、脫空、松散、沉陷等病害,嚴(yán)重影響著道路服務(wù)水平及駕駛員行車體驗。在進(jìn)行道路病害處治時,常用的處治維修方式包括瀝青罩面、注漿加固、開挖重建等方式,其中注漿加固由于其具有處治效果優(yōu)良、工藝簡單、施工成本低等優(yōu)點,目前在道路工程中的應(yīng)用也越來越廣泛[1-3]。同時在注漿材料選擇時人們越來越傾向于采用性能優(yōu)良、價格低廉、綠色環(huán)保的材料。地聚物作為一種新型注漿材料,其主要是由偏高嶺土、粉煤灰、礦渣等富硅鋁源物質(zhì)在堿性溶液的激發(fā)下生成的,最早被應(yīng)用于巖土工程、礦井加固等領(lǐng)域,由于其處治效果良好,同時成本低廉、生產(chǎn)能耗低,近年來逐漸受到道路工作者的青睞,被逐漸應(yīng)用到道路基層加固補(bǔ)強(qiáng)工程中[4-7]。
所選高速公路試驗段全長350 m,路基寬33 m,雙向六車道,設(shè)計速度120 km/h,于2009年開始通車使用。經(jīng)過十余年的通車運行,該路段路面在車輛荷載及外界環(huán)境的作用下出現(xiàn)了多種病害,對行車過程中駕駛員的舒適性及行車安全性造成一定影響。試驗段在使用期內(nèi)未進(jìn)行過整體罩面處理,存在局部塊狀修補(bǔ),部分裂縫進(jìn)行了灌縫處理。表1為所選試驗段路面結(jié)構(gòu)層。
表1 試驗段路面分層結(jié)構(gòu)
為確定試驗路段損壞狀況,采用人工調(diào)查方式對路段存在病害進(jìn)行調(diào)查,結(jié)果顯示試驗段病害主要包括橫向裂縫、縱向裂縫、龜裂、沉陷、松散和修補(bǔ)等。其中橫向裂縫存在較為普遍,部分裂縫已進(jìn)行灌縫處理,且部分灌縫已出現(xiàn)破損,路段中存在的縱向裂縫主要出現(xiàn)在輪跡帶處,較為嚴(yán)重的地方已出現(xiàn)龜裂,同時伴有唧泥現(xiàn)象。按照《公路技術(shù)狀況評定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG H20-2007)的相關(guān)規(guī)定對試驗路段的病害類型及嚴(yán)重程度進(jìn)行評定分級,同時對病害位置及程度進(jìn)行統(tǒng)計。
調(diào)查完成后參照《公路技術(shù)狀況評定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG H20-2007)對路段調(diào)查病害進(jìn)行分類,基于調(diào)查結(jié)果計算得到路面破損率DR為6.63%,進(jìn)一步算得調(diào)查路段PCI值為67.3,路面損壞狀況評定為次。
考慮到該高速公路交通量逐年增大,重載車輛比重不斷提升,超載、超限運輸情況時有發(fā)生,而此類交通荷載對道路的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度損害較為嚴(yán)重,因此進(jìn)一步對試驗路段結(jié)構(gòu)強(qiáng)度進(jìn)行檢測評價,檢測采用落錘式彎沉儀檢測注漿試驗路段動態(tài)彎沉,試驗段上的檢測點主要布置在行車道雙側(cè)輪跡帶上,檢測點間隔5m,檢測結(jié)果如圖1所示。
圖1 試驗路段K38+950~K38+600檢測動態(tài)彎沉變化值
根據(jù)設(shè)計資料可知,該高速公路原設(shè)計年限內(nèi)單車道累計當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)軸載通行次數(shù)為812萬次,允許彎沉值為37(0.01mm),進(jìn)一步計算得到試驗路段設(shè)計彎沉值ld為25(0.01mm)。規(guī)范中采用路面結(jié)構(gòu)強(qiáng)度指數(shù)(PSSI)對道路承載能力及結(jié)構(gòu)強(qiáng)度進(jìn)行評價,具體計算過程如式(1)、式(2)所示。
(1)
(2)
式中:SSI—路面結(jié)構(gòu)強(qiáng)度系數(shù);
l0—實測代表彎沉(mm);
a0、a1—模型參數(shù),分別取值為15.71和-5.19。
綜合路面損壞狀況調(diào)查結(jié)果及彎沉檢測結(jié)果來看,行車道上彎沉較大的檢測點附近均存在不同程度病害,部分檢測位置已經(jīng)進(jìn)行修補(bǔ)處理。根據(jù)落錘式彎沉儀檢測的路面動態(tài)彎沉數(shù)據(jù),按《公路路基路面現(xiàn)場測試規(guī)程》(JTG E60—2008)中的相關(guān)規(guī)定計算得到路面代表彎沉值Lr。計算得到的該試驗路段的FWD動態(tài)代表彎沉值Lr為56.65(0.01mm),PSSI值為38.6,該試驗段路面結(jié)構(gòu)強(qiáng)度評定等級為“差”。
根據(jù)試驗段原有路面使用狀況及結(jié)構(gòu)強(qiáng)度評價結(jié)果可知,試驗路段整體路況較差,服務(wù)水平下降嚴(yán)重,路表中龜裂、唧泥等病害較為嚴(yán)重,道路基層中存在脫空、松散等病害,故選用注漿方式對道路進(jìn)行加固補(bǔ)強(qiáng)。
在對試驗路段進(jìn)行注漿加固之前,要確定好注漿材料、注漿深度、注漿壓力及注漿孔位布置等技術(shù)參數(shù),注漿材料選用自主研發(fā)的高爐礦渣基地聚物注漿材料,注漿材料為預(yù)混干料,有利于降低現(xiàn)場施工操作難度,所用注漿材料的部分技術(shù)指標(biāo)如表2所示。道路基層注漿加固剖面圖如圖2所示。
表2 注漿模擬試驗用地聚物凈漿配比及各項性能
圖2 面層與基層層間注漿加固剖面示意圖
本次試驗路段注漿主要針對道路基層脫空病害進(jìn)行處治,注漿包括注漿前路況檢測、注漿及注漿效果檢查評價。其基本施工工序為:布孔→鉆孔→清孔→埋管→管口周圍密封→漿液配制→試注→面層注漿(基層注漿)→冒漿孔封堵→拔管→養(yǎng)護(hù)→開放交通→彎沉檢測→不合格點補(bǔ)注→補(bǔ)漿點檢測→交工,具體如圖3所示。
圖3 地聚物注漿加固施工工序
在地聚物注漿過程中,由于操作不當(dāng)?shù)仍驎l(fā)生諸如竄漿、冒漿、路面抬動等特殊狀況,一經(jīng)發(fā)生應(yīng)及時采取處治措施,避免對注漿加固路面造成破壞。竄漿的主要原因是注漿孔布置過密,且路面基層存在脫空面積較大,出現(xiàn)時可適當(dāng)調(diào)整后續(xù)試驗路段的注漿孔布設(shè)距離,注漿時可采取間隔注漿孔進(jìn)行注漿的方式。冒漿是由于注漿壓力過大引起的,發(fā)生時應(yīng)適當(dāng)降低注漿壓力,同時提高漿液濃度,控制單位吸漿量,必要時采取間歇注漿法,即發(fā)現(xiàn)冒漿后停止注漿,間歇15 min左右繼續(xù)注漿。路面抬動主要是由于注漿過程中注漿壓力控制不當(dāng)引起的,發(fā)生時應(yīng)調(diào)整布孔間距以降低注漿壓力,同時可降低注漿機(jī)壓力進(jìn)行小流量注漿,必要時采取分層鉆孔,提高表層土體的抗變形能力。
在注漿完成開放交通之前,對注漿路段的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度進(jìn)行檢驗,進(jìn)而確定注漿效果。評價時采用落錘式彎沉儀進(jìn)行動態(tài)彎沉復(fù)測,主要檢測點與注漿前保持一致。檢測完成后對比分析注漿前后動態(tài)彎沉值,對比如圖4、圖5所示。
圖4 左側(cè)輪跡帶動態(tài)彎沉值
圖5 右側(cè)輪跡帶動態(tài)彎沉值
根據(jù)對比結(jié)果可知,注漿后檢測點位處的動態(tài)彎沉值均有所降低,且降幅較為明顯,路面整體結(jié)構(gòu)狀況變好,承載能力提升;采用地聚物注漿材料注漿加固后道路表面各檢測點的動態(tài)彎沉值分布比較均勻,對于動態(tài)彎沉值較大的檢測點,在注漿后其路面結(jié)構(gòu)強(qiáng)度恢復(fù)更為明顯。試驗行車道左側(cè)輪跡帶檢測彎沉值平均降幅為52.24%,最大彎沉降幅可達(dá)68.97%,注漿前后彎沉比最大為3.2;右側(cè)輪跡帶檢測彎沉值平均降幅為47.86%,最大彎沉降幅可達(dá)64.7%,注漿前后彎沉比最大為2.83。整個試驗段注漿后實測彎沉代表值為24.90(0.01mm),計算得到注漿后路面結(jié)構(gòu)強(qiáng)度指數(shù)(PSSI)為92.10,注漿后路面強(qiáng)度評定為優(yōu),即采取地聚物注漿能夠有效恢復(fù)路面結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,對道路基層脫空病害進(jìn)行了較好的處治。進(jìn)一步通過數(shù)理統(tǒng)計分析注漿前后行車道左右兩側(cè)輪跡帶的動態(tài)彎沉變化,具體如圖6、圖7所示。
圖6 左側(cè)輪跡帶注漿前后彎沉對比
圖7 右側(cè)輪跡帶注漿前后彎沉對比
由圖6、圖7可知:
注漿后試驗路段雙側(cè)輪跡帶動態(tài)彎沉值顯著降低,注漿后雙側(cè)輪跡帶處檢測動態(tài)彎沉平均值小于注漿前所檢測彎沉值的一半,注漿前左側(cè)輪跡帶檢測動態(tài)彎沉值范圍為7~72(0.01mm),右側(cè)輪跡帶所測動態(tài)彎沉值范圍為6~72(0.01mm),兩側(cè)輪跡帶檢測彎沉值波動較大;注漿后左側(cè)輪跡帶檢測動態(tài)彎沉值范圍為4~29(0.01mm),右側(cè)輪跡帶所測動態(tài)彎沉值范圍為4~30(0.01mm)。對比兩側(cè)輪跡帶注漿前后檢測彎沉值發(fā)現(xiàn),采取地聚物注漿材料對道路基層脫空部位進(jìn)行注漿加固后路表彎沉值離散性變小,路面整體結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)定,其結(jié)構(gòu)強(qiáng)度相比注漿之前恢復(fù)較好。
采用探地雷達(dá)進(jìn)行注漿效果復(fù)核時,在每個車道檢測三條縱向線,測線布置位置處于左右側(cè)輪跡帶,每隔10m布置一條橫向測線,橫向測線與路中線垂直,檢測后分析道路結(jié)構(gòu)層的變化情況。部分檢測結(jié)果如圖8所示。
(a)左側(cè)輪跡帶
(b)右側(cè)輪跡帶圖8 探地雷達(dá)復(fù)核檢測結(jié)果
由圖8可知,在地聚物注漿材料進(jìn)行基層脫空注漿加固后,道路結(jié)構(gòu)得以修復(fù),基本無較強(qiáng)反射面,面層與基層以及基層與底基層之間界限較為分明,脫空部位被地聚物漿體填充擠密,只有極個別斷面處雷達(dá)檢測波形圖出現(xiàn)小幅波動,面層與基層之間出現(xiàn)些許不平整,這可能是由于地聚物注漿材料在填充不規(guī)則脫空之后與原脫空部位松散集料結(jié)合形成不規(guī)則整體引起的。地聚物自身優(yōu)良的流動性使其能在脫空部位充分流動,有效結(jié)合基層內(nèi)部松散材料且形成強(qiáng)度,使得加固路段各結(jié)構(gòu)層間的脫空及松散能被有效處治修復(fù),同時地聚物注漿材料本身膨脹率小且原料粒徑較小,能夠有效填充道路路面結(jié)構(gòu)層內(nèi)部細(xì)微裂縫,避免結(jié)構(gòu)層中裂縫等病害的進(jìn)一步發(fā)展。
基于原有路面狀況評價結(jié)果,采用地聚物對道路基層病害進(jìn)行注漿處治,明確了地聚物注漿加固流程及技術(shù)控制要點,最終通過彎沉檢測及探地雷達(dá)綜合評價了地聚物注漿加固效果。注漿加固結(jié)果表明:在采用地聚物注漿材料進(jìn)行基層加固補(bǔ)強(qiáng)時整體施工較為便捷,開放交通速度快,能夠較好處治脫空松散等病害,注漿漿液能夠較好膠結(jié)結(jié)構(gòu)層松散集料并填充脫空部位,顯著降低路表彎沉,有效恢復(fù)道路承載能力及服務(wù)水平??紤]到采用注漿前后彎沉值具有較強(qiáng)相關(guān)性,故在進(jìn)行注漿加固時應(yīng)選取合適的注漿加固時機(jī),同時施工過程中應(yīng)嚴(yán)格控制施工參數(shù),謹(jǐn)防特殊狀況發(fā)生,以確保獲得良好的加固效果。