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      重堿離心機崗位除氨系統(tǒng)改造

      2019-02-20 11:43:12
      純堿工業(yè) 2019年1期
      關(guān)鍵詞:離心機風管風壓

      (連云港堿業(yè)有限公司,江蘇 連云港 222042)

      重堿離心機在純堿生產(chǎn)行業(yè)得到了越來越廣泛的應(yīng)用,它可以改善氨堿法純堿生產(chǎn)工藝中能耗的“瓶頸”,提高產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。我公司于2004年、2007年共引進7臺德國Krauss-Maffei公司的SZ1000/2—12/4K10推料式離心機。重堿離心機將濕重堿完成脫水后,最終將重堿卸到離心機3#皮帶上,重堿經(jīng)過在離心機內(nèi)部旋轉(zhuǎn)、翻滾,其中的大量游離氨直接揮發(fā)出來,使離心機3#皮帶現(xiàn)場氨味較大,嚴重影響了職工的身心健康,且惡化生產(chǎn)操作環(huán)境。經(jīng)過考察研究,在離心機重堿3#皮帶東側(cè)增設(shè)除氨風機,減少離心機現(xiàn)場氨味。

      1 離心機崗位生產(chǎn)工藝過程簡介

      來自重堿車間碳濾崗位的濕重堿(主要成分NaHCO3),由重堿車間1#皮帶機輸送到煅燒車間離心機2#帶式輸送機,再由7臺犁式卸料器分配到7臺離心機,濕重堿通過離心機給料螺旋送入離心機,隨離心機轉(zhuǎn)鼓高速旋轉(zhuǎn),部分液體會穿過濾網(wǎng)形成濾液進入濾液桶,固料被濾網(wǎng)擋住,逐漸形成環(huán)狀的濾餅,隨內(nèi)轉(zhuǎn)鼓的每次往復(fù)運動,逐漸移到外轉(zhuǎn)鼓并最終進入固體卸料區(qū),通過溜管落入離心機3#帶式輸送機,經(jīng)3#帶式輸送機、重堿車間4#帶式輸送機送到煅燒車間重堿大皮帶運輸機。另外,重堿也可不經(jīng)離心機,由2#帶式輸送機經(jīng)溜管直接到3#帶式輸送機;還可由重堿車間1#帶式輸送機通過犁式卸料器直接到重堿車間4#帶式輸送機。

      2 離心機3#皮帶現(xiàn)場狀況和原因分析

      2.1 離心機3#皮帶現(xiàn)場狀況

      我公司自2004年使用重堿離心機以來,大大降低了進輕灰煅燒爐的濕重堿水分,提高了輕灰煅燒爐的生產(chǎn)能力,同時節(jié)約了輕灰煅燒爐的中壓蒸汽消耗。但是重堿離心機在運行中會使大量游離氨直接揮發(fā)出來,使離心機3#皮帶現(xiàn)場氨味較大,其空氣中氨含量在每年的一定時期內(nèi)嚴重偏高,一般情況下是每年的5~9月份氨含量出現(xiàn)異常偏高,隨著氣溫的上升,氨含量越來越高,尤以7~8月份為重(國家標準:空氣中氨含量應(yīng)小于或等于30 mg/m3), 現(xiàn)場氨味刺鼻,生產(chǎn)操作環(huán)境惡化,給職工的身心健康造成不良影響。

      2.2 現(xiàn)場氨味大原因分析

      針對上述現(xiàn)場狀況,主要是工藝設(shè)備原始設(shè)計上存在缺陷,導(dǎo)致現(xiàn)在的后果。具體缺陷表現(xiàn)在以下方面:

      1)空間受限。離心機廠房與煅燒老廠房相距太近,且離心機廠房西側(cè)窗戶被煅燒老廠房擋住,使離心機廠房東西窗戶通風受阻,導(dǎo)致重堿中揮發(fā)出的游離氨大量聚集在離心機3#皮帶廠房內(nèi),廠房內(nèi)空氣不流通,造成現(xiàn)場氨味大,操作環(huán)境差。

      2)設(shè)備方面。離心機3#皮帶未密封,皮帶上重堿完全曝空,由于重堿中含15%左右的水分,水分中含7 tt左右(到夏季高達21 tt左右)的游離氨,導(dǎo)致重堿水分中的游離氨隨氣溫上升,揮發(fā)到廠房中。

      離心機3#皮帶東西廠房雖然安裝了排風扇,但是排風口離廠房窗口很近,使得含氨氣體產(chǎn)生回流,導(dǎo)致排風扇使用效果很不明顯。

      3)工藝方面。重堿7臺離心機長期使用,因進口備件緊缺,重堿離心機得不到充分輪休,造成運行不穩(wěn)定,出力率降低,皮帶上的重堿不能全部通過重堿離心機進行脫水,約有10%的重堿量直接走大溜子未進行脫水處理,導(dǎo)致重堿水分偏大,重堿中的游離氨偏大,游離氨隨氣溫上升,揮發(fā)到廠房中。

      表1 改造前離心機崗位危害因素監(jiān)測值

      3 離心機除氨系統(tǒng)改造及效果

      3.1 第一次改造

      2013年7~8月份實施了在離心機生產(chǎn)現(xiàn)場使用玻璃鋼離心通風機來進行除氨系統(tǒng)改造,針對存在的現(xiàn)狀,在離心機3#皮帶樓層?xùn)|側(cè)安裝1臺離心通風機,在重堿3#皮帶1#~7#離心機出料溜子附近共設(shè)6根DN300送風玻璃鋼支管抽風,通過離心通風機引出DN600玻璃鋼管后放空,降低離心機生產(chǎn)現(xiàn)場氨含量。離心通風機性能參數(shù):

      風機型號:B14-72

      配套電機:11 kW

      轉(zhuǎn)速:2 000 rpm

      風壓:2 099 Pa

      風量:14 453 m3/h

      第一次改造后,離心機3#皮帶現(xiàn)場氨含量由20.5 mg/m3減少到18 mg/m3;現(xiàn)場碳酸鈉含量由1.7 mg/m3減少到1.6 mg/m3。但是現(xiàn)場游離氨含量仍然偏高,氨味較重,改造效果不明顯,使用過程中存在玻璃鋼管內(nèi)易積堿,1臺離心通風機功率偏小,嚴重影響離心通風機除氨效果,還需繼續(xù)探討改造。

      表2 第一次改造后危害因素監(jiān)測值

      3.2 第二次改造

      在第一次改造的基礎(chǔ)上,再次組織技術(shù)人員根據(jù)存在的問題繼續(xù)對離心通風機風量的選擇、風壓的控制、離心機選型進行核算;同時對現(xiàn)場風管的布置及走向重新設(shè)計。

      1)風機風量的選擇核算:

      氣體流量計算公式Q=S×V×3 600,根據(jù)離心機3#皮帶現(xiàn)場狀況,風管直徑D=400 mm,風速為22 m/s,風道截面積S為πr2=0.1256,即風量Q為:

      Q=S×V×3 600

      =0.1256×22×3 600

      =9 947.5 m3/h

      2)風壓的選擇核算:

      風壓計算公式Re=(D×V/0.0000151),根據(jù)離心機3#皮帶現(xiàn)場狀況,風管直徑D=400 mm,風速為22 m/s,即風壓Re為:

      Re=(D×V/0.0000151)

      =(0.4×22)/0.0000151

      =582 781

      3)計算總阻力:

      根據(jù)Re數(shù)值查取風管摩擦阻力系數(shù)莫臺圖,λ取0.066,計算管道沿程摩擦阻力:

      R=(λ/D)×(V2×γ/2)(其中γ取1.2)

      =(0.066/0.4)×(222×0.6)

      =48 Pa

      總阻力計算公式H=RL(由于阻力與風管材質(zhì)、形狀、風壓、溫度等諸多因素有關(guān),工程上不易處處計算,而是參照相同工程或經(jīng)驗確定),根據(jù)離心機3#皮帶現(xiàn)場狀況,R為48 Pa,風管長度為70 m,即總阻力H為:

      H=RL

      =48×70

      =3 360 Pa

      風壓根據(jù)除塵的要求,另外增加10%~15%風壓儲備,結(jié)合現(xiàn)場情況,此處風壓儲備選取15%。

      H總=3 360×1.15

      =3 864 Pa

      4)離心通風機的選型:

      按無因次特性參數(shù)選型,首先要確定風機比轉(zhuǎn)速。求比轉(zhuǎn)速(ns)

      ns=Q0.5/P0.75n

      得到ns=(9 947.5/3 600)0.5/(3 864/9.81)0.75×n

      由于電機轉(zhuǎn)速一般為2 900 r/min、1 450 r/min、960 r/min、730 r/min,結(jié)合實際現(xiàn)場情況,風機選用,選用效率較高,風機較小,調(diào)節(jié)范圍較大的風機,來滿足系統(tǒng)可接受的性能,效率和質(zhì)量要求。此處選用2 900 r/min,得到ns=54(30~60屬于中壓風機)。

      綜合考慮,按照以上數(shù)據(jù),參照風機手冊參數(shù),現(xiàn)選用Y8-39型風機,此風機選角位置為左右0°~ 225°,間隔45°。

      3臺同類型離心通風機性能參數(shù):

      風機型號:Y8-39

      風壓:4 011 Pa

      配套電機:22 kW

      風量:10 555 m3/h

      轉(zhuǎn)速:2 960 rpm

      風機選型確定后,2018年4~5月份再次優(yōu)化實施重堿離心機除氨系統(tǒng)改造,針對第一次改造存在的離心通風機功率偏小,除氨效果不明顯狀況,本次改造由原來1臺離心通風機改型增加為3臺離心通風機(為保證除氨效果,3臺離心通風機開2備1。),電機功率由原來11 kW增大為22 kW。離心通風機功率增大后,為保證離心通風機穩(wěn)定運行,防止離心通風機抽風量過大,造成離心通風機過流自停,本次改造在進口總管安裝2臺DN400蝶閥,3臺重堿離心機入口管又各安裝1臺DN400蝶閥,在離心通風機運行中,通過調(diào)節(jié)進口總管、各臺離心通風機入口管蝶閥開度來控制離心通風機風量,避免風機的運轉(zhuǎn)電流超過額定電流。最后通過3臺離心通風機各引出DN400鋼管至廠房頂部后排空。

      針對風管內(nèi)易結(jié)疤狀況,首先將原風管材質(zhì)由玻璃鋼管改為卷制鋼管,其次根據(jù)風管在離心通風機抽風過程中,重堿中的水分和揮發(fā)出的游離氨在分管內(nèi)會冷凝成水,風管內(nèi)會堆積大量堿和冷凝水,影響離心通風機穩(wěn)定運行和除氨效果,為快速清理和消除隱患,在6根送風支管與總管交匯處底部各增加DN300清理孔,在3臺離心通風機入口管與總管交匯處左側(cè)上部各增加DN300清理孔,在總管2臺蝶閥右側(cè)上部各增加DN300清理孔,根據(jù)離心通風機運行狀況定期對各清理孔進行檢查清理,確保離心通風機穩(wěn)定運行。

      對離心機3#皮帶進行密封處理,在皮帶架上用鋼板進行焊接完全密封罩住,最大程度的將皮帶上濕重堿進行全密閉處理,皮帶上重堿被罩住,進一步降低了離心機生產(chǎn)現(xiàn)場氨含量。

      第二次改造現(xiàn)場圖1。

      圖1 第二次改造現(xiàn)場圖示

      表3 第二次改造后危害因素監(jiān)測值

      第二次改造后,離心機3#皮帶現(xiàn)場氨含量由20.5 mg/m3減少到4.65 mg/m3;現(xiàn)場碳酸鈉含量由1.7 mg/m3減少到0.3 mg/m3,現(xiàn)場已基本無氨味,現(xiàn)場環(huán)境得到有效控制,改造效果顯著。

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