譚哲湘
(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)
鋼鐵工業(yè)既是用水大戶也是廢水排放大戶,在國家大力推進(jìn)節(jié)能減排的背景下,鋼鐵工業(yè)廢水的深度處理越來越受到重視。當(dāng)前,大部分鋼鐵企業(yè)均已建立了水循環(huán)處理系統(tǒng),對(duì)鋼鐵工業(yè)廢水進(jìn)行處理并循環(huán)利用。但是,高濃縮倍數(shù)廢水中的鹽和氯離子等造成循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕、結(jié)垢以及微生物滋生等問題又給鋼鐵企業(yè)廢水的回收利用帶來新的難題。
鋼鐵工業(yè)廢水造成的污染主要有無機(jī)固體懸浮物污染、有機(jī)需氧物質(zhì)污染、化學(xué)毒物污染、重金屬污染、酸污染、熱污染等。其特點(diǎn)是廢水量大,污染面廣[1]。
新疆水資源緊缺,一直以來八鋼對(duì)企業(yè)廢水的回收利用非常重視,2018年在三臺(tái)燒結(jié)機(jī)配合使用鋼鐵工業(yè)廢水替代新水80.5萬m3,為降低廢水處理成本或提高廢水回用附加值、回收固廢、實(shí)現(xiàn)廢水低排放發(fā)揮了重要作用。
八鋼工業(yè)廢水主要來源有軋鋼、煉鋼廢水,焦化廢水和高爐沖渣濃鹽水。
軋鋼產(chǎn)生的廢水包括:含堿廢水、含酸廢水、含油及乳化液廢水,每軋制1噸鋼板約排出廢水30~40m3,廢水中含氧化鐵皮約5000mg/L,油類物50~500mg/L,懸浮物100~1250mg/L,殘?jiān)?00~1500 mg/L。廢水經(jīng)混凝沉淀去除懸浮物及油類污染后,再經(jīng)冷卻處理以回用于生產(chǎn)。混凝沉淀出來的氧化鐵皮、懸浮物及油類輸送到燒結(jié)系統(tǒng)回收利用。
煉鋼產(chǎn)生發(fā)廢水含污染物成分波動(dòng)大,如氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐除塵污水,在同一爐鋼的不同吹煉期,廢水pH值在4~13,懸浮物在250~25000mg/L變化,經(jīng)混凝沉淀后的脫水循環(huán)使用,沉積在池底的污泥送往燒結(jié),轉(zhuǎn)爐除塵廢水污泥含鐵約25%,加入燒結(jié)系統(tǒng)既可替代新水又可回收鐵元素等固廢。
軋鋼含油量高的廢水和煉鋼轉(zhuǎn)爐廢水約73萬m3,用罐車?yán)綗Y(jié)分廠廢水池配加到混合料中,目前燒結(jié)是唯一的處理大戶。
煉焦廢水在燒結(jié)系統(tǒng)也得到回收利用。焦化廢水含有高濃度的酚,以及多環(huán)芳烴和含硫、氮等有機(jī)化合物;還有大量除氨氮以外的無機(jī)物,如氰、硫、硫氫根等陰離子以及硅、鈣、鎂、鈉、鍺等陽離子。焦化廢水是一種公認(rèn)的難生物降解的工業(yè)廢水。焦化廢水一方面能導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化,影響水生生物;另一方面廢水中大量有毒、有害物質(zhì)進(jìn)入水體、土壤后,通過食物鏈對(duì)動(dòng)、植物及人類健康危害極大[2]。
八鋼燒結(jié)工序現(xiàn)有2×265m2+430m2燒結(jié)機(jī),設(shè)計(jì)年產(chǎn)燒結(jié)礦960萬t,所產(chǎn)燒結(jié)礦主要供應(yīng)三座2500 m3高爐和一座OY爐。設(shè)計(jì)年使用新水量247.2萬m3。
2×265m2燒結(jié)機(jī)廢水池容積108m3(6m×6m×3m),430m2燒結(jié)機(jī)廢水池容積180m3(10m×6m×3m)。高濃縮的廢水和沉淀濃縮后含有重金屬和微量油的廢水注入廢水池,廢水池設(shè)置了水位報(bào)警,根據(jù)水位確定注入廢水量。
軋鋼、煉鋼工序工業(yè)廢水加入燒結(jié)料流程:軋鋼、煉鋼工序產(chǎn)生廢水→罐車→廢水池→攪拌泵→水泵→調(diào)節(jié)閥→流量計(jì)→噴灑裝置。
燒結(jié)廢水池設(shè)置水位計(jì)與自來水閥門聯(lián)鎖,當(dāng)廢水不足時(shí)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)補(bǔ)水;噴灑裝置上設(shè)置了紅外線水分監(jiān)測儀,以廢水配加量為常量,通過反饋值自動(dòng)跟蹤調(diào)節(jié)新水閥門以調(diào)整穩(wěn)定物料水分。生石灰消化使用全部煉鋼廢水及部分濕法除塵器回水,不足部分補(bǔ)充新水,廢水溫度在30℃~40℃。消化水補(bǔ)加量原則上為生石灰總量的50%。265m2燒結(jié)機(jī)配料新建廢水回水池、安裝2臺(tái)水泵、廢水流量計(jì)回水管道與老廢水池對(duì)接。在265m2燒結(jié)機(jī)配料B配1皮帶的9#倉、13#倉處各加裝一組分料器,在A配1皮帶11#倉處制作安裝一組分料裝置,以解決分料器開溝過淺、廢水配加量大時(shí)皮帶料過濕影響崗位的環(huán)境衛(wèi)生,同時(shí)封閉了生石灰消化產(chǎn)生的蒸汽。265m2燒結(jié)機(jī)配料廢水池和430m2燒結(jié)機(jī)配料混合廢水池加裝長軸攪拌泵及壓縮空氣管,通過攪拌廢水池廢水,改善因廢水沉積造成池容減小影響廢水使用的的問題。對(duì)A配料14#水幕除塵器、B15#水幕除塵器吸風(fēng)口百葉窗進(jìn)行了改造,降低水幕除塵器風(fēng)機(jī)故障率、增強(qiáng)吸塵點(diǎn)的吸塵效果,改善現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境。
一混過程中除添加新水外主要配加煉鋼廢水,一混后物料水分一般控制5.5%~6.5%,設(shè)置了紅外線水分監(jiān)測儀,以廢水配加量為常量,通過新水閥門調(diào)整穩(wěn)定物料水分。現(xiàn)場根據(jù)配料量的穩(wěn)定性修正水分設(shè)定值來穩(wěn)定物料水分。生產(chǎn)實(shí)踐表明,使用煉鋼回用廢水提高了小球比例(制?!?mm的小球比例):煉鋼廢水粒度細(xì),易粘結(jié),品位較高,自然成球性強(qiáng)。煉鋼廢水中含鐵顆粒粒度組成一般小于0.045mm,又能均勻、高度分散到成球物料中,而且含有一定量的CaO和MgO,有一定的黏性等特點(diǎn),所以能提高混合料粒度,隨著廢水量和濃度的增加,粒度也隨著提高。
二次制粒加水主要作用是對(duì)經(jīng)潤濕、混勻后的物料進(jìn)行強(qiáng)化制粒。通過圓筒轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的機(jī)械力與潤濕物料的粘連性形成3.0 mm~8.0 mm粒級(jí)的小球來改善燒結(jié)物料的粒度結(jié)構(gòu)和燒結(jié)過程料層的透氣性,最終達(dá)到增產(chǎn)降耗的目的。因此制粒過程中還需要補(bǔ)充一定的水分使小球長大以滿足燒結(jié)生產(chǎn)的需要。用焦化濃鹽水替換新水,經(jīng)制粒機(jī)后物料水分通常在6.5%~8.5%且物料水分穩(wěn)定保持時(shí)間越長越好,物料粒度大于3.0mm粒級(jí)量越多越好。
鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程中采取節(jié)水降耗,對(duì)綜合排放廢水處理后回用利用是最經(jīng)濟(jì)、有效的措施。據(jù)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)外排廢水量約為企業(yè)新水用量的60%以上[3],企業(yè)將這一部分廢水處理后作為凈循環(huán)系統(tǒng)補(bǔ)充水,大大提高了全廠水重復(fù)利用率,節(jié)水效果顯著。
八鋼燒結(jié)系統(tǒng)回用工業(yè)廢水取得成效:
(1)高濃縮的廢水和沉淀濃縮后含有重金屬和微量油的濃鹽水,加入到活性石灰粉消化和一次混合機(jī)中取得良好效益。鹽分和氯離子等指標(biāo)的高濃縮的濃鹽水在燒結(jié)得到回用后,大大降低廢水的排放。另外,工業(yè)廢水加入到燒結(jié)混合料后,利用燒結(jié)過程700~900℃的高溫將廢水中有機(jī)、有毒成分進(jìn)行熱氧化和熱分解,不僅實(shí)現(xiàn)無害化、低成本處理利用,熱氧化還可以為燒結(jié)過程提供熱量。廢水中的溶解鹽則通過除塵灰一同收集利用。煉鋼和軋鋼產(chǎn)生了大量的廢水,對(duì)廢水二次利用:一方面能提高燒結(jié)礦的產(chǎn)量、TFe品位;另一方面解決了環(huán)境污染降低了生產(chǎn)工序的成本[3]。
(2)在燒結(jié)一次混合圓筒側(cè)修建污泥池,通過在一次混圓筒中加裝廢水噴加裝置,將廢水噴加壓噴人一次混合圓筒進(jìn)料端混合料中;將該高溫廢水管道接人生石灰消化器內(nèi),實(shí)現(xiàn)用廢水消化生石灰。使用溫度達(dá)到80~90℃,大大提高了消化效果,能充分消化完所有的生石灰。充分利用生石灰消化后放出的熱量,一般能提高混合料溫度13~18℃。將濃度為15%~25%的轉(zhuǎn)爐廢水,加入一混圓筒及用于生石灰消化后,燒結(jié)混合料溫度提高到60~62℃,達(dá)到燒結(jié)工藝的要求[4]。生石灰消化溫度大幅提高,以消化器2#測溫點(diǎn)為例,消化溫度升高約10℃,小球制?!?mm的小球比例約提高20%。
(3)2018年通過改造,燒結(jié)系統(tǒng)使用煉鋼、軋鋼廢水合計(jì)386765m3,廢水中約含水90%、含固廢10%;即替代生產(chǎn)新水348088.5m3,回收鐵元素等固廢38676.5t,使用能源的濃鹽水71402.7 m3,取代新水 80.5 萬 m3。
(4)環(huán)保社會(huì)效益:通過現(xiàn)場的技術(shù)改進(jìn)和疑難點(diǎn)的攻關(guān)和創(chuàng)新,解決了制約廢水用量提高的關(guān)鍵點(diǎn),穩(wěn)定了生產(chǎn)過程;減少污染,凈化了環(huán)境。鋼鐵工業(yè)廢水處理后的殘留物加入到燒結(jié)工序,實(shí)現(xiàn)了工業(yè)廢水的回收利用。
為了進(jìn)一步提高八鋼廢水回收利用的效果,還需要對(duì)燒結(jié)現(xiàn)場存在的問題進(jìn)行改進(jìn):由于265m2燒結(jié)系統(tǒng)配料白灰料倉設(shè)置在混勻料倉前方,冬季白灰消化蒸汽大,導(dǎo)致除塵風(fēng)管凍,配-1通廊環(huán)境差,加之皮帶清掃器磨損嚴(yán)重,皮帶粘料多,操作工勞動(dòng)強(qiáng)度大,導(dǎo)致廢水消化時(shí)斷時(shí)續(xù),造成廢水使用日消耗量約900m3,430m2燒結(jié)系統(tǒng)配料投入生石灰消化廢水量一直不足,日消耗量約為700m3,該配料工藝還需要改進(jìn)。
265m2燒結(jié)系統(tǒng)配料混合廢水池、430m2燒結(jié)系統(tǒng)混合廢水池中廢水易沉積,造成池容減小影響廢水消耗的問題。
此外,目前工業(yè)廢水用汽罐車?yán)\(yùn),運(yùn)輸成本高建議使用強(qiáng)度高、耐腐蝕的PE管輸送。針對(duì)濃度達(dá)25%煉鋼廢水在廢水池易沉淀,易堵塞管道、卡阻調(diào)節(jié)閥造成加水量波動(dòng)等問題,防廢水沉淀、防廢水堵塞也是需要解決的問題。
為了充分利用廢水資源,實(shí)現(xiàn)廢水零排放,降低生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)鋼鐵工業(yè)綠色發(fā)展,有必要對(duì)現(xiàn)有的污水處理工藝流程進(jìn)行優(yōu)化研究??鐓^(qū)域、跨工序盡可能從廢水產(chǎn)生的源頭或處理過程的前步直接回用。例如,鋼鐵生產(chǎn)過程產(chǎn)生的高爐渣、轉(zhuǎn)爐渣存在大量未反應(yīng)的生石灰等堿性氧化物,經(jīng)過沖渣后會(huì)溶入循環(huán)水中,導(dǎo)致循環(huán)水pH值升高,管道結(jié)垢。為了防止結(jié)垢,有時(shí)需加酸中和。可考慮將高堿度的沖渣循環(huán)水噴到燒結(jié)脫硫煙氣中,部分甚至全部替代外購脫硫劑,脫硫后堿度降低的廢水再直接或通過過濾返回沖渣水循環(huán),可以降低沖渣水堿度,不需要加酸中和。用于燒結(jié)煙氣脫硫,減少脫硫劑消耗。
噸鋼減少1噸外排廢水,相應(yīng)減少1噸新水,減少等量的新水[5],就可使八鋼減少外排水污染物總量,對(duì)于企業(yè)、社會(huì)都有顯著效益,特別是對(duì)于新疆干旱缺水地區(qū),還可以緩解夏季供水不足等問題。鋼鐵工業(yè)廢水的綜合回收意義重大。