(新疆天業(yè)(集團)匯合新材料有限公司,石河子市,832200) 楊志強
2012年國家工信部發(fā)布了《先進煤氣化節(jié)能技術推廣實施方案》,其中對推廣相關先進技術提出了很多要求。同時,國家不斷對煤化工生產原料進行結構性調整,也促進了技術發(fā)展,比如新型水煤漿氣化、粉煤加壓氣化技術等。但到目前為止,我國在煤氣化工藝的應用方面仍然處于起步階段,有些煤氣化工藝裝置不達標,原料消耗量較高,并且排污量也高,在節(jié)能環(huán)保方面缺少深入的研究。
通過研究可以發(fā)現(xiàn),煤氣化裝置設計中存在著突出的問題,為減少成本費用,通常導致廢水預處理能力不能滿足既定要求,使得后期投產當中系統(tǒng)的穩(wěn)定性較差,經常會發(fā)生設備故障,由于廢水預處理系統(tǒng)原設計能力較低,煤氣化當中形成的許多廢水、污水無法被迅速、妥善地處理掉,導致排到環(huán)境中的廢水不達標。不僅如此,煤氣化裝置初步水處理系統(tǒng)的裝置存在固相含量高問題,主要是由于排渣系形成的渣水引起,研究指出,其中的固相含量大約為2%,要是不控制好煤管線,這一參數(shù)的數(shù)值甚至會達到10%。除渣系統(tǒng)中的二價鈣離子、二價鎂離子與灰水中的碳酸根離子會發(fā)生化學反應,最后得到碳酸鈣、碳酸鎂等沉淀物質,這些化學物質的形成容易使灰漿汽提塔結垢,使其被堵塞,還會對閥門、管道等造成磨損,影響到初步水處理系統(tǒng)發(fā)揮作用,隨著生產的推進,就會有更多的污水產生并被就地排放,嚴重污染生態(tài)環(huán)境。另外,針對排渣系統(tǒng)、濕洗系統(tǒng)來水的偏堿性這一問題,煤氣化生產中一般會采取中和的方法,在其中添加鹽酸,然后,這種方式隨之會導致管道面臨著腐蝕、泄漏的風險,也會造成一定的環(huán)保隱患。
具體來說,該介質的選擇意義重大,關系著煤氣化工藝能量的利用率。到現(xiàn)在為止,業(yè)界人士推出了相關技術,即盡可能地發(fā)揮裝置系統(tǒng)自身的潛能,將一股CH3OH合成尾氣從硫回收裝置的液化氣管線中引出,然后利用相應的管線將其輸送到火炬燃料氣系統(tǒng)。在裝置啟動過程中采用液化氣進行點燃常明燈,當系統(tǒng)在常溫條件下工作一段時間以后就采用弛放氣點燃常明燈。該方法具優(yōu)勢顯著,煤氣化工藝當中的產物得到循環(huán)利用,降低了化工原材料的消耗,充分利用了有效能量,節(jié)能效果良好,妥善解決了火炬系統(tǒng)中的諸多問題。某煤化工企業(yè)在生產車間中引入了這個技術,經過一年的運行,為企業(yè)節(jié)省原料成本360萬元。
在煤氣化企業(yè)生產當中的主要原料就是煤,其中一般都含有硫元素,因此,洗滌循環(huán)水里面包含一定量的硫,需要工藝中選擇科學合理的方法來處理硫化物與懸浮物。踐中大多通過以下方法來完成:首先,加入燒堿進行中和反應,以此來增加循環(huán)水中的含鹽量,使其化學腐蝕和電化學腐蝕性能有所提高,控制好懸浮物的沉降現(xiàn)象。然后,投入陰離子型聚丙烯酰胺絮凝劑,利用它將其中的懸浮物除去。有關研究結果指出,這種絮凝劑的消耗量較少,同時所得效果也好,值得注意的是,各個公司的循環(huán)水水質存在一定的差異,因此,每家公司應在充分兼顧自身具體情況的基礎上確定最佳絮凝劑,以降低排污量、減少經營成本。
3.2.1 循環(huán)水懸浮物的控制
對一期循環(huán)水的處理,先加入燒堿,發(fā)生中和反應以后使其中的含鹽量處于130kg/m3附近,此時循環(huán)水的腐蝕性有所增強,很難將里面的懸浮物沉淀下來。所以,該企業(yè)不斷加強對該課題的研究,采用新技術進行處理,利用氣巴精化1011陰離子型聚丙烯酰胺絮凝劑來處理循環(huán)水,與傳統(tǒng)的方法相比,可以高效地去除循環(huán)水中的懸浮物上,并且用量明顯減少。
采用傳統(tǒng)方法處理時,所遇到的問題比較多。為提高處理效果,該企業(yè)在循環(huán)水工藝中配置了微渦流塔板澄清器,投產一年以后發(fā)現(xiàn),該方法能夠明顯改善冷卻塔填料的堵塞問題,使半水煤氣溫度有所降低,實現(xiàn)了循環(huán)水的重復利用率。詳細流程如下:從造氣洗氣塔下方流出的熱水到達平流沉淀池,此處沉淀著很多煤灰,然后采用熱水泵將其與絮凝劑均輸送到微旋渦斜管沉降池,在這里分離含細小煤塵污水,把分離以后得到的清水流到涼水塔冷卻,重復利用,全程中沒有廢水排出。該項目投資數(shù)額是200 萬,投產之后出口水中懸浮物含量明顯降低,冷卻效果得到改善,且一次置換水用量大幅減少。
3.2.2 循環(huán)水硫化物含量的控制
包括2 個基本措施:第一,曝氣吹脫洗滌水脫H2S,然后采取合理的方式處理吹脫氣,回收硫磺,該措施不必添加許多堿來調節(jié)酸堿度,防止了鹽量的增加,可長期運轉,也避免了設備腐蝕現(xiàn)象,不會污染到大氣,但是成本卻有所增加。第二,對pH值進行調節(jié),減少HS的吸收。例如,向其中添加燒堿或石灰,前者會產生一定的硫化物,使溶解鹽含量逐漸增多,部分硫化氫排到大氣中。而石灰的加入盡管不會導致鹽類累積現(xiàn)象,但是卻會造成系統(tǒng)結垢。在洗滌水入口處水溫對偏高,因此應當利用石灰來調節(jié)洗滌水pH值,持續(xù)加入,實現(xiàn)對循環(huán)水pH值的調節(jié)。
某企業(yè)針對這一問題進行了大量研究,總結出以下2個處理措施:第一,適當改造吹灰器,第二,適當調整敲擊器敲擊頻率。結果表明,煤氣化工藝過程中,積灰基本上分布在吹灰器(過熱器頂部)之中。所以,需要適當改造吹灰器的結構。該企業(yè)科研團隊經過研究,在其半圓形管道上設置上小孔,這樣可以有效吹除表面疏松灰塵。除此之外,在振動除灰中,敲擊器敲擊頻率與除灰效果有著非常緊密的關系,二者存在正相關性,適當將敲擊頻率提高能夠提升除灰效率。
綜上所述,煤氣化工藝節(jié)能減排問題關系著該產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,在此領域中存在諸多煤氣化工藝節(jié)能減排技術,例如,合成氣冷卻器積灰、火炬系統(tǒng)伴燒介質、洗滌循環(huán)水處理技術等,某煤氣化企業(yè)在生產過程中引入了上述幾種技術,通過長期的實踐表明,各項技術的應用,解決了部分節(jié)能減排問題,不但提高了原料的利用率,而且實現(xiàn)了工藝產物的循環(huán)利用,同提高了除灰效率,減少了不達標污水的排放,因此,上述各種技術具有較高的推廣價值。