任現(xiàn)偉
(洛陽(yáng)古城機(jī)械有限公司,河南洛陽(yáng) 471000)
鑄造成形工藝和鑄造材料的發(fā)展,使得鑄造車間對(duì)通風(fēng)除塵設(shè)備的技術(shù)要求不斷提高。但就目前而言,由于很多鑄造車間所使用的鑄造設(shè)備智能化程度還不是很高,而且鮮有科學(xué)的管理方法來(lái)進(jìn)行有序的管理,這也造成鑄造車間在實(shí)際生產(chǎn)中存在諸多問(wèn)題。某鑄造車間于2016 年進(jìn)行擴(kuò)建,在正式投產(chǎn)使用后主要生產(chǎn)中、大型鑄鐵件,型腔制備方式是通過(guò)組芯形成的,其生產(chǎn)工藝是一種典型的砂型鑄造工藝。通過(guò)對(duì)該鑄造車間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,分析通風(fēng)除塵設(shè)備在該鑄造車間中存在的應(yīng)用問(wèn)題。
該鑄造車間中所采用的通風(fēng)除塵設(shè)備主要包括、落砂除塵系統(tǒng)、原有再生砂除塵系統(tǒng)一套以及新增的再生砂除塵系統(tǒng)一套,以及熔煉和澆注除塵系統(tǒng)。為了分析通風(fēng)除塵設(shè)備在該鑄造車間的應(yīng)用效果,本文對(duì)該鑄造車間所排放的粉塵濃度、系統(tǒng)通風(fēng)總風(fēng)量、各支路風(fēng)量以及除塵器在使用過(guò)程中產(chǎn)生的過(guò)濾阻力進(jìn)行了測(cè)試,并對(duì)該鑄造車間的實(shí)際管理情況進(jìn)行了調(diào)研分析。在本文中所采用的測(cè)試儀器主要包括KANOMAX A531 型熱線風(fēng)速儀,其分辨率為0.01 m/s,精度為(讀數(shù)×2%+0.01)、Teslo512 型壓差計(jì),分辨率為0.01 hPa,精度為讀數(shù)×0.5%、GL100E 型粉塵濃度測(cè)量?jī)x,分辨率為0.01 mg/m3,精度為讀數(shù)×10%、L 形皮托管,分辨率為0.01 m/s,精度為K=1。在進(jìn)行測(cè)試過(guò)程中,依據(jù)國(guó)家GB 12138—x89 標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定對(duì)測(cè)試參數(shù)及測(cè)試點(diǎn)進(jìn)行了布置。
通過(guò)對(duì)該鑄造車間的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)研可了解到,待測(cè)除塵系統(tǒng)中的除塵通風(fēng)管道有許多都已受到粉塵的損壞磨蝕。通過(guò)觀察這些除塵通風(fēng)管道的損壞磨蝕部位可知,這些部位大多集中在管道的彎頭位置,而彎頭與粉塵的吸入口距離較近,由于粉塵在吸入時(shí)有著很高的濃度,粉塵中含有的大量顆粒又具有腐蝕性和磨損性,自然也就造成管道磨損嚴(yán)重。管道之所以會(huì)出現(xiàn)磨損,具體原因主要包括以下幾點(diǎn)。
(1)通風(fēng)除塵管道內(nèi)的風(fēng)速較高,粉塵在被吸入后,大量的粉塵顆粒會(huì)在風(fēng)速的帶動(dòng)下對(duì)管道進(jìn)行密集的碰撞和沖擊,從而導(dǎo)致管道受損嚴(yán)重,縮短了管道的使用壽命,使管道維修難度大幅提高;
(2)通風(fēng)除塵設(shè)備自身設(shè)計(jì)存在一定的缺陷,例如粉塵捕集口距離砂流很近,而粉塵捕集口的風(fēng)速又非常高,這也造成粉塵在吸入除塵管道時(shí),存在大量的型砂顆粒,這些型砂顆粒的粒度普遍超過(guò)70 目,進(jìn)而大大增加了通風(fēng)除塵管道的運(yùn)行負(fù)荷;
(3)通風(fēng)除塵管道的彎道半徑設(shè)計(jì)過(guò)小,從而加劇了粉塵中顆粒對(duì)彎道的沖擊與磨損。通過(guò)分析以上原因,在對(duì)通風(fēng)除塵管道進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),不僅要對(duì)管道內(nèi)的風(fēng)速大小進(jìn)行有效控制,還要調(diào)整管道的彎曲弧度,調(diào)整粉塵捕集口的位置以及粉塵吸入管道入口時(shí)的風(fēng)速。
在該鑄造車間生產(chǎn)中,工人在開(kāi)箱取出鑄件的時(shí)候,使用起重機(jī)對(duì)落砂機(jī)中的落砂進(jìn)行抓取,該落砂機(jī)的額定載重量為30 t,其臺(tái)面尺寸為(4~5)m,并應(yīng)用半封閉式排氣罩來(lái)進(jìn)行除塵。在落砂機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,考慮到舊砂有著很高的溫度,導(dǎo)致塵氣上升,部分塵氣可能會(huì)因此溢出排氣罩,從而污染鑄造車間的環(huán)境。因此,對(duì)于落砂機(jī)來(lái)說(shuō),不適宜使用半密閉式排風(fēng)罩。為了解決上述問(wèn)題,該鑄造車間在2016 年11 月將排風(fēng)罩上部的空氣幕撤掉,在排氣罩上方設(shè)置可開(kāi)啟的頂蓋,并將原來(lái)的抓斗送料轉(zhuǎn)變?yōu)槔苗P車進(jìn)行送料,這樣可使落砂機(jī)排風(fēng)罩的排風(fēng)效果得到一定程度的改善,不過(guò)這對(duì)于整個(gè)鑄造車間來(lái)說(shuō)仍舊無(wú)法滿足其排風(fēng)除塵要求。通過(guò)對(duì)落砂機(jī)排風(fēng)罩的實(shí)際排風(fēng)效果進(jìn)行測(cè)試可知,其排風(fēng)量可達(dá)到75 813 m3/h,該密閉罩的開(kāi)口方式為頂面加側(cè)面,總排風(fēng)面積為3915 m2,其平均風(fēng)速是0.152 m/s,利用可移動(dòng)頂蓋代替原來(lái)的空氣幕,這樣其罩面開(kāi)口風(fēng)速在理想情況下便可達(dá)到(0.176~0.152)m/s,進(jìn)而得出半封閉排氣罩中的入口風(fēng)速值為(0.15~0.17)m/s,通過(guò)對(duì)改造后排風(fēng)罩的應(yīng)用效果進(jìn)行測(cè)試可知,其風(fēng)口風(fēng)速的實(shí)際值為0.15 m/s,由此可知改造后的排風(fēng)罩并未達(dá)到理論情況下的0.176 m/s。并且,考慮到落砂機(jī)距離車間入口較近,因此落砂機(jī)在運(yùn)行過(guò)程對(duì)物料的搬運(yùn)會(huì)因空氣流通而造成粉塵溢出排風(fēng)罩,從而對(duì)鑄造車間的環(huán)境造成污染。為了分析單吸風(fēng)口的氣流影響,通過(guò)試驗(yàn)來(lái)進(jìn)行數(shù)值模擬,可從模擬結(jié)果中了解到,由于對(duì)罩口兩側(cè)進(jìn)行了遮擋,進(jìn)而使罩內(nèi)兩側(cè)各出現(xiàn)一個(gè)較大的風(fēng)渦,而風(fēng)渦的出現(xiàn)造成塵氣難以從排風(fēng)罩中排出,特別是罩口位置,因穿堂風(fēng)的作用,致使部分粉塵被穿堂風(fēng)帶走而溢出排風(fēng)罩,進(jìn)而使鑄造車間環(huán)境受到了污染。為了解決上述問(wèn)題,需要對(duì)落砂機(jī)排風(fēng)罩進(jìn)行局部調(diào)整,在排風(fēng)罩左側(cè)設(shè)置排風(fēng)口,以此減小排風(fēng)罩左側(cè)的風(fēng)渦,進(jìn)而削弱穿堂風(fēng)給排風(fēng)罩中塵氣帶來(lái)的風(fēng)力作用,避免粉塵溢出排風(fēng)罩,從而有效降低了塵氣對(duì)鑄造車間環(huán)境的污染。
在鑄造車間生產(chǎn)中,對(duì)粉塵的清除大多是利用斜裝濾筒式除塵器來(lái)實(shí)現(xiàn)的,其濾筒的形狀為橢圓形,能夠削弱粉塵給濾筒造成的影響,使除塵器具有更高的利用效率。但是,采用斜裝濾筒式除塵器,粉塵會(huì)積聚到濾筒上部而難以清除,因此為了避免這一問(wèn)題,可采用兩級(jí)除塵,即在應(yīng)用濾筒除塵器的基礎(chǔ)上再使用旋風(fēng)式除塵器,這樣也有助于提高整體的利用效率。從測(cè)試結(jié)果可了解到,相比于之前的設(shè)計(jì)風(fēng)量,再生砂除塵系統(tǒng)的運(yùn)行風(fēng)量會(huì)降低很多,這也造成多個(gè)捕集揚(yáng)塵點(diǎn)難以取得理想的應(yīng)用效果。這時(shí)將濾筒取出進(jìn)行觀察可看以發(fā)現(xiàn),濾筒中積聚的灰塵會(huì)對(duì)其利用效率產(chǎn)生很大影響。這是因?yàn)闉V筒是采用紙質(zhì)濾料制作而成的,而粉塵有著極強(qiáng)的磨琢性,從而使這種材料的濾筒很難長(zhǎng)期承受粉塵的作用,其耐久性很差,因此市面中已經(jīng)開(kāi)始逐步淘汰這種紙質(zhì)濾料的濾筒。
從上文可知,鑄造車間在清除粉塵時(shí)可將濾筒除塵器與旋風(fēng)式除塵器進(jìn)行結(jié)合使用,以此實(shí)現(xiàn)兩級(jí)除塵,通過(guò)調(diào)研實(shí)測(cè)可知,當(dāng)不存在粉塵負(fù)荷時(shí),濾筒式除塵器出入口的壓差為1138 Pa,而旋風(fēng)式除塵器兩側(cè)阻力為755 Pa,經(jīng)實(shí)測(cè)可得出除塵器在運(yùn)行過(guò)程中,其出口粉塵濃度為1015 mg/m3。根據(jù)我國(guó)相關(guān)規(guī)定,石英粉末在粉塵中的排放濃度不得超過(guò)80 mg/m3,其他物質(zhì)在粉塵中的排放濃度不得超過(guò)150 mg/m3,很顯然,該鑄造車間在粉塵排放濃度上并不滿足國(guó)家規(guī)定的要求。在本文中,主要解決的問(wèn)題是更好協(xié)調(diào)能源和過(guò)濾效率之間的關(guān)系,因此對(duì)于鑄造企業(yè)來(lái)說(shuō),環(huán)保設(shè)備是必須要使用的,應(yīng)確保其運(yùn)行效率滿足國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),將關(guān)注點(diǎn)集中到設(shè)備節(jié)能與提高設(shè)備效能這兩個(gè)方面,使設(shè)備具有更高的運(yùn)行效率。
(1)如果鑄造車間采用濾筒式除塵,則在選擇濾筒式除塵器時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家JB/T 103415 標(biāo)準(zhǔn)來(lái)執(zhí)行,建議將濾筒式除塵與旋風(fēng)式除塵器結(jié)合使用,以此實(shí)現(xiàn)兩級(jí)除塵;
(2)濾筒式過(guò)濾器嚴(yán)禁使用紙質(zhì)濾料制成的過(guò)濾筒,建議采用由合成纖維濾料制成的過(guò)濾筒,并對(duì)過(guò)濾筒進(jìn)行豎裝,這樣既耐磨,又可避免灰塵聚積在濾筒上部難以清除的問(wèn)題發(fā)生;
(3)在對(duì)通風(fēng)除塵管道進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),不僅要考慮通風(fēng)罩的利用效率,還要采取相應(yīng)的措施來(lái)削弱氣流的影響,降低粉塵顆粒對(duì)管道的摩擦;
(4)在選擇除塵器時(shí)應(yīng)進(jìn)行慎重考慮,確保選擇的除塵器能夠兼顧節(jié)能和效率,并嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行選擇;
(5)在設(shè)計(jì)排風(fēng)罩時(shí),應(yīng)以環(huán)境影響作為出發(fā)點(diǎn),針對(duì)門(mén)口附近的排風(fēng)罩,還要對(duì)穿堂風(fēng)的影響進(jìn)行充分考慮。
在鑄造車間中,必須要選擇節(jié)能和除塵效果顯著的通風(fēng)除塵設(shè)備,嚴(yán)格遵循國(guó)家在環(huán)境保護(hù)方面的規(guī)范要求,在提高設(shè)備運(yùn)行效率的同時(shí),針對(duì)設(shè)備的環(huán)境污染問(wèn)題進(jìn)行綜合治理,確保通風(fēng)除塵設(shè)備能夠在鑄造車間中發(fā)揮更大的作用。