喬 永
(新礦內(nèi)蒙古能源有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
新礦內(nèi)蒙能源有限責(zé)任公司長城六礦目前處于基建狀態(tài),而主井提升機(jī)每天提升量約80鉤左右,提升時間約10個小時,其余時間均處于待機(jī)狀態(tài)。主井提升機(jī)待機(jī)狀態(tài)時,主電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)不會自動停機(jī),需要人為手動停止。在實(shí)踐過程中提升機(jī)司機(jī)經(jīng)常出現(xiàn)待機(jī)狀態(tài)忘了停止風(fēng)機(jī)運(yùn)行的問題,這樣既增加了冷卻風(fēng)機(jī)設(shè)備、材料損耗,又浪費(fèi)電能,同時還將外部的灰塵吹入主電機(jī)繞組,增加了設(shè)備隱患及維護(hù)工作量。本文研究如何通過自動化控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)提升機(jī)的冷卻,完成系統(tǒng)的自動控制。
(1)以簡單、可靠、安全為基本要求。
(2)經(jīng)濟(jì)、實(shí)用為主要目標(biāo),用風(fēng)機(jī)自動運(yùn)行代替人工操作,實(shí)現(xiàn)降低勞動強(qiáng)度,提高運(yùn)行效率。
(3)修改主井提升機(jī)程序,優(yōu)化主電機(jī)冷卻風(fēng)機(jī)開停邏輯,實(shí)現(xiàn)根據(jù)主電機(jī)冷卻系統(tǒng)根據(jù)繞組溫度實(shí)現(xiàn)自動開啟、停止、風(fēng)速自動調(diào)整運(yùn)行。
本控制系統(tǒng)分成Pump system、Chillers system、Hot/Warm system。在此架構(gòu)下所有子系統(tǒng)經(jīng)Control net將 信 息 送 至Master PLC處 理,Master PLC經(jīng)Ethernet將信息送至Local SCADA。Master PLC由二組AB PLC 5組成,此二組PLC互為備份,平常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,主系統(tǒng)由其中一組PLC控制,當(dāng)此組PLC故障時,系統(tǒng)自動將控制權(quán)切換至備份PLC。Local PLC接受Master PLC On/Off指令后順序開起或關(guān)閉單一風(fēng)機(jī)及相關(guān)的風(fēng)機(jī)泵。Local PLC將風(fēng)機(jī)泵狀態(tài)信號、提升機(jī)狀態(tài)如溫度、電流、運(yùn)轉(zhuǎn)時數(shù)反饋至Master PLC。
整個冷卻系統(tǒng)控制內(nèi)容的劃分可分成共同事項(xiàng)及各子系統(tǒng)單獨(dú)事項(xiàng),共同事項(xiàng)如子系統(tǒng)的啟動等應(yīng)由Master PLC統(tǒng)一處理,子系統(tǒng)如風(fēng)機(jī)主機(jī)及相關(guān)的泵控制閥的動作亦可交由Master PLC處理。風(fēng)機(jī)主機(jī)及相關(guān)的泵控制閥的動作交由Local PLC控制,此Local PLC僅接受Master PLC的起停風(fēng)機(jī)主機(jī)信號并返回子系統(tǒng)狀態(tài)即可。
(1)主電機(jī)A、B繞組,共6個溫度傳感器,設(shè)計(jì)程序取6個采樣溫度中的最大值,作為溫度控制冷卻風(fēng)機(jī)啟停的依據(jù)溫度。
(2)設(shè)計(jì)自動啟動風(fēng)機(jī)溫度為大于37℃,自動停止風(fēng)機(jī)溫度為32℃,當(dāng)溫度采樣最大值超過37℃風(fēng)機(jī)自動啟動,當(dāng)溫度采樣最大值低于32℃,風(fēng)機(jī)自動停止。
(3)根據(jù)設(shè)置的溫度,自動調(diào)節(jié)變頻器輸出頻率,實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)三段速調(diào)速。當(dāng)主電機(jī)繞組采樣溫度37℃~45℃,風(fēng)機(jī)30HZ運(yùn)行;當(dāng)溫度為45℃~55℃時,風(fēng)機(jī)40HZ運(yùn)行;當(dāng)溫度55℃以上時,風(fēng)機(jī)50HZ運(yùn)行。
(4)根據(jù)風(fēng)機(jī)啟停程序功能塊輸出命令,控制風(fēng)機(jī)開停RS觸發(fā)器功能塊,實(shí)現(xiàn)風(fēng)機(jī)啟??刂啤?/p>
本項(xiàng)目根據(jù)過去的使用經(jīng)驗(yàn),采用羅克韋爾Allen-Bradley(以下簡稱為AB)的自動控制解決方案,AB的PLC從早期的PLC2、PLC3到近20年的PLC5、SLC500及最新的Control Logix控制器,都是經(jīng)過驗(yàn)證為可靠的PLC。
通訊網(wǎng)絡(luò)也由早期的點(diǎn)對點(diǎn)通訊-DH+,遠(yuǎn)端IO控制網(wǎng)絡(luò)-RIO,一直到現(xiàn)在的NetLinx三層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)–Ethernet/IP(信息網(wǎng)絡(luò)及IO控制)、Control Net(控制層網(wǎng)絡(luò),含點(diǎn)對點(diǎn)及IO控制共用同一個網(wǎng)絡(luò))及DeviceNet(設(shè)備層網(wǎng)絡(luò))也都是優(yōu)良的通訊網(wǎng)絡(luò)。
本系統(tǒng)當(dāng)初采用PLC5來作為主控制器是因?yàn)镻LC5為一經(jīng)過時間證明為一可靠的控制器,且同時提供Ethernet對FMCS及ControlNet對IO及SLC通訊網(wǎng)絡(luò)對于系統(tǒng)的控制及協(xié)調(diào)相當(dāng)適合。
PLC5的程序編寫方式為階梯圖,為業(yè)界最常使用的程序語言,簡單易懂,且PLC5的內(nèi)部寄存器并沒有特別的限制,因此對程序的運(yùn)用上相當(dāng)?shù)姆奖?,且PLC5支持間接地址索引,對于表的應(yīng)用非常恰當(dāng)。
雖然ControlLogix問世好幾年且功能強(qiáng)大,但因?yàn)樵谙到y(tǒng)規(guī)劃之時,ControlLogix尚未支持硬件備份,所以不采用。
ControlNet為一個Deterministic網(wǎng)絡(luò),可確保所有通訊的可靠度。且因?yàn)镃ontrolNet采用Producer/Consumer通訊技術(shù),可以使用RS Network指定通訊的更新時間,對于風(fēng)機(jī)需要及時通信和協(xié)調(diào)上,有相當(dāng)大的可靠性,ControlNet采用RSNetwork來規(guī)劃整個網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)與建立網(wǎng)絡(luò)上的各節(jié)點(diǎn)(Node)的調(diào)度(Schedule),在未設(shè)置前,各ControlNet接口的Status燈號綠燈閃爍,設(shè)置完成后恆亮。在PLC的程序編輯上,因?yàn)锳B的PLC在程序書寫及維護(hù)保養(yǎng)都相當(dāng)便利。
本系統(tǒng)在2019年8月9日開始實(shí)施,在實(shí)踐中發(fā)揮了極大的功效,對為礦井生產(chǎn)提供穩(wěn)定生產(chǎn)環(huán)境而言,系統(tǒng)均較傳統(tǒng)的人工控制系統(tǒng)強(qiáng)太多。本系統(tǒng)依據(jù)溫度上報(bào)的情況自動做冷卻系統(tǒng)最優(yōu)效率的配置,配合風(fēng)機(jī)控制技術(shù)做到穩(wěn)定的冷卻風(fēng)供應(yīng)。傳統(tǒng)的冷卻控制系統(tǒng)的缺點(diǎn),均能在本控制系統(tǒng)上找到最優(yōu)的解決方案。
(1)減少了風(fēng)機(jī)運(yùn)行時間約10h/天,冷卻風(fēng)機(jī)功率45KW,每天可以用電量:10*45=450°。
(2)每天節(jié)約費(fèi)用約:450°*0.7元/°=315元。年度節(jié)約9余萬元。
(3)減少材料損耗和人工維護(hù)費(fèi)用:三角帶、齒輪油、潤滑脂等材料及材料更換、電機(jī)清掃費(fèi)用約2萬元每年。
本系統(tǒng)沒有任何硬件費(fèi)用投入,通過改變軟件程序?qū)崿F(xiàn)了冷卻風(fēng)機(jī)的自動開停,和根據(jù)主電機(jī)繞組溫度實(shí)現(xiàn)三段調(diào)速,具有借鑒意義。