蔡長發(fā)
(中國黃金集團江西金山礦業(yè)有限公司,江西 德興 334213)
江西某金礦是一座大型地下開采礦山,伴隨著生產(chǎn)不間斷地進行,該金礦形成了多井筒、多中段、多區(qū)域的開采系統(tǒng)。為保證生產(chǎn)的穩(wěn)定,采掘工作面分布范圍廣,用風地點分散;開采向縱深發(fā)展,逐漸延伸至深部;歷史開采遺留了大量的采空區(qū),人員無法進入。以上問題致使新鮮風流無法有效進入,污風無法及時排出,現(xiàn)有通風系統(tǒng)在通風網(wǎng)絡(luò)、通風設(shè)施及通風效果方面都存在問題。針對該礦通風系統(tǒng)存在的問題進行優(yōu)化,確保礦山安全高效生產(chǎn)[1]。
礦井采用中央進風兩翼抽風的通風方式。中央進風井為副斜井和147斜井,以及盲斜井,回風井為兩翼東、西回風井。新鮮風流從副斜井、+147斜井、盲斜井進入各個中段,經(jīng)運輸巷道和穿脈巷道進入采場,清洗采場之后,經(jīng)過上中段穿脈巷道和運輸巷道進入東、西回風井,然后排出地表。主扇風機安裝在地表兩風井井口,其中東風井井口安裝K40-6-NO18型風機1臺,電機功率90kw;西風井井口安裝DK-10-NO27/2×200風機1臺,電機功率400kw。
(1)通風系統(tǒng)漏風嚴重,有效風量率偏低,工作面通風條件差。主要原因是井下大量的空區(qū)未及時密閉,通風路線不清晰,通風系統(tǒng)中的風門普遍存在未關(guān)閉或不嚴密情況。
(2)主扇運轉(zhuǎn)困難、工作效率低。東、西風井主扇都存在很大的短路風流,導致對整個通風系統(tǒng)工作的困難,同時主扇的功率因為存在短路風流而只有少部分用于系統(tǒng)通風,無法引導井下風流流動,處于不正常工作狀態(tài)。
(3)缺乏必要的通風構(gòu)筑物,缺少井下正常生產(chǎn)通風的風流控制和風量調(diào)節(jié)措施。井下作業(yè)地點較多、分布范圍大且分散,井下通風構(gòu)筑物設(shè)置不合理或管理不善,以致井下通風路線不清晰,進回風之間串聯(lián)或循環(huán)風現(xiàn)象嚴重,很難有效進行風流調(diào)控,更無法實現(xiàn)井下風量的有效調(diào)節(jié)與合理分配。
(4)井下污風串聯(lián)嚴重,部分區(qū)域空氣質(zhì)量差。由于生產(chǎn)任務(wù)重,致使同時作業(yè)中段數(shù)量多、生產(chǎn)采場數(shù)量多,各中段又未建立專用的回風道,易形成污風風流循環(huán)而無法排出。
(5)礦山管理辦法與目前的大型復雜的通風系統(tǒng)不匹配。礦井通風系統(tǒng)既是一個技術(shù)問題,也是一個管理問題,在通風系統(tǒng)可行的基礎(chǔ)上,做好管理工作,通風系統(tǒng)才能發(fā)揮應(yīng)有的作用。
(1)集中通風與分區(qū)通風。該金礦為多井筒、多中段、多區(qū)域的開采系統(tǒng),上部中段遺留大量采空區(qū),礦體埋藏較深,開采逐步向縱深發(fā)展,同時礦山主、副斜井及東、西回風井已經(jīng)形成。因此根據(jù)礦床賦存特點、礦體開采情況及現(xiàn)有井巷工程布置,采用用風段分區(qū)的全礦集中通風。
(2)進風井與回風井的布置。根據(jù)礦體賦存條件及礦山采用的開拓系統(tǒng),礦井通風系統(tǒng)進風井與回風井的布置宜采用中央副斜井、+118m斜井和+120平硐3路進風,東風井、西風井及+147斜井(下部為泄水井)回風的混合式通風布置方式。
(3)礦井通風方案的確定。本次通風方案從全局考慮,以加強深部中段通風、實現(xiàn)多中段和多區(qū)域開采作業(yè)需求為目的,進行礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化。將通風系統(tǒng)劃分為3個部分,進風的部分定義為進風段,回風的部分定義為回風段,采場、運輸平巷、斜坡道及破碎硐室等定義為用風段。由于用風范圍較大,多中段、多區(qū)域生產(chǎn),并且采空區(qū)分布廣泛,不同地點用風要求也不一樣,因此提出“用風段分區(qū)通風系統(tǒng)”。其中,用風段0m以上作為一個分區(qū),從+120m平硐、+118m斜井進風,東風井與西風井回風;-155m~-40m中段的東部、西部分別作為獨立分區(qū),新鮮風流由副斜井進入,東風井與西風井分別排出;-180m中段與-200m中段作為一個分區(qū),由盲斜井進風,東風井與西風井回風。
運輸斜坡道與-105m破碎硐室作為一個分區(qū),新鮮風流由副斜井、盲斜井進入斜坡道與-105m破碎硐室,經(jīng)泄水井、+147m斜井排出。
(1)中段通風網(wǎng)路確定。根據(jù)該金礦通風網(wǎng)路的實際情況,現(xiàn)有中段通風網(wǎng)路為階梯式通風網(wǎng)路結(jié)構(gòu),即上中段運輸?shù)谰S護作下中段作業(yè)專用回風道。由于礦山各中段只設(shè)計有一條中段運輸?shù)?,未建立專用回風道,中段沿脈巷道不僅是本中段各需風點的進風道,同時又是下部中段的回風道,如作業(yè)面的布置不當,易形成污風串聯(lián)。因此礦山應(yīng)對作業(yè)面的布置進行規(guī)劃,嚴格采用后退式布置作業(yè)面,在空間關(guān)系上確保上中段作業(yè)面超前下中段作業(yè)面,以形成階梯式中段通風網(wǎng)絡(luò),避免污風串聯(lián)。
(2)采場通風。該金礦的采場主要有房柱法采場、上向水平分層充填法采場,其通風情況具體如下。①房柱法采場。房柱法回采工作面通風線路:中段沿脈運輸巷→穿脈巷道→人行材料通風井→淺孔房柱法采場→清洗工作面→采場切割上山→上中段穿脈回風巷→上中段沿脈回風巷→回風井→地表風機→排出地表。②上向水平分層充法填采場。上向水平分層充填回采工作面通風路線:中段沿脈運輸巷→分段平巷→上向水平分層充填采場→清洗工作面→采場通風上山→上中段穿脈回風巷→上中段沿脈回風巷→回風井→地表風機→排出地表。
(3)裝、卸礦硐室通風。卸礦硐室通風線路:中段運輸巷→卸礦硐室→溜井→溜井與卸壓井聯(lián)絡(luò)巷→回風卸壓井→-155m風機→主斜井→地表。裝礦硐室通風線路:-105m中段運輸巷→局扇→局扇風筒→裝礦硐室→-155m風機→主斜井→地表。
(1)通風系統(tǒng)模擬及網(wǎng)絡(luò)解算。把各中段平面圖導入Ventsim三維通風仿真軟件,分別賦予真實高程,根據(jù)礦山生產(chǎn)實際,建立各中段之間的關(guān)系,調(diào)整巷道斷面的大小和風阻,在與實際對應(yīng)的風井、巷道的位置上安設(shè)風機,建立通風系統(tǒng)三維模型,并進行解算。通過解算各中段的進風量與回風量基本均衡,能夠滿足該礦生產(chǎn)需求。
(2)礦井通風設(shè)備。利用Ventsim三維通風仿真軟件對該礦井優(yōu)化后的通風系統(tǒng)進行模擬與解算,根據(jù)解算結(jié)果,該礦井風機分布為:東風井地表井口處—K40-6-NO18,1臺。西風井地表井口處—DK-10-NO27,1臺。-105m泄水井處—K45-4-NO10(30),1臺。-155m近東風井處—BK54-6-NO10(30),1臺。
該金礦因同時作業(yè)中段數(shù)量多、作業(yè)點多而分散、大量采空區(qū)未及時密閉、通風構(gòu)筑物設(shè)置不合理等原因,導致礦井內(nèi)風流紊亂、漏風量大、有效風量低、主扇運轉(zhuǎn)效率低等。本次通風系統(tǒng)優(yōu)化是根據(jù)該礦通風系統(tǒng)的實際情況,通過比較選擇“用風段分區(qū)的集中通風系統(tǒng)”,該方案能有效緩解目前開采通風困難的問題,并能兼顧深部中段生產(chǎn)開拓,充分利用了井下現(xiàn)有巷道,符合該礦井下生產(chǎn)發(fā)展的實際情況。