董衛(wèi)峰
(陜西匯森煤業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司,陜西榆林 719319)
在立井施工中,過流沙層以及井筒涌水一直是影響井筒施工工期和安全的關(guān)鍵因素,因此所采取的施工方法至關(guān)重要。長期以來,在立井施工過程中,經(jīng)常會發(fā)生流沙埋井、涌水淹井的事故,給企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失。如何選用技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟合理、安全可靠的施工方法,是立井施工中關(guān)鍵所在。
神木匯森涼水井礦業(yè)有限責(zé)任公司二號回風(fēng)立井位于陜西省神木市境內(nèi),西(安)—包(頭)鐵路和榆神府二級公路(204省道)均從井田南側(cè)通過,新建的榆神高速公路并行S204省道北側(cè)緊鄰井田南部邊界通過。礦井東至神木城區(qū)16 km,北至大柳塔40 km,交通十分方便。二號回風(fēng)立井主要承擔(dān)礦井北部區(qū)域回風(fēng)任務(wù),并兼做安全出口,井筒為單層井壁,采用普通法施工,雙層鋼筋混凝土或混凝土支護(hù),其技術(shù)特征見表1。
表1 二號回風(fēng)立井井筒技術(shù)特征表
井筒圍巖上部為松散地層,井筒穿越土層厚度90 m左右,上部巖性為黃色粉砂土,厚度28.50 m,在深度23.50~34.20 m之間為粉砂土,含砂量較高,結(jié)構(gòu)疏松易被水流沖蝕而引起坍塌,浸水易失穩(wěn)。紅土為粉質(zhì)粘土,土體一般處于濕、中密、可塑狀態(tài)。屬于中等壓縮性土,不具濕陷性,屬不穩(wěn)定圍巖。
井筒穿過風(fēng)化巖段的厚度20.30 m,其中強風(fēng)化巖厚度9.30 m,弱風(fēng)化層厚度11.00 m,巖心較為破碎,砂巖膠結(jié)疏松,手捻之即成沙粒,泥巖,粉砂巖呈片狀薄層及碎塊狀,強風(fēng)化帶由于原巖結(jié)構(gòu)遭受破壞其粘土礦物含量增加,在巖體的結(jié)構(gòu)面中富集粘土礦物形成軟弱泥化夾層,使巖體的強度降低。遇水易膨脹,多數(shù)巖石遇水短時間內(nèi)全部崩解或沿裂隙離析。根據(jù)測試成果,風(fēng)化巖飽和抗壓強度0.07 ~15.00 MPa,平均 4.64 MPa,軟化系數(shù) 0.29,巖石屬易軟化軟巖類,圍巖屬不穩(wěn)定巖層。
井筒穿越下部延安組地層主要由層狀結(jié)構(gòu)及塊狀結(jié)構(gòu)的巖體組成。粉砂巖組飽和抗壓強度6.89~36.60 MPa,平均21.26 MPa,軟化系數(shù)0.40,巖石總體屬易軟化較軟巖類,總體屬中等穩(wěn)定圍巖;砂巖組飽和抗壓強度 23.50 ~45.60 MPa,平均 33.33 MPa,軟化系數(shù)平均0.58,巖石屬易軟化較硬巖類,總體屬中等穩(wěn)定圍巖。
井筒共穿過 5 個主要含煤地層,3-1、4-2、4-3、4-4、5-2煤層,總厚為12.05 m。
由于土層表面5 m厚左右風(fēng)積沙層干燥,流動性強,開挖后周邊沙土失穩(wěn)向基坑流動,井筒難以獲取足夠的圍抱力,待第一模及臨時鎖口完畢,開挖下部井筒時,井壁出現(xiàn)了脫落,如圖1(a)所示。工程技術(shù)人員立即對此進(jìn)行了研討,經(jīng)研究后決定破壞掉原有井壁及鎖口,采用大開挖方式,先開挖5.4 m深,自下而上澆筑井筒3模(5.4 m),鎖口穩(wěn)固后再自上而下用滑模法澆筑施工,如圖2所示。
圖1 鎖口施工現(xiàn)場圖
圖2 二次鎖口施工方案示意圖
鎖口盤設(shè)計為倒圓臺體型及正方形,上段正方形型體,長度為13 m,寬度為13 m。采用鋼筋混凝土澆筑。鎖口施工采用挖掘機挖掘,先挖掘鎖口盤,繼而挖掘永久鎖口至-5.4 m。鎖口挖掘完成后找平工作面,從下向上綁扎鋼筋并分段進(jìn)行澆筑混凝土,每段高為1.8 m。澆筑完第一?;炷梁蠼壴诙d摻?,待第一?;炷聊毯蟛鹉L嵘恋诙N恢貌⒉倨秸艺?,澆筑第二模,依次澆筑第三模。第三模與鎖口盤一并澆筑混凝土。
由于沙層松軟易流動,而鎖口下部井壁自重大于土層的圍抱力,所以鎖口還承載著對下部部分井壁的吊掛作用,因此在對鎖口段的鋼筋綁扎設(shè)計上進(jìn)行優(yōu)化,整體呈現(xiàn)出倒錐形,使其承載力傳遞至鎖口平臺。按此種施工方案,保證了鎖口的安全順利施工,鎖口下段井筒施工中也沒有發(fā)生任何問題,如圖1(b)所示。
井筒表土段上部50.2 m左右?guī)r性為黃色粉砂土,沙層結(jié)構(gòu)松散,開挖后極易坍塌。為了保證井筒開挖后圍巖的穩(wěn)定性和減少暴露面積,采用了分片開挖掘進(jìn),小段高板樁法施工。先開挖井壁斷面1/4,開挖完成后,將16#槽鋼作為超前樁,打入沙層,支護(hù)完成后開挖剩余部分。
為減少井幫暴露時間,首先對井筒1/4斷面進(jìn)行開挖,挖掘1.8 m深后對此段進(jìn)行刷幫,打板樁,采用大錘將板樁楔入底板。板樁間隙可視現(xiàn)場實際情況而定,圍巖不穩(wěn)定時間距為150 mm,圍巖穩(wěn)定時間距可適當(dāng)增大。并待此段板樁施工完畢后繼續(xù)開挖1/4,以此類推直至此段開挖完成。為防止板樁被片落沙土擠壓傾倒,每段掘進(jìn)鍥入板樁時與上段的槽鋼板樁連接牢靠。井筒澆筑時,必須使混凝土充分振搗,使其流動充填至板樁后側(cè),與圍巖接觸緊密,保證井壁與圍巖有足夠摩擦力,如圖3所示。
圖3 分段開挖,板樁臨時支護(hù)施工方案
該施工方案實施后,極好地解決了斷面松軟沙層風(fēng)化坍塌的難題,保證了開挖及澆筑過程中的井筒結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,如圖4所示。
圖4 板樁支護(hù)現(xiàn)場效果圖
井筒掘進(jìn)至標(biāo)高-86.4 m(井口相對高程 ±0.000)處時,揭露一流沙層,層厚1.8 m。流沙層揭露后大量泥沙伴隨地下水流涌入井筒空間,并且在開挖過程中泥沙不斷外流,造成井壁后側(cè)2 m左右懸空,對井筒安全造成巨大威脅,若不及時采取措施,井壁隨時有脫落危險,如圖5所示。通過對現(xiàn)場情況進(jìn)行認(rèn)真分析研究,制定出了控制流沙、安全掘進(jìn)的施工方案。
工字鋼點柱對井壁進(jìn)行支撐,防止井壁下沉:由于井筒流沙的大量涌入,造成工作面井壁外側(cè)懸空,且懸空段頂部紅土不斷片落,在這種情況下,必須先考慮安全,防止井壁下沉脫落,通過研究,決定首先以立柱支撐上段井壁,以防止井壁下沉。圍繞井筒均勻布置8個點柱,點柱均使用18#工字鋼加工,點柱支設(shè)時需穿鞋戴帽,并且上端用鐵片楔夯緊,下端墊槽鋼大板,“穿鞋”牢固,點柱下端打板必須支設(shè)在流沙層下部堅硬紅土層上。
圖5 流沙層揭露狀態(tài)示意圖
使用板樁對流沙層實施超前控制:點柱支設(shè)完成后,隨著涌水量的不斷增加,沙層流動性越來越強,導(dǎo)致井筒無法開挖,在這種情況下,參照前面沙土層板樁施工工藝,采用板樁楔入配合編織袋、棉絲、草封等對流沙層實施了超前控制。①沿井壁內(nèi)側(cè)楔入板樁,板樁采用10#槽鋼加工而成,一頭加工成尖形,便于鍥入底板,相鄰板樁一正一反交替使用,尾部外露平齊,用風(fēng)動鑿巖機將板樁逐根打入下側(cè)紅土層,入土角度為70°左右;②當(dāng)板樁入土深度達(dá)0.5 m時,在板樁尾部焊接導(dǎo)向圈,并用外力作用讓井圈緊緊地把板樁固定在井筒周圍,借以保持板樁方向和增強板樁支撐泥沙壓力的能力;③板樁支設(shè)完成后,用準(zhǔn)備好的編織袋、棉絲、草封等將板樁間縫隙封堵嚴(yán)實,盡量做到流水不流沙,這樣就形成了密實的板樁井筒;④對于集中出水點用膠管引出,以防澆筑時涌水沖刷混凝土影響井壁質(zhì)量;⑤待井壁無較大的涌沙冒泥現(xiàn)象后,即可開挖超前小井。
施工超前小井抽排涌水:在井筒開挖前必須有效控制井筒內(nèi)積水量和沙層流動,為此采取了開挖超前小井的方式對涌水進(jìn)行抽排。①超前小井開挖前,使用10#槽鋼加工1.5 m直徑的井圈6架,使用長1.5 m的10#槽鋼制作板樁,繞井圈一圈。將板樁依次垂直打入流沙層,并在板樁和井圈之間增加草袋封沙濾水;②超前小井開挖完成后,將制作好的筒形過濾器放入超前小井內(nèi),在小井內(nèi)放入潛水泵,排水在出水位置形成疏干漏斗,以改善工作面環(huán)境。
掘砌井壁:板樁及超前小井施工完成后,由于超前小井吸水,使大井和小井之間形成流水漏斗,從而降低了大井工作面的水頭壓力,使大井工作面的沙層趨于穩(wěn)定狀態(tài),且由于板樁形成的密實“鐵桶”,泥沙不再向井筒空間流動,此時便可在板樁圈內(nèi)開挖,開挖至一模(1.8 m)段高時便可下模澆筑。澆筑時必須將井壁后側(cè)的空洞一并澆實,并在集中出水點留設(shè)導(dǎo)流管,將部分涌水集中引流至吊盤水箱排出。
井筒過流沙層后,繼續(xù)下砌2 m左右便到基巖段。由于流沙層作為含水層,涌水量達(dá)22 m3/h,斷面井壁淋水明顯增多,為了保證井筒澆筑質(zhì)量,采用了安設(shè)截水槽、分流導(dǎo)水,短砌護(hù)施工方案。該砌護(hù)施工方案克服了井壁澆筑時上部井壁淋水較大,澆筑混凝土?xí)r涌水流入模板,沖刷混凝土,造成井筒產(chǎn)生蜂窩麻面,上下模澆筑接茬不密實的問題。
導(dǎo)水:在井壁設(shè)置截水槽,將井壁流水引流至井底小井抽排。每掘砌一段,井壁流水增大后及時增設(shè)截水槽,控制井壁流水量。
模板緊固:為防止模板變形,用拉桿作支撐,對模板進(jìn)行緊固;混凝土中適當(dāng)增加速凝劑,縮短混凝土凝固時間,便于凝固成型,降低水流沖刷損害。
井筒掘進(jìn)至標(biāo)高-98 m處時,井筒上部井壁淋水量越來越大,淋水分布至大半斷面空間,導(dǎo)致截水槽無法有效截水引流,施工壞境十分惡劣。為使工程順利進(jìn)行并保證施工質(zhì)量,制定了壁后注漿施工方案。
注漿孔施工:在井壁混凝土澆灌接縫上下或出水點附近呈“梅花”型布置兩排注漿孔。上排施工深孔,孔深為 2.0~2.5 m,下排施工淺孔,孔深為1.0~1.5 m。孔間距為2.0 m,注漿孔與井壁呈65°~75°夾角,以利多穿巖石垂直裂隙。注漿孔交錯排列,均勻布置,保證各注漿孔的有效擴散半徑相交。通常情況下深孔注水泥—水玻璃雙液漿,淺孔注化學(xué)漿;先施工深孔,后施工淺孔。注漿壓力控制在1.0 ~1.25 MPa,壓力比靜水壓大0.5 ~1.5 MPa,并適當(dāng)提高在巖石裂隙中的注漿壓力。同時,在注漿過程中也要控制壓力,以減少對井壁的破壞。
注漿材料:①采用水泥—水玻璃雙液漿,水泥采用P.032.5級新鮮普通硅酸鹽水泥,水玻璃采用模數(shù) m=2.4 ~3.2,35-45Be(波美度)堿性水玻璃;②甲液采用改性尿醛樹脂,固體含量大于50%,初始黏度是17 cp,乙液采用膠聯(lián)固化劑;③漿液配比中,水泥∶水灰 =0.75∶1 ~1∶1;水泥∶水玻璃 =1∶0.5;④化學(xué)漿中,甲液∶乙液 =10∶2 ~10∶5。
注漿:注漿泵站及漿液攪拌系統(tǒng)布置在吊盤上,水和水泥漿利用輸漿管輸送,輸漿管采用Ф60 mm的專用注漿管。鉆進(jìn)注漿孔用2TGZ-60/210型雙液調(diào)速高壓注漿泵注漿。YT-28風(fēng)鉆按布孔要求在井壁上鉆孔,埋設(shè)并固定注漿管。要求注漿時不頂出,不跑漿。采用馬牙扣式、Ф25.4 mm×(700~2 000)mm的無縫鋼管注漿。通過對井筒壁后注漿,有效地將地下含水層的涌水封堵于壁后,不僅較好地控制住了井壁淋水,同時還加固了井壁,如圖6所示。
防松動炮:井筒掘進(jìn)至-56 m水平附近時,土體內(nèi)含大量孤石與土石膠結(jié)體,料姜石和紅土摻雜出現(xiàn),且紅土層含水,圍巖十分堅硬,挖掘機開挖掘進(jìn)困難,故采取放松動炮、裸井壁插管導(dǎo)水,集中外排,壁后注漿封水等措施保證施工進(jìn)度及支護(hù)質(zhì)量。
圖6 壁后注漿示意圖
調(diào)整注漿方案:壁后注漿至-72 m水平時,由于紅土泥層增厚,工作面預(yù)注漿擴散半徑不明顯,未達(dá)到理想效果,因此及時修改了工作面預(yù)注漿和壁后注漿施工方案,如增加注漿孔密度、改變化學(xué)漿配比等,保證最小擴散半徑相交,并制訂了工作面預(yù)注漿和壁厚注漿結(jié)合的注漿方案,封水效果明顯,保證了工程質(zhì)量。
涼水井煤礦二號回風(fēng)立井工程,在施工過程中積極摸索新的施工方法,根據(jù)井筒掘進(jìn)實際情況,大膽采用板樁法做臨時支護(hù),分片開挖施工工藝,大大降低了投資成本,縮短了工期,解決了長期以來依靠凍結(jié)法施工過流沙層帶來的工期長、費用高的技術(shù)難題,為同類條件下的立井施工提供了一個重要的參考,具備一定的推廣價值。通過壁后注漿堵水的施工方式,解決了井筒涌水治理難題,治理后井筒總涌水量小于6 m3/h?,F(xiàn)該井筒已經(jīng)通過了特殊地質(zhì)條件段,順利完工,為立井掘進(jìn)及井筒支護(hù)施工積累了豐富的經(jīng)驗。