唐勝利,閆 鴿,徐堪社
(1.西安科技大學地質(zhì)與環(huán)境學院,陜西西安 710054;2.中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安 710077)
沁水盆地南部和鄂爾多斯盆地東緣是現(xiàn)階段中國煤層氣的重要產(chǎn)業(yè)基地,但是仍然不能滿足我國對煤層氣產(chǎn)量的需求,因此急需尋找一批勘探開發(fā)戰(zhàn)略接替區(qū)。西南的六盤水煤田被認為是我國煤層氣勘探和試驗開發(fā)的三大重點目標區(qū)之一[1]。在六盤水煤田中牛場區(qū)塊含氣量較高,便于開采,具有開發(fā)價值。但是在鉆井過程中容易發(fā)生漏失,且易重復,漏失量和堵漏難度較大,因此漏失是牛場區(qū)塊鉆井中遇到的首要難題。漏失會延誤工期,增加鉆井成本,堵漏技術是本區(qū)塊急需解決的重要難題。
牛場區(qū)塊地處貴州省六盤水市六枝特區(qū)境內(nèi),隸屬于貴州織納煤田比德-三塘向斜。煤層氣井深大約在840~970 m之間,鉆孔實際揭露的主要地層自上而下分別為第四系(Q)地層、三疊系下統(tǒng)飛仙關組(T1f)地層、二疊系上統(tǒng)長興組(P3c)地層、二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M(P3l)地層、二疊系上統(tǒng)玄武巖組(P3β)地層。其中飛仙關組上部巖性為深灰色泥灰?guī)r、灰?guī)r,底部巖性為灰紫色泥巖、灰色灰?guī)r、綠灰色粉砂質(zhì)泥巖;龍?zhí)督M巖性為灰色細砂巖、泥質(zhì)細砂巖、粉砂巖、泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖、深灰色泥巖、灰黑色碳質(zhì)泥巖、黑色煤不等厚互層。
六枝特區(qū)內(nèi)煤層氣涌出量及抽放量均很高,利用量相對較高(表1),且位于六枝內(nèi)的牛場區(qū)塊累計施工煤層氣井幾十口,其瓦斯涌出量、抽放量較大,利用率較高,勘探開發(fā)程度較高。
表1 六盤水地區(qū)煤礦瓦斯利用情況統(tǒng)計表
牛場區(qū)塊煤層氣井鉆井完鉆原則是完鉆人工井底距32#煤層底部,垂深不小于50 m,完井方式選擇套管射孔方式。結合地層地質(zhì)情況,一開用Ф311.15 mm空氣鉆,循環(huán)介質(zhì)為空氣,低鉆壓適中轉(zhuǎn)速鉆進,鉆至約80 m下Ф215.9 mm表層套管,固井候凝。二開在鉆進過程中選擇Ф215.9 mmPDC鉆頭,鉆至32#煤層底部以下完鉆,下Ф139.7 mm生產(chǎn)套管,固井候凝,水泥返高200 m以上完井;二開鉆井液以防止井下復雜事故發(fā)生為主要目的。
牛場區(qū)塊累計施工36口井,多數(shù)井發(fā)生漏失,主要發(fā)生在飛仙關組,飛仙關組巖性為灰色~淺灰色泥質(zhì)粉砂巖或粉砂巖互層(如圖1),薄層至中厚層狀,波狀層理及水平層理,灰?guī)r一般有3套,全層厚度大于90 m,地層傾角10°[2]。漏失的發(fā)生不僅延長了工期,而且增加了鉆井成本,因此確定最佳堵漏方法對本區(qū)塊尤為重要。通過牛1-6-1井臺7口井漏失情況如圖2所示,可以看出漏失層位主要集中在垂深340~380 m,7口井失返性漏失后,測量液面均位于80 m左右,可以判斷為同一裂隙性漏失層位,漏層深度變化受地層傾角影響[2]。
圖1 漏失層段地層簡圖
圖2 漏失位置對比圖
造成漏失的因素有地質(zhì)因素和鉆井工藝因素兩方面,由于構造運動形成的節(jié)理、片理、層理,巖石的各向異性以及巖石本身的結構存在著滲透性,經(jīng)過風化、剝蝕、搬運而產(chǎn)生的溶洞等都是發(fā)生漏失的條件,當孔內(nèi)鉆井液柱壓力大于孔隙壓力就容易發(fā)生漏失現(xiàn)象[3]。研究區(qū)飛仙關組與龍?zhí)督M中的粉砂巖層受構造變形作用,在構造應力作用下產(chǎn)生破裂,形成構造裂隙,加上粉砂巖互層與地下水長期作用形成范圍較廣的裂隙性漏失帶,其屬于裂隙性漏失地層,因此地質(zhì)因素是主要的影響因素。影響漏失的工藝因素主要是鉆井的操作過程,鉆頭的鉆壓、轉(zhuǎn)速、泵壓,鉆井液上返速度、泵量、種類、密度、粘度以及鉆井液的性能。牛場區(qū)塊下完套管后可能出現(xiàn)井壁掉塊或坍塌等復雜情況,固井循環(huán)時環(huán)空不暢通,會造成憋壓后漏失現(xiàn)象;且固井前技術交底不深入,對漏層判斷不準確,未提出針對性的固井施工措施,其下組煤層整體破裂壓力低,正常鉆進時鉆井液密度低(1.08 g/cm3),因此液柱壓力低于地層破裂壓力,未發(fā)現(xiàn)煤系地層漏失情況。但固井施工中,注完水泥漿開始替漿時,環(huán)空水泥漿領漿密度達到1.80 g/cm3,領漿垂直高度約300.00 m,液柱壓力預計11.60 MPa,此時液柱壓力大于地層破裂壓力,容易壓漏地層。
在鉆井過程中控制好鉆井速度以及其他鉆井參數(shù),避免起下鉆過猛,降低鉆進工藝對漏失發(fā)生的影響,并且在井場內(nèi)準備好足夠的堵漏材料,能夠及時配制堵漏泥漿,快速有效地堵漏,避免其他事故發(fā)生。鉆井液長期漏失會導致巖屑無法排出,孔內(nèi)垮塌,埋鉆卡鉆等事故,因此會延長鉆井周期以及增加鉆井成本,所以在鉆井過程中應該防漏并且做到隨鉆堵漏[4]。當遇到在溶洞性大裂縫性漏失層,且漏失速度大于泵入排量的情況時,應采用清水強鉆方法來處理漏失,清水強鉆其原理就是漏層之上為鉆井液用以平衡地層壓力,之下用清水鉆井并攜帶巖屑至漏層[5]。遇到其他情況時可采用水泥漿堵漏,其使用方便快捷有效,也可采用橋塞堵漏、復合堵漏、可控膠凝堵漏等常規(guī)堵漏方法。
牛1-6-1井設計井深864 m,完鉆于玄武巖組。因地層巖性及地質(zhì)構造、鉆井工藝等因素預先制定了多項防漏措施。
調(diào)控維持鉆井液密度:根據(jù)設計的鉆井液密度,并結合實鉆情況,及時合理地調(diào)控維持鉆井液密度,使鉆井液密度控制在1.03~1.09 g/cm3,實現(xiàn)近平衡鉆井,從而盡可能地降低鉆井液液柱壓力。
轉(zhuǎn)速鉆壓控制:針對牛場區(qū)塊地層巖性以及漏失的特點,在鉆井過程中使一開鉆進中鉆頭的轉(zhuǎn)速控制在60 rpm左右,鉆壓在10~20 kN,二開的轉(zhuǎn)速60 rpm+螺桿,鉆壓在20~40 kN之間,鉆井液的粘度在35~42 s之間。
防止憋漏:下鉆到底開泵時,為防止憋漏地層,先用轉(zhuǎn)盤活動鉆具以破壞鉆井液結構力,再開泵,開泵后排量逐漸由小到大。
控制起下鉆速度:嚴密監(jiān)控鉆井液密度,嚴格控制起下鉆速度,避免過高的壓力產(chǎn)生井漏,起鉆嚴格按規(guī)程灌滿鉆井液。
避免環(huán)空障礙:維持優(yōu)良的鉆井液防塌性、防卡性、流變性和失水造壁性,以保證井壁的穩(wěn)定、井眼的凈化和有效的環(huán)空水力值,從而避免環(huán)空泥環(huán)、砂橋、鉆頭泥包等引起的阻卡造成的井漏。
易漏層段的管理:鉆進已知的裂縫發(fā)育、破碎地層的易漏層段和預計漏層前,在鉆井液中加入隨鉆堵漏材料以防井漏。本井在鉆進過程中加強了鉆井液的管理,每班測試鉆井液性能,隨時調(diào)整、控制各性能參數(shù),及時調(diào)整鉆井液性能。
堵漏過程:在鉆遇實際地層時無法有效防漏,在一開空氣鉆進中,鉆至11 m時遇地層出水,巖屑無法排出,更換螺桿使用清水鉆進。換螺桿鉆具開泵后,井口一直未返漿,加堵漏材料打入井內(nèi),泥漿依舊失返。抽清水強鉆,分別鉆至15~17 m、23~24 m、26~27 m放空。水量不足,無法滿足強行鉆進,然后選擇采用兩臺空壓機空氣鉆進,共漏失清水300 m3。二開鉆進至飛仙關組359.9 m時泥漿失返,漏失泥漿20 m3,隨后配堵漏泥漿10 m3,配方為復合堵漏劑0.5 t+高粘堵漏劑0.2 t+隨鉆堵漏劑0.2 t,循環(huán)鉆井液,恢復正常鉆進,鉆至840 m完鉆。完鉆測井后下鉆通井,進行地層承壓試驗,先后5次配堵漏泥漿打入井內(nèi)堵漏,一直未能起壓。第一次配堵漏泥漿10 m3,配方為土粉0.5 t+CMC0.2 t+護壁劑0.1 t+隨鉆堵漏劑 8 030.5 t+8 010.2 t+鋸末0.5 m3,注入井內(nèi),未起壓;第二次起鉆至井深380 m,配堵漏泥漿 15 m3,配方為土粉 1.5 t+CMC0.2 t+ 護壁劑0.3 t+8 030.5 t+8 010.3 t+ 鋸末 0.5 m3,注入井內(nèi),起壓 2 MPa,很快降為零;繼續(xù)配堵漏泥漿10 m3,配方為土粉0.5 t+CMC0.1 t+803 0.5 t+護壁劑0.1 t+ 橋塞堵漏劑 0.25 t,第一次注入井內(nèi)5 m3,靜止堵漏后穩(wěn)壓15 min,壓力1 MPa,等待4 h后第二次注入井內(nèi)5 m3,穩(wěn)壓15 min,壓力 1.7 MPa;第四次配堵漏泥漿 24 m3,配方為土粉1.5 t+CMC0.2 t+護壁劑0.2 t+隨鉆堵漏劑8 031 t+8 010.2 t+復合堵漏劑0.5 t+黃豆0.05 t+鋸末0.5 m3,下鉆至800 m,注入15 m3堵漏泥漿,起鉆至360 m,泵入4 m3,關井憋壓,繼續(xù)擠入泥漿,起壓2.5 MPa,停泵后壓力很快回零,靜止堵漏后仍未能憋住壓;第五次配堵漏泥漿14 m3,配方為土粉2 t+CMC0.1 t+復合堵漏劑2.25 t+純堿0.05 t+鋸末0.5 m3,下鉆至 500 m,注入 9 m3堵漏泥漿,關井憋壓,繼續(xù)擠入泥漿2 m3,起壓2.5 MPa,開井后繼續(xù)注入3 m3;下鉆到底后關井憋壓,起壓3 MPa,停泵后降為 2 MPa,穩(wěn)壓 15 min。
改進措施:雖然堵漏成功但是地層承壓能力不高,在后續(xù)的鉆井過程中易重復漏失。分析前5次失敗的原因,總結經(jīng)驗教訓并結合現(xiàn)場試驗結果,并且針對飛仙關灰?guī)r地層失返性漏失,堵漏材料無法通過MWD儀器,因此常規(guī)堵漏方法已不可行。于是提出如下改進堵漏措施:①鉆進過程中出現(xiàn)漏失,要判斷井內(nèi)液面是否出現(xiàn)下降,根據(jù)漏失大小,及時起鉆,將綜合堵漏劑、復合堵漏劑、隨鉆(植物纖維)堵漏劑、鋸末、絮凝劑、CMC、土粉、水泥等,按比例攪拌均勻,同時為了提高復合堵漏塞的膠凝程度并加入聚丙烯酰胺、高粘羧甲基纖維素鈉、高粘堵漏劑,通過井口漏斗泥漿攜帶灌入井內(nèi)(灌入堵漏漿濃度達到50%以上);②統(tǒng)計堵漏漿注入量,計算漏點以上井眼容積,關封井器將堵漏漿擠入漏層,確保最優(yōu)堵漏漿濃度和堵漏漿進入裂隙的最優(yōu)量;③下定向鉆具,正常鉆進,調(diào)整好泥漿性能,減少泥漿對漏層沖刷,同時,泥漿中補充隨鉆(植物纖維)堵漏劑,減少泥漿漏失;④如果漏點裂隙較大,惰性堵漏材料無法滿足堵漏效果時,可注水泥封堵。注水泥前根據(jù)漏失情況可先用堵漏材料架橋;⑤根據(jù)改進后的堵漏措施第六次在原堵漏泥漿的基礎上,配堵漏泥漿9 m3,配方為土粉 0.6 t+CMC0.05 t+ 復合堵漏劑0.4 t+ 純堿 0.05 t+ 綜合堵漏劑 0.4 t,起鉆至 640 m注入9 m3堵漏泥漿,關井憋壓,起壓4 MPa,停泵后15 min降為2 MPa,30 min穩(wěn)壓1.5 MPa。試壓合格,然后起鉆下套管、固井;⑥經(jīng)過先后6次配堵漏泥漿,注漿堵漏,最終堵漏成功且地層承壓能力合格,順利完井。
(1)牛場區(qū)塊鉆井過程中形成的漏失裂隙帶分布較廣,經(jīng)過常規(guī)堵漏方法無法達到鉆井要求后,綜合失敗原因,勇于創(chuàng)新,結合現(xiàn)場實驗,將綜合堵漏劑、復合堵漏劑、隨鉆(植物纖維)堵漏劑、鋸末、絮凝劑、CMC、土粉、水泥等,按比例攪拌均勻。同時為了提高復合堵漏塞的膠凝程度并加入聚丙烯酰胺、高粘羧甲基纖維素鈉、高粘堵漏劑,通過井口漏斗泥漿攜帶灌入井內(nèi),再結合水泥漿堵漏法共同堵漏,取得了良好的效果。
(2)堵漏時應該根據(jù)漏失特點,漏失層位特性,并且統(tǒng)計堵漏漿注入量,以及各種數(shù)據(jù)的準確計算,有針對性地選擇堵漏方法,善于歸納總結找到最優(yōu)堵漏方法,確保堵漏成功。