羅海軍,張 睿,徐 輝,
(1.河海大學(xué) 水利水電學(xué)院,江蘇 南京 210098;2.河海大學(xué) 農(nóng)業(yè)工程學(xué)院,江蘇 南京 210098)
城市排水泵站因受用地面積限制、排水管網(wǎng)布置、施工條件復(fù)雜等因素影響,使得泵站進(jìn)水建筑物難以按照泵站設(shè)計規(guī)范中水力條件良好的要求布置。因此,城市排水泵站進(jìn)水建筑物尺寸偏小、布置局促,水力條件復(fù)雜,容易在前池和進(jìn)水池內(nèi)產(chǎn)生漩渦、回流、橫向流動等不良水力現(xiàn)象,進(jìn)而會造成水泵能量性能下降,甚至?xí)鹚脵C(jī)組振動和誘發(fā)汽蝕現(xiàn)象等[1]。因此,改善城市排水泵站進(jìn)水系統(tǒng)內(nèi)的不良流態(tài),對于保障其運行的安全可靠性具有重要意義。
目前,增設(shè)整流措施是有效改善泵站進(jìn)水系統(tǒng)內(nèi)水流流態(tài)的主要方法,諸多學(xué)者對此開展了深入廣泛的研究[2-6]。夏臣智等[7]研究了倒T型底坎對前池流態(tài)改善的影響,結(jié)果表明倒T型底坎可顯著改善前池中的流態(tài),提高邊側(cè)機(jī)組的流速,改善前池中流速分布均勻度;洪磊等[8]通過數(shù)值計算和物理模型試驗相結(jié)合的手段,研究了前池壓水板對改善前池流態(tài)的影響,明確了合理的壓水板布置參數(shù);陸曉如等[9]通過模型試驗研究了導(dǎo)流墩對泵站進(jìn)水池流態(tài)的改善效果,結(jié)果表明導(dǎo)流墩可以有效改善進(jìn)水池進(jìn)水流態(tài),提高水泵運行工作效率;項曉嬡等[10]以一大型泵站為例,研究了十字消渦板對喇叭管下方水體及進(jìn)入喇叭管內(nèi)部水體的整流效果。對于泵站進(jìn)水系統(tǒng)流態(tài)的改善,大多數(shù)研究者所提出的整流措施較為單一,對于水力條件較為復(fù)雜的城市排水泵站來說,其改善效果十分有限。組合式整流措施通過合理運用多種整流方案,能夠較為全面地改善泵站進(jìn)水系統(tǒng)水流流態(tài)[11,12],是值得研究和推廣應(yīng)用的新型整流措施,但目前對此研究還普遍偏少。
某城市排水泵站由于受到占地面積、施工條件等因素的限制,布局較為緊促,為分析該泵站進(jìn)水系統(tǒng)的水力流動特性,本文基于物理模型試驗的方法,研究該泵站進(jìn)水箱涵、前池及進(jìn)水池內(nèi)的水流流態(tài),并針對存在的不良流動現(xiàn)象,提出一種組合式整流措施并分析其對泵站進(jìn)水系統(tǒng)水力流動特性的改善效果,以期為泵站設(shè)計提供參考。
某城市排水泵站由斜向進(jìn)水總管進(jìn)流,經(jīng)閘門井向兩側(cè)進(jìn)水箱涵和前池配水,泵站排水總流量為20.4 m3/s,屬于大型城市排水泵站,水泵采用干式抽芯混流泵,共6臺,其中單泵流量為3.4 m3/s,揚程為6.9 m,功率為400 kW。泵站設(shè)置左右前池兩個,前池對稱布置,前池總長13.85 m,前池底部高程-8.0 m,最高水位-1.1 m,進(jìn)水池的長度為5.3 m,相鄰兩泵的泵中心線相距4 m。泵站結(jié)構(gòu)圖如圖1所示,水泵機(jī)組編號從上至下為1、2、3、4、5和6號,進(jìn)水箱涵從上至下編號為1孔、2孔、3孔、4孔。
圖1 泵站結(jié)構(gòu)圖(尺寸單位:mm)Fig.1 the structure of pump station
圖2是模型試驗中測得的斷面垂線平均流速分布圖,圖中流速均換算為原型泵站的流速,圖3是模型試驗觀測的前池表面流態(tài)圖。模型試驗發(fā)現(xiàn),進(jìn)水管出流集中,在閘門井中產(chǎn)生回流,主流斜向流入閘門井,受箱涵頭部隔墻和前池布置形式影響,水流分為兩股流入箱涵,使得箱涵內(nèi)配水不均,箱涵中間孔過流量較大,兩側(cè)孔過流量較小,1孔箱涵、2孔箱涵、3孔箱涵、4孔箱涵過流流量占總流量的百分比分別是8.3%、52.1%、27.2%、12.4%,前池內(nèi)流速分布很不均勻,最大流速是最小流速的38倍,且斷面1、斷面2有反向流速出現(xiàn)。由于箱涵來流不均勻,主流偏向一側(cè),且前池擴(kuò)散角過大,水流在前池內(nèi)形成大范圍回流區(qū),造成水泵配水不均勻,受前池擴(kuò)散段底坡影響,前池末端立面流速分布上,表面流速較大,底層流速較小,對水泵進(jìn)流不利。進(jìn)水池前流速分布不均勻,橫向水流明顯,進(jìn)水流道內(nèi)無任何消渦裝置,部分進(jìn)水池內(nèi)有回流及間歇性吸氣渦產(chǎn)生。
圖2 泵站斷面垂線平均流速分布圖(流速單位:m/s)Fig.2 Pump station cross-section vertical flow velocity distribution map
圖3 前池表面流態(tài)圖Fig.3 Flow state diagram of for-bay
由于占地面積、工程造價等方面的原因,在不改變泵站主體結(jié)構(gòu)的情況下,提出合理的工程整流措施,改善泵站內(nèi)不良水力流態(tài),對于泵站的安全高效運行至關(guān)重要。導(dǎo)流墩是泵站前池調(diào)整流態(tài)的一種常用工程措施,原理是通過不同角度導(dǎo)流墩的導(dǎo)流作用,對來流進(jìn)行分割,并強(qiáng)迫其轉(zhuǎn)向,減小前池平面擴(kuò)散角,在平面上均化水流,消除拖壁回流、偏流等不良流態(tài)[13]。為了防止進(jìn)水池內(nèi)產(chǎn)生漩渦、吸氣渦等不良流態(tài),可在進(jìn)水池進(jìn)口添加消渦板。
為使前池、進(jìn)水池流態(tài)更好地改善,首先應(yīng)使四孔箱涵過流過流流量盡量相近,擬決定在閘門井內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流墩,使得進(jìn)入四孔箱涵的流量盡量分配均勻。在四孔箱涵來流盡量相等的情況下,在前池、進(jìn)水池設(shè)置合理的工程整流措施,與閘門井內(nèi)整流措施組成組合式整流措施,從而更加有利于改善前池、進(jìn)水池流態(tài)。對閘門井、前池、進(jìn)水池內(nèi)整流措施的組合進(jìn)行了多組次多方案的試驗比較,最終選擇在閘門井內(nèi)設(shè)置3個導(dǎo)流墩,在前池設(shè)置川字型導(dǎo)流墩,前池首段添加一道橫梁,橫梁頂部距最高水位進(jìn)水池進(jìn)口各設(shè)置一塊消渦板,使水流進(jìn)水池底部進(jìn)入進(jìn)水池,從而構(gòu)建了一種“導(dǎo)流墩+橫梁+消渦板”的組合式整流措施,整流措施相對位置如圖4所示,模型實物圖如圖5所示。
圖4 組合式整流措施布置圖(尺寸單位:mm)Fig.4 Layout of combined rectification measures
圖5 組合式整流措施模型布置圖Fig.5 Model layout of combined rectification measures
圖6是整流后泵站斷面垂線平均流速分布圖,圖7是整流后前池表面流態(tài)圖,圖8是1號進(jìn)水池3個測點的垂線流速分布圖,其中由于進(jìn)水池進(jìn)口斷面上層為消渦板結(jié)構(gòu),消渦板后基本為滯水區(qū),因而斷面3-3僅量測下部四層流速。由圖6-8可知,通過在閘門井井內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流墩,利用導(dǎo)流墩導(dǎo)流、繞流、分割水流的作用,使得四孔箱涵流量分配較為均勻,1孔、2孔、3孔、4孔過流流量占總流量的百分比分別為29.8%、23.7%、21.2%、25.3%,較原方案改善較為明顯,有利于前池進(jìn)水流態(tài)的改善;川字型導(dǎo)流墩具有導(dǎo)流、分流的作用,能有效減弱前池大尺度表面漩渦,使得水流均勻性提高,因此在前池擴(kuò)散段,來流受導(dǎo)流墩和橫梁作用影響,前池表面基本無回流、漩渦等不良流態(tài)產(chǎn)生,橫梁立面上使部分水流下壓,增大了底層流速,減小了表層流速,水流平面方向上向前池兩側(cè)均勻擴(kuò)散,在立面方向上向前池底部擴(kuò)散,在前池末端,平面流速分布趨于均勻,立面流速呈底部流速稍大,表層流速稍小,對水泵底部抽水有利;進(jìn)水池內(nèi)水流均勻平順,底部流速較大,使得大部分水流從進(jìn)水池底部流入水泵吸水口,表層水流流速較低,有利于防止表面漩渦產(chǎn)生。
圖6 整流后泵站斷面垂線平均流速分布圖(流速單位:m/s)Fig.6 Average flow velocity distribution of the section of the pumping station after rectification
圖7 整流后前池表面流態(tài)圖Fig.7 Flow state diagram of for-bay after rectification
圖8 1號進(jìn)水池測點垂線流速分布(流速單位:m/s)Fig.8 Vertical velocity distribution of No.1 suction sump
為了進(jìn)一步分析組合式整流措施對泵站前池、進(jìn)水池流態(tài)的改善的效果,決定采用文獻(xiàn)[8]中的公式來計算泵站斷面1-1、2-2、3-3的橫向流速分布不均勻系數(shù),其表達(dá)式為:
試驗過程中原方案斷面1共采集流速數(shù)據(jù)480個,斷面2采集數(shù)據(jù)560個,斷面3采集數(shù)據(jù)720個,整流后斷面1、斷面2、斷面3分別測得流速數(shù)據(jù)480個、560個和576個,根據(jù)所得數(shù)據(jù)可求得最大流速、最小流速和平均流速,并計算相應(yīng)斷面的橫向流速分布不均勻系數(shù)。對于不均勻系數(shù)k,其值越小,表明流速分布均勻性越好。
經(jīng)計算,原方案斷面1-1、斷面2-2、斷面3-3的不均勻性系數(shù)分別為2.16、1.95、1.07,整流后斷面1-1、斷面2-2、斷面3-3不均勻性系數(shù)為0.45、0.38、0.15,結(jié)果表明組合式整流措施能顯著改善前池、進(jìn)水池流態(tài),經(jīng)組合式整流措施沿程調(diào)整,進(jìn)水池內(nèi)的水流流速分布較為均勻,為水泵提供了良好的進(jìn)流條件。
本文以某城市排水泵站為研究對象,采用物理模型試驗的方法研究了其進(jìn)水系統(tǒng)的水力流動特性,并針對所存在的不良流態(tài),提出了一種新型的組合式整流措施,并通過物理模型試驗研究其流態(tài)的改善效果。通過上述研究,得到以下結(jié)論:
(1)因泵站進(jìn)水管側(cè)向布置,原方案中閘門井進(jìn)流集中且主流偏斜,使得進(jìn)水箱涵兩側(cè)配水不均,進(jìn)而導(dǎo)致前池內(nèi)主流偏向一側(cè),而另一側(cè)形成大范圍回流區(qū),進(jìn)一步造成進(jìn)水池進(jìn)流不均且存在漩渦、回流等不良流態(tài),對于水泵運行不利。
(2)通過在閘門井內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流墩、在前池內(nèi)設(shè)置川字型導(dǎo)流墩、橫梁以及在進(jìn)水池進(jìn)口處設(shè)置消渦板,構(gòu)建了一種組合式整流措施。試驗結(jié)果表明,整流后泵站進(jìn)水箱涵各孔流量分配性得到顯著改善,前池內(nèi)的偏流和大范圍回流等不良流態(tài)得到有效改善,進(jìn)水池進(jìn)流均勻;前池進(jìn)口、中部及進(jìn)水池測速斷面不均勻性系數(shù)分別由2.16、1.95、1.07降至0.45、0.38、0.15;進(jìn)水池內(nèi)流速分布在立面上呈底部較大、上部較小分布,有利于水泵進(jìn)流和防止表面渦形成。