許 濤,宋明亮,于中舒
(江蘇國信溧陽抽水蓄能發(fā)電有限公司,江蘇溧陽213334)
抽水蓄能電站在電力系統(tǒng)中承擔(dān)著調(diào)峰填谷、調(diào)頻調(diào)相、事故備用等任務(wù),機組啟停十分頻繁,經(jīng)常需要把發(fā)電機并聯(lián)投入電力系統(tǒng)運行。因此,發(fā)電機并網(wǎng)成為抽水蓄能電站的一項重大操作,直接關(guān)系到電力系統(tǒng)運行的穩(wěn)定及發(fā)電機的安全。研究分析發(fā)電機同期并網(wǎng)情況,對提高機組并網(wǎng)的成功率,縮減機組啟動時間和提高電力系統(tǒng)的可靠運行具有重大的現(xiàn)實意義。本文深入檢查分析了溧陽抽水蓄能電站發(fā)生的同期合閘失敗情況,并進行了技術(shù)改造,效果明顯。
實現(xiàn)發(fā)電機并網(wǎng)的方式有2種:一種是準(zhǔn)同期方式,另一種是自同期方式。準(zhǔn)同期方式是將待并網(wǎng)的發(fā)電機升至額定轉(zhuǎn)速和額定電壓,滿足準(zhǔn)同期條件后,操作同期點斷路器合閘,使發(fā)電機并網(wǎng)。準(zhǔn)同期方式有4個條件[1]:①發(fā)電機電壓相序與系統(tǒng)電壓相序相同;②發(fā)電機電壓與并列點系統(tǒng)電壓相等;③發(fā)電機的頻率與系統(tǒng)的頻率基本相等;④合閘瞬間發(fā)電機電壓相位與系統(tǒng)電壓相位相同。自同期方式是將發(fā)電機升速至額定轉(zhuǎn)速后,在未加勵磁的情況下合閘,將發(fā)電機并入系統(tǒng),隨即供給勵磁電流,由系統(tǒng)將發(fā)電機拉入同步。自同期方式由于合閘及投入勵磁時均有較大的電流沖擊,故很少采用。目前,發(fā)電機的主要并網(wǎng)方式為準(zhǔn)同期方式。
溧陽抽水蓄能電站發(fā)電機并網(wǎng)采用準(zhǔn)同期方式,由SJ-12D雙微機手自動準(zhǔn)同期裝置來實現(xiàn),正常使用自動準(zhǔn)同期方式,同期點設(shè)置在機組出口斷路器。同期裝置參數(shù)設(shè)置如下:頻差要求在±0.15 Hz之間,壓差要求在±5 V之間,相位差要求小于20°。
SJ-12D雙微機手自動同期裝置采用頻率跟蹤交流采樣技術(shù),不斷監(jiān)測發(fā)電機和系統(tǒng)的電壓、頻率,并根據(jù)頻差、壓差大小發(fā)出寬窄不同的調(diào)節(jié)脈沖,直到頻差、壓差滿足要求。在頻差、壓差滿足要求的情況下,不斷監(jiān)測發(fā)電機電壓和系統(tǒng)電壓的相位差,準(zhǔn)確預(yù)測斷路器的合閘時刻,實現(xiàn)快速無沖擊合閘[2]。同期裝置原理見圖1。
圖1 同期裝置原理
機組發(fā)電工況啟動時,當(dāng)機端電壓大于90%額定電壓時,繼電器1KS6、1KS7、1KS9、1KS10動作,啟動同期裝置,同期裝置選擇發(fā)電模式,并投入發(fā)電工況PT和機組出口PT,此時勵磁系統(tǒng)接受準(zhǔn)同期裝置的機端電壓增減命令,調(diào)速器接受準(zhǔn)同期裝置的轉(zhuǎn)速增減命令,當(dāng)頻差、壓差和相位差滿足同期并列條件后,同期裝置發(fā)出同期合閘命令,繼電器1KS20動作開出機組出口斷路器合閘命令。
機組抽水工況啟動時,當(dāng)機端電壓大于90%額定電壓時,繼電器1KS6、1KS8、1KS9動作,啟動同期裝置,同期裝置投入抽水工況PT和機組出口PT,此時勵磁系統(tǒng)接受準(zhǔn)同期裝置的機端電壓增減命令,SFC裝置接受準(zhǔn)同期裝置的轉(zhuǎn)速增減命令,當(dāng)頻差、壓差和相位差滿足同期并列條件后,同期裝置發(fā)出同期合閘命令,繼電器1KS20動作開出機組出口斷路器合閘命令。
機組同期裝置設(shè)計時,為避免人為或同期裝置原因?qū)е路峭诓⒘?,造成發(fā)電機損壞甚至電網(wǎng)崩潰的事故,在準(zhǔn)同期裝置出口回路加裝了獨立的同步檢查繼電器,以進一步提高同期并列的可靠性。
溧陽抽水蓄能電站初期采用的是DT-1/200型同步檢查繼電器。該繼電器的2組線圈分別接在運轉(zhuǎn)和起動同步電壓小母線上,當(dāng)起動同步電壓小母線上出現(xiàn)電壓時,同步檢查繼電器即可工作。如果同步點兩側(cè)電壓相角差大于同步檢查繼電器整定角度時,繼電器動作,常閉觸點TJJ打開,斷開合閘脈沖回路,斷路器就無法合閘。只有當(dāng)相角差小于整定角度時,常閉觸點才會閉合,允許發(fā)出合閘脈沖。這樣就防止了非同期合閘,起到了閉鎖作用。
2號機組抽水調(diào)相工況啟動過程中,同期裝置正常啟動并下發(fā)機組出口斷路器同期合閘命令,但機組出口斷路器實際并未動作,監(jiān)控由于沒有收到斷路器合位信號,于是判斷同期合閘失敗。經(jīng)延時后,監(jiān)控再次啟動同期裝置,第2次同期合閘命令下發(fā)后,機組出口斷路器合閘成功。
現(xiàn)場查看2號機組同期裝置顯示屏歷史信息發(fā)現(xiàn),2號機組第1次同期合閘時同期裝置確已發(fā)出同期合閘命令。從圖1中的機組斷路器同期合閘回路可以看出,繼電器1KS20沒有勵磁,原因在于TJJ觸點未閉合,同步檢查繼電器閉鎖了同期合閘回路。
現(xiàn)場對同步檢查繼電器進行檢查后發(fā)現(xiàn),同步檢查繼電器相位差定值設(shè)置偏小。同時,根據(jù)機組調(diào)試、運行以來的情況看,DT-1/200型同步檢查繼電器存在以下問題:①定值設(shè)置準(zhǔn)確度低,容易出現(xiàn)誤差;②動作誤差大(≥6%);③觸點容易卡死,閉合不可靠。這些問題造成同步檢查繼電器容易誤閉鎖同期合閘回路,實際運行過程中已出現(xiàn)多次誤閉鎖的情況。為解決該問題,提高同期合閘的成功率,已將全廠6臺機組的同步檢查繼電器更換為DSLD1130數(shù)字式同步檢查繼電器,該類型繼電器具有定值設(shè)置準(zhǔn)確度高、動作誤差小等優(yōu)點,在保證安全可靠動作的同時,也不會出現(xiàn)誤閉鎖的情況。
4號機組發(fā)電工況啟動過程中,出現(xiàn)2次同期合閘均失敗的情況。系統(tǒng)及機組頻率曲線見圖2。從圖2可以看出,系統(tǒng)頻率為49.97 Hz,機組頻率最大值為49.60 Hz,頻差大于0.15 Hz,不滿足同期合閘條件。
從上述現(xiàn)象可以看出,調(diào)速器未能將機組轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)到額定轉(zhuǎn)速。現(xiàn)場對調(diào)速器微機調(diào)節(jié)器及液壓系統(tǒng)進行檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常。后查看機組水頭和導(dǎo)葉開度,導(dǎo)葉開度曲線見圖3,機組水頭曲線見圖4。從圖3、4可知,機組啟動過程中,水頭測值偏高(比正常值高10 m左右),相對應(yīng)的調(diào)速器導(dǎo)葉空載開度降至約15.5%(正常的調(diào)速器導(dǎo)葉空載開度約17%)。受導(dǎo)葉空載開度限制,調(diào)速器未能將機組轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)至額定轉(zhuǎn)速。
調(diào)速器水頭信號來自機組凈水頭壓差傳感器,測壓管取自機組蝸殼和尾水管。由于機組啟停和工況轉(zhuǎn)換頻繁,長時間運行后水頭傳感器測壓管容易進氣,造成機組水頭測值偏高。對于水頭傳感器測值偏高的問題,采用了對傳感器進行排氣的處理方法,排氣后水頭傳感器測值恢復(fù)正常。
圖2 系統(tǒng)及機組頻率
圖3 導(dǎo)葉開度
圖4 機組水頭
針對同期合閘失敗的情況,溧陽抽水蓄能電站將同步檢查繼電器更換為DSLD1130數(shù)字式同步檢查繼電器,并對機組水頭傳感器定期檢查排氣。截至目前,溧陽抽水蓄能電站沒有再出現(xiàn)類似的同期合閘失敗案例,機組同期合閘成功率顯著提高。