李 康
(山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限公司寺河煤礦, 山西 沁水 048200)
隨著帶式輸送機(jī)設(shè)備本體向大型化方向的發(fā)展,傳統(tǒng)帶式輸送機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的諸多缺點逐步呈現(xiàn)出來,例如:安全保護(hù)系統(tǒng)相互獨立、信息不共享;故障檢測系統(tǒng)誤報率高,無法準(zhǔn)確顯示設(shè)備的運行狀況、變化趨勢;無管理級開放數(shù)據(jù)接口導(dǎo)致企業(yè)管理層無法實時了解掌握最新生產(chǎn)數(shù)據(jù)及進(jìn)度情況。因此,如何更好地擴(kuò)展帶式輸送機(jī)功能,更好地發(fā)揮帶式輸送機(jī)性能,使其向多元化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、無人化方向發(fā)展成為當(dāng)前一項迫切需要研究的關(guān)鍵技術(shù)。
寺河煤礦與山西晉城機(jī)械集團(tuán)股份有限公司將網(wǎng)絡(luò)信息融合技術(shù)與機(jī)電一體化設(shè)備進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,為寺河煤礦帶式輸送機(jī)系統(tǒng)建立了基于PLC和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的帶式輸送機(jī)智能化監(jiān)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)選用主要用于分散外圍設(shè)備與控制設(shè)備間高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)腜ROFIBUS-DP作為PLC與現(xiàn)場分布式I/O設(shè)備之間的數(shù)據(jù)通信,采用光纖實現(xiàn)控制主站與控制從站之間的數(shù)據(jù)傳輸,采用工業(yè)以太網(wǎng)實現(xiàn)PLC與上位機(jī)及管理層數(shù)據(jù)通訊。
寺河煤礦帶式輸送機(jī)系統(tǒng)由破碎機(jī)、給料機(jī)和三條帶式輸送機(jī)組成,帶式輸送機(jī)長度分別為120m、8300 m、260 m。其中,破碎機(jī)由l臺二象限變頻器驅(qū)動,8300 m帶式輸送機(jī)為下運,由3臺四象限變頻器驅(qū)動。此外,系統(tǒng)還包括了供配電開關(guān)、液壓張緊裝置、盤式制動裝置和現(xiàn)場保護(hù)傳感器等設(shè)備。
監(jiān)控系統(tǒng)由上位機(jī)和PLC組成兩級計算機(jī)控制系統(tǒng):上位機(jī)對系統(tǒng)進(jìn)行實時監(jiān)控、顯示、存儲運行數(shù)據(jù)及管理后臺數(shù)據(jù)庫。同時,通過無線網(wǎng)絡(luò)與管理級進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。PLC由控制主站和控制分站組成。控制分站分別接收主站命令信號和現(xiàn)場設(shè)備反饋信號,并對現(xiàn)場信號進(jìn)行簡單處理后,將數(shù)據(jù)傳送給主站。同時,執(zhí)行主站下發(fā)的命令數(shù)據(jù)。控制主站接收控制分站反饋信號,并對數(shù)據(jù)信息進(jìn)行處理。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖l所示。
圖1 智能監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
2.1.1 自動控制模式
自動控制模式主要通過PLC程序和組態(tài)軟件實現(xiàn),操作人員可以在上位機(jī)上啟動、停止設(shè)備。當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)人自動控制模式后先預(yù)警20 s,然后按照生產(chǎn)工藝流程順序啟動帶式輸送機(jī)系統(tǒng),并根據(jù)反饋信號自動實現(xiàn)報警和聯(lián)鎖功能。當(dāng)操作員按下停機(jī)按鈕時,系統(tǒng)按照逆序逐級停機(jī)。當(dāng)系統(tǒng)中某臺設(shè)備出現(xiàn)故障或緊急停機(jī)時,故障帶式輸送機(jī)上級設(shè)備立即停機(jī),下級設(shè)備繼續(xù)運行,直到物料排空。
2.1.2 手動操作模式
該模式下,操作員可以單獨操作設(shè)備的啟停狀態(tài)。解鎖狀態(tài)時,操作員可以不按照先后順序啟停設(shè)備。此時,保護(hù)傳感器等仍有保護(hù)作用,系統(tǒng)仍可進(jìn)行工況顯示。
2.1.3 檢修維護(hù)模式
在檢修維護(hù)模式下,輸送機(jī)脫離了計算機(jī)控制系統(tǒng),僅能人工就地啟停設(shè)備,保障設(shè)備及人身安全。
本監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī)由2臺工控機(jī)組成,互為備用,當(dāng)其中任何l臺工控機(jī)出現(xiàn)故障時均可瞬間切換至另外l臺繼續(xù)運行,保證設(shè)備生產(chǎn)不受影響。主站為S7-400冗余系列PLC,分站S7-300系列PLC。主站、上位機(jī)、分站之間均通過交換機(jī)相連。PLC與現(xiàn)場級分布式I/O設(shè)備之間采用PROFIBUS-DP通信,控制主站與控制從站之間采用光纖傳輸通信,PLC與上位機(jī)及管理層數(shù)據(jù)通訊采用工業(yè)以太網(wǎng)。整個PLC系統(tǒng)模塊配置如圖2所示。
圖2 PLC系統(tǒng)模塊配置圖
本監(jiān)控系統(tǒng)共有三種工作模式:一是自動控制模式。使帶式輸送機(jī)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程預(yù)先編制的程序來自動控制設(shè)備啟停,各種保護(hù)信號均投入;二是手動操作模式,手動按鈕控制設(shè)備啟停,保護(hù)信號均投入;三是檢修維護(hù)模式,手動按鈕控制設(shè)備啟停,保護(hù)信號選擇地投入如圖3所示。
圖3 系統(tǒng)工作模式選擇流程圖
1)正常起車。開車前,智能控制系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)場情況,首先進(jìn)行自檢,具體為采集各保護(hù)開關(guān)信號,診斷系統(tǒng)有無故障,是否滿足啟動條件。若均滿足,執(zhí)行啟動程序。
2)正常停車。運行中出現(xiàn)以下情況執(zhí)行正常停車程序包括人為按動停車按鈕;上下級聯(lián)鎖設(shè)備停車;液壓站油壓不足;出現(xiàn)保護(hù)開關(guān)信號動作;通訊中斷;自動開車條件失效。
1)現(xiàn)場傳感器信號的采集與處理。
2)不同系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息融合。安全保護(hù)系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、張緊系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、輸送帶檢測系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息融合,集中管理,綜合監(jiān)控。
3)生產(chǎn)過程設(shè)備和工藝流程狀況監(jiān)測。對設(shè)備運行數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和判斷,提供設(shè)備運行變化趨勢及維修保養(yǎng)指導(dǎo)等。同時,實時監(jiān)控生產(chǎn)工藝流程中各個工藝環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況,確保順利完成生產(chǎn)任務(wù)。
4)畫面顯示及后臺管理。畫面顯示整個生產(chǎn)系統(tǒng)中各設(shè)備的運行狀態(tài),存儲相關(guān)工藝參數(shù),記錄故障信息,提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和歷史數(shù)據(jù)曲線查詢,生成和打印各種報表。
5)完善的系統(tǒng)保護(hù)。可進(jìn)行短路、斷路、缺相、過載、過流、過壓、欠壓、超溫、超速、堵轉(zhuǎn)等綜合保護(hù),同時,可監(jiān)控系統(tǒng)的打滑、堵料、皮帶撕裂等狀態(tài)。
6)節(jié)能降耗。根據(jù)上游料量情況,自動調(diào)整8300 m帶式輸送機(jī)速度。排料時料量大,提高帶式輸送機(jī)速度;料量少時,降低帶式輸送機(jī)速度,以實現(xiàn)節(jié)約能源,降低消耗。
7)提供管理層數(shù)據(jù)接口。企業(yè)授權(quán)的情況下,可為管理層開放數(shù)據(jù)接口。管理層可以實時查看現(xiàn)場運行情況,了解掌握最新生產(chǎn)數(shù)據(jù)及進(jìn)度情況。
8)自診斷功能??刂茊卧茏詣釉\斷硬件故障信息,并將故障信息上送主控制級。
該監(jiān)控系統(tǒng)將網(wǎng)絡(luò)信息融合技術(shù)與傳統(tǒng)帶式輸送機(jī)設(shè)備進(jìn)行有機(jī)結(jié)合,極大提升了傳統(tǒng)帶式輸送機(jī)的使用性和可靠性,對帶式輸送機(jī)行業(yè)的發(fā)展起到了良好地推動和促進(jìn)作用。順應(yīng)國家智能生產(chǎn)制造和傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展方向。該系統(tǒng)在同煤集團(tuán)寺河煤礦的實踐應(yīng)用表明,該系統(tǒng)能產(chǎn)生很好的經(jīng)濟(jì)效益,主要有:系統(tǒng)可提前預(yù)測及預(yù)判故障信息,降低了運行設(shè)備的故障率,降低了維修成本,提高了設(shè)備的使用壽命;系統(tǒng)保護(hù)功能完善齊全,可大大減少巡檢人員,降低企業(yè)人力成本,同時,提高效率,減輕工人勞動強(qiáng)度;四象限變頻器的應(yīng)用,能將回饋的電能進(jìn)行有效利用,從而節(jié)約電能,降低消耗。該系統(tǒng)在寺河煤礦經(jīng)過近半年試運行,實踐效果表明,該系統(tǒng)保護(hù)功能齊全、配置合理、通訊速率穩(wěn)定。每天可節(jié)約電能200 kW,共節(jié)約近36 MW,同時,巡檢維護(hù)人員減少了2/3。
寺河煤礦與山西晉城機(jī)械集團(tuán)共同設(shè)計發(fā)了基于PLC和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的智能化監(jiān)控系統(tǒng),該系統(tǒng)操作簡單方便,運行良好,可靠性高,完全滿足寺河煤礦實際生產(chǎn)的需要。