胡 洋,劉進(jìn)海,王 亮
(中國石化齊魯分公司,山東淄博 255400)
水冷壁管向火面管壁開裂是鍋爐運行中普遍存在的設(shè)備失效問題,導(dǎo)致失效的原因包括制造焊接質(zhì)量、化學(xué)清洗效果、鍋爐運行操作、爐水水質(zhì)波動等,其中爐水水質(zhì)污染是造成水冷壁管失效的主要原因。某石化廠煤粉爐水冷壁在投用3年后,水冷壁管發(fā)生開裂泄漏,鍋爐被迫停工檢修換管,影響了其他生產(chǎn)裝置的正常運行。
該煤粉爐水冷壁管材質(zhì)為20 G,外徑為60 mm,壁厚6 mm,長度35.8 m。檢查發(fā)現(xiàn),水冷壁管存在缺陷的部位集中在南墻、北墻和西墻,標(biāo)高12~24 m,部位分布示意見圖1(▽:南墻開裂部位;○:北墻開裂部位)和圖2。
圖2 西墻水冷壁管缺陷部位示意
水冷壁管開裂部位均為向火側(cè),背火側(cè)未見裂紋,裂紋較平直且斷續(xù)分布,主要沿縱向開裂;對開裂處內(nèi)表面進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)對應(yīng)裂紋內(nèi)表面存在一層潰瘍狀垢層,而內(nèi)表面未結(jié)垢處外表面未發(fā)現(xiàn)裂紋;開裂處管徑相對變形較大,可見明顯管壁減薄。水冷壁管開裂形貌和內(nèi)部結(jié)垢情況見圖3、圖4。
圖3 水冷壁管開裂形貌
從外觀正常部位對水冷壁管取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1。樣品的化學(xué)成分滿足GB 5310-2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》的要求,確定其材質(zhì)為20 G。
圖4 水冷壁管內(nèi)部結(jié)垢情況
對鍋爐水冷壁管橫截面取樣后進(jìn)行硬度檢測,結(jié)果見表2。試驗結(jié)果表明管道內(nèi)表面的硬度值比外表面的硬度值高,表明水冷壁管外表面開裂處的強度明顯降低。
從3#角12米標(biāo)高處水冷壁管取樣進(jìn)行金相組織檢測,對外表面裂紋尖端沿橫截面取樣進(jìn)行檢測。發(fā)現(xiàn)裂紋沿管子向火側(cè)外表面向內(nèi)表面開裂,見圖5。未侵蝕狀態(tài)下,發(fā)現(xiàn)裂紋為斷續(xù)裂紋,且存在孔洞,見圖6。侵蝕后可見裂紋以沿晶開裂為主,孔洞在晶界處,裂紋有明顯蠕變裂紋特征,見圖7、圖8。
表1 水冷壁管樣品化學(xué)成分 %
表2 水冷壁管樣品力學(xué)性能——硬度 HV
圖5 裂紋尖端橫截面金相組織(未侵蝕50倍)
圖6 裂紋尖端橫截面金相組織(未侵蝕500倍)
對比水冷壁管向火側(cè)結(jié)垢處內(nèi)外表面金相組織,發(fā)現(xiàn)管子內(nèi)外表面基體金相組織為鐵素體+珠光體,且內(nèi)表面組織有明顯脫碳現(xiàn)象,見圖9、圖10。
圖7 裂紋尖端橫截面金相組織(侵蝕后50倍)
圖8 裂紋尖端橫截面金相組織(侵蝕后500倍)
圖9 向火側(cè)結(jié)垢處外表面金相組織(侵蝕后50倍)
圖10 向火側(cè)結(jié)垢處內(nèi)表面金相組織(侵蝕后50倍)
對水冷壁管內(nèi)壁垢層取樣進(jìn)行物相分析,發(fā)現(xiàn)垢層的主要成分為Fe3O4及Fe2O3的混合物,見圖11。
圖11 垢層取樣物相分析結(jié)果
取水冷壁南墻爐管開裂處內(nèi)壁垢樣進(jìn)行化學(xué)分析。該垢樣外觀為土黃色,較輕,少部分溶于水,大多數(shù)不溶物浮在水面。分析結(jié)果見表3??梢钥闯?,垢樣呈酸性,主要組成為有機物、鐵的氧化物、硫化物及少部分氯鹽等。
表3 水冷壁管內(nèi)側(cè)垢樣化學(xué)分析結(jié)果 %
從失效分析結(jié)果看,該煤粉爐水冷壁管開裂具有垢下腐蝕和長期過熱損傷的綜合特征,以垢下腐蝕為主。
鍋爐在運行過程中由于水質(zhì)不合格、排污不暢、長期低負(fù)荷運行等原因,水冷壁管內(nèi)壁會形成分布不均勻的水垢,由于積垢的熱阻較大,熱量不能迅速傳遞到爐水,導(dǎo)致管壁溫度升高,使垢下腐蝕介質(zhì)濃縮,腐蝕加劇。從金相和腐蝕產(chǎn)物分析可以判斷,該部位的垢下腐蝕為酸性環(huán)境下的氫腐蝕。
垢物中的氯化物水解形成的鹽酸與金屬反應(yīng)生成氫氣,氫氣如果不能被快速釋放,會滲入金屬內(nèi)部與碳化物發(fā)生反應(yīng)造成金屬脫碳,材料脆化,力學(xué)性能下降。反應(yīng)方程式如下:
Fe+2HCl→FeCl2+H2↑
Fe3C+4H→3Fe+CH4↑
垢下腐蝕通常發(fā)生在鍋爐水冷壁管高熱負(fù)荷區(qū)的向火側(cè)內(nèi)壁,垢下有大小不等的腐蝕坑,隨服役時間發(fā)展而加劇。
此外,開裂部位的水冷壁管外表面存在沿晶分布的微裂紋,且晶界存在蠕變孔洞,蠕變裂紋特征明顯,說明該部位也存在因結(jié)垢導(dǎo)致的外壁長期超溫?fù)p傷。垢下腐蝕和外壁長期超溫?fù)p傷相互疊加,造成水冷壁管發(fā)生開裂爆管。
該爐在投入運行的3年期間,發(fā)生過4次大的水質(zhì)波動,造成爐水系統(tǒng)水質(zhì)劣化。4次水質(zhì)波動情況如下。
a)水處理混床水帽泄漏,少量樹脂混入二級除鹽水。爐水pH值最低為6.8,調(diào)整操作至正常共歷時11 h。
b)生產(chǎn)裝置換熱器泄漏造成油品進(jìn)入凝液系統(tǒng),不合格凝液進(jìn)入除鹽水罐,影響煤粉爐系統(tǒng)水質(zhì),爐水pH最低為6.81,調(diào)整操作至正常共歷時12天。
c)新鮮水串入二級除鹽水,爐水pH值最低降到4以下,調(diào)整操作至正常共歷時3天。
d)循環(huán)水泄漏污染精制水箱水質(zhì),爐水水質(zhì)二氧化硅大幅上升,磷酸鹽含量下降,調(diào)整操作至正常共歷時5天。
由于該鍋爐汽水系統(tǒng)復(fù)雜,污染源查找困難,當(dāng)污染物進(jìn)入汽水系統(tǒng)后,只能通過連排、定排來調(diào)整水質(zhì)。部分污染物沉積在鍋爐水冷壁表面,產(chǎn)生垢下腐蝕,形成不可逆的傷害。
a)對標(biāo)高10 250~23 900 mm的水冷壁管進(jìn)行更換,在割管過程中及時檢查管內(nèi)部結(jié)垢和腐蝕情況,優(yōu)化割管范圍,做到不過修不失修。新管更換完畢后,對整個系統(tǒng)進(jìn)行全面化學(xué)清洗。
b)梳理鍋爐給水來源,加強源頭水質(zhì)管理和水處理過程管理,作為換熱器冷卻介質(zhì)的除鹽水需經(jīng)水處理裝置處理后進(jìn)入除鹽水系統(tǒng),作為換熱器加熱介質(zhì)的蒸汽需經(jīng)水處理裝置處理后進(jìn)入除氧器和汽水系統(tǒng),凝液需經(jīng)去油處理后進(jìn)入爐水系統(tǒng)。
c)加強鍋爐給水和爐水的化驗分析管理,提高分析人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和處理水質(zhì)波動等突發(fā)事故的應(yīng)急能力。加大在線分析儀表的投入,在去鍋爐除鹽水總管、凝液去除鹽水箱總管等部位增加在線電導(dǎo)率分析儀。同時加強已投用在線分析儀表的維修維護(hù),做好化驗分析數(shù)據(jù)和在線檢測數(shù)據(jù)的比對,確保在線儀表分析數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
d)加強鍋爐檢修期間的設(shè)備檢查力度,將檢查內(nèi)容表單化,專人檢查簽字確認(rèn)。要在檢修期間做好化學(xué)監(jiān)督和金屬監(jiān)督。對于水冷壁管的損傷狀況,除常規(guī)測厚及目視檢查外,可以采用漏磁檢測技術(shù)[6,7]。