崔 蕊,侯志忠,劉 嫘,于煥良
(中國(guó)石化天津分公司,天津 300270)
大量腐蝕案例表明,煉油裝置的主要腐蝕設(shè)備包括循環(huán)氫回路系統(tǒng)、分離器、空冷器、換熱器、塔頂冷凝回流及側(cè)線回流部分的管道等。腐蝕類型包括:多相流沖刷腐蝕、銨鹽結(jié)晶堵塞、垢下腐蝕、露點(diǎn)腐蝕、應(yīng)力腐蝕開裂等。
煉油裝置氫氣系統(tǒng)不穩(wěn)定,會(huì)造成嚴(yán)重后果:①降低了反應(yīng)壓力,減小加氫深度,影響產(chǎn)品質(zhì)量;②垢物日益增大,若形成局部阻塞,可造成非計(jì)劃停車;③結(jié)垢物易在設(shè)備內(nèi)附著造成垢下腐蝕。本文對(duì)3種垢物的組成、形成機(jī)理進(jìn)行分析,并制定相應(yīng)的措施,有效減緩加氫裝置的腐蝕。
2016年某石化公司大修期間,發(fā)現(xiàn)2#柴油加氫E102、3#柴油加氫E103,均出現(xiàn)結(jié)垢腐蝕現(xiàn)象,其中3#柴油加氫E103腐蝕最為嚴(yán)重,已經(jīng)出現(xiàn)管束腐蝕斷裂的現(xiàn)象。
利用XRF、元素分析儀等分析2#柴油加氫裝置新氫壓縮機(jī)K-101A泵出口閥處垢物的組成,具體結(jié)果見表1。
結(jié)垢機(jī)理:通過(guò)垢物的元素組成可知,垢物的主要成分為氯化銨。新氫機(jī)壓縮機(jī)K-101A泵出口閥處的物料為重整氫和膜分離氫,重整氫帶來(lái)了氯化氫,膜分離氫帶來(lái)了胺/氨,在壓縮機(jī)中形成了銨鹽。
表1 新氫壓縮機(jī)K-101A泵出口閥處垢物組成
利用XRF、元素分析儀等分析2#柴油加氫E102換熱器、3#柴油加氫E103換熱器垢物的組成,具體結(jié)果見表2。
表2 3#柴油加氫E103換熱器 %
結(jié)垢機(jī)理:兩組換熱器均是熱高分氣與循環(huán)氫的換熱,原料中大多數(shù)硫、氮、氯經(jīng)過(guò)加氫生成硫化氫、氯化氫和氨氣,存在于熱高分氣中,而循環(huán)氫中含有500 μL/L的硫化氫,一部分的氯化氫和氨氮,換熱器的溫度在85~210 ℃范圍內(nèi),造成銨鹽露點(diǎn)腐蝕和垢下腐蝕。
某石化公司對(duì)2#、3#柴油加氫裝置原料中有害元素進(jìn)行分析,結(jié)果見表3。
由表3可知,2#、3#柴油加氫裝置原料油的總硫、總氯均滿足裝置設(shè)防值要求,2#柴油加氫裝置總氮含量均超標(biāo),3#柴油加氫裝置總氮含量合格率為33.3%。
2017年初,對(duì)2#、3#柴油加氫新氫、循環(huán)氫中有害元素進(jìn)行分析,結(jié)果見表4。
表3 原料油中有害元素分析
表4 原料蠟油中有害元素分析 μL/L
由表4可知,兩套柴油加氫裝置的新氫中氯化氫的含量均超標(biāo),硫化氫和氨氣無(wú)標(biāo)準(zhǔn);兩套柴油加氫裝置的循環(huán)氫中硫化氫的含量滿足新標(biāo)準(zhǔn)<500 μL/L,而氯化氫和氨氣無(wú)標(biāo)準(zhǔn)。2#柴油加氫裝置的新氫由全部的膜分離氫和少量的重整氫組成,而3#柴油加氫的新氫由重整氫和制氫的高純氫組成,3#柴油加氫的新氫的質(zhì)量?jī)?yōu)2#柴油加氫。2016年大修之前,兩套柴油加氫裝置循環(huán)氫中硫化氫含量均為>1 000 μL/L,而2017年循環(huán)氫中硫化氫的設(shè)防值由1 000 μL/L降到500 μL/L,硫化氫的含量降低為大修前的一半,減少了銨鹽結(jié)晶的物料來(lái)源。
采用堿液吸收與離子色譜法分析重整氫中的氯化氫含量,結(jié)果見表5。
由表5可知,重整氫中氯化氫含量超出標(biāo)準(zhǔn)0.5 μL/L,是2#、3#柴油加氫裝置新氫中氯化氫含量超標(biāo)的原因。
表5 重整氫中氯化氫的分析 μL/L
由表6可知,膜分離氫中氯化氫含量和硫化氫含量超標(biāo),而對(duì)于氨/胺含量工藝卡片無(wú)要求,為2#、3#柴油加氫裝置銨鹽結(jié)晶提供了物料來(lái)源。
表6 膜分離氫中有害元素分析 μL/L
重整裝置的催化劑要求在酸性條件下發(fā)生氯化氧化反應(yīng),通過(guò)控制氯化物的注入速率來(lái)控制異構(gòu)化和裂化反應(yīng)的進(jìn)行。氯化物是保持催化劑適當(dāng)酸性功能所必需的,如果氯化物太多會(huì)造成氫氣中的氯化氫含量變大,影響氫氣質(zhì)量,并威脅下游的加氫裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行,如果氯化物太少不利于反應(yīng)的進(jìn)行,因此,要從源頭控制氯化物的注入量。
目前,各煉化企業(yè)普遍使用的檢測(cè)管法,一般檢測(cè)限可達(dá)到0.5 μL/L,而堿液吸收-離子色譜法可以準(zhǔn)確測(cè)定出氫氣中氯化氫的含量,庫(kù)倫法可以檢測(cè)出>0.5 μL/L的氯化氫,但檢測(cè)管方法并未檢出。因此,建議將重整氫中氯化氫的檢測(cè)方法改為堿液吸收-離子色譜法。
脫氯劑的更換周期為6個(gè)月時(shí),脫后氯化氫含量均大于0.5 μL/L,建議縮短更換脫氯劑周期為3個(gè)月。
建議增建PSA氫氣提純裝置,可以將重整氫通過(guò)變壓吸附的方式提純,純度提至氫氣含量99.9%以上,氯化氫含量降低至0.1 μL/L,使氫氣管網(wǎng)的純度升高,以減少換熱器和新氫機(jī)結(jié)晶腐蝕的發(fā)生。除此之外,也可增建一臺(tái)脫氯罐,位于兩臺(tái)脫氯罐的下游,可與原有的兩臺(tái)脫氯罐中的任何一臺(tái)串聯(lián),也可實(shí)現(xiàn)3臺(tái)脫氯罐串聯(lián)。在現(xiàn)有的兩臺(tái)脫氯罐換劑期間,也可保證有兩臺(tái)罐串聯(lián)運(yùn)行,以保證脫氯效果。
加氫裝置循環(huán)氫的設(shè)防值的高低,關(guān)系著整個(gè)裝置的換熱器、新氫壓縮機(jī)等部位是否能造成銨鹽結(jié)晶。因此,適當(dāng)降低循環(huán)氫系統(tǒng)的有害成分的設(shè)防值,可以減緩裝置銨鹽結(jié)晶腐蝕。