包治平
(新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司,新疆 和靜 841300)
水泥企業(yè)發(fā)展的根本依賴于高性能設(shè)備以及先進的生產(chǎn)工藝,我國許多水泥企業(yè)使用的設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)都是上世紀(jì)沿用下來的,設(shè)備出現(xiàn)嚴(yán)重的老化問題,導(dǎo)致設(shè)備在運行時安全事故頻發(fā)。與先進的生產(chǎn)設(shè)備和工藝相比,老舊的設(shè)備生產(chǎn)出相同的水泥,需要消耗的能源很高,嚴(yán)重威脅企業(yè)的生存和發(fā)展。若單純的引進新進的設(shè)備,雖然可以提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量,但是企業(yè)會承受很大的經(jīng)濟壓力。通過對現(xiàn)有的設(shè)備進行改進和優(yōu)化,不僅可提升產(chǎn)品質(zhì)量,還能提升企業(yè)生產(chǎn)水平,為企業(yè)創(chuàng)造更大的發(fā)展空間。
以某水泥廠熟料生產(chǎn)設(shè)備進行技術(shù)改造為例,在熟料設(shè)備對取樣器進行改造。原有使用的是型號為YO的取樣器,該取樣器在生產(chǎn)過程中,會出現(xiàn)許多問題,包括蓋帽、篷料以及堵塞等情況,無法使取樣工作順利的進行,導(dǎo)致出磨時熟料質(zhì)量無法有效的控制。在對該取樣器進行維修和問題原因查找過程中,發(fā)現(xiàn)引發(fā)問題的原因。根據(jù)物料在震動時產(chǎn)生流動的原則,使用固定篩網(wǎng),在取樣器外的絞刀儲料器上,制作滾筒式套網(wǎng),轉(zhuǎn)變由傳統(tǒng)的被動受料方式,成為主動清料方式,有效避免取樣器出現(xiàn)的上述問題。對取樣器進行技術(shù)改造后,可以有效的控制出磨熟料質(zhì)量,并及時獲得準(zhǔn)確的監(jiān)控數(shù)據(jù),使熟料磨和回轉(zhuǎn)窯在生產(chǎn)中都能提升生產(chǎn)效率[1]。
熟料設(shè)備在運行中出現(xiàn)涂料冒灰情況,是許多企業(yè)應(yīng)重點解決的問題。在解決熟料磨磨頭涂料冒灰問題時,對熟料磨進行技術(shù)改造,改造過程如下:首先,為防止物料竄入到熟料磨頭內(nèi),采用迷宮式方法密封填料位置,使冒灰情況發(fā)生次數(shù)減少;然后對磨頭進料處進行焊接,將焊接的擋料板固定在45°,避免物料進入到料口后,在擋料板內(nèi)的死角內(nèi)堆積物料。通過焊接擋料板可使熱風(fēng)的通風(fēng)量提升,增強物料的流動性;最后調(diào)整和更換篦篩板尺寸,擴大篦篩板角度,增加磨頭反料,減少磨尾出料和過粉磨情況,使物料出磨速度更加快速。
在對熟料磨頭進行技術(shù)改造后,在不同部位對磨頭涂料以及磨機工作狀態(tài)進行快速處理,可有效減少磨機出現(xiàn)吐料冒灰的情況,既能使設(shè)備工作強度降低,還能使磨機的運轉(zhuǎn)率提升。
在對該廠捕生料磨設(shè)備進行技術(shù)改造和革新過程中,已經(jīng)由原有32t/h的臺時產(chǎn)量提升到48t/h,這就導(dǎo)致熟料磨機的利用率和生產(chǎn)效率降低。在現(xiàn)階段水泥品種需求不斷變化過程中,硅酸鹽、中低熱硅酸鹽等水泥品種,在水泥生產(chǎn)時需對熟料磨進行技術(shù)革新,才能滿足不同水泥品種在市場上的需求,同時可以快速進行不同水泥品種研磨。以單倉泵長距離輸送粉狀物料性能為基礎(chǔ),為熟料庫建設(shè)輸送管與單倉泵相連,借助空壓機站為單倉泵提供氣力輸送,以此可使2臺熟料磨在運行過程中,可根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)以及磨機的運行狀態(tài),將2臺熟料磨機同時投入生產(chǎn)中。在第一臺熟料機進行礦粉磨料時,在單倉泵作用下將熟料輸送到一車間補充窯內(nèi),在第二臺熟料磨機進行礦粉磨料時,將熟料放入到第一臺熟料機內(nèi),通過單倉泵輸送到二車間內(nèi)。全新實施的生產(chǎn)工藝,使兩臺熟料磨機建立關(guān)系,同時展現(xiàn)各自生產(chǎn)優(yōu)勢的同時,使設(shè)備的運轉(zhuǎn)率不斷提升。在水泥需求進入到旺季時,該設(shè)備運行方式還能降低生產(chǎn)、運輸以及維修成本,為企業(yè)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益。
該廠在上世紀(jì)90年代末上線使用2#回轉(zhuǎn)窯,對2#回轉(zhuǎn)窯進行技改過程中,已由原有的18-20t/h臺時量,上升到20-22t/h臺時量。在臺時量上升過程中,對回轉(zhuǎn)窯中單冷機的改造至關(guān)重要。傳統(tǒng)的單冷機會出現(xiàn)嚴(yán)重的漏風(fēng)漏料等情況,是由于結(jié)圈老化、工作環(huán)境較差等原因引起的。針對單冷機出現(xiàn)的問題,對單冷機設(shè)備進行改造時,采用復(fù)合篦冷機及其密封技術(shù)可有效解決出現(xiàn)的問題。在改造過程中,在單冷機和窯頭罩下的位置,配置與空間大小相同的專用篦冷機,該篦冷機使用專利的密封技術(shù),對此處位置進行嚴(yán)格的密封處理。在空壓機2#小空壓機內(nèi),借助篦冷機端設(shè)置的4組空氣炮提供氣源,可以從技術(shù)的角度避免設(shè)備出現(xiàn)漏風(fēng)情況,同時保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn),既能提升2#窯臺時量和運轉(zhuǎn)效率,還能提升熟料設(shè)備的易磨性和強度,使熟料的溫度快速降低。而且對二次熱風(fēng)單收集和利用后,單冷機耐火磚的使命壽命延長,也為工作人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境[2]。
該廠2#窯常會出現(xiàn)料斗堵塞情況,這往往是由于窯尾煙室出現(xiàn)掉轉(zhuǎn)情況導(dǎo)致的,而且在其它時候工人用鋼釬捅料過程中,都會由于捅料過程發(fā)生紅料情況,導(dǎo)致工作人員受到燙傷。對煙室進行改造,該廠在煙室和配重鎖風(fēng)位置,安裝一個50°鋼板倉,同時配置直徑為10的鋼筋篦子,在篦子下部,安裝一個下料漓管,保持與鋼倉一定的距離。若物料灰通過篦子進入到配重鎖風(fēng)裝置內(nèi),在絞刀作用下配重鎖風(fēng)裝置會將磚塊送入到篦子的上端,保證磚與物料可以分離,在篦子上堆積的磚塊,會受到自重進入到下料溜管內(nèi),自行排除裝置內(nèi)的磚塊,有效避免人工操作發(fā)生的危險。在對煙室進行改造后,篷料或堵料的情況沒有再次發(fā)生,同時工作人員沒有出現(xiàn)燙傷情況,則可證明此次對窯尾煙室的技改獲得良好的效果。
綜上所述,水泥熟料生產(chǎn)設(shè)備通過小改小革后,可以獲得良好的增產(chǎn)增收效果。在技改中該廠對熟料設(shè)備中常見的問題進行處理,包括對取樣器、熟料磨磨頭冒灰、單倉泵遠(yuǎn)離輸送熟料、回轉(zhuǎn)窯單冷機以及窯尾煙室等進行技改,都使熟料設(shè)備在運行時都能提升產(chǎn)生效率,還能保證不同品種水泥質(zhì)量滿足市場需求,極大推動水泥企業(yè)的發(fā)展,為企業(yè)在新市場背景下創(chuàng)造巨大的發(fā)展空間。