徐超 張錫廣 蔡學(xué)忠 李紅梅 顧晶
摘?要:新烤季開始,預(yù)處理一區(qū)大柜上方的縱向往復(fù)行車從電機(jī)在布料過程中,電機(jī)會發(fā)出較大的異響聲,此響聲警示出設(shè)備運(yùn)行安全性的不穩(wěn)定??v向往復(fù)行車承載著往復(fù)布料小車對四個柜來回布料進(jìn)柜的責(zé)任,其動作主要靠兩臺2.2KW的電機(jī)通過速度跟隨的同步控制模式來實(shí)現(xiàn)。如果其中一臺電機(jī)故障,將會直接影響另一臺電機(jī)的正常工作,故障時間過長或問題嚴(yán)重時將導(dǎo)致本區(qū)投料運(yùn)行癱瘓,所以,針對此次電機(jī)突發(fā)異響,技術(shù)人員持續(xù)性跟蹤、分析和處理。
關(guān)鍵詞:大柜行車;異響;跟隨
一、異響聲源判定
一區(qū)1—4號柜進(jìn)料過程中,布料動作可以正常進(jìn)行,但M158-2電機(jī)發(fā)出較大刺耳的異響聲,且整車運(yùn)行過程中會伴隨抖動的現(xiàn)象。通過對現(xiàn)場設(shè)備和大車運(yùn)行動作來判定異響聲發(fā)出的準(zhǔn)確位置。
(1)跟蹤電機(jī)運(yùn)行情況。從電氣方面考慮,對電機(jī)的相關(guān)組成部分和連接部分進(jìn)行判定。首先,拆開風(fēng)扇罩殼,觀察電機(jī)轉(zhuǎn)動的正反方向,傳動方向正常,換向過程正常。其次,電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)下,聽判電機(jī)前后端軸承。判定聲響不是由軸承端發(fā)出。再次,測量電機(jī)三相電流電壓,電壓均在382V左右,電流均在5A左右,對照銘牌,滿足參數(shù)要求。運(yùn)行過程中電機(jī)存在抖動情況,還需深入內(nèi)部結(jié)構(gòu)通過拆卸檢查才能進(jìn)行判定。
(2)檢查制動機(jī)構(gòu)。抱閘是主從電機(jī)到位后對電機(jī)進(jìn)行制動停車,如果調(diào)整不當(dāng),會造成電機(jī)狀態(tài)異常,例如:電機(jī)發(fā)熱,電機(jī)傳動失效、電機(jī)制動失常發(fā)生撞車等不良狀況。通過外圍調(diào)整制動結(jié)構(gòu)松緊程度,徹底放松和適度調(diào)緊,測試反映異響聲沒有任何改變,判定制動機(jī)構(gòu)調(diào)整異常不是造成異響的主因。
(3)檢查減速箱部分。機(jī)修跟蹤觀察得知,減速箱部位確實(shí)傳動聲響過大,但通過壓箱的使用壽命和放出的油液判定,減速箱損壞的機(jī)率很小,而且更換減速箱工作量過大,難度過高。所以更換減速箱只是作為備選方案待定。
(4)傳動輪檢查。首先觀察大車傳動輪轉(zhuǎn)動情況,因大車自重過大,長期運(yùn)行也造成輪子和軌道的磨損,在運(yùn)行過程中輪子會出現(xiàn)部分路程打滑現(xiàn)象,但抱死的現(xiàn)象基本不會發(fā)生。而且到位停車后,行車的主從兩邊與防撞梁的距離偏差不大。所以因傳動輪而出現(xiàn)異響的可能性被排除。
綜上所述,異響聲主要由減速箱位置發(fā)出,但電機(jī)與減速箱在傳動過程中明顯振動可能是造成異響的主要因素,需要通過對部件和控制方式進(jìn)行分析論證。
二、處理過程分析
(一)硬件檢查測試。通過對關(guān)聯(lián)設(shè)備進(jìn)行拆卸、更換、保養(yǎng)檢查來尋找異常點(diǎn)
(1)電機(jī)部分。拆下電機(jī),檢查前后端軸承,前段軸承油脂良好,后端略黑,但無明顯配合間隙過大現(xiàn)象存在,考慮故障存在偶然因素,更換前后端軸承;檢查轉(zhuǎn)子與軸承配合良好,定子單項(xiàng)阻抗正常。保養(yǎng)后裝配電機(jī),并在實(shí)驗(yàn)平臺上引入拖動電壓,空載測試電機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,無異響、無異常,電流三相恒定,無波動。
(2)減速箱部分。拆開連接法蘭盤后,觀察減速箱內(nèi)潤滑油液良好,因輪子拆卸過于困難,未能做到釋放減速箱后進(jìn)行測試減速箱的良好情況,只能通過機(jī)修人員經(jīng)驗(yàn)式進(jìn)行排查,初步判定減速箱沒有較大異常情況。
(3)變頻器部分。通過對不同區(qū)同型號的變頻器參數(shù)對比,參數(shù)設(shè)置無異常。之后測量電壓、電流輸出正常??紤]變頻器集成模塊是否存在異常,拆下二區(qū)M160-2?CT變頻器(同功能使用的同型號)替換M158-2進(jìn)行測試,異響聲無明顯變化,判定變頻器自身硬件無異常。在異響聲伴隨情況下,變頻器在運(yùn)行過程中0.13號參數(shù)(變頻器輸出有效電流)會出現(xiàn)正負(fù)跳動,且在大車正、反向運(yùn)行下均會出現(xiàn)此異常情況,記錄異常信息繼續(xù)進(jìn)行跟蹤。
(4)制動機(jī)構(gòu)部分。通過對制動機(jī)構(gòu)部分進(jìn)行拆卸,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部存在碳粉堆積,清潔內(nèi)部碳粉,重新按照標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整抱閘,測量抱閘相間阻抗(1+3)+(1+5)=(3+5),運(yùn)行過程中線圈吸合正常,制動有效。
(5)編碼器部分。變頻器上無編碼器引起的故障代碼產(chǎn)生,且編碼器傳輸?shù)阶冾l器對應(yīng)的位置數(shù)值正常。但在電機(jī)傳動中,編碼器部分出現(xiàn)了甩動現(xiàn)象,且主、從編碼器均出現(xiàn)此現(xiàn)象。
(二)單電機(jī)拖動測試
(1)拆下從電機(jī)M158-2動力線,頂起從電機(jī)抱閘,用主電機(jī)獨(dú)立拖動行車運(yùn)行,從電機(jī)異響聲消除。
(2)強(qiáng)制M158-1電機(jī)隔離開關(guān)輸入點(diǎn)I65.6,現(xiàn)場從操作箱引入380V電壓到M158-2隔離開關(guān)上端,分?jǐn)郙158-1隔離開關(guān)單機(jī)測試M158-2電機(jī)運(yùn)行情況,異響消失。但當(dāng)兩臺電機(jī)同時供電運(yùn)行時,異響聲又再次出現(xiàn)。
(三)控制方式分析
大車采用的是速度同步雙驅(qū)動技術(shù),主要由2臺相同功率電機(jī)驅(qū)動,兩電機(jī)之間不聯(lián)軸,兩電機(jī)分別安裝編碼器。大車的驅(qū)動為兩點(diǎn)式雙驅(qū)動,要求在兩個目標(biāo)位置之間往復(fù)運(yùn)動,在保證運(yùn)行效率的同時,能自動尋找最佳減速點(diǎn)并減速運(yùn)行至目標(biāo)位置準(zhǔn)確停車、折返。
主電機(jī)驅(qū)動器為位置控制方式,內(nèi)置于UNI-SP的APC通過接收獨(dú)立的位置反饋編碼器(或通過UNI-SP對速度反饋編碼器的積分)的信號與目標(biāo)給定位置比較得出位置偏差,并由APC輸出當(dāng)前的速度給定值,完成大車的定位并給出到位信號。
由于工藝的特殊性,導(dǎo)致從電機(jī)驅(qū)動器必須工作在隨動控制方式,其控制特性對適時性、采樣精度等要求均超過PLC及profibus-dp的指標(biāo),因此,這部分只能由UNI-SP內(nèi)部完成,PLC控制將產(chǎn)生從機(jī)嚴(yán)重滯后,影響控制效果,甚至產(chǎn)生系統(tǒng)振蕩。
三、故障處理總結(jié)
通過對異響聲源發(fā)出位置判定,變頻器輸出有效電流正負(fù)跳動,主、從編碼器傳動過程中甩動等現(xiàn)象的觀察,結(jié)合大車速度跟隨的控制方式進(jìn)行分析,判定故障原因主要因?yàn)橹鲝乃俣炔桓S造成,主電機(jī)編碼器的速度及位置信號通過CT-NET適時送給從電機(jī)驅(qū)動器作為速度/動態(tài)位置給定,從電機(jī)編碼器與主編碼器進(jìn)行適時的速度/動態(tài)位置比較,并由D-LOCK控制從電機(jī),完成與主電機(jī)的位置同步校正和補(bǔ)償。但因?yàn)橹骶幋a器傳動中出現(xiàn)甩動,速度信號一直發(fā)生變化,致使大車主從位置發(fā)生變化,出現(xiàn)車架扭曲,從車位置又因慣性前后擺動,致使壓箱發(fā)出異響聲。通過拆下主編碼器,輕微校驗(yàn)傳動軸,裝回后甩動現(xiàn)象消除,跟蹤運(yùn)行情況,異響問題也隨著消除。
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作者簡介:徐超(1987-),男,漢族,云南彌勒人,本科,助理工程師,研究方向:電氣工程及自動化;張錫廣(1971-),男,漢族,云南彌勒人,工程碩士,工程師,研究方向:項(xiàng)目管理。