馬加壯
(中國(guó)石油化工股份有限公司濟(jì)南分公司,山東 濟(jì)南 250000)
中石化濟(jì)南分公司1.60 Mt/a柴油加氫精制裝置新氫壓縮機(jī)為2臺(tái)固定水冷對(duì)稱平衡型二列二級(jí)無(wú)油潤(rùn)滑往復(fù)式壓縮機(jī)(工藝位號(hào)為K-101A/B),由無(wú)錫壓縮機(jī)廠設(shè)計(jì)制造。K-101B安裝有HydroCOM氣量無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng),K-101A設(shè)置有吸入氣閥卸荷器,可進(jìn)行0%、50%、100%負(fù)荷調(diào)節(jié),于2011年9月安裝完成并投入使用。
新氫自系統(tǒng)氫氣管網(wǎng)來(lái),進(jìn)入新氫壓縮機(jī)入口分液罐D(zhuǎn)-108,經(jīng)壓縮機(jī)一級(jí)壓縮后通過(guò)級(jí)間冷卻器進(jìn)入二級(jí)氣缸壓縮,被壓縮后的氫氣一部分去往循環(huán)氫壓縮機(jī)K-102出口,另一部分通過(guò)“二返一”水冷器E-104返回至D-108入口。工藝流程如圖1所示,機(jī)組性能參數(shù)如表1所示。
圖1 柴油加氫精制裝置新氫壓縮機(jī)工藝流程
新氫機(jī)組自2014年裝置RTS改造后開工運(yùn)行至今,主要發(fā)生過(guò)3次故障。對(duì)機(jī)組故障部件進(jìn)行拆檢分析,找出原因并采取相應(yīng)措施,以防止類似故障的發(fā)生。
表1 柴油加氫裝置新氫壓縮機(jī)主要參數(shù)
1.1.1故障經(jīng)過(guò)
2015年10月17日16:37,K-101B一、二級(jí)負(fù)荷器差值突然異常升高,二級(jí)負(fù)荷較一級(jí)負(fù)荷大10%~13%,初步分析原因?yàn)槎?jí)氣閥故障。10月19日9:30,車間將K-101B(簡(jiǎn)稱B機(jī),下同)倒至K-101A(簡(jiǎn)稱A機(jī),下同)運(yùn)行,B機(jī)置換合格后,開始更換二級(jí)兩個(gè)進(jìn)氣閥;16:00,檢修完成后,將A機(jī)倒回B機(jī)試運(yùn),發(fā)現(xiàn)一、二級(jí)負(fù)荷器差值與檢修前無(wú)變化,二級(jí)負(fù)荷仍較一級(jí)負(fù)荷大10%~13%,且二級(jí)排氣溫度逐漸升高至117 ℃,進(jìn)一步分析判斷為二級(jí)排氣閥故障;17:30,又倒至A機(jī)運(yùn)行,并聯(lián)系維修人員繼續(xù)處理B機(jī)。10月20日,維修人員拆檢二級(jí)排氣閥,一并打開缸蓋檢查活塞環(huán)運(yùn)行情況,發(fā)現(xiàn)二級(jí)西側(cè)排氣閥彈簧脫落導(dǎo)致閥片與閥座脫開,排氣閥失效,造成排氣溫度升高,同時(shí)在HydroCOM自動(dòng)狀態(tài)下,使得二級(jí)負(fù)荷較一級(jí)負(fù)荷值異常增大;更換二級(jí)排氣閥后,16:00,車間將A機(jī)倒至B機(jī),運(yùn)行恢復(fù)正常。
1.1.2故障原因探究
K-101B二級(jí)負(fù)荷突然異常升高后,通過(guò)以下兩個(gè)方面判斷原因?yàn)槎?jí)西側(cè)氣閥故障倒氣,隨后的檢修結(jié)果也證明了這一判斷的正確性:
1) 日常生產(chǎn)中,K-101B一、二級(jí)負(fù)荷采用自動(dòng)控制方式,HydroCOM系統(tǒng)根據(jù)級(jí)間壓力的實(shí)際值與給定值自動(dòng)調(diào)節(jié)二級(jí)負(fù)荷。當(dāng)二級(jí)進(jìn)氣閥或排氣閥倒氣時(shí),其負(fù)荷就會(huì)因?yàn)榈箽獾膿p失導(dǎo)致在任意時(shí)刻都遠(yuǎn)高于一級(jí)負(fù)荷。
2) HydroCOM每一個(gè)進(jìn)氣閥門的閥室外蓋處都安裝了一個(gè)溫度傳感器,用來(lái)測(cè)得進(jìn)氣閥閥室外蓋的實(shí)際溫度,從而獲知進(jìn)氣溫度。故障發(fā)生期間,2.2進(jìn)氣閥閥室外蓋溫度較2.1進(jìn)氣閥高約10 ℃,從而判斷2.2進(jìn)氣閥(西側(cè))發(fā)生故障倒氣。更換進(jìn)氣閥后試運(yùn)無(wú)效果,進(jìn)而判斷為西側(cè)排氣閥故障。隨后,拆檢確認(rèn)二級(jí)西側(cè)排氣閥失效。
1.1.3檢修情況
2015年4月3日,一、二級(jí)總計(jì)6個(gè)排氣閥全部換新,運(yùn)行6個(gè)半月,情況良好。2015年10月的這次檢修拆檢并更換了二級(jí)進(jìn)、排氣閥,發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣閥整體比較干凈,排氣閥油泥較多,且西側(cè)排氣閥彈簧全部脫落,原因分析如下:2015年9月18~23日,二級(jí)氣缸存在異響,并有增大趨勢(shì),24日聯(lián)系鉗工倒機(jī)后拆檢。因現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)氣閥及機(jī)體的各參數(shù)都正常,室內(nèi)DCS各機(jī)組相關(guān)參數(shù)也無(wú)異常,經(jīng)車間與維修人員綜合分析判斷,認(rèn)為異響原因可能為排氣閥壓蓋螺栓松動(dòng),現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)二級(jí)西側(cè)的排氣閥壓蓋螺栓全部有松動(dòng)跡象,其中有一條螺栓用手即能擰動(dòng)。緊固螺栓后開機(jī),運(yùn)行正常。在壓蓋螺栓松動(dòng)期間,排氣閥閥室內(nèi)出現(xiàn)反復(fù)的劇烈振蕩,必然會(huì)引起氣閥組件疲勞松動(dòng)。24日緊固螺栓后繼續(xù)運(yùn)行,隨著機(jī)組本體的振動(dòng),一段時(shí)間(9月24日~10月17日)后,已經(jīng)松動(dòng)的氣閥彈簧突然脫落(見圖2),導(dǎo)致氣閥失效。
圖2 二級(jí)西側(cè)排氣閥(彈簧脫落在壓蓋內(nèi))
1.1.4調(diào)整及防范措施
1) 針對(duì)裝置中振動(dòng)較大的大型設(shè)備形成定期檢查緊固連接件的機(jī)制:a)日常巡檢加強(qiáng)對(duì)大型機(jī)泵,如反應(yīng)進(jìn)料泵P-102油路系統(tǒng)相關(guān)法蘭、卡子的關(guān)注,發(fā)現(xiàn)螺栓松動(dòng)的情況要及時(shí)緊固處理;b)每月對(duì)K-101A/B的一、二級(jí)排氣閥壓蓋螺栓進(jìn)行檢查,及時(shí)緊固松動(dòng)的螺栓。
2) 加強(qiáng)大機(jī)組的維護(hù)保養(yǎng),加大巡檢力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并處理。
1.2.1故障經(jīng)過(guò)
2016年4月28日08:00,K-101B電機(jī)聯(lián)軸器端軸瓦溫度TI16106B為58.9 ℃,至09:17,溫度升至62.4 ℃(升高3.5 ℃),隨后班組人員發(fā)現(xiàn)TI16106B溫度急劇升高,09:20已升至78 ℃。現(xiàn)場(chǎng)查看就地溫度計(jì),發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)指示與DCS顯示溫度一致。09:30,將K-101B倒至K-101A運(yùn)行,倒機(jī)前TI16106B溫度最高升至101.2 ℃(09:30,溫度變化趨勢(shì)如圖3所示)。維修人員拆檢K-101B 電機(jī)聯(lián)軸器端軸瓦,發(fā)現(xiàn)軸瓦損壞。對(duì)軸瓦進(jìn)行檢修(刮瓦、研瓦)后回裝,同時(shí)對(duì)電機(jī)兩端軸伸入電機(jī)本體部位澆注潤(rùn)滑油。5月9日09:00,將K-101A倒至K-101B,運(yùn)行恢復(fù)正常。
1.2.2故障原因探究
1) 排除壓縮機(jī)本體故障導(dǎo)致電機(jī)軸瓦故障
在電機(jī)聯(lián)軸器端軸瓦溫度TI16106B驟升時(shí),電機(jī)自由端軸瓦溫度TI16107B(2016年4月28日08:00為53.7 ℃、09:30為53.9 ℃)、壓縮機(jī)軸瓦溫度(TI16103B/16104B/16105B)以及壓縮機(jī)本體振動(dòng)(VI16101B/16102B)均未出現(xiàn)大的波動(dòng)或者異常,如圖4~圖6所示。
圖3 K-101B電機(jī)聯(lián)軸器端軸瓦溫度TI16106B趨勢(shì)
圖4 K-101B電機(jī)自由端軸瓦溫度TI16107B趨勢(shì)
圖5 K-101B壓縮機(jī)軸瓦溫度
圖6 K-101B壓縮機(jī)本體振動(dòng)(VI16101B/16102B)趨勢(shì)
上述趨勢(shì)可排除因壓縮機(jī)本體振動(dòng)大致使電機(jī)受到軸向推力,造成電機(jī)軸振動(dòng)大、軸瓦發(fā)熱的原因。
2) 排除甩油環(huán)故障、油位低原因
該電機(jī)軸瓦潤(rùn)滑油靠甩油環(huán)將油箱內(nèi)的油帶至軸頸上,當(dāng)油箱內(nèi)油位低時(shí),甩油環(huán)帶油量減少,會(huì)造成軸瓦溫升;另一方面如果甩油環(huán)不轉(zhuǎn)則會(huì)直接導(dǎo)致軸與軸瓦之間沒(méi)有油膜而燒毀軸瓦。拆檢軸瓦后發(fā)現(xiàn),甩油環(huán)運(yùn)行良好,油箱油位也適中,因此可排除這一故障原因。
通過(guò)以上分析,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)用點(diǎn)溫計(jì)測(cè)得的電機(jī)軸溫(>100 ℃),確定故障原因?yàn)殡姍C(jī)軸溫升高后傳熱至軸瓦處引起故障,具體分析如下:電機(jī)軸伸入電機(jī)本體的部位有一阻擋灰塵的環(huán)形毛氈部件,隨運(yùn)行周期增長(zhǎng)(開工后4年半),該部件老化發(fā)硬,造成電機(jī)軸摩擦力增大,溫升增大,傳至軸瓦處,使軸瓦潤(rùn)滑油溫度逐漸升高,粘度降低,承載能力也隨之降低,至某一時(shí)刻,軸瓦與軸之間不能形成具有足夠壓力的油膜,使軸瓦與軸處在半液體摩擦狀態(tài),短時(shí)間內(nèi)軸承溫度急劇升高,最終導(dǎo)致軸瓦燒損。
1.2.3調(diào)整及防范措施
1) 2013年10月,K-101B電機(jī)自由端軸瓦也發(fā)生過(guò)同樣故障。此次故障的發(fā)生再一次提醒我們要注意電機(jī)兩端軸溫的監(jiān)測(cè),定期澆注適量潤(rùn)滑油,降低電機(jī)軸的摩擦。
2) 建議增設(shè)軸瓦強(qiáng)制潤(rùn)滑設(shè)備,降低軸瓦故障率。
1.3.1故障經(jīng)過(guò)
2016年10月22日,K-101B HydroCOM系統(tǒng)出現(xiàn)故障,DCS顯示CIU(中間接口單元)報(bào)警,液壓油泵聯(lián)鎖停運(yùn),HydroCOM系統(tǒng)切除。經(jīng)儀表人員檢查,處理了TDC(上死點(diǎn)傳感器,見圖7~圖8)現(xiàn)場(chǎng)接線盒及機(jī)柜間“Enable”(DCS激活HydroCOM系統(tǒng),見圖9)的線纜接頭后恢復(fù)正常,具體過(guò)程如下:
1) 2016年10月22日05:41:59,因TDC傳感器現(xiàn)場(chǎng)接線盒(位置在K-101B一級(jí)缸北側(cè))內(nèi)電線接頭松開,CIU接收不到傳感器傳遞的活塞位置信號(hào),屬HydroCOM系統(tǒng)自身故障,隨即HydroCOM系統(tǒng)自動(dòng)聯(lián)鎖切除,液壓油泵停運(yùn),自動(dòng)切換到機(jī)組的100%負(fù)荷運(yùn)行,進(jìn)氣閥恢復(fù)到與普通氣閥一樣的功能,即成為依靠壓差工作的自動(dòng)閥。05:43,機(jī)組負(fù)荷升至100%。
圖7 TDC傳感器接線盒
圖8 安裝在飛輪上的TDC傳感器(圓柱形)
圖9 機(jī)柜間HydroCOM系統(tǒng)指示盤
2) 09:16,為配合儀表人員判斷故障原因,現(xiàn)場(chǎng)啟運(yùn)液壓油泵,而此時(shí)各進(jìn)氣閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)電磁閥均處在初始狀態(tài)(使機(jī)組0%負(fù)荷的狀態(tài))下,即執(zhí)行機(jī)構(gòu)液壓缸內(nèi)充滿動(dòng)力,進(jìn)氣閥閥片在執(zhí)行機(jī)構(gòu)作用下被卸荷器強(qiáng)制保持開啟狀態(tài),機(jī)組負(fù)荷由100%降到0%。外操現(xiàn)場(chǎng)立即停運(yùn)油泵,負(fù)荷回到100%,造成新氫流量波動(dòng)。
3) 15:46,將K-101B倒至K-101A運(yùn)行,儀表人員在機(jī)柜間發(fā)現(xiàn)TDC傳感器指示燈不閃爍,判斷TDC傳感器故障,現(xiàn)場(chǎng)打開接線盒檢查,緊固松開的線路接頭。
4) 16:20,儀表處理完畢后,啟動(dòng)液壓油泵,K-101B空負(fù)荷啟運(yùn),準(zhǔn)備倒機(jī)。16:25,K-101A降至50%負(fù)荷,內(nèi)操DCS給定K-101B一、二級(jí)各50%負(fù)荷(HYD01、PIC16003B手動(dòng)給50%),但發(fā)現(xiàn)負(fù)荷器不起作用,K-101B基本不做功,A機(jī)負(fù)荷又倒回100%。儀表人員繼續(xù)檢查發(fā)現(xiàn),機(jī)柜間“Enable”信號(hào)指示未亮燈,即DCS信號(hào)不能通訊至CIU,未能激活HydroCOM系統(tǒng),緊固其線纜接頭后恢復(fù)正常。16:47,K-101B負(fù)荷調(diào)至100%,運(yùn)行恢復(fù)正常。
1.3.2教訓(xùn)及防范措施
1) TDC傳感器現(xiàn)場(chǎng)接線盒僅用兩條螺栓固定在機(jī)組氣缸附近的柱子上,而此處平臺(tái)振動(dòng)較大,長(zhǎng)期運(yùn)行使接線盒內(nèi)接頭松動(dòng)。建議對(duì)接線盒進(jìn)行加固,避免出現(xiàn)類似問(wèn)題。
2) 儀表車間會(huì)在每次大檢修時(shí)對(duì)機(jī)柜間內(nèi)的關(guān)鍵儀表線纜接頭進(jìn)行緊固,目前裝置已運(yùn)行到第7年,建議儀表車間對(duì)關(guān)鍵儀表線纜接頭進(jìn)行檢查,防患于未然。
3) 加強(qiáng)HydroCOM系統(tǒng)理論及操作知識(shí)培訓(xùn)。
加氫裝置新氫壓縮機(jī)為加氫反應(yīng)系統(tǒng)提供新氫,是維持生產(chǎn)正常運(yùn)行的核心設(shè)備。新氫壓縮機(jī)為往復(fù)式活塞壓縮機(jī),其運(yùn)動(dòng)部件多,易損部件多,且B機(jī)設(shè)有復(fù)雜的HydroCOM氣量無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)系統(tǒng);同時(shí)壓縮機(jī)的功率較大,排氣壓力高,且輸送的氣體易燃易爆,一旦發(fā)生事故,將造成嚴(yán)重后果。
本文通過(guò)分析柴油加氫新氫壓縮機(jī)發(fā)生故障的原因并提出改進(jìn)措施,為同類裝置往復(fù)式壓縮機(jī)組的運(yùn)行和故障處理提供有益借鑒。