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    干燥機(jī)出口炭黑溫度的控制

    2019-01-03 06:13:36王偉興
    石油化工自動(dòng)化 2018年6期
    關(guān)鍵詞:造粒水流量投運(yùn)

    王偉興

    (蘇州寶化炭黑有限公司, 江蘇 蘇州 215151)

    某炭黑公司造粒工段將造粒水和粉狀炭黑等按約1∶1比例混合攪拌成潮濕粒狀炭黑下料至滾筒干燥機(jī)烘干,再脫水成粒狀炭黑。烘干工藝: 操作工按比例調(diào)節(jié)空氣和尾氣的流量,使其在尾氣燃燒爐內(nèi)燃燒至1 100~1 200 ℃,高溫?zé)煔饨?jīng)過(guò)火箱在滾筒干燥機(jī)內(nèi)經(jīng)過(guò)40 min將含水炭黑換熱變成180~250 ℃的炭黑,再經(jīng)過(guò)一級(jí)提升機(jī)至二級(jí)提升機(jī)后使出口炭黑溫度控制在80~160 ℃并輸送至成品罐存儲(chǔ)。以往根據(jù)炭黑溫度和燃燒熱量調(diào)節(jié)尾氣流量的過(guò)程多是憑借經(jīng)驗(yàn),因而二級(jí)提升機(jī)出口炭黑溫度允許在80~160 ℃內(nèi)波動(dòng)。從節(jié)能的角度出發(fā),該點(diǎn)溫度最佳控制區(qū)間是110~123 ℃,但時(shí)有超溫。高溫超上限時(shí),易造成包裝、物流運(yùn)輸中炭黑溫度過(guò)高自燃,粒子破碎、細(xì)粉增大、回流炭黑增加、生產(chǎn)成本上升,尾氣浪費(fèi),易引發(fā)超溫燃燒濾袋等生產(chǎn)事故;溫度低于下限時(shí),則導(dǎo)致產(chǎn)品加熱減量指標(biāo)不合格,出現(xiàn)回流,使生產(chǎn)成本上升。炭黑造粒后工藝流程如圖1所示。

    圖1 炭黑造粒工藝流程示意

    未實(shí)施改造前,尾氣流量依據(jù)經(jīng)驗(yàn)操作模式采用人工調(diào)節(jié)加熱,平均0.8 h改變一次尾氣流量設(shè)定值,勞動(dòng)強(qiáng)度大,儀表自動(dòng)化程度低。為提高生產(chǎn)效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,該公司采取技術(shù)改造措施,目前炭黑溫度的控制方案: 尾氣流量和炭黑溫度串級(jí)控制,加造粒水流量前饋控制,但該方案仍存在一些不足。由于造粒不穩(wěn)定,造粒水量作為前饋參數(shù)波動(dòng)很大,易引起尾氣調(diào)節(jié)過(guò)程中蝶閥的快速關(guān)閉而使前工段主袋收集袋濾器箱體壓力控制不及時(shí)而超壓,存在安全隱患。因此,該控制方案需要增加1套安全聯(lián)鎖控制方案。

    1 干燥機(jī)出口炭黑溫度控制方案

    1.1 前饋串級(jí)控制方案

    前饋串級(jí)溫度控制系統(tǒng)如圖2所示,該方案中主回路由一級(jí)提升機(jī)炭黑溫度調(diào)節(jié)回路TIC-5212組成,造粒水流量作為前饋?zhàn)兞?。由于造粒水流量波?dòng)大,采樣平均時(shí)間為60 s,采樣后的平均流量參與調(diào)節(jié),避免了尾氣流量調(diào)節(jié)的波動(dòng)。將前饋?zhàn)兞砍艘晕矚饬髁?造粒水流量的比值(FC)對(duì)應(yīng)的尾氣流量值與TIC-5212調(diào)節(jié)器輸出值疊加,作為副回路的給定值。副回路由尾氣流量調(diào)節(jié)回路FIC-5201組成,副回路輸出直接通過(guò)尾氣蝶閥控制尾氣流量。

    圖2 前饋串級(jí)溫度控制系統(tǒng)示意

    主調(diào)節(jié)回路TIC-5212的輸出變量與尾氣熱量成對(duì)應(yīng)關(guān)系,起到微調(diào)炭黑溫度的作用。以造粒水流量作為前饋?zhàn)兞浚^快反映了炭黑中含水量的變化,含水量與需要烘干的熱量成一定的正比例,尾氣流量與加熱熱量成正比例關(guān)系,因而尾氣流量根據(jù)造粒水流量調(diào)節(jié)燃燒溫度,即完成了炭黑溫度的快速粗調(diào)。

    1.2 二級(jí)提升機(jī)出口炭黑溫度控制

    由于炭黑溫度最終控制是以二級(jí)提升機(jī)出口炭黑溫度TE-5213為主要技術(shù)指標(biāo),但溫度的變化從造粒水流量調(diào)節(jié)開(kāi)始到尾氣流量調(diào)節(jié)結(jié)束后才能反映出來(lái),存在40 min的滯后,炭黑溫度需要及時(shí)參與到前饋串級(jí)控制中去,一級(jí)提升機(jī)出口炭黑溫度TE-5212與TE-5213之間有差值。為控制最終溫度TE-5213,增設(shè)二級(jí)提升機(jī)出口溫度TIC-5213調(diào)節(jié)回路,開(kāi)環(huán)比例CP輸出。

    TIC-5213的SP值為115~120 ℃,TE-5213作為溫度調(diào)節(jié)單元的PV值,CP=0.45×PID模塊輸出值,該CP值作為T(mén)IC-5212控制調(diào)節(jié)單元的SP,該比例系數(shù)是1個(gè)經(jīng)驗(yàn)估算值。

    1.3 前饋補(bǔ)償選擇計(jì)算單元裝置

    FC的設(shè)定,決定了炭黑溫度的快速恒定,但由于炭黑溫度的滯后性,當(dāng)前的炭黑溫度反應(yīng)的是40 min之前的FC值。而且生產(chǎn)炭黑品種的改變,原料油等工藝控制參數(shù)變化,也將引起尾氣熱值改變,造成尾氣燃燒后燃燒溫度值的改變,尾氣流量也將隨著燃燒溫度和炭黑溫度調(diào)節(jié)改變,進(jìn)而FC也隨之改變。因此,F(xiàn)C的取值需要一定控制調(diào)節(jié)經(jīng)驗(yàn),且有必要采取DCS自動(dòng)計(jì)算該系數(shù),計(jì)算公式如下:

    FC=[尾氣流量+20 m3/(h·℃)×(二級(jí)提升機(jī)出口炭黑溫度給定值-二級(jí)提升機(jī)出口炭黑溫度)]/造粒水流量。

    由于流量等參數(shù)的采樣平均時(shí)間設(shè)定較長(zhǎng),加大了數(shù)據(jù)在平均時(shí)間內(nèi)的真實(shí)性和可靠性、穩(wěn)定性,但該系數(shù)的生成條件是必須在生產(chǎn)運(yùn)行1.5 h后自動(dòng)計(jì)算。

    2 前饋串級(jí)投運(yùn)安全聯(lián)鎖控制邏輯方案

    尾氣流量在前饋串級(jí)模式下受到炭黑生產(chǎn)工藝其他因素影響,有時(shí)尾氣流量調(diào)節(jié)閥會(huì)出現(xiàn)快速關(guān)閉,造成尾氣加壓風(fēng)機(jī)出口系統(tǒng)壓力急劇上升,主袋收集袋濾器儀表安全聯(lián)鎖保護(hù)啟動(dòng)不及時(shí),主袋箱體壓力超壓,造成安全危害。因此,增加邏輯聯(lián)鎖控制條件,前饋串級(jí)投切安全聯(lián)鎖邏輯如圖3所示,通過(guò)DCS組態(tài)實(shí)現(xiàn)。

    3 前饋串級(jí)炭黑溫度控制調(diào)節(jié)精度分析

    該公司炭黑5號(hào)生產(chǎn)線尾氣前饋串級(jí)控制方案投運(yùn)前,自2018年8月27日0時(shí)開(kāi)始,12 h內(nèi)的炭黑溫度數(shù)據(jù)記錄見(jiàn)表1所例。

    圖3 前饋串級(jí)投切安全聯(lián)鎖邏輯示意

    測(cè)量參數(shù)00 0000 3001 0001 3002 0002 3003 0003 3004 0004 3005 0005 3006 00最大偏差造粒水流量/(kg·h-1)3722377237403734373236043623351735203542353637343736尾氣流量/(m3·h-1)6103685068506850650065006502562456005600560056006263二級(jí)提升機(jī)出口炭黑溫度/℃127.3119.3127.7136.7138.4137.9145.4135.0123.3123.0115.090.0106.3偏差1)/℃9.31.39.718.720.419.927.417.05.35.0-3.0-28.0-11.7-28.0測(cè)量參數(shù)06 3007 0007 3008 0008 3009 0009 3010 0010 3011 0011 3012 0012 30最大偏差造粒水流量/(kg·h-1)3725371036833517352035423536373437363725371036833740尾氣流量/(m3·h-1)7276631763175624560056005600560062637276631763176850二級(jí)提升機(jī)出口炭黑溫度/℃83.2121.3124.0135.0123.3123.0115.090.0106.383.2121.3124.0127.7偏差1)/℃-34.83.36.017.05.35.0-3.0-28.0-11.7-34.83.36.09.7-34.8

    注: 1) 以TE-5213控制溫度118 ℃為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)偏差,前饋串級(jí)未投運(yùn)最大偏差溫度達(dá)到-34.8 ℃,動(dòng)態(tài)誤差±29%。

    自2018年8月28日0時(shí)開(kāi)始,前饋串級(jí)控制方案投運(yùn)后12 h內(nèi)炭黑溫度數(shù)據(jù)記錄見(jiàn)表2所列。

    表2 前饋串級(jí)投運(yùn)炭黑溫度數(shù)據(jù)記錄

    續(xù) 表 2

    注: 1) 以TE-5213控制溫度118 ℃為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)偏差,其中前饋串級(jí)投運(yùn)后最大偏差溫度9 ℃,動(dòng)態(tài)誤差±8%。

    通過(guò)分析以上前饋串級(jí)投運(yùn)前后的溫度控制誤差,投運(yùn)后溫度誤差明顯可控制在±10%內(nèi),前饋串級(jí)炭黑溫度控制調(diào)節(jié)精度相當(dāng)好。投運(yùn)前后炭黑溫度的疊加趨勢(shì)比較分別如圖4、圖5所示,投運(yùn)后溫度波動(dòng)幅度收斂明顯。

    圖4 前饋串級(jí)投運(yùn)前炭黑溫度TE-5213趨勢(shì)

    圖5 前饋串級(jí)投運(yùn)后炭黑溫度TE-5213趨勢(shì)

    通過(guò)圖4和圖5基本上能夠明確,滾筒干燥機(jī)出口炭黑溫度在前饋串級(jí)控制下,溫度控制精度得到了大幅度的提升,且在聯(lián)鎖控制方案上也實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    滾筒干燥機(jī)出口炭黑溫度的有效控制是炭黑行業(yè)自動(dòng)化程度提高的必要進(jìn)程,前饋串級(jí)溫度控制投運(yùn)的作用巨大: 減少了操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度、實(shí)現(xiàn)了尾氣流量節(jié)能降耗、減少了炭黑粒子溫度的超調(diào)、降低了細(xì)粉含量、延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命、降低了回流炭黑的量,起到降本增效的作用。

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