[摘要]糧食存儲環(huán)境非常重要,涉及糧食的各項指標能否達到標準品質,對存儲平房倉的倉溫、糧溫有著嚴格的要求。通過對高大平房倉進行基礎設施改造,安裝內環(huán)流智能控溫系統(tǒng),利用冬季儲存在糧堆中的“冷芯”,在夏季高溫季節(jié)實施內環(huán)流控溫,從而降低倉溫、倉濕、表層糧溫,均衡糧溫,控制儲糧害蟲的發(fā)生發(fā)展,延緩了儲糧品質的劣變,減少了儲糧化學藥劑的用量,實現(xiàn)綠色儲糧。本文對內環(huán)流控溫系統(tǒng)在高大平房倉的應用進行探析,通過一系列的技術手段措施,為企業(yè)降低了成本,節(jié)約費用,為企業(yè)的發(fā)展打下堅實的基礎。
[關鍵詞]平房倉;內環(huán)流;倉溫;上層糧溫;中上層糧溫;平均糧溫
中圖分類號:TS205 文獻標識碼:A DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.201810
中央儲備糧陽谷直管庫(有限公司)地處山東省西部,屬于暖溫帶半濕潤季風型氣候區(qū),春秋短暫,冬夏較長,年平均氣溫12℃~16℃。倉房類型多為高大平房倉,倉頂無隔熱防護,每年進入夏季高溫、高濕季節(jié)倉溫較高,上層糧溫升幅較快,上層糧食吸熱后,溫度升高,使上層與中上層糧食形成大的溫差,引起糧食表層發(fā)熱、生蟲、結露,嚴重危及儲糧安全。2017年對高大平房倉進行了基礎設施的改造,安裝了內環(huán)流智能控溫系統(tǒng),利用冬季儲存在糧堆中的“冷芯”,在夏季高溫季節(jié)實施內環(huán)流控溫,降低倉溫、倉濕、表層糧溫,均衡糧溫,控制儲糧害蟲發(fā)生發(fā)展,延緩了儲糧品質的劣變,減少了儲糧化學藥劑的用量,實現(xiàn)了綠色儲糧[1]。
1 材料與方法
1.1 試驗倉房
中央儲備糧陽谷直管庫(有限公司)31號倉為試驗倉,3號倉為對照倉。31號倉為2010年新建高大平房倉,倉頂采用U型雙體板,倉內外均未采取任何隔溫措施,倉房跨度為24m,長度為29.5m,裝糧高度為6.1m,頂高9m,檐高8.7m,設計倉容為3 245t,實際儲存玉米3 120t,通風管道為地上籠,一機3道;3號倉是2000年由國家投資建造,倉房跨度24m,長42m,裝糧高度6.1m,頂高10.36m,檐高9.4m,設計倉容4 834t,通風管道為地上籠,一機4道,實際儲存玉米4 464t。試驗倉與對照倉儲糧基本情況見表1。
1.1.1 儲糧情況
試驗倉和對照倉均為本地產玉米,入庫質量均按國家糧食質量標準收購,過篩除雜入庫,結束后及時布設測溫線和平整糧面,納入正常管理。
1.1.2 設備情況
兩倉倉內均采用電子測溫系統(tǒng),試驗倉安裝有內環(huán)流智能控溫裝置,設有2臺環(huán)流風機,每臺功率0.75kW,電壓380V,風量800~1 000m3/h、全壓1 000Pa,雙層保溫不銹鋼管(中間用聚氨酯泡沫填充)上端與倉內連接,下端與通風口連接。通風口、糧堆、儲糧空間、環(huán)流管道和風機形成一個封閉式循環(huán)系統(tǒng)[2]。
1.2 試驗方法
按規(guī)定布設測溫電纜,利用電子測溫系統(tǒng)隨時觀測糧溫變化,內環(huán)流智能控溫系統(tǒng)按設計要求布設。
1.2.1 糧堆儲備冷源
在冬季利用混流風機,分三個階段降低糧溫,平均糧溫在0℃左右時停止蓄冷,蓄冷結束。進入氣溫回升的春季要及時做好倉房密閉,把倉房的門窗、排風扇口等用泡沫板和聚氯乙烯薄膜密閉。
1.2.2 內環(huán)流智能控溫
5月上旬將風機啟動溫度設定為20℃,停機溫度設定為17℃,環(huán)流到上層糧溫與中上層糧溫溫差在10℃以內,關閉內環(huán)流系統(tǒng)(糧食水分在國家安全以內)。5月下旬進行第二次內環(huán)流,設定上限溫度不超22℃,下限溫度為19℃,以此類推,每次設定環(huán)流溫度上限和下限根據倉溫情況而定,一般為2℃左右,但上限溫度不超27℃,下限溫度不超24℃。6月環(huán)流兩次,7-8月改為每旬一次內環(huán)流,8月中旬借助空調蓄冷彌補倉內冷源的不足。
2 結果與分析
2.1 倉溫變化
對照倉與試驗倉糧溫變化情況見表2。據表2數(shù)據可知,5-6月,試驗倉在內環(huán)流控溫作用下倉溫一直控制在22℃以下,平均糧溫在12℃以下,上層最高糧溫不超20℃,7-8月倉溫一直控制在27℃以下,上層糧溫最高為26℃;3號對照倉未進行內環(huán)流控溫,受外界高溫影響,5-6月倉溫幾乎達到28℃,7-8月倉溫超過29℃以上,甚至最高時達到34℃,受倉溫影響上層最高點糧溫達32.2℃,倉內上層糧食個別點出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象,利用翻動糧面和單管風機控制糧溫。
2.1.1 上層均溫和最高點分析
據表2可知,31號倉在試驗期間糧堆上層平均糧溫一直控制在24℃以下,最高點糧溫控制在26℃以下,全倉平均糧溫基本控制在15℃以下,達到準低溫倉標準;3號倉受倉溫影響,上層糧溫不斷上升,7-9月初,超過60d上層平均糧溫在27℃~34℃,個別點糧溫過高,出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象,逐漸蔓延,給儲糧害蟲滋生創(chuàng)造環(huán)境,發(fā)現(xiàn)書虱、少量玉米象、印度谷蛾、銹赤扁谷盜,嚴重威脅儲糧安全。利用翻動糧面和單管風機降溫,控制糧溫后,7月下旬至8月底對3號倉進行熏蒸殺蟲處理。采用內環(huán)流智能控溫系統(tǒng),充分利用倉內冷源降低倉溫、控制糧溫變化,發(fā)揮了作用[3]。
2.1.2 全倉平均糧溫分析
據表2可知,試驗倉平均糧溫從7.5℃上升到14.9℃,時間長,對照倉平均糧溫上升速度較快,已上升到21℃以上,最后采取熏蒸殺蟲處理。試驗倉平均糧溫在實驗期間基本控制在15℃以內,保證了儲糧安全,并實現(xiàn)了綠色儲糧。
2.2 儲糧品質變化
2.2.1 玉米品質分析
對照倉與試驗倉糧食儲存品質變化情況見表3。據表3可知,在試驗開始前兩倉脂肪酸值基本一樣,相差無幾。但實驗結束后,31號倉脂肪酸值為42.2mgKOH/100g,而3號倉玉米則為47.9mgKOH/100g,兩者相差較大,達到5.7mgKOH/100g,這充分說明利用內環(huán)流智能控溫來降低糧堆上層溫度,對整個糧堆溫度啟到控制作用,能有效延緩糧食品質裂變速度,保持糧食的原有品質。
2.2.2 玉米水分分析
據表3可知,在開始試驗前,用移動式扦樣機扦取兩倉水分,經檢測試驗倉為13.1%,對照倉為13.7%,試驗結束后,檢測水分,試驗倉水分無變化;對照倉水分降低了0.3%,充分說明利用內環(huán)流智能控溫系統(tǒng)能有效控制糧堆水分的丟失。由于其工作是一個閉合回路,與外界空氣隔絕,氣流在糧堆內循環(huán),糧堆水分不會流失,同時由于糧堆溫度低,對儲糧霉菌和蟲害還起到抑制作用。對照倉受倉溫的影響糧溫易升高,特別是糧堆上層溫度高,易發(fā)熱、生蟲,在翻動糧面的同時,流失了糧面水分,影響玉米儲藏品質和企業(yè)效益[4]。
2.2.3 害蟲分析
據表3可知,試驗倉和對照倉在開始時,兩倉均無蟲,試驗倉在實驗過程中多次扦樣檢查均未發(fā)現(xiàn)蟲害,而對照倉在7月份糧堆上層局部發(fā)熱時,害蟲滋生,書虱20頭/m2,玉米象2頭/kg,銹赤扁谷盜6頭/kg,隨著溫度升高書虱增多,害蟲頭數(shù)增加,7月下旬至8月底對3號倉進行熏蒸殺蟲處理。從實驗情況分析,利用內環(huán)流智能控溫對蟲害的滋生,繁殖有明顯的抑制作用。
2.3 試驗倉與對照倉儲藏期間費用對比分析
對照倉與試驗倉儲糧費用對比見表4。據表4可知,在試驗過程中內環(huán)流控溫系統(tǒng)運行440h,兩臺0.75kW·h的環(huán)流風機按1元/kW·h計算,試驗倉電費660元,空調費300元、人工費500元,整體費用0.47元/t;對照倉人工費2 000元、空調費200元、單管風機700元,熏蒸劑費1 800元,噸糧費用1.05元/t。試驗倉噸糧費用相比對照倉噸糧費用要低得多,為企業(yè)增加了效益。
據表4可知,整個試驗過程,31號倉從開始到結束未發(fā)現(xiàn)害蟲,未使用任何藥劑;對照倉由于害蟲品種和數(shù)量較多所以使用磷化鋁50kg(28元/kg),合計1 400元,與試驗倉相比增加了費用[5]。
3 結 論
通過以上分析,試驗倉利用內環(huán)流智能控溫系統(tǒng),能有效控制倉溫,糧堆平均溫度控制在15℃以內,達到準低溫倉標準;對照倉采用常規(guī)儲藏方法,難達到準低溫倉標準。從以上數(shù)據分析看出,內環(huán)流智能控溫系統(tǒng)安全儲糧優(yōu)勢明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(1)平衡糧溫。均衡糧堆內的糧溫,消除由于濕熱擴散、水分再分配帶來不安全因素,避免糧堆發(fā)熱、生蟲、霉變,影響儲糧安全。
(2)保持水分。由于內環(huán)流控溫系統(tǒng)是一個閉合循環(huán)回路,不受外界溫濕度影響,糧食水分不會丟失,保證了庫存糧食的數(shù)量,減少儲藏期間糧食損耗。
(3)控制糧溫。能控制糧堆表層糧溫受倉溫影響所帶來的不利因素,有效降低糧堆溫度,實現(xiàn)低溫儲糧,抑制糧食的呼吸,減少干物質損耗,延緩糧食裂變速度,抑制害蟲的滋生,避免使用化學藥劑給人體的健康帶來的危害,實現(xiàn)綠色儲糧。
(4)從以上數(shù)據可知,利用內環(huán)流控溫系統(tǒng),在控溫過程中,控制了糧食溫度,特別是上層糧溫,并保證庫存糧食真實性。從兩倉水分對比看,3號倉損失0.3%的水分,計算3號倉損失13.4t玉米,按每噸1 800元計算,損失24 120元;試驗倉水分無變化,玉米基本無損失,相對而言,該倉損失小很多。
通過以上數(shù)據證明內環(huán)流控溫系統(tǒng)在安全儲糧、節(jié)能增效、食用品質等方面效果理想,可控制糧堆溫度,保持糧堆水分減少,延緩糧食品質裂變速度,抑制害蟲、霉菌的滋生,避免使用化學藥劑,實現(xiàn)綠色儲糧,為企業(yè)降低了成本,節(jié)約費用,為企業(yè)的發(fā)展打下堅實基礎。
參考文獻
[1] 李文興,楊海燕,郭細紡,等.內環(huán)流控溫技術在高大平房倉內的綜合運用[J].糧油倉儲科技通訊,2017(2):33-35.
[2] 張效懷,郭生茂.內環(huán)流和空調控溫應用效果對比[J].糧油倉儲科技通訊,2016(3):30-33.
[3] 沈邦灶,王飛,王會杰,等.平房倉橫向與豎向通風系統(tǒng)降溫試驗對比研究[J].糧食儲藏,2015(5):23-27.
[4] 王士臣,白鵬軍,李樹歡,等.利用內環(huán)流控溫技術實現(xiàn)低溫儲糧[J].糧食儲藏,2017(6):23-28.
[5] 張來林,焦義文,蔡學軍,等.立筒倉內環(huán)流均衡溫濕度儲糧效果研究[J].河南工業(yè)大學學報(自然科學版),2014(2):21-24.