摘 要:隨著礦井的開采強(qiáng)度不斷增強(qiáng),開采深度的逐漸延伸,礦井的地壓越來越大,同時(shí)受到采動(dòng)和不利地質(zhì)條件影響,綜采工作面兩巷以往單靠人工維護(hù)已經(jīng)不能滿足安全生產(chǎn)的要求,改變傳統(tǒng)的作業(yè)模式顯得迫在眉急,而修護(hù)臥底機(jī)械化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)能很好解決這一難題。
關(guān)鍵詞:液壓小挖機(jī);40T運(yùn)輸機(jī);刷幫臥底
中圖分類號(hào):TD823 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1004-7344(2018)29-0295-01
1 概 述
顧橋煤礦1413(1)工作面走向可采2060m,面長(zhǎng)240m,位于已回采結(jié)束的1414(1)工作面與1412(1)工作面之間,屬孤島工作面。該面兩巷為錨梁網(wǎng)支護(hù),巷道設(shè)計(jì)高為3.4m,寬5.4m,斷面18.36m2。受采動(dòng)影響,兩巷變形明顯,尤其是兩出口向外80m范圍內(nèi),變形嚴(yán)重段巷寬不足3m,巷道底鼓量達(dá)1.5m以上。
2 系統(tǒng)組成及其優(yōu)點(diǎn)
經(jīng)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)反復(fù)研究決定在1413(1)工作面軌道順槽配備小挖機(jī)進(jìn)行臥底刷幫,經(jīng)過幾個(gè)月的使用及改進(jìn)形成了由小挖機(jī)、40T運(yùn)輸機(jī)、液壓小皮帶及塘瓷溜槽組成的工作面軌順臥底、刷幫及出貨系統(tǒng),此系統(tǒng)的形成及運(yùn)用極大程度上提高了工作效率,不僅大大縮減了人員數(shù)量,而且滿足了工作面正常生產(chǎn)需要,實(shí)現(xiàn)工作面高效生產(chǎn)。
系統(tǒng)主要挖掘動(dòng)力為MWD5.1/0.13L型煤礦用液壓挖掘機(jī)(見圖1),其后配套運(yùn)輸系統(tǒng)主要包含后配套刮板輸送機(jī)和一臺(tái)微型皮帶機(jī)。后配套刮板輸送機(jī)主要由兩臺(tái)改造的SGB420/40Z刮板機(jī)組成,配套資質(zhì)的微型液壓皮帶機(jī),靠液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),主要作用是將40刮板機(jī)運(yùn)來的煤矸轉(zhuǎn)運(yùn)到工作面運(yùn)輸機(jī)上。
該套后配套系統(tǒng)具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)出貨距離長(zhǎng),通過兩部鏈板機(jī)的搭接,可實(shí)現(xiàn)最大出貨距離160m,通過它的使用我們實(shí)現(xiàn)了超前臥底,解決了靠近工作面出口空間狹小,機(jī)械化受限制的難題。
(2)后配套刮板輸送機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)自行移動(dòng),消除了過去絞車?yán)频陌踩[患。
(3)微型皮帶方便、高效,替代了人工扒陶瓷溜槽的轉(zhuǎn)運(yùn)方式,既節(jié)省了4~6名扒貨人員,又能提高出貨效率,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)出貨,該套微型皮帶同時(shí)具備靈活、便捷特點(diǎn),可被用于其他作業(yè)地點(diǎn),實(shí)現(xiàn)貨物向礦車、皮帶的轉(zhuǎn)運(yùn)。
3 現(xiàn)場(chǎng)使用情況
(1)整套系統(tǒng)在前期使用及后期的不斷改進(jìn),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,形成了一套適合現(xiàn)場(chǎng)工作的系統(tǒng),軌順現(xiàn)場(chǎng)工作人員由原來的50多人縮減至5~6個(gè)人,通過兩部鏈板機(jī)的搭接,可實(shí)現(xiàn)最大出貨距離160m,通過它的使用我們實(shí)現(xiàn)了超前臥底,解決了靠近工作面出口空間狹小,機(jī)械化受限制的難題。
(2)后配套刮板輸送機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)自行移動(dòng),消除了過去絞車?yán)频陌踩[患。
(3)微型皮帶方便、高效,替代了人工扒陶瓷溜槽的轉(zhuǎn)運(yùn)方式,配合工作面運(yùn)輸機(jī),實(shí)現(xiàn)連續(xù)化出貨,大大節(jié)約了人力,又能提高出貨效率,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)出貨,該套微型皮帶同時(shí)具備靈活、便捷特點(diǎn),可被用于其他作業(yè)地點(diǎn),實(shí)現(xiàn)貨物向礦車、皮帶的轉(zhuǎn)運(yùn)。
4 結(jié) 論
(1)安全方面
由于參與作業(yè)人員的大幅減少,消除了人員在臥底刷幫時(shí)存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷;使用的小挖機(jī)電氣系統(tǒng)較為簡(jiǎn)單,布局結(jié)構(gòu)便于日常檢修,提高了檢修質(zhì)量;設(shè)置了急停閉鎖,方便職工在操作中臨時(shí)停機(jī)及在緊急情況下的快速停機(jī);挖掘機(jī)的探照燈與挖掘臂一體化設(shè)計(jì)使得照明無死角,具有視野好;后配套刮板輸送機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)自行移動(dòng),消除了過去絞車?yán)频陌踩[患。
(2)經(jīng)濟(jì)效益方面
傳統(tǒng)人工臥底刷幫一班需要50多人,一個(gè)月下來需要人員工資為40萬左右,現(xiàn)代化整套臥底刷幫設(shè)備使用后一班只需5~8人,一個(gè)月下來需要人員工資僅為5萬左右,兩者相對(duì)比,在使用整套臥底刷幫設(shè)備后,一個(gè)月節(jié)約了35萬。
(3)工作效率效果方面
小挖機(jī)挖臂可±180°旋轉(zhuǎn),方便操作,挖臂旋轉(zhuǎn)架位置低,可側(cè)向挖掘皮帶底部貨物,擴(kuò)大了臥底刷幫范圍,提高了機(jī)械效率。后配套刮板輸送機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)自行移動(dòng),減少了絞車?yán)乒ぷ髁?。微型液壓皮帶方便、高效,替代了人工扒陶瓷溜槽的轉(zhuǎn)運(yùn)方式,既節(jié)省了人員,又能提高出貨效率,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)出貨。
總之,該套設(shè)備設(shè)計(jì)新穎、安全高效適合現(xiàn)代化綜采工作面兩巷修護(hù)臥底。
收稿日期:2018-9-4