摘 要:本文以某熱電公司SCR脫硝稀釋風系統(tǒng)節(jié)能優(yōu)化改造為例,對熱一次風代替熱二次風作為稀釋風的可行性和經濟性進行分析,為同類型的機組解決稀釋風系統(tǒng)在運行過程中存在的問題和優(yōu)化節(jié)能方面提供了新方向。
關鍵詞:電站鍋爐;SCR;熱一次風;節(jié)能;改造
中圖分類號:TK223 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)29-0287-02
1 概 況
某熱電公司裝機容量為2×300MW,鍋爐是由上海鍋爐廠制造SG1025/17.6-M859型亞臨界自然循環(huán)汽包鍋爐。隨著國家對火力發(fā)電機組氮氧化物(NOx)排放指標的要求,該熱電公司在2014年先后對兩臺鍋爐進行了煙氣脫硝工程改造。
該熱電公司鍋爐煙氣脫硝系統(tǒng)采用先進、成熟的選擇性催化還原法工藝(SCR)脫硝裝置,反應器頂部催化劑層加裝板式催化劑及對應的聲波吹灰器、蒸汽吹灰器,使脫硝處理能力在鍋爐最大工況下脫硝效率不低于90%。采用的是以尿素熱解為還原劑SCR煙氣脫硝技術。每臺鍋爐各配備一套尿素熱解系統(tǒng)和兩套SCR反應器。尿素熱解系統(tǒng)主設備布置在22.75~37.08m平臺上,SCR反應器及其煙道布置在省煤器出口及空預器入口之間的位置。其原理是通過尿素溶液輸送泵輸送到尿素溶液儲罐;尿素溶液經由循環(huán)/傳輸裝置、計量與分配裝置、霧化噴嘴等進入絕熱分解室,之后再由脫硝稀釋風系統(tǒng)提供的熱源風進入電加熱裝置加熱后進入熱解室。霧化后的尿素液滴在絕熱分解室內分解,生成SCR脫硝系統(tǒng)所需的還原劑NH3,分解產物經由氨噴射系統(tǒng)(AIG)進入煙氣脫硝系統(tǒng)。在催化劑的作用下與原煙氣進行反應,以降低排煙氣中的NOx含量。
2 出現(xiàn)的問題
脫硝系統(tǒng)設計反應器催化劑的運行溫度范圍為300~400℃,當機組負荷低于180MW時反應器運行溫度低于290℃,使得脫硝催化劑的活性大大的降低,脫硝效率也隨之下降,最終導致脫硝系統(tǒng)退出運行,直接影響環(huán)保指標,影響脫硝投運率。煙氣溫度低于催化劑的反應溫度,其生成的NH4HSO4對空預器的影響更為突出,不僅降低換熱效果,還將會在空預器的低溫段產生低溫腐蝕,同時造成空預器的積灰,嚴重將會威脅機組的安全運行。稀釋風系統(tǒng)是SCR脫硝系統(tǒng)中的重要組成部分之一,它配有兩臺離心式稀釋風機,每臺電機的功率為37kW,運行方式為一運一備。稀釋風機是將稀釋風引入氨與空氣混合系統(tǒng)。稀釋風一是用于控制;二是作為NH3的載體,通過噴氨格柵將NH3在煙道中均勻分布;三是稀釋風通常在加熱后混入,有助于氨氣中水分的汽化。稀釋風系統(tǒng)采用的是鍋爐空預器后二次熱風作為風源,二次熱風通過稀釋風機加壓后,經電加熱器再供給至熱解爐作為尿素熱解的熱源。兩臺鍋爐的SCR脫硝系統(tǒng)經過近一年的運行實踐,發(fā)現(xiàn)兩臺脫硝稀釋風機狀況不佳,在運行過程中經常出現(xiàn)振動、漏灰等情況,而且檢修過程中發(fā)現(xiàn)風機葉片磨損嚴重,軸承也都有不同程度的損傷,這給脫硝系統(tǒng)的正常運行埋下了巨大的安全隱患。
3 原因分析
經稀釋風機解體大修并結合現(xiàn)場生產實際分析,造成風機運行狀況不良、故障頻發(fā)的原因主要有以下幾點:
(1)熱二次風攜灰量大,對風機葉輪磨損較大,進而導致風機振動;
(2)風機支座與鋼梁為剛性連接,長期的振動導致支座連接處松動,進一步加劇振動損壞軸承等轉動部件;
(3)風機持續(xù)振動造成風機軸承發(fā)熱、噪音大;
(4)振動導致風機及連接處風道、膨脹節(jié)漏灰嚴重,嚴重影響現(xiàn)場文明生產。
4 改造方案
通過以上分析不難發(fā)現(xiàn),要從根本上解決系統(tǒng)運行中存在的問題有兩種方法:①對風機及附屬設備進行改造;②找到替代可靠的熱風源停用原有設備。第一種方法改造投入資金量大,而預期效果不佳,且實施難度較大。若結合現(xiàn)場生產實際對熱風源進行改變,熱一次風是唯一的備選風源。進一步對熱一次風的參數(shù)進行分析,上鍋SG1025/17.6-M859型鍋爐配有兩臺上海鼓風機廠生產的2118AZ/926型離心式一次風機,兩臺風機的供風總量為421416m3/h,單臺供風壓力為15.1kPa,空預器出口的熱一次風溫度為312℃;鍋爐在額定負荷下運行時需要的一次風量為250000m3/h,在最大負荷下運行時需要一次風量為275423.7m3/h。該廠的脫硝稀釋風系統(tǒng)在正常運行時的需用風量為3122~3984m3/h,風壓為10kPa。當鍋爐處于最大負荷下連續(xù)運行時一次風量有145993m3/h的余量,且一次風的壓力高于稀釋風系統(tǒng)設計壓力5kPa,完全可以滿足稀釋風系統(tǒng)的正常運行需求。因此,用熱一次風代替熱二次風作為熱解風風源是可行的。具體的改造實施方案是將熱一次風引至脫硝混合器前,用其來稀釋氨氣,替代原有稀釋風機設備,達到脫硝投入的運行要求,具體實施如下:從鍋爐空預器出口熱一次風風箱A、B兩側各引出一根管道,將兩根管道匯為一根母管接至脫硝稀釋風聯(lián)絡管出口處。并在合理位置加裝閥門保證以實現(xiàn)系統(tǒng)運行要求。圖1為稀釋風系統(tǒng)改造前的示意圖,圖2是改造后的示意圖。
系統(tǒng)改造后,由熱一次風代替熱二次風做為稀釋風風源,并取消了兩臺稀釋風機。改造后熱一次風作為新熱風源供給不僅提高了反應器的反應溫度,也提高了環(huán)保設備的可靠系數(shù),同時提高了脫硝效率和投運率。避免了由于煙氣溫度低,氨逃逸增大導致空預器堵塞而限負荷情況現(xiàn)象的發(fā)生,確保了機組的安全穩(wěn)定運行。大大減少原二次風作為稀釋風源的攜灰量對系統(tǒng)設備正常運行的影響,系統(tǒng)改造還增加了多管除塵設備,進一步降低新熱一次風中的攜灰量,有效減少對脫銷設備的磨損,提高了環(huán)保設備的穩(wěn)定性。
5 實施效果
改造后的稀釋風系統(tǒng)經過一年多來的運行實踐,各設備運行狀態(tài)良好,脫硝系統(tǒng)運行正常。系統(tǒng)改造成功,兩臺機組每年可以節(jié)約廠用電37kW×8000h×2臺(風機)=592000kWh,約合人民幣50萬元。
6 結 論
稀釋風系統(tǒng)作為SCR脫硝系統(tǒng)中重要的組成部分,它的運行狀態(tài)將直接關系到脫硝系統(tǒng)的可靠性。該改造方案成功的用熱一次風代替熱二次風作為稀釋風,不僅降低了設備維護費用,解決了系統(tǒng)在運行過程中存在的隱患,還為機組節(jié)約了運行費用。此次改造的成功為同類型的機組在稀釋風系統(tǒng)的優(yōu)化節(jié)能改造過程中提供了新的方向。
參考文獻
[1]周強泰.鍋爐原理.中國電力出版社,2009,9.
[2]楊 冬,徐 鴻.SCR煙氣脫硝技術及其在燃煤電廠的應用.電力科技與環(huán)保,2007,23(1):49~51.
收稿日期:2018-9-5