【摘要】針對(duì)恒興電廠脫硫一級(jí)吸收塔頻繁出現(xiàn)氧化風(fēng)管斷裂問(wèn)題,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)分析,指出氧化空氣溫度高、氧化風(fēng)管固定不牢固、氧化風(fēng)管焊口應(yīng)力集中的主要因素,并相應(yīng)提出了改造和防范措施。
【關(guān)鍵詞】脫硫;吸收塔;氧化風(fēng)管;斷裂
恒興公司2×330MW燃煤機(jī)組煙氣脫硫采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,2016年脫硫進(jìn)行擴(kuò)容改造,采用雙塔雙循環(huán)改造。
自2016年雙塔改造以來(lái),#3、#4號(hào)機(jī)組一級(jí)塔氧化風(fēng)管頻繁出現(xiàn)堵塞及斷裂問(wèn)題.嚴(yán)重影響了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。本文從氧化風(fēng)管的結(jié)構(gòu)布置出發(fā),對(duì)氧化風(fēng)管的堵塞及斷裂原因進(jìn)行分析,并提出改造和防范措施。
1、氧化風(fēng)管的結(jié)構(gòu)布置
恒興電廠氧化空氣系統(tǒng)由3臺(tái)高速離心風(fēng)機(jī)組成,兩個(gè)塔公用3臺(tái)氧化風(fēng)機(jī),兩用一備,型號(hào)D110—1.99,功率220Kw,進(jìn)口流量110 m3/min,出口風(fēng)壓為199.44Kpa。氧化風(fēng)母管布置在吸收塔外直徑為Φ426x3mm,然后分成4根支管進(jìn)入吸收塔,支管材料為1.4529,直徑為Φ300x3mm。支管前端布置噴水減溫,氧化風(fēng)在進(jìn)入吸收塔前用工藝水冷卻,冷卻前氧化風(fēng)溫在100℃左右,冷卻后的氧化風(fēng)溫在40℃左右。在吸收塔內(nèi),均勻布置4根主支撐梁,支撐梁之間均勻布置著氧化風(fēng)管支撐梁,材質(zhì)為槽鋼加襯膠防腐,長(zhǎng)度為1132mm,支撐梁兩端直接焊接在吸收塔支撐梁母管上,防腐形式為襯膠。氧化風(fēng)管為管網(wǎng)式布置方式,與支撐梁成90°直角,通過(guò)不銹鋼管箍固定,管箍?jī)啥伺c支撐梁之間采用不銹鋼螺栓連接。吸收塔漿池直徑13m,總?cè)莘e為1039m3,操作液位9.8m,溢流液位為11.5米,氧化風(fēng)管布置在5.7m標(biāo)高處。氧化風(fēng)管下端均布2排排氣孔,孔徑12mm,間距40mm,正常運(yùn)行時(shí),氧化空氣從排氣孔排出,實(shí)現(xiàn)對(duì)漿液的氧化。
2、氧化風(fēng)管堵塞及斷裂經(jīng)過(guò)
恒興電廠#3、#4機(jī)分別于2015年11月和12月投產(chǎn)發(fā)電,對(duì)歷次吸收塔氧化風(fēng)管堵塞及斷裂進(jìn)行梳理,經(jīng)過(guò)如下:2016年4月,#4機(jī)吸收塔A級(jí)檢修經(jīng)檢查,氧化風(fēng)管斷裂1根,進(jìn)行了焊接修復(fù)。2017年6月#4機(jī)C級(jí)檢修,氧化風(fēng)管斷裂1根,進(jìn)行了焊接修復(fù)。2018年4月#4機(jī)臨時(shí)檢查,氧化風(fēng)管斷裂3根,進(jìn)行了焊接修復(fù)。2017年5月份#3機(jī)A級(jí)檢修氧化風(fēng)管斷兩根,進(jìn)行了焊接修復(fù)。2018年3月#3機(jī)臨時(shí)檢修氧化風(fēng)管斷兩根,進(jìn)行了焊接修復(fù)。
3、對(duì)脫硫系統(tǒng)的影響
3.1影響石膏脫水。因漿液氧化不充分,石膏漿液中CaSO3 成分較多,而CaSO3晶體顆粒較小,透水性也差,容易堵塞濾布,造成真空皮帶機(jī)脫水困難,從而提高了石膏的含水率,影響石膏的品質(zhì)。
3.2引起塔內(nèi)結(jié)垢。氧化風(fēng)管堵塞及斷裂后,一方面會(huì)造成塔內(nèi)漿液濃度增高,大于石膏的過(guò)飽和度,形成石膏垢;另一方面會(huì)造成漿液中CaSO3濃度偏高,與CaSO4同時(shí)結(jié)晶析出,形成CSS垢,CSS垢在吸收塔內(nèi)各組件表面逐漸長(zhǎng)大形成片狀的垢層,影響設(shè)備的使用壽命。
3.3造成塔內(nèi)管道、支架震動(dòng)。氧化風(fēng)管斷裂后,氧化空氣直接水平?jīng)_擊漿液,在反向力的作用下,容易造成塔內(nèi)管架震動(dòng),引起防腐開(kāi)裂和剝離,導(dǎo)致塔壁腐蝕。
3.4影響脫硫效率。氧化風(fēng)管堵塞及斷裂后,氧化空氣分布不均,氧化效果變差,將會(huì)使CaSO3濃度過(guò)高,包裹在CaCO3顆粒表面從而抑制了CaCO3的溶解,造成脫硫效率降低。
4 、 原因分析
從歷次檢修進(jìn)行分析,氧化風(fēng)管堵塞及斷裂有以下幾方面原因:
4.1氧化空氣溫度高。氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí),其出口風(fēng)溫維持在98C左右,使得氧化風(fēng)管內(nèi)壁的石膏漿液很快脫水,尤其是排氣孔位置,容易形成干濕界面。由于漿液中含有CaSO3、CaSO4、 CaCO4及飛灰中含有的雜質(zhì)這些物質(zhì)具有較大的粘度,脫水后便會(huì)粘附在排氣孔周?chē)?,形成?jiān)硬致密的石膏垢,從而造成堵塞。
4.2定期沖洗不及時(shí)。氧化風(fēng)支管前端只有部分設(shè)置了噴水減溫,我廠水源來(lái)自衡水湖地表水,水質(zhì)較差,運(yùn)行過(guò)程中造成噴水減溫噴頭堵塞,不能有效降低氧化風(fēng)溫度,從而造成氧化風(fēng)眼堵塞。運(yùn)行專(zhuān)業(yè)執(zhí)行定期沖洗,容易造成管內(nèi)漿液沉積。
4.3啟停保護(hù)不到位。脫硫系統(tǒng)啟動(dòng)前,漿液逐漸淹沒(méi)氧化風(fēng)管,而此時(shí)氧化風(fēng)機(jī)未能及時(shí)啟動(dòng),會(huì)造成漿液進(jìn)入氧化風(fēng)管沉積。反之停機(jī)后,氧化風(fēng)機(jī)停運(yùn)較A早,漿液液位未能及時(shí)降至氧化風(fēng)管以下,也會(huì)造成漿液沉積。
4.4設(shè)計(jì)不合理。我廠氧化風(fēng)管為四根兩根9.25米,兩根為11.459米,且全部為焊接口,管道震動(dòng)時(shí)應(yīng)力集中在焊口上,易導(dǎo)致氧化風(fēng)管斷裂。其次氧化風(fēng)管振動(dòng)過(guò)程中,會(huì)帶動(dòng)管箍螺栓不斷摩擦支撐梁螺栓孔,導(dǎo)致防腐損壞,從而會(huì)造成螺栓孔不斷腐蝕擴(kuò)大,當(dāng)孔徑超過(guò)墊片直徑時(shí),管箍松脫,若氧化風(fēng)管再受到振動(dòng)影響,就會(huì)造成斷裂,鋼梁選材不合理。
5、改造和防范措施
5.1對(duì)焊口進(jìn)行滿焊加強(qiáng)。將所有焊口不合格的地方進(jìn)行切割,重新打磨,采用1.4529的專(zhuān)用焊條進(jìn)行滿焊處理,保證其強(qiáng)度。
5.2對(duì)氧化風(fēng)入口進(jìn)行改造,在四根氧化風(fēng)分支管上加裝膨脹節(jié),消除管道焊口應(yīng)力,讓氧化風(fēng)管可以自由膨脹。
5.3將氧化風(fēng)管的支撐梁更換為2205不銹鋼材質(zhì)。將所有的管箍換成2205不銹鋼材質(zhì)且加大不銹鋼墊片直徑,防止孔徑變大松脫。管箍緊固后,采用樹(shù)脂對(duì)螺栓孔進(jìn)行灌注,防止磨損腐蝕。最后用玻璃絲布將卡子、管道、鋼梁再次進(jìn)行纏繞加固。
5.4將工藝水由原來(lái)的循環(huán)水退水改為衡水湖來(lái)水,改善工藝水品質(zhì)。
5.5執(zhí)行定期沖洗。每三天對(duì)氧化風(fēng)管沖洗一次,逐個(gè)啟閉各支管沖洗水手動(dòng)閥,保證沖洗時(shí)間和沖洗頻次。
5.6執(zhí)行啟停保護(hù)。脫硫系統(tǒng)啟動(dòng)前,待漿液液位升至5.5米以前,先啟氧化風(fēng)機(jī),停機(jī)后及時(shí)排漿,待漿液液位降至5.5m以后,再停氧化風(fēng)機(jī)。
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