常鳴鶴(大慶石油管理局有限公司技術(shù)監(jiān)督中心)
目前勝利油田孤東采油廠共有污水處理站5座和1個污水沉降處理氧化塘,設(shè)計污水處理能力148 700 m3/d,實際處理污水142 300 m3/d,污水外輸管線1.15 km,污水外調(diào)線33 km,各類污水外調(diào)泵10臺。勝利油田孤東采油廠提出向質(zhì)量要效益,圍繞“實現(xiàn)更有質(zhì)量、更有效益、更可持續(xù)發(fā)展”的工作目標(biāo)[1],實施低效污水外調(diào)泵(離心泵)節(jié)能技術(shù)改造項目,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目[2-3]。
永磁聯(lián)軸器是為滿足高精度密封技術(shù)的需要,于70年代后期發(fā)展起來的一種新型聯(lián)軸器。它所聯(lián)接的主動、從動兩軸截然分開,通過永磁體的磁力實現(xiàn)兩傳動軸之間的無接觸聯(lián)接,這對于機(jī)械式聯(lián)軸器是無法實現(xiàn)的。同時永磁聯(lián)軸器屬于撓性聯(lián)軸器,具有良好的徑向軸向角向位移的補(bǔ)償能力[4]。
永磁聯(lián)軸器是通過永磁體的磁力將原動機(jī)與工作機(jī)聯(lián)接起來的一種新型聯(lián)軸器,它無需直接的機(jī)械聯(lián)接,而是利用稀土永磁體之間的相互作用,利用磁場可穿透一定的空間距離和物質(zhì)材料的特性,進(jìn)行機(jī)械能量的傳送[5]。磁力聯(lián)軸器的出現(xiàn),徹底解決了某些機(jī)械裝置中傳動密封存在的泄漏問題。這種產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油化工、電鍍、造紙、制藥、食品、真空等行業(yè)的密封傳動機(jī)械上。
第三代稀土永磁釹鐵硼是當(dāng)代磁體中性能最強(qiáng)的永磁體,它不僅具有高剩磁,高矯頑力、高磁能積、高性能價格比等特性,而且容易加工成各種尺寸,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于航空、航天、電子、電聲、機(jī)電、儀器、儀表、天線等,醫(yī)療技術(shù)及其它需用永磁場的裝置的設(shè)備中,特別適用于研制高性能、小型化、輕型化的各種換代產(chǎn)品。工作溫度80~240℃。
釹鐵硼是金屬釹、鐵、硼和其他微量金屬元素構(gòu)成的合金磁體,是目前磁性最強(qiáng)的稀土永磁,有著高的磁能積和良好的矯頑力。制造工藝成熟,有嚴(yán)格的質(zhì)量保證、完善的技術(shù)服務(wù)以及十分優(yōu)良的性能價格比。
1)具有良好的密封性能。實現(xiàn)絕對密封該聯(lián)軸器的從動部分位于機(jī)體內(nèi)部,軸無需伸出機(jī)殼,取消了各式軸封裝置,變動密封為靜密封。
2)具有良好的緩沖吸振能力,無機(jī)械聯(lián)接,減振效果好。補(bǔ)償系統(tǒng)的位移變化,改善軸系的動力性能。
3)設(shè)備可靠性好,使用壽命長。在額定扭矩內(nèi)同步旋轉(zhuǎn),無磨擦部件,無須修理,工作使用壽命長,設(shè)計壽命達(dá)30年。
4)具有良好的隔離冷、熱傳導(dǎo)功能。隔離系統(tǒng)與原動機(jī)之間的冷、熱傳導(dǎo)。
5)具有良好的過載保護(hù)功能。當(dāng)扭矩過載時,兩半聯(lián)軸器(主、從動軸)產(chǎn)生滑脫,實現(xiàn)過載保護(hù),提高了整個電動機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)的可靠性,也可作為離合器使用。
6)具有良好的節(jié)電效果。安裝永磁聯(lián)軸器的離心泵與未安裝永磁聯(lián)軸器的離心泵相比,系統(tǒng)運(yùn)行效率高出5%~10%,具有良好的節(jié)能效果。
7)具備緩沖軟啟動功能,避免起動時的機(jī)械沖擊,延長設(shè)備使用壽命。
孤東油田一號聯(lián)合站共有3臺污水外調(diào)泵(離心泵),日外調(diào)污水量達(dá)到20 000 m3以上。2018年1月對該站1#泵和2#泵實施節(jié)能技術(shù)改造,1#泵和2#泵電動機(jī)型號均為YBX3-280S-2,2臺電動機(jī)額定功率均為75 kW。表1為2臺污水外調(diào)泵應(yīng)用口油井永磁聯(lián)軸器技術(shù)措施前后效果統(tǒng)計對比表。
從表1中可以看出,采用永磁聯(lián)軸器對2臺污水外調(diào)泵實施技術(shù)改造后,1#泵有功功率下降了14.14 kW,無功功率下降了1.11 kVar,功率因數(shù)提高了0.041,機(jī)組效率上升了7.32%,日耗電量下降了341 kW時,機(jī)組單耗下降了0.02 kWh/m3,按相近工況下單耗變化值計算節(jié)電率達(dá)到11.76%;2#泵有功功率下降了13.69 kW,無功功率下降了6.6 kVar,功率因數(shù)提高了0.009,機(jī)組效率上升了3.44%,日耗電量下降了329kW時,機(jī)組單耗下降了0.02kWh/m3,按相近工況下單耗變化值計算節(jié)電率達(dá)到11.76%。
1)提升污水外調(diào)泵的機(jī)組運(yùn)行效率。2臺機(jī)泵平均機(jī)組運(yùn)行效率提升了5.38%,平均機(jī)組單耗下降了0.02 kWh/m3,組機(jī)運(yùn)行效率得到明顯提升。
2)節(jié)電效果明顯。從表1中可以看出,1#泵機(jī)組日耗電量下降了341 kWh,節(jié)電率達(dá)到11.76%,2#泵機(jī)組日耗電量下降了329 kWh,節(jié)電率達(dá)到11.76%,2臺機(jī)泵平均節(jié)電率達(dá)到11.76%。按照GB/T 30256—2013《節(jié)能量測量和驗證技術(shù)要求泵類液體輸送系統(tǒng)》計算,2臺泵年運(yùn)行時間按300天計,則1#泵機(jī)組年節(jié)電總量可達(dá)101 808 kWh,2#泵機(jī)組年節(jié)電總量可達(dá)98 068 kWh,兩臺泵合計年節(jié)電量可達(dá)200 376 kWh,若按0.651元/kWh電費(fèi)價格計算,則可產(chǎn)生年節(jié)電效益13.04萬元。
3)減排效益。按照節(jié)約1 kWh電能減排0.997 kg CO2,即減少0.272 kg碳排放量計算,則該技術(shù)項目實施后每年可減少碳排放量54 502.3 kg。
4)設(shè)備運(yùn)行安全可靠,減少設(shè)備維修費(fèi)用。設(shè)備可靠性好,使用壽命長。在額定扭矩內(nèi)同步旋轉(zhuǎn),無磨擦部件,無須修理,工作使用壽命長,設(shè)計壽命達(dá)30年。具備緩沖軟啟動功能,避免起動時的機(jī)械沖擊,延長設(shè)備使用壽命。同時,該產(chǎn)品還具有良好的過載保護(hù)功能,當(dāng)扭矩過載時,兩半聯(lián)軸器(主、從動軸)產(chǎn)生滑脫,實現(xiàn)過載保護(hù),提高了整個電動機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)的可靠性,也可作為離合器使用。
5)減輕員工勞動強(qiáng)度。由于永磁聯(lián)軸器良好的密封性能,避免了泵房跑冒滴漏問題,減輕了員工日常維護(hù)維修工作量。
表1 2臺污水外調(diào)泵應(yīng)用口油井永磁聯(lián)軸器技術(shù)措施前后效果統(tǒng)計對比