江 蓉
(福建華電可門發(fā)電有限公司,福建 福州 350500)
隨著電力系統(tǒng)自動化程度的提高,發(fā)電廠分布式控制系統(tǒng)(Distributed Control System,DCS)、汽輪機數(shù)字電液控制系統(tǒng)(Digital Electric Hydraulic Control System,DEH)、AVC(Automatic Voltage Control)、自動發(fā)電控制(Automatic Gain Control,AGC)、協(xié)調(diào)控制等自動化設備得到廣泛應用。發(fā)電機功率(含有功、無功功率)作為其中的一個重要參數(shù),其可靠、穩(wěn)定不但直接影響到自動化設備的運行,而且對發(fā)電機組的安全運行具有十分重要的影響。2013年6月1日,樂清電廠一回出線因雷擊接地故障導致2臺機組誤切機,浙江省的調(diào)查結論為電網(wǎng)故障時機組功率變送器輸出值發(fā)生畸變是導致機組誤切的根本原因[1-2]??砷T公司在2014年以來也發(fā)生過多起因系統(tǒng)沖擊導致機組協(xié)調(diào)控制功能混亂事件。本文謹結合相關事件調(diào)查處理過程分析功率變送器輸出畸變的原因,并提出相關預防控制措施。
可門公司共4臺上海電氣600 MW汽輪發(fā)電機,采用3/2主接線,經(jīng)500 kV同桿雙回線路接入福州北500 kV站,如圖1所示。
圖1 福建省500kV網(wǎng)架主接線圖
各機組在系統(tǒng)沖擊過程中的功率變化情況如表1所示。
表1 各機組在系統(tǒng)沖擊過程中的功率變化情況
2014-2-27 03:39:03 500 kV水笠線B相故障重合不成功跳閘,可門公司受到系統(tǒng)沖擊導致:#1機組(410 MW)-112 MW觸發(fā)機組RB、#2機組+113 MW、#3機組-32 MW、#4機組-38 MW。
2014-3-15 19:47:12 500 kV笠福線跳閘B相故障重合不成功跳閘,可門公司受到系統(tǒng)沖擊導致:#1機組+69 MW、#2機組-13.8 MW、#3機組+7 MW、#4機組±37 MW。
2014-3-19 18:53:57 500 kV川寧線跳閘B相瞬時接地故障重合成功,可門公司受到系統(tǒng)沖擊導致:#1機組-3.6 MW、#2機組+20 MW、#3機組-113 MW、#4機組+0.5 MW。
系統(tǒng)沖擊發(fā)生后調(diào)取的故障錄波數(shù)據(jù)分析四機各參數(shù)在系統(tǒng)波動期間變化趨勢、幅度一致,發(fā)電機有功均從故障時刻開始下降,歷時20 ms左右降至最低值,而后進行上升。但DCS調(diào)取的歷史曲線與故障錄波不一致,特別是2014-2-27水笠線故障時送熱控參與#1機DEH調(diào)節(jié)的3個有功功率變送器輸出數(shù)據(jù)出現(xiàn)2個下降(210,350)、1個上升(657),分析及處理如下。
(1)功率變送器動態(tài)響應時間。國標要求功率變送器響應時間應小于400 ms??砷T公司采用的涵普FPW201功率變送器實測為200~300 ms,存在一定的離散性。其中#1機組GPW2(DEH1)為2011年產(chǎn)品,GPW3(DEH2)、GPW8(DEH3)為2007年產(chǎn)品,涵普廠家反饋不同批次變送器的響應時間不盡相同。更換為同一批次的新功率變送器后,實測其響應時間為250 ms左右。
(2)系統(tǒng)故障期間存在的諧波分量。系統(tǒng)故障的暫態(tài)過程不可避免存在諧波分量,二次諧波將導致變送器輸出增大,五次諧波將導致變送器輸出減少。在受諧波分量影響時,因響應時間的不同,變送器內(nèi)含有電感,對諧波衰減不一,導致3個變送器輸出趨勢不一致(DEH1輸出上升、DEH2與DEH3輸出下降)。傳統(tǒng)變送器未有濾波功能,選擇具有自動濾波功能的變送器,這樣在發(fā)生電氣故障或電氣操作時可以自動濾除諧波分量,避免輸出畸變。但若增加自動濾波功能,傳統(tǒng)變送器的響應時間將超國標規(guī)定。
(3)檢查各變送器模擬量輸出電纜屏蔽線是否可靠接地,尤其是送至DEH機柜的功率變送器電纜應獨立,減少干擾。
(4)將DCS顯示用的有功功率變送器(GPW1與GPW2,GPW3,GPW8同型號)二次輸出串入故障錄波裝置,對變送器輸出動態(tài)監(jiān)視,分析變送器在系統(tǒng)故障下的傳變特性。
(5)將4臺發(fā)電機有功功率變送器電源及二次電壓回路分開,GPW1與GPW2取自TV1,GPW3與GPW8取自TV2,減少PT斷線導致機組協(xié)調(diào)控制功能混亂的可能性。
采取以上應對措施后,運行一年以來可門公司各機組受系統(tǒng)故障沖擊時最大功率突變量均控制在80 MW以內(nèi),取得一定的抑制效果。
目前國內(nèi)對功率變送器的技術標準中沒有動態(tài)測量性能要求和精度指標,傳統(tǒng)功率變送器采用的積分采樣測量原理已不滿足汽輪機DEH系統(tǒng)在外部電力系統(tǒng)暫態(tài)變化過程中對發(fā)電機功率的測量要求。
將微機型智能變送裝置BPT9301與傳統(tǒng)變送器FPW201電壓回路并聯(lián)、電流回路串聯(lián)后接入故障錄波裝置;利用三相試驗裝置輸入電流、電壓,模擬PT開關偷跳情況下,對傳統(tǒng)變送器FPW201與微機型智能變送裝置BPT9301的4~20 mA輸出信號進行比對試驗如圖2所示。
圖2 傳統(tǒng)功率變送器與微機型智能變送器的比對
通過比對試驗可以確認:微機型功率測控裝置的動態(tài)響應速度控制在80 ms以內(nèi)(遠遠優(yōu)于傳統(tǒng)積分式功率變送器的200 ms時延),實現(xiàn)對系統(tǒng)故障的快速響應,滿足汽輪機DEH系統(tǒng)對發(fā)電機轉速控制的要求。
由于功率變送器接入的是測量級CT,測量精度較高(0.2或0.5級),但抗飽和性能較差;在區(qū)外故障時,測量級CT由于暫態(tài)特性差會飽和;此外,在有變壓器空充產(chǎn)生和應涌流時,和應涌流中的衰減直流分量也會導致測量級CT飽和;即使采用帶CT自動濾波功能的新型功率變送器,由于CT飽和的影響,也無法解決在系統(tǒng)沖擊時的正確轉變功率輸出問題。
針對測量級CT易飽和,而保護級CT不易飽和的特性,最有效的辦法是同時接入發(fā)電機機端保護級CT和測量級CT,采用能根據(jù)測量到的故障特征量自動切換參與功率計算的電流測量值的測控裝置進行變送器升級改造;正常運行情況下采用測量級CT,以保證測量精度;系統(tǒng)故障情況下采用保護級CT,確保在暫態(tài)情況下也能實時、真實地提供準確的功率信號,避免輸出功率快速大幅波動[3]。
新型測控裝置通過接入雙電源、雙PT、雙CT,可以有效判斷PT斷線、CT斷線,滿足汽輪機DEH系統(tǒng)對發(fā)電機功率測量的可靠性要求。
新型測控裝置采用全周傅里葉算法計算有功功率和無功功率,算法具有良好的暫態(tài)特性,確保系統(tǒng)短路故障時功率的準確測量。當保護級CT的電流大于1.1倍額定電流時,功率計算采用保護級CT電流;否則采用測量級CT電流,兼顧正常運行和故障情況下的準確測量。
2016年下半年可門公司利用機組調(diào)停檢修時段,在不改變外部回路接線的情況下,對#1/2機組原機組變送器屏進行改造。在原機組變送器屏安裝3套BPT9301發(fā)電機智能變送裝置(構成參與機組DEH調(diào)節(jié)的三取二邏輯)與2套SLP632A多功能快速變送裝置(作為主變、高廠變、勵磁變的信號采集)。截至目前已投運半年有余,設備運行穩(wěn)定,未發(fā)生異常報警。2017年4月21日福建電網(wǎng)發(fā)生近區(qū)B相接地故障系統(tǒng)沖擊,新舊型號功率變送器在系統(tǒng)沖擊的表現(xiàn)如圖3—5所示。
圖3 #1機組故障錄波圖
圖4 #1機組DCS錄波圖
圖5 新型智能變送器CT切換錄波圖(圖中通道13曲線是功率4~20 mA直流信號)
從錄波資料可以看出,系統(tǒng)沖擊時直流分量及各次諧波含量都較大,尤其是直流分量約38%,二次諧波約30%,對傳統(tǒng)變送器將造成較大的輸出偏差;而新型智能變送器通過CT切換以及算法優(yōu)化后,實際輸出僅增加0.5%;以上實例證明,新型智能變送器的數(shù)據(jù)采集精度完全滿足機組DEH調(diào)節(jié)要求。
新型測控裝置增加自動濾波功能,采用測量級與保護級CT電流自動切換,兼顧正常運行和故障情況下的準確測量;同時新型測控裝置的動態(tài)響應性能,大大提高了汽輪機DEH系統(tǒng)在外部電力系統(tǒng)暫態(tài)變化過程中對發(fā)電機功率測量的準確性。