吳 強,帥 江,吳亞東,陳建明
(四川德勝集團釩鈦有限公司,四川 樂山 614900)
四川德勝集團釩鈦有限公司軋鋼廠2車間加熱爐是一座雙蓄熱步進式加熱爐,于2010年投產。該加熱爐額定生產能力為160 t/h,額定燃耗為1.25 GJ/t,燃料采用高爐煤氣,爐膛有效尺寸29.82 m×10.4 m×3.6 m。加熱爐水梁共有4根固定梁(均熱段5根),4根步進梁,每根步進梁分有8根立柱與爐底框架上水封槽連接,水封槽內設有刮渣板、裙罩,在步進運行過程清理水封槽內氧化鐵皮。
該加熱爐投運初期基本滿足生產要求,運行狀況穩(wěn)定,但隨著產量的逐年不斷提升,同時加熱爐運行年限較長,由此帶來了一系列爐底設備問題和安全隱患,每次換品種都要恢復刮渣板、更換裙罩及水封槽補漏,處理一個裙罩就需要8個小時以上時間,嚴重制約檢修時間和生產作業(yè)率的提升;在生產過程中也會出現(xiàn)水封槽堵塞導致步進梁無法正常運行,生產極不受控。迫切需要通過技術改造來解決這些問題和隱患,目前水封槽存在的問題有以下幾個方面:
1)刮渣板容易脫落;
2)裙罩燒損嚴重;
3)刮渣板與裙罩連接處拉損嚴重;
4)水封槽變形漏水嚴重,造成水封槽堵塞,影響步進動作。
經過多方研究分析,結合目前步進梁式加熱爐先進技術,針對以上幾方面問題,對該加熱爐水封槽刮渣板進行優(yōu)化改進[1]。
1)刮渣板安裝方式改進。該加熱爐刮渣板容易脫落,對水封槽造成損傷,且無法及時清理槽內氧化渣,導致堵塞。原設計是將刮渣板安裝在裙罩上(見圖1)。
圖1 原刮渣板的安裝
此設計裙罩長期受刮渣板拉應力,變形后對水封槽造成損壞漏水,刮渣板容易脫落,裙罩檢修難度很大。為提高裙罩、刮渣板的使用效果,降低檢修難度,對刮渣板安裝方式進行改變(見圖2)。
圖2 改進的刮渣板安裝
改變刮渣板的安裝位置,刮渣板不再與裙罩連接,減少刮渣板對裙罩的拉應力,可有效提高裙罩使用壽命,將刮渣板通過連接板安裝在爐底槽鋼上,可提高刮渣板穩(wěn)定性,刮渣板不易脫落[2]。
2)裙罩采用雙層設計。原設計裙罩采用單層結構,因裙罩在水封槽內處于上部與爐底連接、下部沒于水中,裙罩在水位線以上位置燒損特別嚴重,經過改造,裙罩采用雙層設計,中間層通水冷卻,在爐壓較大的情況下也不會將裙罩燒紅燒壞(見圖3)。
圖3 裙罩的改進設計
3)裙罩和刮渣板完全分開安裝。在原設計上,刮渣板安裝在兩個裙罩之間,在步進運行中刮渣板會對裙罩產生較大拉力,容易拉壞裙罩,造成裙罩對水封槽刮傷,導致水封槽漏水。經過刮渣板安裝方式的改進,刮渣板直接安裝在爐底大梁上,完全與裙罩分開,這種安裝牢固穩(wěn)定,且不會對裙罩產生任何影響。
4)水封槽整體更換。因原水封槽變形受損特別嚴重,爐底漏水處很多,無法進行修復,在改造裙罩和刮渣板的同時對水封槽全部更換安裝。
經過上述改進后,加熱爐運行穩(wěn)定,爐底水封槽刮渣板運行3個月無一脫落,氧化鐵皮清理更徹底、更干凈,無堵塞現(xiàn)象,裙罩沒有出現(xiàn)燒損和變形。這些綜合因素最終也顯著提高了加熱爐生產及檢修效率,使產能得到進一步提升。刮渣板、裙罩使用壽命預計從2個月提升至12個月以上,刮渣板每年可減少備件更換240件,裙罩每年可減少備件更換160件,全年可節(jié)約備件費用約50萬元;此外,技術改進后帶來的生產作業(yè)率的提升還有不少的經濟效益可分析。
通過本次技術改進,優(yōu)化爐底水封槽刮渣板安裝設計方案,解決了步進式加熱爐刮渣板容易脫落、裙罩容易燒損變形、水封槽拉損漏水等問題,提高了生產效率,有效控制了檢修時間并降低了生產故障的發(fā)生頻率。