陳旭崗 衛(wèi)強強
(山西西山藍焰煤層氣有限公司,山西 030200)
排采是煤層氣生產(chǎn)中的重要一環(huán),在各項排采參數(shù)中,井底流壓不但能反映氣井的運行狀況,而且也是指導制定排采制度的重要參數(shù)。井下壓力計可以準確便捷地得到流壓數(shù)據(jù),但成本較高,不具備大批裝備的條件。因此在實際生產(chǎn)中,常用套壓與動液面來估算流壓。前者可以通過井口壓力表輕易且準確地讀取,后者需用儀器測得。因此,準確的動液面數(shù)據(jù)對指導煤層氣排采有重要意義。
測算動液面的方法主要有:示功圖法、接箍法、聲速法和音標法。示功圖法較復(fù)雜,不宜在基層班組大面積推廣,而且誤差也較大。另外三種是在回聲測試儀測得液面曲線后,三種不同的解釋方法。前人對測算原理和方法多有介紹。接箍法要求單根油管長度接近,實際生產(chǎn)中很難滿足,聲速法是首先通過大量生產(chǎn)經(jīng)驗得到了若干種溫壓條件下,聲音在環(huán)空傳播的速度,然后將經(jīng)驗值加以推廣應(yīng)用。但井內(nèi)的狀況較復(fù)雜,經(jīng)驗值不一定適用,不同區(qū)塊間的差別更大,推廣價值不高。音標法是通過特定深度的回音標標定聲速,誤差可控,應(yīng)用較為廣泛。
煤層氣井動液面測算方法借鑒了油田的生產(chǎn)經(jīng)驗,前人對誤差來源也進行了分析,但著眼于煤層氣生產(chǎn)特殊性的研究較少,未能充分挖掘各項生產(chǎn)數(shù)據(jù),無法滿足精細化排采的要求。另一方面,在現(xiàn)有的工藝流程和測試方法的條件下,測液面作業(yè)效率較低,大量或頻繁更新動液面數(shù)據(jù)時,班組的作業(yè)強度較大。
結(jié)合現(xiàn)場作業(yè)經(jīng)驗及煤層氣井的生產(chǎn)特點,分析認為動液面測算誤差主要有以下幾種來源。
動液面曲線是通過聲波記錄的,光桿和采油樹之間,油管和油桿之間強烈的摩擦碰撞,以及信號線的擺動等因素,均會形成自激波。不但使得無法辨認曲線上井口波的起點,造成較大的誤差,而且所產(chǎn)生的干擾波也會使曲線雜亂,無法解釋。
解決方案:做好抽油機的維護保養(yǎng),及時解決存在的磕碰振動問題,保持抽油機運行狀況良好;若由于井身等原因,導致振動無法消除,可在測試時暫時停抽,消除自激波產(chǎn)生的條件。
從測試原理中可以看到,音標法是用聲波在井口到音標間的傳播速度,來代替其在整個井筒中的傳播速度。而聲波在井內(nèi)不同溫度和壓力條件下的傳播速度不一樣,當音標與液面間距離過大時,誤差也會增大。下泵時靜液面較高,通常將音標放在第十個油管上。而之后的調(diào)整泵掛和修井作業(yè)中,大都沿用這一做法,使得隨著排采的進行,液面下降,與音標的距離越來越大,測試誤差也就越來越大。而當音標離井口近,而液面較低時,還會出現(xiàn)音標波多次反射的情況,給解釋曲線造成極大的困擾。
解決方案:根據(jù)井身實際情況,在避開射孔段的前提下,建議每隔一定距離下入一個音標,保證音標與液面距離不會過大。在某雙音標試驗井中,音標1和音標2深度分別為202.7m和447.8m,實際液面深度634.6m。根據(jù)音標1計算液面深度為641.4m,誤差6.8m,根據(jù)音標2計算液面深度為635.7m,誤差1.1 m。提高了測試精度。
不同人對液面曲線的解釋時,存在著個性化的解釋習慣。音標波和液面波的時間點應(yīng)該選擇開始轉(zhuǎn)折點,極值起點,極值中點,極值終點,還是轉(zhuǎn)折結(jié)束點?井口波應(yīng)不應(yīng)該選,應(yīng)該怎么選……這些不同的習慣在解釋同一條曲線時,會產(chǎn)生不小的誤差,而在計算液面變化值時,誤差更大。
解決方案:部門內(nèi)部統(tǒng)一解釋方法,確保相對值準確。音標波和液面波選擇開始轉(zhuǎn)折點,當井口波為斜線轉(zhuǎn)直線時,選擇拐點為井口波,當井口波不規(guī)則時,不選擇井口波。
合層排采在煤層氣生產(chǎn)中很常見,不但給排采控制帶來很大困難,也加大了動液面數(shù)據(jù)的誤差。當排采進行一段時間后,液面會降至上組煤和下組煤之間,使得上組煤裸露。首先,裸露出的上組煤射孔孔眼造成了環(huán)空空間的變化,會引起聲波的波動;其次,上組煤很有可能仍在產(chǎn)氣,則孔眼附近小范圍壓力的變化,會形成干擾波;第三,井下窺視時發(fā)現(xiàn)部分裸露煤層有滲水甚至流水的情況,這樣也會形成假液面波。
解決方案:當某井泵掛位置較大,泵效正常,產(chǎn)水量正常,而動液面解釋結(jié)果卻位于上組煤附近時,則判定為假液面波,應(yīng)繼續(xù)往下尋找真實的液面波。
部分高產(chǎn)井由于氣體運移速度快,導致油套環(huán)空液體密度減小,產(chǎn)生密度極小的泡沫狀段塞。聲波在泡沫段衰減嚴重,無法再繼續(xù)往下傳播,形成假液面波。這一現(xiàn)象在傳統(tǒng)油氣井和煤層氣井生產(chǎn)中都得到了證實。假液面波距真實液面距離不一,給液面解釋工作帶來極大干擾。
解決方案:泡沫段是動液面測算中的難點,長期以來只能根據(jù)井產(chǎn)水情況和示功圖進行定性地判斷。若產(chǎn)水量低,功圖顯示供液不足,應(yīng)考慮液面較低,曲線中的液面波是泡沫段形成的假液面。陳超等根據(jù)關(guān)閉閥門后,套壓不再上升時,測得的液面為不含泡沫段的真實液面值的原理,通過套壓-時間-動液面之間的關(guān)系,定量地得出了適用于高氣油比的吐哈油田的動液面計算公式,并進行了工程驗證,為解決泡沫段對動液面的影響提供了新思路。
在現(xiàn)有的井場設(shè)備條件下,測動液面操作工序較多,測試井數(shù)較少時,勞動強度不大。但生產(chǎn)工區(qū)一般要求每月更新所有井液面數(shù)據(jù),需重點觀測井測試頻率更高,極大地增加了勞動強度。現(xiàn)有的繁瑣工序主要體現(xiàn)在裝卸考克、壓力表,并纏生料帶上。
通過保留原考克在安全和功能上的要求,結(jié)合測液面操作中的具體問題,重新設(shè)計便于操作的新型考克(如圖1所示)。
1—考克三通主體;2—壓力表部分;3—堵頭圖1 新型考克三視圖
它的結(jié)構(gòu)主要有以下三部分組成:①三通。采用一公兩母三個接扣,公扣連接井口,溝通環(huán)空,上方母扣連接壓力表,外側(cè)母扣連接堵頭,測試液面時連接信號發(fā)射槍,減少聲波入井前的反射次數(shù),降低能量損耗;②壓力表部分。保留原考克顯示套壓、錐形閥泄壓和旋塞檢查壓力表好壞的功能;③堵頭。位于三通外側(cè),包含圓形和菱形兩部分,同時滿足管鉗和扳手的使用要求。
測試時,將原操作中的卸裝壓力表考克,簡化為卸裝絲堵,縮短作業(yè)時間,降低勞動強度。在需大范圍或跟蹤測液面時,可大大提高作業(yè)效率。在生產(chǎn)現(xiàn)場的對比試驗中,使用新型考克縮短了28.6%的作業(yè)時間。
(1)動液面的指導煤層氣井排采的重要參數(shù),準確的液面數(shù)據(jù)對排采有重大意義。另外,明確了測算誤差來源,可以使技術(shù)人員正確看待解釋結(jié)果,擺脫對其的盲目依賴,避免據(jù)此制定錯誤的排采制度。
(2)煤層氣井動液面測算誤差來源主要有自激波的干擾,回音標過淺,解釋方法不一,上組煤的干擾和泡沫段的影響等五個方面。
(3)通過做好氣井維護或暫時停抽,消除自激波產(chǎn)生的根源;改變回音標放在第十根油管的沉疴宿疾,根據(jù)實際情況靈活調(diào)整位置,而且可下入多個音標;統(tǒng)一解釋方法,避免因人為因素產(chǎn)生的誤差;結(jié)合上組煤深度數(shù)據(jù)、泵效和氣井產(chǎn)水情況,越過上組煤煤層段的干擾,往下尋找真實的液面波。泡沫段對液面數(shù)據(jù)影響較大,生產(chǎn)中可結(jié)合示功圖和產(chǎn)水情況進行定性判斷有無,也可根據(jù)套壓-時間-液面之間的關(guān)系,定量計算。
(4)新型考克在保留原考克安全和功能方面要求的基礎(chǔ)上,大大提高了測液面作業(yè)的效率,有較大的推廣價值。