張大晶
山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠 山東萊蕪 271104
燒結機臺車軸套的主要作用是,保證燒結機臺車在進出頭、尾星輪時使臺車的軸套與星輪的齒板、齒廓始終保持為滾動接觸,達到減少齒廓部位的磨損,減輕驅(qū)動阻力等功效,從而保證燒結機具有良好的運行條件。目前普遍使用的兩種不同類型的臺車軸套卻對燒結機運行狀況產(chǎn)生了不同的效果。
鋼廠燒結廠3#燒結機生產(chǎn)150萬噸燒結礦。燒結系統(tǒng)的織物系統(tǒng)設備的操作直接影響燒結物的產(chǎn)量和質(zhì)量。布料系統(tǒng)主要由梭式料斗,九輥料斗,松散料斗,刮料裝置等組成,其功能是將燒結原料從上到下鋪在燒結機臺車上,然后刮去材料裝置壓平后,進入點火爐進行點火和燒結。使用這種裝置織物的優(yōu)點是裝置簡單,布料均勻,并且易于操作。然而,自2012年底完成生產(chǎn)以來,存在許多問題,例如圓輥兩側嚴重粘合,九輥兩側嚴重灑落,松散材料卸載,形狀和高度刮痧裝置等正常生產(chǎn)產(chǎn)生了嚴重影響。
燒結所需的原料通過混合器進行混合,噴砂和造粒,通過皮帶輸送機輸送到梭式料斗,然后將原料混合并通過梭式料斗,將物料均勻地滴入燒結機中。在頭箱中,根據(jù)燒結機的運行速度調(diào)節(jié)可移動輔助門的開口尺寸,當輥子輥旋轉(zhuǎn)時,材料下降到九輥分配器上,然后是九輥旋轉(zhuǎn)均勻松動器,并且在臺車上,在刮削裝置展平后,它進入燒結機的燒結爐進行點火和燒結。
目前許多燒結機臺車使用的是老式銅套軸套,此種軸套存在以下缺陷:軸套、隔離環(huán)均采用銅合金,靠軸端部油孔注入油脂潤滑,由于燒結機的工作溫度高、粉塵大,人工注油的規(guī)律性把握不準,在燒結機臺車使用一段時間后油路中的油脂就會產(chǎn)生結焦、碳化導致油路堵塞,此時再靠人工注油已無法注入。缺少油脂潤滑的軸套與臺車軸在承受星輪齒廓強大的嚙合力下,銅套與軸的表面產(chǎn)生膠合,致使銅套與軸互相咬死。無法轉(zhuǎn)動的軸套與星輪齒廓嚙合時已變?yōu)榛瑒幽Σ??;瑒幽Σ廉a(chǎn)生相當大的摩擦阻力和噪音,不僅加劇了軸套局部與星輪齒廓的嚴重磨損,同時在實踐中發(fā)現(xiàn)還會引發(fā)下面兩個問題:①臺車間的相互搭肩,造成臺車端面磨損嚴重,加劇了系統(tǒng)漏風。②軸套、臺車軸經(jīng)常損壞,太車輪松動,臺車更換頻繁。為了解決上述問題,研發(fā)了固體潤滑軸套,此類型軸套在實踐中收到了良好的成效,現(xiàn)正在逐步取代銅套式軸套。
結合現(xiàn)場情況,該中間修復測量了燒結機的滑塊和軌道的高度差,并且更換了軌道和滑塊并調(diào)整了高度差。由于加工水平,磨損和熱變形,手推車的滑動具有滑板的彈性模量降低和磨損嚴重的現(xiàn)象?;搴突彘g隙較大,導致漏風現(xiàn)象加劇。原滑板的長度為1500毫米。當手推車處于翻車過程中時,后小車經(jīng)??ㄔ谛≤嚮迩懊妫蹇ㄗ?,導致漏氣或事故,現(xiàn)在滑板變?yōu)?498毫米,在確保小車尺寸的情況下可以減少卡片滑動現(xiàn)象,中期修理完全取代了手推車滑軌,嚴格檢查備件質(zhì)量,確?;瑒訌椈伸`活,彈出長度均勻。
(1)根據(jù)圓輥兩端的粘料情況,在圓輥的兩端增設了兩個分體的小刮料器,并安裝到了原來刮料器的后下方。使得刮料板與圓輥相切的位置,延長了刮料板的使用壽命,也容易將圓輥兩側的粘料清理下來,而且還可以根據(jù)每個刮料板的不同磨損情況,用調(diào)節(jié)螺栓來單獨調(diào)節(jié)。這種分體式的圓輥刮料器使用后效果較好,能及時的將圓輥兩側的粘料清理下來,使得燒結機布料均勻,不會在臺車欄板兩側形成小溝,提高了生產(chǎn)效率。燒結機運行中經(jīng)常發(fā)生臺車車輪松動或被擠掉的現(xiàn)象,從理論上分析,其原因與軸套不轉(zhuǎn)動有關。理想狀態(tài)臺車兩端軸套應是同時進、出星輪的。但若臺車一端的軸套與臺車軸咬死,而另一端又較靈活,另一端在摩擦力的作用下被帶起一定的高度,此時兩臺車輪的軸線與星輪的軸線在某一平面內(nèi)不再平行,臺車會產(chǎn)生跑偏現(xiàn)象并可能橫向移動。這樣臺車輪的內(nèi)端面與齒板或彎軌端面相接觸,相互間將產(chǎn)生一定的橫向作用力,這種作用力達到一定程度就會導致車輪被擠壓松動。
(2)改進設計,重新制作導料箱,延導料箱工作面依次安裝三根耐磨塊(采用耐高溫、耐磨、耐沖擊鑄鋼材料,其表面堆焊耐高溫、耐磨硬質(zhì)合金,尺寸:長3.5m×寬350mm×高110mm)。原底部擋料塊有3塊(擋料塊尺寸:長1.2m,寬150mm,高150mm),一塊擋料塊使用3顆M20的高強螺栓固定在鋼梁上,先改為12塊擋料塊(擋料塊尺寸:長300mm,寬150mm,高150mm),一塊擋料塊使用2顆的M30的高強螺栓固定在鋼梁上。
(3)改進刮料裝置,將原來刮料板的形狀由與臺車料面水平改為倒“人”子型的形狀(兩側料面高中間料面低),且使用正反牙絲桿與絲座將刮料裝置改造成為可調(diào)式活動刮料板,可根據(jù)不同的上料量及燒結機機速來調(diào)整刮料板的高度。使得料層既平整又能有良好的透氣性,充分的滿足實際生產(chǎn)需求。
通過現(xiàn)有條件,通過分析研究,對燒結機進行改進和改進,大大提高了燒結機設備的運行可靠性,燒結礦的產(chǎn)量和質(zhì)量明顯提高,燒結能耗顯著降低,以及改進高爐的經(jīng)濟和技術指標,良好的原料條件降低了布系統(tǒng)設備的噪聲振動,燒結機頭平臺的環(huán)境衛(wèi)生也得到了顯著改善,確保3#燒結機的順利生產(chǎn),為優(yōu)質(zhì)高效燒結礦的生產(chǎn)奠定堅實的基礎。