趙志波
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北唐山 063200)
某熱軋廠粗軋共布置有R1和R2的2架粗軋機(jī),R1為2輥軋機(jī),R2為4輥軋機(jī)。R2軋機(jī)是粗軋段壓下量的主要承擔(dān)機(jī)架,其功能具有不可替代性,是整條軋線(xiàn)的核心設(shè)備。R2軋機(jī)精度的優(yōu)劣決定著軋機(jī)狀態(tài)是否可控,尤其是軋輥與牌坊配合精度的好壞,對(duì)于整條熱軋線(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)起著至關(guān)重要的作用。軋輥與牌坊配合精度按分布分為水平間隙精度和垂直間隙精度,現(xiàn)重點(diǎn)分析水平間隙精度對(duì)于軋機(jī)狀態(tài)的影響。
(1)水平間隙精度主要體現(xiàn)在軋輥軸承座與牌坊窗口間的橫向間隙,橫向間隙由16個(gè)滑板接觸面共計(jì)32塊滑板來(lái)保證。
(2)正常情況下,軋機(jī)的輥系處于軋輥和軋輥之間的線(xiàn)接觸,但由于咬鋼沖擊、腐蝕及磨損的工況影響,加速了滑板的正常磨損,導(dǎo)致滑板間間隙變大,且這種尺寸變化是不均勻的,造成輥系在牌坊內(nèi)穩(wěn)定性降低,甚至失穩(wěn)造成軋輥交叉,軋輥交叉后輥系的線(xiàn)接觸變成了點(diǎn)接觸。接觸狀況的差異帶來(lái)軋機(jī)剛性特性(軋機(jī)剛度)的變化,和軋機(jī)剛度有直接關(guān)系的軋制力、輥縫、零調(diào)精度等也會(huì)出現(xiàn)失真,最終體現(xiàn)到軋制穩(wěn)定性上。此外軋輥交叉對(duì)于相關(guān)聯(lián)設(shè)備也會(huì)造成影響,如R2電機(jī)下工作輥電機(jī)推力盤(pán)撞擊推力瓦即是由于軋輥交叉造成軋輥咬鋼時(shí)存在軸向分力所致。故與軋輥軸承座相配合的軋機(jī)牌坊面的對(duì)中度、傾斜度,平面度等精度是影響軋輥交叉的決定性因素。
近幾年來(lái)隨著激光跟蹤儀在冶金制造業(yè)的廣泛應(yīng)用,利用激光跟蹤儀對(duì)軋機(jī)牌坊檢測(cè)也越來(lái)越普遍。激光跟蹤儀能對(duì)牌坊滑板配合面的形位公差進(jìn)行精確測(cè)量,克服了傳統(tǒng)牌坊測(cè)量方法無(wú)法檢測(cè)牌坊空間位置精度的不足與缺點(diǎn)。激光檢測(cè)技術(shù)有3個(gè)優(yōu)點(diǎn)。
(1)測(cè)量精度(平面度、平行度、對(duì)稱(chēng)度、垂直度等形位公差)較傳統(tǒng)的人工測(cè)量精度高,測(cè)量精度能達(dá)到0.05 mm/m。
(2)可靠性及抗干擾性與傳統(tǒng)的人工測(cè)量相比,基本可排除人工測(cè)量的操作誤差。
(3)對(duì)檢測(cè)對(duì)象有3D圖形顯示功能,能夠直觀顯示測(cè)量對(duì)象的空間位置狀態(tài),為牌坊滑板偏差的調(diào)整提供解決方案。
2017年7月R2軋機(jī)軋制穩(wěn)定性較差,主要表現(xiàn)是軋機(jī)往復(fù)軋制時(shí)頻繁出現(xiàn)主電機(jī)推力盤(pán)撞擊推力瓦情況,電機(jī)轉(zhuǎn)子竄動(dòng)量約達(dá)4 mm;生產(chǎn)方面表現(xiàn)在R2軋制后鐮刀彎問(wèn)題比較突出,中間坯達(dá)到精軋機(jī)入口時(shí),頻繁撞擊飛剪前側(cè)導(dǎo)裝置以及精軋立輥,嚴(yán)重影響精軋機(jī)對(duì)板形的控制以及軋制穩(wěn)定性。借助激光追蹤測(cè)量技術(shù)對(duì)軋機(jī)牌坊交叉狀態(tài)進(jìn)行了檢測(cè)診斷,結(jié)果見(jiàn)表 1~表 5。
表1 牌坊窗口實(shí)測(cè)平均值
表2 牌坊窗口對(duì)中度實(shí)測(cè)平均值
表3 牌坊滑板平面度
表4 牌坊滑板加減墊方案
表5 牌坊狀態(tài)評(píng)價(jià)
(1)根據(jù)上述測(cè)量數(shù)據(jù)可知,操作側(cè)上支撐輥窗口較設(shè)計(jì)值大,存在滑板磨損的情況,建議上支撐輥操作側(cè)入口滑板增加0.8 mm墊片補(bǔ)償磨損,實(shí)際拆除OS側(cè)入口滑板后,測(cè)量滑板較標(biāo)準(zhǔn)尺寸磨損量為0.75 mm,建議調(diào)整方案與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),且與支撐輥在軋制狀態(tài)時(shí)入口側(cè)滑板屬于受力面容易磨損的情況吻合。
(2)工作輥區(qū)域,同樣對(duì)滑板進(jìn)行拆除測(cè)量實(shí)際厚度值,較設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)尺寸磨損0.4 mm,數(shù)據(jù)上吻合,且與工作輥在軋制狀態(tài)時(shí)出口側(cè)滑板屬于受力面容易磨損的情況吻合。
(3)根據(jù)調(diào)整方案實(shí)施了兩方面調(diào)整工作:①對(duì)操作側(cè)入口上支撐輥牌坊滑板進(jìn)行了換新;②對(duì)牌坊操作側(cè)出口滑板增加0.3 mm墊片,補(bǔ)償滑板磨損量。調(diào)整后,對(duì)牌坊狀態(tài)進(jìn)行復(fù)測(cè),結(jié)果見(jiàn)表6~表10。
表6 調(diào)整后牌坊現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)結(jié)果
表7 牌坊窗口對(duì)中度
表8 牌坊滑板平面度
表9 牌坊滑板加減墊方案
表10 牌坊狀態(tài)評(píng)價(jià)
對(duì)牌坊進(jìn)行調(diào)整后,利用激光跟蹤儀再次進(jìn)行牌坊交叉情況檢測(cè),根據(jù)檢測(cè)報(bào)告,牌坊上支撐輥區(qū)域、工作輥區(qū)域的滑板仍需進(jìn)行精密調(diào)整,綜合考慮現(xiàn)場(chǎng)停機(jī)時(shí)間、調(diào)整量、目前牌坊狀態(tài)等因素,且從牌坊狀態(tài)分值和受力面交叉指數(shù)兩個(gè)指標(biāo)來(lái)看,牌坊交叉問(wèn)題已得到較大改善,故不再對(duì)牌坊進(jìn)行進(jìn)一步精調(diào)。
(1)設(shè)備方面:對(duì)軋機(jī)牌坊調(diào)整后,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)R2下電機(jī)編碼器處架設(shè)百分表測(cè)量電機(jī)轉(zhuǎn)子軸向竄動(dòng)情況,通過(guò)觀察不同道次電機(jī)轉(zhuǎn)子軸向竄動(dòng)情況,下電機(jī)轉(zhuǎn)子竄動(dòng)量都<1 mm(表11),未超電機(jī)轉(zhuǎn)子本身推力盤(pán)與推力瓦之間最大設(shè)計(jì)間隙量6 mm,且并無(wú)明顯撞擊聲音,牌坊交叉問(wèn)題導(dǎo)致的電機(jī)轉(zhuǎn)子軸向竄動(dòng)問(wèn)題得到解決。
表11 電機(jī)轉(zhuǎn)子竄動(dòng)量跟蹤結(jié)果
(2)R2軋機(jī)剛度情況(表 12)。
表12 R2軋機(jī)剛度 kN/mm
對(duì)牌坊調(diào)整完畢后,中間坯鐮刀彎狀態(tài)得到明顯改善,未出現(xiàn)中間坯撞精軋機(jī)入口側(cè)導(dǎo)板和立輥的問(wèn)題。另外對(duì)軋鋼過(guò)程中的數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集,經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)處理后對(duì)反映軋機(jī)狀態(tài)的關(guān)鍵指標(biāo)-剛度進(jìn)行測(cè)試,并與調(diào)整前剛度數(shù)據(jù)比較,軋機(jī)兩側(cè)剛度差由調(diào)整前的16%提高到調(diào)整后4%,軋機(jī)狀態(tài)改善效果明顯。