王貝貝
(山西陽煤二礦選煤廠,山西 陽泉 045028)
陽煤二礦選煤廠屬礦井型選煤廠,目前生產(chǎn)規(guī)模為年處理原煤8.10Mt?,F(xiàn)跳汰車間主要洗選2#精煤,年洗選精煤在200萬t左右,近幾年來,由于井下工作面條件限制造成原煤配采比例發(fā)生變化,跳汰入洗原料煤可選性由易選變?yōu)橹械瓤蛇x,導致跳汰洗選難度增加,不僅精煤產(chǎn)量任務完成受限,而且精煤質量出現(xiàn)波動,不時出現(xiàn)灰分超標現(xiàn)象,嚴重影響陽優(yōu)品牌形象及陽煤二礦經(jīng)濟收入。因此,在對跳汰洗煤現(xiàn)狀和無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選進行可行性分析比對的基礎上,提出技改建議,將跳汰分選更換為脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,提高選煤效率,保證產(chǎn)品質量和經(jīng)濟效益。
跳汰選煤是指物料主要在垂直升降的變速水流中按密度分選的過程,利用的介質是水,主要分選易選和中等可選煤。目前,二礦選煤廠就是采用跳汰洗選系統(tǒng)生產(chǎn)精煤,主要工藝為原料煤經(jīng)等候車間進行預篩分后進入跳汰機進行洗選,選出三種產(chǎn)品精煤、中煤、矸石,脫水設備有斗提機、脫水篩和離心脫水機。煤泥水處理設備主要有耙式濃縮機、旋流器、高頻篩、壓濾機、加壓過濾機等。近年來由于井下原煤質量發(fā)生變化,跳汰入洗原料煤可選性由易選變?yōu)橹械瓤蛇x,加上等候系統(tǒng)篩分效率低,入洗原料煤中-1mm含量在22%以上,使得跳汰洗選的數(shù)量效率只有88%左右,明顯低于93%的選煤專業(yè)要求。
δ±0.1含量法
根據(jù)GB/T16417-2011《煤炭可選性評定方法》評定原煤的可選性:跳汰入料原煤+0.5mm的可選性,當以11.8%作為精煤灰分指標時,理論分選密度為1.58kg/l,δ±0.1含量為17%(扣除沉矸),原煤可選性等級為中等可選,理論回收率僅為54%。
從上表可以看出,以跳汰各皮帶小時運輸量測算時,精煤占47.52%,中煤占17.16%,矸石占12.20%,煤泥占23.12%。以理論回收率54%計算可知,數(shù)量效率僅為88%。
經(jīng)對選后產(chǎn)品進行快浮試驗,得知:跳汰矸含精為6.8%,中煤含精為7.52%,精含矸為6.07%,按此計算,總錯配物含量高達20.39%,分選效果明顯達不到技術要求。
表1 跳汰各皮帶小時運輸量
表2 跳汰入料原煤浮沉試驗綜合表
圖1 二礦跳汰+0.5mm原煤可選性曲線
重介質選煤的分選效率高于其他選煤方法,分選效率可達99%以上,可以處理難選煤和極難選煤;分選粒度范圍和密度范圍寬,分選粒度下限0.5mm,上限可達500mm以上,分選密度可在1.3~2.0g/cm3范圍內(nèi)調整;工藝操作簡單,調節(jié)方面。
脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,可以提高精煤產(chǎn)量,提高分選效率,保證精煤灰分合格,降低煤質罰款。而且陽煤二礦選煤廠有重介質淺槽洗選工藝,在重介質回收利用方面有成熟經(jīng)驗及相關設備。因此采用脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選替代跳汰洗精煤有其可行性。
若使用脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選精煤,工藝流程可確定為:脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選+粗煤泥螺旋分選機+粗煤泥TBS +煤泥壓濾分選工藝。
選煤廠跳汰車間原設計生產(chǎn)能力為:年處理原煤 2.85~4.22Mt,每天處理末原煤 8636~12788t,小時處理能力為570~800t。
經(jīng)過脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器生產(chǎn)能力為:年處理原煤5.80~739Mt,每天可處理原煤17600~22400t,小時處理能力為 1100~1400t。
3.1.1 選煤方法
將原有跳汰洗選改為脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選。
將原來三臺跳汰機更換為兩臺3SNWX1500/1100三產(chǎn)品重介質旋流器,3臺精煤脫介篩,1臺中煤脫介篩,1臺矸石脫介篩。減少了斗提,設備臺數(shù)減少也使維護量大減。改造后脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器生產(chǎn)能力為:年處理原煤5.80~7.39Mt,小時處理能力可達 1100~1400t,可滿足精煤生產(chǎn)的需要。
3.1.2 分選粒級
更換為脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選后,入洗原煤粒度要求為-13mm末原煤,完全可以實現(xiàn)全煤入洗,不再需要等候系統(tǒng)。這樣可以簡化流程及其相關的成本投入和人員投入。
根據(jù)目前選煤行業(yè)使用情況分析和陽煤二礦選煤廠生產(chǎn)實際需求,改造后洗選工藝確定為:脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器+螺旋分選機+TBS+一段濃縮+煤泥壓濾較為合理,既提高了洗選效率,又能保證精煤質量的穩(wěn)定。
(1)-13mm末原煤經(jīng)1.5mm脫泥后,篩下物進入煤泥水池,脫泥篩篩上物(13~1.5mm)進入無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,產(chǎn)品經(jīng)脫介、脫水后出精煤、中煤、矸石三種產(chǎn)品;
(2) 脫泥篩篩下水經(jīng)分級濃縮旋流器分級后,溢流去濃縮機濃縮,底流進入螺旋分選機系統(tǒng)分選,分選后精煤直接脫水回收到精煤產(chǎn)品倉,中煤和矸石則進入TBS系統(tǒng)進行再次分選;分選后的精煤進入精磁尾礦桶經(jīng)濃縮后再次回收,尾煤則進入中矸磁尾桶濃縮回收。精磁選尾礦(和TBS精礦)及中矸磁選尾礦(和TBS尾礦)分別經(jīng)濃縮旋流器濃縮,底流進入沉降過濾式離心機回收,溢流進入濃縮機濃縮。
(1)無壓三產(chǎn)品重介旋流器:選用目前國內(nèi)先進的3SNWX1500/1100重介質旋流器雙給介無壓三產(chǎn)品旋流器作為末原煤主洗設備。一段Φ1200mm,二段Φ850mm;工作壓力:1#介質0.13~0.20MPa,2#介 質 0.16~0.20MPa; 處 理 能 力260~350t/h。該設備具有分選精度高、分選下限低、處理能力大、易調節(jié)等優(yōu)點。
(2)螺旋分選機:選用引進螺旋分選機,8臺一組,每臺3頭。該機分選效果好、性能穩(wěn)定、不需要動力、使用效果好。
(3) TBS:選用引進3600mm型,處理能力120~150t/h。該機在要求的入料寬度內(nèi)分選效果好,可以全自動化控制。
工藝流程圖如下圖2。
圖2 脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器工藝設備流程圖
經(jīng)技改后入洗原煤小時量將達到1100~1400t,理論回收率為54%,按95%洗選效率計算回收率為51.3%,洗精煤小時量可達564~718t,按564t/h計算年可洗精煤298萬t,比原年產(chǎn)208.8萬t,可增加89.2萬t,按精煤和末煤差價每噸190元,計算一年效益16948萬元。
精煤灰分合格率將達95%以上,煤質罰款可減少50%,即1750萬元。
經(jīng)計算技改費用為6000萬元,由于重介質分選礦粉消耗是成本投入的重點,按照4kg/t原煤的最高礦粉消耗計算,每小時1100~1400t/h原煤需消耗礦粉 4.4~5.6t,則年消耗礦粉 23232~29568t,成本投入為2323.2~2956.8萬元。
通過上述的可行性效益分析可知,將跳汰洗精煤更換為脫泥無壓三產(chǎn)品重介旋流器分選后當年即可收回技改成本,并產(chǎn)生效益近億元。