秦 杰
(潞安集團(tuán)司馬煤業(yè)有限公司,山西 長治 047105)
潞安集團(tuán)司馬煤業(yè)位于山西省長治市西南部,井田南北長3.10~5.95km,東西寬4.17~5.90km,面積29.558km2。煤礦內(nèi)3、15號(hào)煤層為全區(qū)可采煤層。8-2、9、14號(hào)煤層為大部可采煤層?,F(xiàn)主采煤層為3#石炭系煤層,煤層平均厚度為6.64m,西北部較厚東部較薄,煤層結(jié)構(gòu)簡單,局部含1~2層泥巖或炭質(zhì)泥巖夾矸,厚0.30m左右。根據(jù)2012年司馬礦瓦斯鑒定報(bào)告得知:該礦瓦斯絕對涌出量為49.8m3/min ,瓦斯相對涌出量為 28m3/t ,司馬礦屬于煤與瓦斯突出礦井。
1211綜采工作面位于井田3#煤層二采區(qū),工作面走向長度為1600m,傾向長度為198m,工作面采用放頂煤回采工藝,根據(jù)1211工作面地質(zhì)資料,工作面煤層平均傾角為3°,平均硬度系數(shù)為1.2,煤體孔隙率為6.58%。通過對1211工作面前期瓦斯抽采發(fā)現(xiàn),煤層中平均瓦斯含量為16m3/t,壓力為4.4MPa,煤層透氣系數(shù)為 0.59m2/(MPa2·d),具有瓦斯突出危險(xiǎn)性。
1211在回采期間對本煤層采用順層鉆孔瓦斯抽放方法,即在1211工作面回風(fēng)順槽、運(yùn)輸順槽、切巷分別施工抽放鉆孔,鉆孔長度為140m,鉆孔間距為5m,頭尾順槽鉆孔交錯(cuò)布置,在切眼處垂直工作面布置鉆孔,鉆孔間距4m,鉆孔深度為80m,切巷內(nèi)共布置40個(gè)鉆孔,如圖1所示,從而提前對煤層瓦斯進(jìn)行預(yù)抽。截至目前1211工作面采用順層鉆孔瓦斯抽放時(shí)間為6個(gè)月。
圖1 1211工作面交錯(cuò)式瓦斯抽放鉆孔布置示意圖
通過6個(gè)月觀測發(fā)現(xiàn)1211工作面順層瓦斯抽放效果相對較差,平均瓦斯抽放率為17.8%,瓦斯抽放后工作面在回采期間經(jīng)常出現(xiàn)瓦斯?jié)舛瘸瑯?biāo),最高濃度達(dá)4.2%,上隅角經(jīng)常出現(xiàn)瓦斯集聚現(xiàn)象,工作面及上隅角瓦斯超限造成工作面斷電共計(jì)7次,同時(shí)由于1211工作面為放頂煤開采,回采后采空區(qū)內(nèi)遺留三角煤柱較多,采空區(qū)內(nèi)瓦斯涌出濃度大,還需再次預(yù)埋管對采空區(qū)瓦斯預(yù)抽。
由此可見1211工作面在回采期間采用順層鉆孔瓦斯抽放效果不理想,為提高本煤層瓦斯抽放效率,保證煤礦安全生產(chǎn),必須采取有效的技術(shù)措施進(jìn)一步提高瓦斯抽放效率。
(1)垂直煤層節(jié)理布置鉆孔。根據(jù)1211工作面水文地質(zhì)資料,工作面煤層節(jié)理發(fā)育,節(jié)理裂隙成帶分布的特點(diǎn),工作面回采至750m處裂隙頻率達(dá)35條/m,在節(jié)理裂隙帶處煤層成破碎狀,煤層透氣性系數(shù)加大,且在節(jié)理的影響下煤層壓力加大,煤層內(nèi)瓦斯會(huì)向裂隙處涌出,所以將瓦斯抽放鉆孔布置在節(jié)理帶處且與節(jié)理垂直布置,可有效提高瓦斯抽放效率。
(2)交叉布置鉆孔。1211工作面及頭尾順槽鉆孔采用平行布置,由于平行鉆孔之間形成的應(yīng)力空間范圍小,鉆孔破壞區(qū)形成的互影響帶和充分影響帶不穩(wěn)定,從而使鉆孔破壞區(qū)域相連通效果差,無法提高鉆孔破壞區(qū)域煤層的透氣性,所以可采用交叉布置鉆孔,鉆孔間距控制在3~6m,鉆孔夾角控制在15~20°,從而有效提高煤層的透氣性,且有效解決了平行鉆孔因塌陷造成瓦斯抽放難度大、效果差的難題,如圖2所示。
圖2 回采煤層及頂板裂隙帶瓦斯抽放鉆孔布置示意圖
(1)1211工作面瓦斯抽放鉆孔采用水壓濕式鉆孔和風(fēng)壓干式鉆孔進(jìn)行鉆孔施工,采用水壓濕式鉆孔時(shí)由于水壓難以控制,經(jīng)常出現(xiàn)水壓過大破壞鉆孔壁現(xiàn)象,鉆孔坍塌嚴(yán)重,而采用風(fēng)壓干式鉆孔時(shí)由于受粉塵影響,鉆孔過程中鉆具經(jīng)常出現(xiàn)晃動(dòng),從而嚴(yán)重影響著鉆孔準(zhǔn)確布置位置。針對這種情況,決定采用具有風(fēng)塵分離功能的大功率鉆機(jī)及泡沫排粉施工工藝進(jìn)行鉆孔,這樣不僅有效提高鉆孔施工長度,而且避免了鉆孔坍塌現(xiàn)象。
(2) 為確保鉆孔參數(shù)準(zhǔn)確性,在鉆孔施工過程中應(yīng)安排專職的技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo),鉆孔施工完后必須對其長度、直徑、內(nèi)壁完好情況進(jìn)行記錄,在安裝抽放管路前應(yīng)再一次進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)不合格鉆孔嚴(yán)禁使用并重新進(jìn)行補(bǔ)打。
1211工作面瓦斯抽放鉆孔施工完且預(yù)埋抽放管路后,采用聚氨酯或水泥砂漿對鉆孔進(jìn)行封孔處理,但是在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn),單一的水泥漿或聚氨酯進(jìn)行封孔時(shí)封孔質(zhì)量差,抽采效率低且無法實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。通過技術(shù)研究,決定采用“聚氨酯+水泥漿”聯(lián)合封孔方式。
將抽放鉆孔封孔長度由3.0m增加至5.0m,在鉆孔底端及孔口處采用聚氨酯及麻袋進(jìn)行封堵,兩端頭封堵長度為0.5m,在鉆孔中部采用水泥漿進(jìn)行封堵,封堵長度為4.0m,采用該方法進(jìn)行鉆孔封堵時(shí)可有效提高鉆孔負(fù)壓值,實(shí)踐證明1211工作面原鉆孔封孔后負(fù)壓值在8.5~11kPa之間,而采用聯(lián)合封孔技術(shù)后鉆孔負(fù)壓值提高至13.4~16.5kPa,從而有效提高了鉆孔瓦斯抽放效率。
(1)司馬煤業(yè)公司具有完善的瓦斯抽采管理部門及專職的瓦斯抽采隊(duì)伍,但是瓦斯抽采人員整體專業(yè)知識(shí)水平相對較低,多數(shù)人員從其他部門抽調(diào)過來未經(jīng)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)后直接上崗,所以應(yīng)加大對瓦斯抽放人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),提高專業(yè)知識(shí)水平及現(xiàn)場應(yīng)對能力,保證瓦斯抽放各個(gè)工序高效穩(wěn)定進(jìn)行。
(2)瓦斯抽放管理部門應(yīng)完善管理制度及施工監(jiān)督機(jī)制,在瓦斯抽放過程中管理人員及施工人員嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行施工,嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè);同時(shí)應(yīng)及時(shí)引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的瓦斯抽采設(shè)備,確保瓦斯抽放設(shè)備滿足施工要求。
司馬煤業(yè)公司1211工作面在瓦斯抽放過程中采取了有效的技術(shù)措施后,通過三個(gè)月瓦斯抽放濃度及工作面回采時(shí)瓦斯涌出濃度監(jiān)測發(fā)現(xiàn),平均每個(gè)鉆孔瓦斯抽放量達(dá)0.045m3/min,瓦斯抽放率達(dá)42%,同時(shí)工作面回采期間瓦斯涌出濃度最大為0.8%,未出現(xiàn)因工作面瓦斯?jié)舛瘸拊斐蓴嚯姮F(xiàn)象。提高工作面順層鉆孔瓦斯抽放效率,有效降低了工作面回采時(shí)瓦斯涌出濃度,保證了工作面安全穩(wěn)定生產(chǎn)。