李旭紅
(大同煤礦集團(tuán)軒崗煤電公司劉家梁煤礦,山西 忻州 034110)
大同煤礦集團(tuán)軒崗煤電公司劉家梁煤礦煤質(zhì)松軟,屬于比較典型的“三軟”煤層。由于工作面推進(jìn),開采深度增加,導(dǎo)致瓦斯梯度也發(fā)生了一定的變化。為有效治理瓦斯,結(jié)合煤礦生產(chǎn)實(shí)際,研究應(yīng)用底抽巷瓦斯抽放技術(shù),取得了預(yù)期效果。
大同煤礦集團(tuán)軒崗煤電公司劉家梁煤礦5#煤層位于本溪組中部,煤層結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,斷層較多且密集,煤層平均厚度約9.70m,煤層傾角11°,核定生產(chǎn)能力2.40Mt/a。
劉家梁煤礦采用走向長壁綜采放頂煤工藝,采高為2.5m,放頂煤高為7.5m,采放比為1:3,全部垮落法管理頂板。割煤方式為往返一次進(jìn)一刀,移架步距為0.6m,回采率為0.83。礦井通風(fēng)方式為中央分列式,有2個(gè)進(jìn)風(fēng)井和2個(gè)回風(fēng)井共4個(gè)井筒,采煤工作面獨(dú)立通風(fēng)。主要通風(fēng)參數(shù)如下表1所示。
表1 劉家梁煤礦主要通風(fēng)參數(shù)
劉家梁煤礦5#煤層瓦斯具有“兩高”、“兩低”、“兩快”、“兩難”的特點(diǎn)。經(jīng)過測定,瓦斯壓力大約為 0.3~0.71MPa,瓦斯含量大約為 4.19~7.24m3/t,屬于高瓦斯煤層;煤層透氣系數(shù)和堅(jiān)固性系數(shù)都比較低;放散初速度很快,而且鉆孔流量衰減快;成孔難、抽采難。
巷道掘進(jìn)主要采用風(fēng)鎬掘進(jìn)式,支護(hù)方式為支設(shè)鐵腿鐵梁。在5#煤層采掘過程中,高濃度瓦斯大量涌出,對(duì)煤炭安全高效生產(chǎn)造成很大的不利影響,因此,必須采取瓦斯抽放治理。
劉家梁煤礦針對(duì)瓦斯壓力大、涌出量大的問題采取了很多辦法,如通過巷道兩幫開鉆場,一邊掘進(jìn)一邊抽放;還有工作面上隅角埋管,一邊回采一邊抽放等方法。但是,隨著開采深度增加,瓦斯涌出量不斷增加,邊掘邊抽、邊采邊抽的方法難以及時(shí)應(yīng)對(duì)瓦斯超限的情況,處理方法單一,給生產(chǎn)帶來很大的影響。
除此之外,由于與5#煤層臨近的3#煤層和6#煤層都是不可采煤層,所以沒有開采保護(hù)煤層。通過底抽巷向上鉆孔,開鉆位置是巖石,成孔質(zhì)量好,排渣也較方便,這樣將底抽巷布置在6#煤層,能保證巷道快速形成,大幅度降低施工成本。封孔利用BFK-10/1.2Q型煤礦用氣動(dòng)封孔泵,同樣在巖石部位進(jìn)行封孔,水泥砂漿通過Ф38.1mm的鋼管注入,確保封孔密封性。
分析證明,通過底抽巷施工進(jìn)行開采層瓦斯預(yù)抽放,可以將高瓦斯區(qū)域變?yōu)榈屯咚箙^(qū)域,達(dá)到更好的瓦斯治理效果,為煤炭開采提供好的條件。
掘進(jìn)期間瓦斯抽放示意圖如圖1所示,進(jìn)行掘進(jìn)時(shí),要在5134底抽巷上、下幫每間隔30m的位置布置一個(gè)深×寬×高=4×4×3m的鉆場,同時(shí)上下兩幫鉆場要采取交錯(cuò)布置的方式。5134底抽巷幫每個(gè)鉆場打21個(gè)向上孔,下幫每個(gè)鉆場打18個(gè)向上孔,鉆孔深度為16~70m。這樣,對(duì)5134采掘工作面涌出瓦斯進(jìn)行抽放,減小工作面瓦斯壓力,減少工作面瓦斯涌出。
具體的瓦斯預(yù)抽放時(shí)間為四個(gè)月以上,通過卸壓和減少涌出確保工作面的掘進(jìn)速度。如果遇到接續(xù)緊張的情況,則要調(diào)整鉆孔,增加長鉆孔(100m以上)來確保預(yù)抽時(shí)間。前面已經(jīng)介紹,5#煤層透氣性較小,因此瓦斯含量衰減很快,5d左右瓦斯?jié)舛染涂梢韵陆档?%左右。因此,要停止抽放一周左右的時(shí)間,這樣瓦斯?jié)舛葧?huì)再次上升到30%左右,可以繼續(xù)抽放。最終實(shí)現(xiàn)瓦斯?jié)舛确弦?guī)程要求,正常進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。
回采期間,通過底抽巷向上鉆孔,對(duì)5#煤層涌出瓦斯進(jìn)行預(yù)抽放,預(yù)抽時(shí)間為六個(gè)月以上。同時(shí),對(duì)裂隙帶進(jìn)行瓦斯抽放能夠有效解決工作面上隅角瓦斯積聚。底抽巷和瓦斯抽放層存在6m左右的間距,因此要注意加強(qiáng)頂板支護(hù)。
圖1 底抽巷瓦斯抽放技術(shù)示意圖
劉家梁煤礦5#煤層采用底巷預(yù)抽放,順利解決了掘進(jìn)過程中瓦斯涌出量大、濃度超限問題。經(jīng)過數(shù)據(jù)測量,瓦斯抽放率達(dá)41%,原煤瓦斯含量4.1m3/t,降幅51.5%;瓦斯體積分?jǐn)?shù)下降0.16%,下降幅度為29.6%。從上述數(shù)據(jù)可以看出,瓦斯治理效果明顯。
劉家梁煤礦5133綜放工作面、5134綜放工作面瓦斯抽放率為68%,上隅角瓦斯體積下降0.41%,下降幅度為35.7%;回風(fēng)流瓦斯體積下降0.21%,下降幅度為33.9%。從上述數(shù)據(jù)可以看出,通過瓦斯治理確保了安全開采。
通過掘進(jìn)和回采期間瓦斯抽采,劉家梁煤礦5#煤層瓦斯治理取得較好效果。瓦斯綜合治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下表2所示。
表2 劉家梁煤礦5#煤層瓦斯綜合治理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
(1)本文針對(duì)劉家梁煤礦在采掘過程中出現(xiàn)的瓦斯涌出量增大、瓦斯?jié)舛瘸薜葐栴},分析了不同的瓦斯抽放方法,并確定了底抽巷瓦斯預(yù)抽放方法,從掘進(jìn)期間和回采期間兩個(gè)方面進(jìn)行了應(yīng)用,取得了較好效果。
(2)實(shí)踐證明,通過瓦斯治理后,掘進(jìn)工作面瓦斯含量下降51.5%,瓦斯體積分?jǐn)?shù)下降幅度29.6%;綜放工作面上隅角瓦斯體積下降幅度35.7%,回風(fēng)流瓦斯體積下降幅度為33.9%。瓦斯治理效果明顯。