顧 怡 陳秋林
外高橋電廠
近年來外高橋電廠的發(fā)電機(jī)組利用小時數(shù)呈逐年下降趨勢。2017年機(jī)組單機(jī)運(yùn)行覆蓋時間約34%,且未來單機(jī)運(yùn)行時間趨勢可能越來越長。如何確保單機(jī)運(yùn)行狀態(tài)下機(jī)組的安全、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保是近年來節(jié)能降耗和精益化管理提升的大課題。外高橋電廠發(fā)電部經(jīng)過對2017年的循泵數(shù)據(jù)報(bào)表進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)全年循泵對標(biāo)運(yùn)行情況不佳,存在循泵廠用電率偏高的現(xiàn)象。本文旨在研究單機(jī)運(yùn)行時的循泵運(yùn)行優(yōu)化策略。
表1-1 循泵性能參數(shù)
外高橋電廠四臺320MW濕冷純凝機(jī)組循環(huán)水系統(tǒng)配備八臺軸流式循泵,并配有液壓控制動葉角度調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)。#1和#2號機(jī)組為一號單元,#3和#4號機(jī)組為二號單元。每臺機(jī)組配有兩臺循泵,循泵出口通過母管聯(lián)絡(luò)門(機(jī)1-4循母聯(lián)1、2,機(jī)1-2循母聯(lián)1、2,機(jī)3-4循母聯(lián)1、2共六個電動閥),進(jìn)行互為備用。正常運(yùn)行情況下,兩個單元循環(huán)水分列運(yùn)行,即機(jī)1-4循母聯(lián)關(guān)閉;機(jī)1-2循母聯(lián)開足并列運(yùn)行;機(jī)3-4循母聯(lián)開足并列運(yùn)行。夏季(江水溫度高于19℃)“二機(jī)三泵”運(yùn)行,冬季(江水溫度低于19℃)“二機(jī)二泵”運(yùn)行,運(yùn)行機(jī)組凝汽器循出門關(guān)至50%,備用循泵自動投入。
單機(jī)運(yùn)行對比雙機(jī)運(yùn)行、多機(jī)運(yùn)行,廠用電率更高(見表2-1)
表2-1
降低單機(jī)運(yùn)行的廠用電率,對降低全年廠用電率的目標(biāo)有很大的幫助。
調(diào)查單機(jī)循泵用電率較高的點(diǎn)與較低的點(diǎn),并選取相關(guān)有可比性的數(shù)據(jù)點(diǎn)(表2-2),可以發(fā)現(xiàn)葉角的角度與循泵能耗的關(guān)系,見表2-1。
外高橋電廠循環(huán)水運(yùn)行方式為開式循環(huán),從長江取水,排回長江,不同于閉式循環(huán)。取水口水位相對恒定,取水口位于長興,長江入??冢艹毕绊戄^大,循環(huán)水壓力波動較大。取水口位于長江入???,受海平面影響較大,一天的最大波動在4米左右,導(dǎo)致循環(huán)水壓力波動非常巨大。
基于循泵葉角可調(diào)以及循環(huán)水取水情況,調(diào)查了現(xiàn)有的成熟的循泵節(jié)能改造方案,并不適合,故本文暫不討論其他技改方案。
經(jīng)過數(shù)據(jù)分析,檢修時檢查停役的循泵設(shè)備情況,排除問題,確認(rèn)單機(jī)運(yùn)行工況的循泵運(yùn)行情況不經(jīng)濟(jì),主要原因?yàn)槿~角調(diào)節(jié)不及時、單機(jī)兩泵運(yùn)行不經(jīng)濟(jì)。因此,存在循泵再優(yōu)化的空間。
經(jīng)查閱上海長興潮汐表,了解取水江海潮汐變化規(guī)律:兩個高峰潮位,兩個低谷潮位,受季節(jié)影響最低潮位與最高潮位變化較大,最高最低潮位差2至4米,見圖3-1。
表2-2
圖3-1
制定指令措施,目的是加強(qiáng)運(yùn)行人員當(dāng)班期間對潮位的重視,查閱潮汐表,了解潮汐是否有過高、過低的工況會發(fā)生。遇到下列四種情況,運(yùn)行人員必須及時調(diào)節(jié)運(yùn)行機(jī)組循泵的葉角。
(1)低潮位(波谷時間短),調(diào)節(jié)葉角短時加大循泵出力,提高循環(huán)水壓力,避開備用循泵自啟動值,緩解機(jī)組背壓惡劣情況。
(2)極低潮位(波谷較深),提前啟動備用循泵,調(diào)節(jié)運(yùn)行循泵葉角,平衡出力,提高母管壓力,維持機(jī)組背壓。
(3)高潮位,合理調(diào)節(jié),背壓變化不明顯的情況下,調(diào)小葉角,減小循泵能耗。
(4)極高潮位,循環(huán)水壓力過高,工質(zhì)浪費(fèi),調(diào)節(jié)葉角,減小循泵能耗(背壓不明顯影響),夏季防臺防汛期間,停運(yùn)機(jī)組單元前池水位高,提前開啟備用循泵,避免取水池前池水位高溢流至循泵房,影響機(jī)組安全運(yùn)行。
注:調(diào)節(jié)葉角或者啟動備用循泵,須根據(jù)實(shí)際情況提前30分鐘至1小時操作。
單機(jī)運(yùn)行工況下,二運(yùn)一備用是常規(guī)運(yùn)行方式,冬季工況下,二泵運(yùn)行,能耗明顯過高。
單機(jī)運(yùn)行單泵運(yùn)行難點(diǎn):
(1)單泵出力是否能滿足潮位波動
(2)單泵出力是否能滿足單機(jī)全負(fù)荷
(3)安全性問題,單泵跳閘,事故是否可控;如何降低單機(jī)運(yùn)行時跳機(jī)導(dǎo)致全廠停電的可能性。
3.2.1 單循泵運(yùn)行跳閘試驗(yàn)
試驗(yàn)方案:單元中的某機(jī)組解列前10min~15min,或機(jī)組并網(wǎng)前,單泵運(yùn)行,距離最遠(yuǎn)泵作備用(1A運(yùn)行、2B備用),手動停運(yùn)循泵,模擬實(shí)際循泵跳閘,收集相關(guān)數(shù)據(jù)(背壓變化情況,循環(huán)水壓力下降至恢復(fù)的時間,備用泵啟動情況等重要數(shù)據(jù))。
試驗(yàn)一:2月9日,#1機(jī)組解列前運(yùn)行工況:循泵1A運(yùn)行,葉角+6度,電流145A。循泵2B設(shè)為備用狀態(tài)。手動停用循泵1A,等待循環(huán)水母管壓力低于30Kpa時,循泵2B自啟動,調(diào)整葉角至+6度,電流144A。
#1機(jī)凝汽器循環(huán)水進(jìn)口壓力從54Kpa降低至備用泵自啟動后恢復(fù)至45Kpa,期間凝汽器循環(huán)水進(jìn)口壓力低于0kPa的時間為:23:51:33~23:52:25,總計(jì)58秒。
機(jī)組負(fù)荷52MW降至51MW,背壓3.2Kpa升至3.4Kpa。試驗(yàn)數(shù)據(jù)見表3-1。
試驗(yàn)二:2月20日,#1機(jī)組啟動前試驗(yàn)工況:循泵1A運(yùn)行,葉角+6度,電流143A。循泵2A作為備用。模擬循泵1A跳閘(6KV開關(guān)室手動停用),循泵2A自啟動,調(diào)整葉角至+6度,電流145A。
#1機(jī)凝汽器循環(huán)水進(jìn)口壓力從68Kpa降低,備用泵自啟動后恢復(fù)至56Kpa,期間凝汽器循環(huán)水進(jìn)口壓力低于0Kpa的時間為1:09:08-1:09:31,總計(jì)23秒。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)與第一次試驗(yàn)情況類似,不作列舉。
試驗(yàn)總結(jié):2月9日的試驗(yàn)是手動停用循泵1A,循泵1A出口蝶閥關(guān)至15°連鎖停用循泵1A電動機(jī)。循泵2B等循環(huán)水母管壓力低于30Kpa自啟動。整個過程循環(huán)水壓力低于0Kpa時間相對較長。
2月20日試驗(yàn),模擬循泵1A跳閘(6KV開關(guān)室停),循泵2A立即聯(lián)動,整個過程循環(huán)水壓力低于0Kpa時間相對短一點(diǎn)。在此試驗(yàn)中,循泵1A跳閘后(循泵1A狀態(tài)顯示為黃色故障),出口蝶閥未連鎖關(guān)閉,值班員發(fā)現(xiàn)后立即手動關(guān)閉出口蝶閥,因此循環(huán)水壓力維持在10Kpa~20Kpa,相對時間較長。
表3-1
兩次試驗(yàn)均證明了單機(jī)運(yùn)行單循泵如果故障跳閘,備用循泵能連鎖啟動的前提下,循環(huán)水壓力能快速恢復(fù),不影響機(jī)組安全運(yùn)行。即使在第二次試驗(yàn)中,循泵在聯(lián)啟過程中發(fā)生了閥門故障(出水門拒動,循環(huán)水泄壓快),值班員也能及時手動干預(yù),迅速恢復(fù)循環(huán)水壓力。這兩次試驗(yàn)數(shù)據(jù)給發(fā)電部提供了單機(jī)運(yùn)行單循泵方式下的循泵事故預(yù)想的數(shù)據(jù)支持。
3.2.2 單機(jī)單循泵運(yùn)行試驗(yàn)
試驗(yàn)一:4月3日,#3機(jī)組單機(jī)運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷200MW,AGC退出,機(jī)組協(xié)調(diào)退出,循泵3B、4B運(yùn)行。啟動單機(jī)單循泵試驗(yàn),停用循泵4B作備用,江水溫度18℃,循出開度50%。停泵前后穩(wěn)定狀態(tài)數(shù)據(jù)對比見表3-3。
停泵后,待機(jī)組參數(shù)穩(wěn)定后,調(diào)節(jié)運(yùn)行循泵葉角,提高其出力。停泵前后,背壓略上升,循環(huán)水溫升略增加,循環(huán)水進(jìn)水溫度因試驗(yàn)開始為午后,溫度正常升高。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算:單泵節(jié)約電量,和真空改變引起機(jī)組功率減少量對比。從表3-3中可見,折算日能耗參數(shù),在機(jī)組日均負(fù)荷200MW左右的單泵運(yùn)行天數(shù)統(tǒng)計(jì)參數(shù),其他參數(shù)不明顯變化的前提下,背壓上升0.3Kpa,影響煤耗0.71g/kWh(上汽亞臨界300MW機(jī)組,1Kpa影響煤耗2.375g/kWh),日發(fā)電量減少1.05萬kWh。循泵單泵運(yùn)行日廠用電率減少0.4%(雙泵1.05%,單泵0.65%),日節(jié)約廠用電量約1.9萬kWh。節(jié)約電量大于日減少發(fā)電量。
試驗(yàn)結(jié)論:在該工況下,單機(jī)單泵運(yùn)行方式是經(jīng)濟(jì)可行的。
對比雙泵運(yùn)行和單泵運(yùn)行在高負(fù)荷區(qū)間參數(shù)見表3-4
表3-3
表3-4
結(jié)論:經(jīng)過計(jì)算,200MW負(fù)荷以上,循泵日節(jié)約廠用電量變化不大,約2萬kWh~2.5萬kWh,230MW工況下,單循泵影響機(jī)組凝汽器冷端性能減少發(fā)電量月2.2萬kWh~2.8萬kWh,250MW工況下,單循泵影響機(jī)組凝汽器冷端性能減少發(fā)電量月3.0萬kWh以上。所以單機(jī)250MW以上,單循泵運(yùn)行方式不經(jīng)濟(jì)。
3.2.3 制定循泵單機(jī)單泵措施
循泵進(jìn)入單機(jī)單泵運(yùn)行方式注意事項(xiàng):
(1)運(yùn)行機(jī)組凝汽器循環(huán)水出水閥50%,進(jìn)口閥全開。
(2)原則上本機(jī)組循泵一運(yùn)一備,當(dāng)本機(jī)組無備用循泵時,備用泵放同一單元循泵。
(3)正常情況下,備用循泵“備用投用”禁止出系。
(4)冬季(江水溫度小于19℃)單機(jī)運(yùn)行機(jī)組負(fù)荷小于250MW,單泵運(yùn)行,機(jī)組負(fù)荷大于250MW,啟動第二臺循泵,置單機(jī)二泵方式。
(5)當(dāng)由于潮位低,可提前啟動第二臺循泵,如使循環(huán)水母管壓力下降至備用泵自啟動時,待母管壓力恢復(fù)至具備停備用泵時及時停用泵。
(6)做好單機(jī)單泵運(yùn)行循泵跳閘事故預(yù)想,參照試驗(yàn)數(shù)據(jù)。
(7)做好備用循泵例行試驗(yàn),確保循泵備用良好。
(8)江水溫度大于19℃,置單機(jī)二泵方式。
單機(jī)運(yùn)行,循環(huán)水系統(tǒng)按原方式進(jìn)行運(yùn)行調(diào)節(jié)是不經(jīng)濟(jì)的。制定了循泵葉角精細(xì)化調(diào)節(jié)措施后,降低了因潮位波動影響循環(huán)水母管壓力對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的影響。
冬季工況,江水溫度小于19℃,單機(jī)運(yùn)行單循泵較為經(jīng)濟(jì)。江水溫度越低,單機(jī)單泵覆蓋負(fù)荷范圍越大。在單機(jī)單泵運(yùn)行情況下,單泵節(jié)約電量與真空改變引起機(jī)組功率減少量比較,如果背壓上升較多,導(dǎo)致機(jī)組煤耗增加出力減少,造成“節(jié)電不節(jié)能”現(xiàn)象,能量的浪費(fèi)大于停用循泵帶來的能耗,此類工況單機(jī)單泵運(yùn)行方式是不經(jīng)濟(jì)的,還需更多單機(jī)單泵試驗(yàn)提供更精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)。
單機(jī)運(yùn)行單循泵具有一定風(fēng)險(xiǎn)性,如單機(jī)運(yùn)行單循泵跳閘,而備用循泵存在故障未能自啟動,最后導(dǎo)致機(jī)組跳閘,后果將很嚴(yán)重。本文討論的重點(diǎn)是對單機(jī)運(yùn)行單循泵跳閘試驗(yàn)的相關(guān)分析,收集了循環(huán)水中斷時間,聯(lián)啟情況,對主機(jī)真空影響等重要數(shù)據(jù),支持單機(jī)單循泵運(yùn)行方式的安全性,并給單機(jī)單循泵事故處理提供依據(jù)。
發(fā)電機(jī)組循環(huán)水及冷端技術(shù),可以使循環(huán)水提壓優(yōu)化,循泵葉角調(diào)節(jié)系統(tǒng)有優(yōu)化改造的空間,是繼續(xù)改進(jìn)優(yōu)化的方向,有待進(jìn)一步研究探討。