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      高效羅茨水環(huán)真空泵組在空冷機組的應(yīng)用

      2018-12-03 08:15:14李方春樊仰平白志剛
      山西電力 2018年5期
      關(guān)鍵詞:水環(huán)羅茨背壓

      李方春,樊仰平,白志剛

      (1.山西瑞光熱電有限責(zé)任公司,山西 榆次 030600;2. 國網(wǎng)山西省電力公司電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001)

      0 引言

      凝汽器是電站汽輪機輔助設(shè)備中的一個主要部分,抽真空系統(tǒng)的功能是將凝汽器中的不凝結(jié)氣體抽出。目前采用的抽真空設(shè)備主要是射水抽氣器和水環(huán)真空泵,在300 MW以上的大型機組中普遍采用了水環(huán)真空泵,其在運行中普遍存在能耗大、效率低、選型偏大、維護(hù)成本高、極限真空低、受工作水溫影響大等問題[1-2],為此有必要進(jìn)行相關(guān)改造來保證真空系統(tǒng)的安全、經(jīng)濟(jì)、高效運行。

      1 設(shè)備現(xiàn)況

      山西瑞光熱電有限責(zé)任公司2臺300 MW機組冷卻系統(tǒng)均采用直接空冷技術(shù),每臺機組抽真空設(shè)備均配置3臺100%容量的水環(huán)式真空泵,正常運行方式為一運二備,冬季低負(fù)荷和真空嚴(yán)密性較差時運行方式為為兩運一備。其銘牌參數(shù)如下:型號,2BW4353;抽速,89.0 m3/min;額定工況抽氣量,74 kg/h;抽吸壓力,3.3~101.3 kPa(工作液水溫在15℃時,絕壓);電機額定功率,160 kW。

      2 存在的問題

      2臺機組經(jīng)供熱改造后,冬季汽輪機排汽背壓一般都在20 kPa以上,非供暖季汽輪機背壓基本都在12 kPa左右。因此水環(huán)真空泵的裕量太大,存在很大的節(jié)能空間。同時由于直接空冷機組長期高背壓運行,吸入真空泵的大部分都是蒸汽,而且溫度較高,使得水環(huán)泵工作液溫度大幅升高,水環(huán)泵的抽氣性能急劇下降80%以上,使得空冷器中的不凝結(jié)氣體不能被及時抽出,影響機組真空。同時真空泵長期運行在高背壓工況,抽氣效率極低,葉輪汽蝕、噪音大等,影響了機組的經(jīng)濟(jì)性和安全運行。

      3 節(jié)能改造方案

      針對目前機組抽真空系統(tǒng)存在的上述問題,為了在保證系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的前提下降低真空泵能耗,提出了一種采用高效羅茨水環(huán)抽真空泵組的改造方案。

      3.1 系統(tǒng)方案

      實施改造時在原抽真空系統(tǒng)中的抽真空母管上串入前置冷卻器、并入1套高效抽真空泵組,高效抽真空泵組由1臺羅茨真空泵、1臺級間冷凝器和1臺小水環(huán)真空泵組成。運行時所抽吸的蒸汽和不凝結(jié)氣體先經(jīng)過1臺前置冷卻器將大部分蒸汽凝結(jié),凝結(jié)水自流到排汽裝置,剩余的氣體經(jīng)羅茨真空泵增壓后進(jìn)入級間冷凝器再次冷卻后,部分水蒸汽凝結(jié),不凝氣體及少量剩余水蒸汽經(jīng)1臺小功率水環(huán)真空泵排出。高效羅茨水環(huán)抽真空泵組的改造系統(tǒng)如圖1所示(虛線內(nèi)為改造時增加的部分)。

      圖1 高效羅茨水環(huán)抽真空泵組改造系統(tǒng)圖

      3.2 抽氣量核算

      汽氣混合物體積流量計算公式為

      式中:PG——凝汽器空冷區(qū)空氣分壓力=凝汽器背壓-混合物溫度下水蒸汽分壓力,kPa;

      Vmin——汽氣混合物體積流量,m3/h;

      MG——泄漏空氣質(zhì)量流量,kg/h;

      RG——空氣常數(shù),為0.287 kJ/(kg·K);

      Tmin——混合物絕對溫度,K。

      按照設(shè)計的干空氣抽吸量計算不同背壓下羅茨真空泵及水環(huán)真空泵體積抽空氣量。泵組冷凝器的排氣壓力按羅茨真空泵入口壓力增加10 kPa,冷卻水溫度為30℃,冷凝器排汽溫度為35℃(冬季按冷卻水溫度為25℃,冷凝器排汽溫度為30℃),計算結(jié)果見表1和表2。

      表1 羅茨真空泵選用核算表

      表2 水環(huán)泵選用核算表

      根據(jù)計算結(jié)果空冷背壓8 kPa時選用羅茨真空泵抽氣量,必須大于3459.6 m3/h,對應(yīng)水環(huán)真空泵抽氣量必須大于474 m3/h,才能抽出漏入真空系統(tǒng)的74 kg/h空氣。因此,本次改造選用了最大抽氣量為4320 m3/h的羅茨真空泵和最大抽氣量為600 m3/h水環(huán)真空泵。

      3.3 可靠性分析

      a) 改造時原有的3臺水環(huán)真空泵仍然保留,不影響原系統(tǒng)的安全可靠運行。

      b) 機組啟動時原有的3臺水環(huán)真空泵按原運行方式投入運行,仍滿足機組快速抽吸的需求。

      c) 機組正常運行時由高效抽真空泵組維持真空,實現(xiàn)真空泵的一運三備,提高了系統(tǒng)的安全可靠性。

      d) 高效羅茨水環(huán)真空泵組抽吸的極限真空值小于500 Pa,大大低于原有水環(huán)真空泵的極限真空值 (3300 Pa)。

      e) 高效抽真空泵組的羅茨真空泵為干式真空泵,抽氣速率不受工作液水溫的影響。

      3.4 運行方式分析

      高效抽真空泵組可根據(jù)空冷凝汽器背壓情況,通過變頻器選擇羅茨真空泵運行轉(zhuǎn)速。在空冷凝汽器的背壓偏低時,羅茨真空泵高速運行抽吸空冷凝汽器逆流區(qū)的不凝結(jié)氣體,進(jìn)入級間冷凝器冷卻,凝結(jié)水和未凝結(jié)的氣體進(jìn)入小水環(huán)真空泵入口,由小功率水環(huán)真空泵排大氣。在空冷凝汽器的背壓偏高時,羅茨真空泵低速運行,空冷凝汽器逆流區(qū)的不凝氣體經(jīng)旁路門進(jìn)入級間冷凝器冷凝后,經(jīng)小功率水環(huán)真空泵排大氣。

      4 改造效果

      兩臺機組在檢修期間成功進(jìn)行了抽真空系統(tǒng)改造,經(jīng)調(diào)試高效羅茨水環(huán)抽真空泵組投入正常運行后在不同負(fù)荷下總電流維持在37~70 A之間,而原水環(huán)真空泵的電流約220 A,節(jié)電率可達(dá)68%~83%。

      5 結(jié)束語

      綜上所述,山西瑞光熱電有限責(zé)任公司針對抽真空系統(tǒng)運行中存在的問題,提出了進(jìn)行高效羅茨水環(huán)抽真空泵組改造的措施。兩臺機組改造后節(jié)能效果明顯,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,減少了工質(zhì)損失,解決了抽氣效率低,葉輪汽蝕、噪音大等問題,提高了設(shè)備可靠性,保證了機組的安全經(jīng)濟(jì)運行。

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