秦 利
(山西高河能源有限公司,山西 長治 047105)
井下鉆孔較多,包括水文地質(zhì)鉆孔和瓦斯抽放鉆孔等。由于鉆孔深入巖體中,鉆孔可能導(dǎo)通裂隙水或者含水層,從而引起鉆孔涌漏水,嚴(yán)重時影響工作面正常生產(chǎn)[1-3]。國內(nèi)外許多學(xué)者對鉆孔涌漏水治理措施進行了研究,劉伯等人針對馬家溝煤礦鉆孔涌漏水現(xiàn)象,提出了采取注漿措施來封堵鉆孔,并取得了很好的效果[4]。孫尚云等人分析了井下鉆孔突水原因,提出了注漿封堵措施,有效地解決了鉆孔突水危害[5]。陳傳東等人分析了井下鉆孔漏水原因,并提出了高壓動水狀態(tài)下將動水注漿變?yōu)殪o水注漿進行堵水,很好地封堵了鉆孔,降低了施工難度[6]。但是不同礦井水文地質(zhì)條件不同,其處理措施也存在差異。本人在前人研究的基礎(chǔ)上,針對高河煤礦南翼3#奧灰水文觀測孔涌漏水進行研究提出合理的措施。
高河煤礦南翼3#奧灰水文觀測孔開孔層位為3#煤層直接底板,巖性為深灰-灰黑色砂質(zhì)泥巖、泥巖及砂巖,含大量植物化石;底部為K7砂巖,與下伏太原組地層呈整合接觸。
南翼3#奧灰水文觀測孔位于南翼輔運大巷與南翼膠帶大巷7#聯(lián)巷向南70m處的鉆場內(nèi)。2013年10月7日開始施工,完工于2014年3月23日。鉆孔孔深409.5 m,一開孔徑Ф168 mm,下入Ф159 mm×8 mm絲扣管20m,固管注水泥0.5t,孔口壓力4 MPa;二開孔徑Ф133 mm,下入Ф127 mm×8 mm絲扣管140m,固管注水泥1.5t,孔口壓力4.5 MPa;三開孔徑Ф113 mm至終孔409.50m為裸孔段。涌水量為12m3/h,水壓1.95 MPa,水位標(biāo)高為+662.846 m。該鉆孔涌漏水現(xiàn)象較為嚴(yán)重。2017年11月25日對該水文觀測孔進行現(xiàn)場實際勘測,該鉆孔孔壁外多處漏水,一級套管和二級套管裂隙漏水較為嚴(yán)重,經(jīng)綜合監(jiān)測涌水量為15 m3/h。
綜合分析南翼3#奧灰水文觀測孔的位置,地層分布情況,結(jié)合礦井地質(zhì)鉆孔可知,井田內(nèi)有兩層含水層:分別為中奧陶統(tǒng)石灰?guī)r巖溶裂隙含水層和上石炭統(tǒng)太原組承壓含水層。根據(jù)2#地質(zhì)鉆孔資料可知,中奧陶統(tǒng)石灰?guī)r巖溶裂隙含水層在煤層下方距離約43 m,上石炭統(tǒng)太原組含水層在煤層下方距離約75m。根據(jù)井田內(nèi)2001孔的抽水資料:q=0.1098 L/s.m,K=0.3362 m/d,水質(zhì)類型為SO42-+HCO3-Ca2+·Mg2型;另據(jù)井田內(nèi)1402號的抽水資料:q=2.142 L/s.m,K=15.718 m/d。 結(jié)合區(qū)域和井田資料分析,井田處于區(qū)域奧灰?guī)r溶裂隙含水層的逕流區(qū),水質(zhì)較好,富水性較強,但存在差異性;上石炭統(tǒng)太原組含水層埋藏較深,為碎屑巖夾碳酸鹽巖裂隙巖溶含水層組,為K2灰?guī)r裂隙含水層,厚4.85~9.95m,平均7.12 m,以不規(guī)則裂隙為主,方解石脈充填,并在局部地段見有小溶孔。因此,礦井開采時應(yīng)注意做好防涌水措施。
含水層為鉆孔涌漏水潛在的水源,同時,由于開采引起底板嚴(yán)重底鼓,釋放了地應(yīng)力,引起3#奧灰水文觀測孔的控水套管受擁拉挫位的破壞。2017年11月25日對該水文觀測孔進行現(xiàn)場實際勘測,該鉆孔孔壁外多出漏水,一級套管和二級套管裂隙漏水較為嚴(yán)重,經(jīng)綜合監(jiān)測涌水量為15 m3/h,具體鉆孔分布情況見圖1。
圖1 鉆孔治理前分布形式
南翼3#鉆孔涌漏水現(xiàn)象比較嚴(yán)重,簡單地采用孔內(nèi)下管封閉,和孔壁外帷幕性注漿加固解決不了問題,必須徹底解決底板應(yīng)力釋放的影響;再是對挫拉斷控水管徹底復(fù)原,并讓此孔未來不再發(fā)生類似情況??茖W(xué)建造3#奧灰水文觀測孔底板段高周圈受應(yīng)力釋放體系影響的安全區(qū)域性的緩沖釋放保護空間環(huán)體,改良孔口安裝的設(shè)施,合理部署常態(tài)化。具體治理步驟包括四步:第一步,修復(fù)巷道,對巷道底板進行加固,保證鉆孔周邊巷道圍巖穩(wěn)定,無幫頂虛空等,鉆孔周邊圍巖密實;第二步,清理巷道,對巷道底板處進行夯實,挖好排水溝,鉆探處將浮矸和雜物清理干凈;第三步,鉆孔周圍開挖施工坑,觀察鉆孔涌漏水情況;第四步,進行控水管路換接和注漿加固。
利用南翼3#奧灰水文觀測孔區(qū)域的現(xiàn)場作為施工鉆場,鉆場要求:
(1)加強鉆場附近的巷道支護,鉆孔周邊頂幫部位錨網(wǎng)支護裱褙密實,杜絕幫頂虛空。
(2)清理巷道、巷底水平夯實,挖好排水溝。(3)鉆探處要徹底清除浮矸、雜物。
在對巷道底板和鉆孔周邊進行加固并清理后,首先固定鉆機,并進行試運行,做好開鉆前的準(zhǔn)備工作;進行鉆孔涌漏水治理,換接控水管和注漿加固。具體過程如下:
(1)鉆機安裝及試運行
鉆機安裝及固定,將作業(yè)現(xiàn)場清理平整,檢查巷道支護情況,支護不完好的聯(lián)系該巷道負(fù)責(zé)隊組加固。鉆機運至打鉆準(zhǔn)確位置,根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場情況鋪設(shè)2~3層道木,道木要鋪設(shè)平整,道木必須一層兩根且成“井”字形鋪設(shè),用8#雙股鉛絲捆綁在道木交叉點,捆綁三扣以上或者用耙釘固定,道木所搭設(shè)的木垛底座寬度必須多出鉆機寬度300 mm。
利用支護錨索作為起吊點(鉆機總重量為2.93 t,其中泵站0.82t,操作臺0.18 t,鉆機重1.93 t,最大起吊重量為1.93t)。用一臺3 t起吊倒鏈,配合6分鋼絲繩,將鉆機起吊后平穩(wěn)放在事先敷設(shè)好的木垛底座上,并將鉆機調(diào)整到施工鉆孔所需方位角。起吊鉆機時,要保證起吊周圍退路通暢。
將鉆機四角分別用單體柱(4000ZDY-401)向鉆機外偏2°~3°頂住巷道頂板打牢,將鉆機四角緊緊壓牢(立柱上段必須用Φ7 mm雙股鋼絲繩所制的護繩將單體柱上端與巷頂?shù)奶葑恿豪壴谝黄?,上端墊好專用墊木,墊木用鐵絲與頂網(wǎng)連接,墊木使用不得超過1塊;支柱用鋼絲繩串聯(lián)在一起。打設(shè)單體柱時要注意避開瓦斯抽采管路及巷道頂部的管路。用羅盤、坡度規(guī)量好方位角、傾角鉆孔定位必須嚴(yán)格按照設(shè)計要求進行。
本次鉆探使用的鉆機型號為:ZDY-4000S型坑道鉆機,鉆機參數(shù)如表1所示。
表1 鉆機參數(shù)
按機電部給定的供電系統(tǒng)圖進行接線。嚴(yán)格執(zhí)行停送電制度,驗收合格后方可帶電試運轉(zhuǎn),接通電源,試轉(zhuǎn)電機,注意轉(zhuǎn)向是否與油泵的要求一致。反復(fù)試驗回轉(zhuǎn)器的前進、后退,以排除油缸中的空氣,直到運轉(zhuǎn)平穩(wěn)為止,此時系統(tǒng)壓力不應(yīng)超過4.5 MPa。檢查各工作機構(gòu)的動作方向與指示牌的標(biāo)記方向是否一致,如不一致,應(yīng)及時調(diào)換有關(guān)油管(回轉(zhuǎn)器馬達的正、反轉(zhuǎn)、前進、后退等)。在試運轉(zhuǎn)過程中,各部分發(fā)現(xiàn)有漏油現(xiàn)象,要及時排除。
(2)綜合治理復(fù)原(見圖2)
①圍繞3#奧灰水文觀測孔,開挖長1.3 m、寬1.3 m、深0.8 m的施工坑,以查看水文觀測孔控水管涌漏水的具體狀況。
②關(guān)閉原鉆孔出水閥門,拆除排水管路。
③穩(wěn)固鉆機,打開出水閥門,在套管內(nèi)下入Φ110 mm應(yīng)急式止水器至一級套管與二級套管接口下1.5 m處,對鉆孔實施控水封堵。
④利用袖珍式高精度可視探測儀,測定水文觀測孔控水管的錯斷位置及Φ127 mm控水管的內(nèi)腔變化情況。
⑤使用鉆機設(shè)備,用直徑Φ550 mm鉆具套孔至挫斷位置下1 m處。
⑥清理控水管壁外附著物,將施工孔內(nèi)雜物清理干凈并觀察錯斷位置的具體情況。
⑦利用專用切銑工具逐段切銑提取或研磨上部受損的Ф159 mm、Φ127 mm控水管。
⑧使用專用嫁接設(shè)備嫁接安裝Ф159 mm、Φ127 mm控水管至原設(shè)計位置并安裝閘閥。
⑨提出Φ110 mm應(yīng)急式止水器,關(guān)閉出水閘閥,觀察鉆孔是否漏水。
⑩鉆孔無漏水現(xiàn)象后方可注漿加固一級套管與二級套管間隙部分。
圖2 鉆孔治理后分布形式
對鉆孔涌漏水進行換接控水管和注漿加固后,經(jīng)后期監(jiān)測,鉆孔涌漏水現(xiàn)象得到了很好的解決,使得原排水管路得到很好的恢復(fù),防止了事故的發(fā)生。
本文對3#奧灰水文觀測孔的位置及地質(zhì)特征進行了分析,礦井含水層為鉆孔涌漏水的水源,由于開采擾動使得巷道底板應(yīng)力釋放,造成了鉆孔控水套管的挫拉斷裂,引起鉆孔涌漏水。提出了在鉆孔周圍開挖施工坑,采取了換接控水套管和注漿加固措施,經(jīng)過后期監(jiān)測,鉆孔涌漏水得到有效解決,為今后鉆孔涌漏水治理提供了借鑒。