周德義
(1.太原縱橫重型機(jī)械設(shè)備有限公司,山西030000;2.太原縱橫海威科技有限公司,山西030000)
我公司應(yīng)天津某大型鋼管廠邀約,對(duì)其公司所擁有的?820 mm×16 mm平頭倒棱機(jī)進(jìn)行改造,以便消除鋼管倒棱后表面波紋缺陷的問(wèn)題。據(jù)相關(guān)作業(yè)人員對(duì)故障的描述以及我方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀察發(fā)現(xiàn),不同規(guī)格的鋼管倒棱后均出現(xiàn)有不同程度的周期性波紋缺陷。波紋缺陷如圖1所示。在同一種材質(zhì)(Q345B)的前提下,壁厚不變,鋼管直徑的大小變化對(duì)表面波紋缺陷的形態(tài)影響很小,基本一致;但直徑不變,鋼管壁厚的增加則鋼管表面波紋缺陷的形態(tài)變化很明顯,8 mm及以下基本為視覺(jué)上的鏡面波紋,用手觸摸無(wú)明顯凹凸,而8 mm以上則倒棱面毛刺越來(lái)越大,凹凸感明顯,無(wú)論是哪種形式的波紋缺陷,斷屑形態(tài)與波紋缺陷形態(tài)都一一對(duì)應(yīng),此問(wèn)題嚴(yán)重影響鋼管成品的美觀與質(zhì)量,無(wú)法滿足客戶對(duì)質(zhì)量的要求。通過(guò)對(duì)鋼管倒棱機(jī)的改造與調(diào)試,根據(jù)調(diào)試結(jié)果分析,最終確定了影響鋼管倒棱后波紋缺陷的主要原因,可為生產(chǎn)與設(shè)計(jì)廠家提供一定的指導(dǎo)和借鑒。
主切削電機(jī):30 kW
機(jī)頭:分4級(jí)傳動(dòng),機(jī)頭轉(zhuǎn)速分別為42、62、87、130 r/min
1—進(jìn)給油缸 2—皮帶 3—主切削電機(jī) 4—機(jī)頭 5—底座 6—刀盤(pán) 7—刀座 8—刀桿 9、10—夾緊裝置圖1 鋼管倒棱后波紋缺陷圖Figure 1 Wave defects appearance after pipe chamfering
圖2 平頭倒棱機(jī)的結(jié)構(gòu)示意圖Figure 2 Structural sketch of flat head chamfering machine
切削速度:v=80~100 m/min
進(jìn)給油缸:?110 mm/?80 mm
走刀量:s=0.2~0.6 mm/r
刀桿尺寸:28 mm×28 mm×130 mm
刀片尺寸:19 mm×19 mm
刀片材質(zhì):YT15
平頭倒棱機(jī)的結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
?820 mm×16 mm平頭倒棱機(jī)由主切削電機(jī)、同步帶、機(jī)頭、進(jìn)給油缸、刀盤(pán)和夾緊機(jī)構(gòu)等組成。正常工作時(shí),被加工的鋼管由臺(tái)架送進(jìn)倒棱工位后,由夾緊機(jī)構(gòu)夾緊。由主切削電機(jī)通過(guò)同步帶帶動(dòng)機(jī)頭主軸轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)刀盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng),刀盤(pán)上的仿型機(jī)構(gòu)圍繞鋼管做切削運(yùn)動(dòng),在進(jìn)給油缸由快進(jìn)→攻進(jìn)→快退的工藝路線下,完成對(duì)鋼管端部的加工。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀察和試驗(yàn)初步分析,鋼管倒棱面出現(xiàn)均勻波紋缺陷,最大的原因可能來(lái)自震動(dòng),因此我們對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的震動(dòng)結(jié)構(gòu),由淺入深、逐一檢測(cè),并加以整改,以便觀察引起波紋缺陷的主要原因:
(1)因設(shè)備服務(wù)年限已長(zhǎng),加之平時(shí)維護(hù)保養(yǎng)不夠,夾緊裝置轉(zhuǎn)動(dòng)處因銅套磨損,配合間隙明顯過(guò)大,在正常切削過(guò)程中,鋼管夾不穩(wěn),在軸向和徑向均有竄動(dòng)。
整改措施:重新制作并更換銅套,加固因時(shí)效變形的夾具,調(diào)整夾緊油缸壓力,保證鋼管在切削過(guò)程中無(wú)竄動(dòng),同時(shí)注意油壓不宜過(guò)高,防止將鋼管夾變形,影響切削效果。
(2)機(jī)頭進(jìn)給導(dǎo)軌處的導(dǎo)滑銅板的防塵、潤(rùn)滑和間隙調(diào)整均不合適,在正常的切削過(guò)程中,機(jī)頭會(huì)發(fā)生左右搖擺的狀況,此原因會(huì)直接導(dǎo)致鋼管倒棱后切口深淺不一的情況。
整改措施:調(diào)整因?qū)Щ迥p而產(chǎn)生的間隙,間隙過(guò)大機(jī)頭會(huì)左右晃動(dòng),間隙過(guò)小或?qū)к壧幍姆缐m及防鐵屑處理不好,在進(jìn)給過(guò)程中機(jī)頭會(huì)產(chǎn)生爬行,從而使鋼管倒棱面產(chǎn)生波紋狀缺陷。
(3)經(jīng)百分表打表檢測(cè),刀盤(pán)中心與夾緊裝置的中心不在同一直線上,高差在5 mm。過(guò)大的中心偏差再加上鋼管的橢圓度偏差,導(dǎo)致仿型刀座內(nèi)的彈簧波動(dòng)范圍太大,從而引起震動(dòng),可能產(chǎn)生波紋缺陷。
整改措施:重新調(diào)整夾緊裝置和刀盤(pán)的中心,使其偏差控制在0.5 mm以內(nèi)。
(4)對(duì)切削過(guò)程中刀盤(pán)的跳動(dòng)公差進(jìn)行檢測(cè),經(jīng)百分表打表檢測(cè),刀盤(pán)前后竄動(dòng)為2 mm,最終確定原因?yàn)闄C(jī)頭的主軸尾部鎖緊螺母松動(dòng),造成刀盤(pán)竄動(dòng),從而引起切削震動(dòng)。
整改措施:調(diào)整主軸尾部的鎖緊螺母,并加止動(dòng)墊圈,保證刀盤(pán)在切削過(guò)程中的跳動(dòng)公差在0.1 mm以內(nèi)。
通過(guò)以上整改措施,本機(jī)外部中所有能夠產(chǎn)生間隙或引起震動(dòng)的部位均調(diào)整合適,但鋼管倒棱后的波紋缺陷仍沒(méi)有明顯改善,同時(shí),我們?cè)谡{(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn),通過(guò)改變切削刀刃的前角,即適當(dāng)增加刀刃的前角,切削效果改善明顯,但是磨過(guò)的切削刃壽命卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)下降,刀尖很容易被破壞,且磨過(guò)的刀片替換性很差。通過(guò)增大前角,使主切削刃鋒利,而壽命下降,可能是刀桿剛度不夠造成的。以下通過(guò)刀桿剛度的校核來(lái)確定刀桿的剛度與鋼管表面波紋缺陷是否有直接關(guān)系。
實(shí)踐證明,刀具前角為5°時(shí),在我公司其他倒棱機(jī)上,刀具使用壽命和使用效果均表現(xiàn)良好,所以本文不再對(duì)刀具前角做具體分析,重點(diǎn)分析對(duì)象為刀桿的剛度。
試驗(yàn)鋼管規(guī)格為?355 mm×12.5 mm,材質(zhì)為Q345B,在試車過(guò)程中,具體分析及校核刀桿的剛度。已知參數(shù):
機(jī)頭轉(zhuǎn)速:87 r/min
輪箱速比:i=16.8
電機(jī)功率:30 kW
電機(jī)轉(zhuǎn)速:1470 r/min
切削速度:v=80 m/min
走刀量:s=0.3 mm/r
用功率表測(cè)出機(jī)頭主電機(jī)在切削過(guò)程中所消耗的功率Pe后,可按下式計(jì)算實(shí)際作用在鋼管上的切削功率Pm:
Pm=Peηm=18 kW
式中,ηm為機(jī)頭箱體傳動(dòng)效率,一般ηm取0.75~0.85,新機(jī)器取大值,舊機(jī)器取小值。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)功率Pe=25 kW,ηm取0.75。
根據(jù)電機(jī)轉(zhuǎn)矩公式,電機(jī)轉(zhuǎn)矩T為:
T=9550Pm/n
(1)
機(jī)頭主軸輸出轉(zhuǎn)矩Tz為:
Tz=iT
(2)
在直徑D=355mm處的切削力F為:
F=Tz/(D/2)
(3)
將以上已知參數(shù)帶入公式(1)、(2)、(3)中,得出切削力F=11.064 kN
刀桿受力模型示意圖如圖3所示。
因?yàn)榈稐U周而復(fù)始地做圓周運(yùn)動(dòng),可理解為將鋼管從圓周方向上展開(kāi),刀桿做直線運(yùn)動(dòng),切削力F為主切削力F1和進(jìn)給切削力F2的合力,但F2相對(duì)于F1所消耗的力來(lái)說(shuō)一般很小,可以略去不計(jì)(小于1%~2%),所以為了簡(jiǎn)化模型,F(xiàn)1近似等于F。
現(xiàn)有刀桿尺寸a=28 mm,刀桿伸出長(zhǎng)度L=60 mm,刀桿材質(zhì)45#鋼。
刀桿撓度f(wàn)為:
f=FL3/3EI
(4)
E為刀桿材料彈性模量,碳素鋼刀桿E=210 GPa;f為刀桿撓度,精車時(shí),刀桿許用撓度為[f],一般取0.03~0.05 mm。
矩形刀桿的慣性矩為:
I=a4/12
(5)
將以上已知參數(shù)帶入公式(4)和(5)中,得出f=0.07 mm>[f]。
圖3 刀桿受力模型示意圖Figure 3 Sketch of cutter bar model under force
尺寸為28 mm×28 mm刀桿的撓度大于其許用撓度,所以刀桿的剛度校核未通過(guò)。
通過(guò)以上公式發(fā)現(xiàn),刀桿的撓度與刀桿的伸出長(zhǎng)度L成正比,與彈性模量和慣性矩成反比,所以通過(guò)增大刀桿尺寸來(lái)增加慣性矩,或者更換更優(yōu)的材質(zhì)以提升彈性模量,以及通過(guò)減小刀桿伸出長(zhǎng)度都可以減小刀桿的撓度。刀桿變形雖然與彈性模量E有關(guān),但就材料來(lái)說(shuō),高強(qiáng)度鋼與強(qiáng)度較低的鋼材彈性模量E非常接近,考慮到經(jīng)濟(jì)成本,我們只在另外兩個(gè)因素上進(jìn)行改造。將刀桿尺寸28 mm×28 mm改為40 mm×40 mm,將刀桿伸出長(zhǎng)度L=60 mm改為L(zhǎng)=40 mm,再將更改后的參數(shù)代入公式(4)和(5)中,得到最終f=0.005 mm<[f]。
改造后,刀桿的撓度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其許用撓度[f],所以刀桿的剛度校核通過(guò),根據(jù)新設(shè)計(jì)的刀桿以及刀座,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用,效果良好,徹底解決了波紋缺陷問(wèn)題。刀桿對(duì)比圖見(jiàn)圖4。
圖4 刀桿對(duì)比Figure 4 Comparison of tool bars
經(jīng)過(guò)以上分析,并加以整改,根據(jù)校核及整改結(jié)果,最終確定刀桿的剛度不夠是導(dǎo)致鋼管倒棱后產(chǎn)生波紋的直接原因,改進(jìn)了刀桿和刀座的結(jié)構(gòu)后,徹底消除了鋼管倒棱后表面的波紋缺陷。