程會(huì)民,石 力,楊英歌,王 帥,韓文進(jìn)
(西安北方光電股份有限公司,陜西 西安 710043)
ZL205A材料在我國軍事用途鑄件中使用廣泛。該材料經(jīng)過T6處理后,抗拉強(qiáng)度可達(dá)470 MPa以上,遠(yuǎn)超一般鑄造鋁合金[1],因此在一些重要及關(guān)鍵部件中時(shí)常采用該材料進(jìn)行鑄造生產(chǎn)。但由于該材料熱裂傾向較嚴(yán)重,目前能夠使用的鑄造方式比較有限,厚大零件主要采用砂鑄方式生產(chǎn),部分薄壁零件可使用石膏型精密鑄造生產(chǎn)。而覆膜砂鑄造主要適用于結(jié)構(gòu)復(fù)雜而體積小、質(zhì)量輕、批量大的鑄件,較傳統(tǒng)砂型鑄造在中小件生產(chǎn)方面具有尺寸精度好,批量生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性好,表面粗糙度等級(jí)較高等優(yōu)點(diǎn),較石膏型精密鑄造工藝流程短、成本低、適合大批量生產(chǎn);因此,針對(duì)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、壁厚差異較大的鑄件,采用覆膜砂型鑄造是一個(gè)行之有效的方法[2]。
某型產(chǎn)品外殼為該型產(chǎn)品主要受力件,對(duì)鑄件內(nèi)部質(zhì)量有較高要求,該鑄件主體外形為錐形桶裝結(jié)構(gòu),外側(cè)有不規(guī)則支架2組(見圖1)。鑄件不同部位壁厚差異較大,鑄造生產(chǎn)過程中極易出現(xiàn)因存在熱節(jié)導(dǎo)致的冷隔、縮孔和縮松等缺陷,生產(chǎn)難度較大。
圖1 鑄件三維圖
通過鑄件剖面圖(見圖2)可發(fā)現(xiàn),該鑄件厚大部位集中于上下兩端且分布不均,中部較上下兩端壁厚較小,在鑄造生產(chǎn)時(shí)無論怎樣分型都存在部分厚大部位補(bǔ)縮通道不暢的情況,需要多處設(shè)置冷鐵;同時(shí),該鑄件為產(chǎn)品外觀部件,外形復(fù)雜許多部位無法進(jìn)行機(jī)械加工,圖樣要求鑄件尺寸公差達(dá)到CT8級(jí),這就造成鑄件多數(shù)外表面無法設(shè)置冷鐵。通過分析該鑄件的內(nèi)外部質(zhì)量要求可知,傳統(tǒng)砂型鑄造很難滿足以上要求,而石膏型精密鑄造又成本過高,因此,考慮采用覆膜砂型鑄造。
圖2 鑄件剖面圖
初步方案考慮盡量降低模具制造及砂殼生產(chǎn)費(fèi)用,同時(shí)盡量保證鑄件外觀質(zhì)量。該方案是將直澆道設(shè)置于鑄件內(nèi)部型芯之中,從兩側(cè)三角形支架部位進(jìn)澆(見圖3)。模具采用水平分型[3],熱電偶加熱,使用水平800型射芯機(jī)生產(chǎn)砂殼(見圖4)。
圖3 澆注系統(tǒng)示意圖
圖4 覆膜砂模具及砂殼三維圖
通過1個(gè)批次15件的探傷及加工后發(fā)現(xiàn),毛坯在A部位(見圖5)出現(xiàn)大量彌散性氣孔(見圖6),同時(shí)在B部位出現(xiàn)縮孔、縮松缺陷(見圖7)。
圖5 缺陷部位示意圖
圖6 A處氣孔、針孔X光照片
圖7 B處縮松組織X光照片
圖5中A處彌散性針孔、氣孔直徑較小,多數(shù)直徑約為1 mm。一般出現(xiàn)針孔、氣孔的原因有如下2個(gè)方面:1)鋁合金液體本身帶入;2)澆鑄系統(tǒng)設(shè)置不合理,合金液進(jìn)入過程中產(chǎn)生大量紊流,將澆道、型腔內(nèi)氣體卷入造成氣孔。經(jīng)初步判斷,懷疑為合金液精煉效果不佳,氣體在冷卻過程中析出所致。圖5中B處缺陷判斷為由于冷鐵厚度及長度不足,激冷效果不佳導(dǎo)致。
判斷缺陷原因后即對(duì)生產(chǎn)工藝進(jìn)行如下改進(jìn)。
1)加強(qiáng)鋁液精煉過程控制,適當(dāng)提高精煉劑使用量,延長氬氣除氣時(shí)間,使用密度法檢測(cè)精煉效果,當(dāng)試樣密度>2.77 g/cm3時(shí)方可進(jìn)行澆注[4]。
2)調(diào)整冷鐵大小,長度方向增加20 mm,寬度方向增加15 mm,厚度方向增加5 mm,從而增強(qiáng)激冷效果。
經(jīng)過第2批10件鑄件按不同澆注速度、溫度等工藝參數(shù)的對(duì)比試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn),B處縮孔、縮松在增大冷鐵后消失(見圖8),但A處大面積針孔、氣孔僅通過加強(qiáng)鋁合金精煉效果控制及調(diào)整澆注溫度、時(shí)間等手段無明顯改善,并且在2次試驗(yàn)中澆鑄速度較快的鑄件氣孔現(xiàn)象更嚴(yán)重,從側(cè)面印證了澆鑄系統(tǒng)設(shè)置存在問題。針對(duì)此問題,下述將對(duì)澆鑄系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)。
圖8 B處無缺陷X光照片
由于覆膜砂模具為金屬模具,對(duì)其尺寸修改沒有砂鑄木模具修改靈活方便,為減少不必要的反復(fù),筆者應(yīng)用計(jì)算機(jī)模擬軟件AnyCasting對(duì)初步工藝方案及2種改進(jìn)方案分別進(jìn)行了模擬分析[5],以便再次確認(rèn)缺陷產(chǎn)生原因及優(yōu)選工藝方案。
4.3.1 原因分析
從初步試制方案的充型順序模擬過程中可以發(fā)現(xiàn),在合金液剛進(jìn)入型腔時(shí)由于澆注壓力全部集中于零件外側(cè)(見圖9a),隨著澆注持續(xù)在型腔中間出現(xiàn)空腔(見圖9b),而后空腔中的空氣被包裹在合金液中,空氣逸出時(shí)引起合金液出現(xiàn)劇烈晃動(dòng)(見圖9c),之后合金液上升至鑄件薄壁部位液面逐漸平穩(wěn),但之前由紊流包裹進(jìn)的空氣被留在鑄件之中(見圖9d)。由此可見,澆注系統(tǒng)設(shè)置不當(dāng)為引起針孔、氣孔缺陷的主要原因。
圖9 初步工藝方案充型順序模擬過程
4.3.2 改進(jìn)方案一
方案一為改善澆道內(nèi)過大的澆注壓力,將2個(gè)小內(nèi)澆口改為1條開放式縫隙澆口??p隙澆口具有充型平穩(wěn)、減少紊流和利于補(bǔ)縮的功能,通常設(shè)置于零件外表面以方便清理。但由于本鑄件外觀質(zhì)量要求較高,外表面不允許設(shè)置澆口、冷鐵等影響外觀質(zhì)量的工藝系統(tǒng),故設(shè)置于零件內(nèi)表面。
在方案一中可以觀察到,由于澆口正對(duì)砂殼外壁,進(jìn)澆時(shí)也會(huì)產(chǎn)生紊流(見圖10a),同時(shí)合金液進(jìn)入A部位時(shí)由于落差較大,依然會(huì)產(chǎn)生紊流(見圖10b),當(dāng)澆口部位紊流和A部位紊流匯流時(shí)引起液面劇烈振蕩(見圖10c),隨后液面升高至薄壁部位時(shí),液面振蕩依然沒有停止(見圖10d)。通過分析該方案充型過程可以預(yù)見,由于縫隙澆口設(shè)置位置不佳,紊流情況不僅沒有得到改善,反而引起更嚴(yán)重的紊流,從而導(dǎo)致出現(xiàn)更嚴(yán)重的缺陷,故淘汰該方案。
圖10 方案一充型順序模擬過程
4.3.3 改進(jìn)方案二
改進(jìn)方案二在吸取之前方案的經(jīng)驗(yàn)后,將縫隙澆口改為2條分別放置于兩側(cè),這樣可以減小充型壓力,同時(shí)降低合金液進(jìn)澆落差,可大幅減小紊流的強(qiáng)度[6],有助于提高鑄件內(nèi)部質(zhì)量。
從改進(jìn)方案二的充型順序模擬中可以觀察到,由于雙縫隙澆口分擔(dān)了進(jìn)澆壓力,降低了進(jìn)澆落差,進(jìn)澆初期的液面振蕩幅度明顯小于之前的2種方案(見圖11a);隨著不斷進(jìn)澆,合金液面始終保持平穩(wěn),沒有出現(xiàn)劇烈的紊流現(xiàn)象(見圖11b~圖11d)。可以據(jù)此推斷,采用該方案可有效改善鑄件內(nèi)部出現(xiàn)的針孔、氣孔缺陷。
圖11 方案二充型順序模擬過程
按改進(jìn)方案二修改模具,并進(jìn)行第3批50余件鑄件生產(chǎn),檢測(cè)結(jié)果表明,探傷合格率>98%,基本解決了鑄件試制前期反復(fù)出現(xiàn)的氣孔、針孔缺陷(見圖12),實(shí)現(xiàn)了該鑄件的低成本、大批量生產(chǎn)。
圖12 A處無缺陷X光照片